劉輝
(河北軍存預(yù)拌混凝土有限公司,河北 石家莊 050000)
益海糧油擴建工程滑?;炷潦┕?/p>
劉輝
(河北軍存預(yù)拌混凝土有限公司,河北 石家莊 050000)
本文介紹了某工程采用滑模施工的工藝過程。通過控制出?;炷翉姸群突俣?,混凝土澆筑過程進行順利,澆筑后加強對混凝土的養(yǎng)護,最終工程效果令人滿意。
混凝土;滑模施工;出模混凝土強度;滑升速度
我站承攬的益海糧油擴建工程的筒倉施工為滑模施工。所謂滑模施工,是現(xiàn)澆混凝土工程的一種機械化程度較高的活動,采用連續(xù)成型的施工工藝?;J┕すに嚥粌H施工速度快、結(jié)構(gòu)整體性強、施工占地少、勞動強度小、節(jié)約模板、人工和綜合經(jīng)濟效益高,而且有利于安全施工。我公司在此之前對滑?;炷亮私廨^少,此次承攬該工程對我們來說是一次挑戰(zhàn)也是一次學(xué)習(xí)的好機會。
在施工前,先與該工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系進行溝通,了解到該工程筒倉壁厚 15cm、高 30m,模板系統(tǒng)由內(nèi)外模板、圍圈衍架及提升架組成。內(nèi)外模板采用高 1.2m,寬 0.3m 的定型組合鋼模,鋼模板組拼按豎向排列而成,模板之間用 U 型卡卡扣,保證拼縫緊密和拆裝方便,模板要求四角方正,板面平整,無卷邊、翹曲、空洞等。施工時八個筒倉將同時施工,依次澆注。
為了工程能順利施工,混凝土性能及質(zhì)量更有保證,試驗室技術(shù)人員提前查閱了大量相關(guān)資料,了解到的技術(shù)要點就是控制出模混凝土強度和滑升速度。出模強度太小,不能承受混凝土本身的重量,會引起混凝土塌落或使結(jié)構(gòu)變形;出模強度過大,摩擦阻力增大,會使混凝土拉裂或表面粗糙?;炷脸瞿姸瓤刂圃?(0.05~0.30)MPa 時,出模效果最好,即混凝土剛初凝,用手按不粘漿時達到出模強度?;俣扰c氣溫、混凝土凝結(jié)時間、出模強度有關(guān),過快會引起混凝土出模后流淌、塌落;過慢則粘結(jié)力增大,使滑升困難。一般混凝土達到合適的出模強度時延續(xù)時間就是合適的滑升速度,而延續(xù)時間的長短主要受氣溫、水泥凝結(jié)速度等因素的影響。
根據(jù)實際生產(chǎn)使用的原材料,試驗室提前進行試配,C30 配比見表 1。
試配時大氣溫度為 18℃,攪拌后混凝土出機坍落度為190mm,出機溫度 15℃。出機后將混凝土裝入鐵模中放在室外,模擬施工現(xiàn)場環(huán)境。13:50 攪拌裝模,15:30 拆掉一塊模板,發(fā)現(xiàn)混凝土雖較易脫模,但稍一振搗就顯坍塌,混凝土粘結(jié)不牢,強度低。16:20又拆掉一塊模板,混凝土顯初凝,用手按仍粘漿,還不具備滑膜強度。17:10 再拆掉一塊模板,向上提模板時不粘模,較易提起,用手按不粘漿,達到滑膜條件。從開始試配 13:50 至 17:10 可以滑膜的時間共計3h20min。
4 月 4 日上午該工程正式施工,上午 8:40 開盤,C30 配合比見表 2。開盤后取樣,出機坍落度 180mm 左右,流動性稍差,適合施工。9:00 第一車出站,9:45 到工地,10:00 開始卸料。模板約 1.2m,分四層澆注,一層澆注 30cm 左右,每一個澆注層的混凝土表面應(yīng)在同一個水平面上,八個筒倉依次澆注,并有計劃勻稱的變換澆注方向,在澆注過程中,及時清理粘結(jié)在模板上的砂漿,被油污染的鋼筋和混凝土要及時處理干凈。每個倉每層澆注 2m3左右。第一層 11:40 澆注完,澆注第二層時,振搗器應(yīng)插入前一層混凝土內(nèi),但深度不宜超過 50mm,第二層 14:00 澆注完,第三層 16:25 澆注完,第四層 17:00 開始澆注,18:50 澆注完,然后開始綁扎鋼筋,19:00 開始提升模板,利用液壓將模板支架上的千斤頂頂起,帶動整個模板向上提升,大約提升 30cm。從開始澆注到
表 1 試驗混凝土配合比 kg/m3
表 2 施工混凝土配合比 kg/m3
四層澆注完提升模板共用了近 7 小時。
提升模板后,查看外露混凝土,倉壁表面平整,未發(fā)現(xiàn)混凝土拉裂和蜂窩麻面等缺陷,有的地方稍顯粘模板,在留置的門窗附近,混凝土填充不好,施工單位安排專門的工人師傅在吊架上用 1:2 的水泥砂漿進行修補,對倉外壁混凝土表面抹平壓光,使混凝土表面平整光潔、色澤一致,然后又有一位師傅用毛刷蘸水在表面刷一遍,使表面更加均勻、美觀。在滑升過程中,還應(yīng)檢查和記錄結(jié)構(gòu)垂直度、扭轉(zhuǎn)及結(jié)構(gòu)截面尺寸等偏差數(shù)值,發(fā)現(xiàn)有偏差時,及時采取措施糾偏糾扭。
提升完后,繼續(xù)澆注,當(dāng)時大氣溫度 12℃,混凝土坍落度 180mm,八個筒倉依次澆注,澆注高度在 30cm 左右,晚上 22:20,第二次提升模板,然后繼續(xù)澆注 30cm 左右,綁扎鋼筋后提升模板繼續(xù)澆注,基本 1.5h 提升一次模板。
在混凝土終凝后,大約每隔兩小時由專人沿倉壁內(nèi)外用水管均勻澆水,養(yǎng)護倉壁混凝土,使混凝土表面保持濕潤狀態(tài)。
此次滑模混凝土施工從 4 月 4 日開始至 4 月 7 日共澆注混凝土 613 方,滑升 13m 左右,施工過程比較順利,滑模時間控制很好,未出現(xiàn)滑模后混凝土坍塌或拉裂現(xiàn)象,我們也在施工過程中學(xué)習(xí)了很多知識,為以后再次供應(yīng)滑模混凝土工程積累了可貴的經(jīng)驗。
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劉輝(1974—),女,工程師,實驗室主任。