陳曉雷
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
提效節(jié)能型電控系統(tǒng)在電除塵改造中的應(yīng)用
陳曉雷
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
介紹了電除塵提效節(jié)能型控制系統(tǒng)的基本功能,并以池州燃煤電廠2#爐電除塵改造項目為例,分析了該系統(tǒng)的應(yīng)用效果。
電除塵器;高頻電源;節(jié)能系統(tǒng);斷電振打;改造應(yīng)用
隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,環(huán)境保護(hù)日益受到重視,國家出臺并全面實施了新的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),節(jié)能減排已成為燃煤發(fā)電企業(yè)必須直面的課題。
電除塵器是目前燃煤電廠最主要的煙氣凈化設(shè)備,具有處理煙氣量大、除塵效率高、運行穩(wěn)定可靠、維護(hù)費用低等優(yōu)點。電除塵器的運行效果依賴于本體和電控系統(tǒng)的有效配合,當(dāng)本體設(shè)備正常時,電控系統(tǒng)技術(shù)水平的高低就顯得非常重要,尤其是在電除塵的提效節(jié)能方面,先進(jìn)的電源電控技術(shù)及科學(xué)有效的優(yōu)化控制技術(shù)起著關(guān)鍵性的作用,有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
池州電廠2#爐300MW機(jī)組除塵設(shè)備的本體型號為2BEL297/2 - 4,為兩列兩室四電場電除塵器,電控配套16臺工頻高壓設(shè)備、2臺DDJX低壓控制設(shè)備及1套上位機(jī)系統(tǒng),平時運行基本正常。經(jīng)測試電除塵器除塵效率為99.6%,出口煙塵排放濃度為66mg/Nm3,無法滿足新的環(huán)保排放要求。為了使2#爐電除塵器實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放并降低電耗,決定采用高頻電源等電控提效節(jié)能手段進(jìn)行技術(shù)升級改造。
高頻電源輸出二次電壓接近工頻電源電壓峰值,高頻電源能提供約為工頻電源1.3倍的二次電壓,以及約為2倍輸出的二次電流,特殊設(shè)計的火花檢測技術(shù),對高頻條件下的火花檢測十分有效,對微弱火花也捕捉無遺,采用串并聯(lián)混和諧振變換器,具有恒流特性,可有效抑制電場火花的沖擊,并可在30μs內(nèi)迅速熄滅火花。火花熄滅后,快速恢復(fù)電場能量和電場電壓,損失極小。高頻源與工頻電源輸出的對比見圖1。
在正常情況下,電除塵器的供電功率越高,除塵效率也就越高,但同時也會浪費一大部分電能。電除塵器節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng)應(yīng)運而生,其基于工況特性分析診斷的數(shù)學(xué)模型可以準(zhǔn)確地判斷電場工況,量化電場電暈的狀況,同時結(jié)合電控最佳運行方式的實驗研究,總結(jié)工業(yè)應(yīng)用的經(jīng)驗,并根據(jù)高壓電氣參數(shù)映射出電除塵內(nèi)部工況變化,以現(xiàn)場工況分析為基礎(chǔ),輔以鍋爐負(fù)荷、煙氣溫度、排放濃度等多種信號反饋實現(xiàn)了高頻電源、節(jié)能型工頻電源、PLC低壓控制系統(tǒng)等的有機(jī)融合,并能自動調(diào)整高低壓的運行參數(shù),快速找到一個高效節(jié)能的運行模式,并逐漸趨于穩(wěn)定,實現(xiàn)提效節(jié)能。電除塵節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng)還可提供數(shù)據(jù)管理、分析,優(yōu)化高、低壓設(shè)備,振打設(shè)備,電加熱設(shè)備的運行參數(shù),并對大量高、低壓設(shè)備采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理和長期存儲,具有友好的人機(jī)界面及良好的與其它系統(tǒng)的接口功能,操作簡單、方便。
一般而言,電除塵器長期運行容易造成極板極線積灰,影響電場的電暈電流和工作電壓,甚至出現(xiàn)開路跳閘、電場無法升壓等情況,導(dǎo)致除塵效率下降。采用高低壓聯(lián)動或增強(qiáng)型斷電振打控制功能就可以有效清灰,從而改善電流電壓,獲得更高的除塵效率。高低壓聯(lián)動斷電振打的控制功能主要是,當(dāng)某個電場振打器準(zhǔn)備工作時,事先發(fā)送信號給對應(yīng)的高壓系統(tǒng),高壓系統(tǒng)收到信號后,保存當(dāng)前的參數(shù),根據(jù)事先設(shè)定的參數(shù)自動調(diào)整供電輸出,進(jìn)入減功率振打或斷電振打,在振打工作信號消失后,又自動恢復(fù)原來的工作參數(shù),恢復(fù)正常的供電輸出。增強(qiáng)定時斷電振打從整臺電除塵器的系統(tǒng)角度來考慮如何實現(xiàn)斷電振打。上位機(jī)系統(tǒng)采用先進(jìn)的“復(fù)合功率振打策略”,將除塵器除塵室的各電場高壓供電和振打控制有機(jī)相結(jié)合起來,統(tǒng)一調(diào)度高壓供電參數(shù)和振打工作時序,統(tǒng)籌優(yōu)化各電場高壓設(shè)備運行參數(shù)和振打時序、復(fù)合功率振打頻度、工作時長,使電除塵系統(tǒng)的運行處于最佳狀態(tài),有效提高除塵效率,提升電除塵系統(tǒng)對特殊復(fù)雜工況的適應(yīng)能力。
圖1 高頻源與工頻電源輸出對比圖
3.1 改造方案
根據(jù)池州電廠電除塵設(shè)備的實際運行情況,綜合考慮各種因素,確定采用如下改造方案:
(1)一、二電場的工頻電源改造為高頻電源,具體為:將除塵控制室內(nèi)一、二電場的8臺工頻高壓控制柜改造成高頻電源配電柜,以滿足高頻電源配電要求;拆除除塵器頂部的8臺工頻變壓器,升級改造為8臺綠色環(huán)保節(jié)能的高頻電源;保留原有的高壓隔離開關(guān)柜,實現(xiàn)高頻電源與本體的無縫連接;將三、四電場的8套原工頻電源的高壓控制系統(tǒng)升級改造成龍凈新型節(jié)能SMVC型電控系統(tǒng);改造前后電除塵本體電氣布置見圖2(以A列除塵器為例,B列與A列相同)。
圖2 改造前后的電除塵本體電氣布置圖
(2)低壓控制系統(tǒng)改造:升級改造原振打、加熱控制柜內(nèi)的低壓控制系統(tǒng),將原DZK電磁振打控制系統(tǒng)(DZK已經(jīng)停產(chǎn),無法采購備件)升級為AZD電磁振打控制系統(tǒng),重新設(shè)計陽極側(cè)部振打、加熱控制程序,實現(xiàn)高、低壓控制系統(tǒng)的聯(lián)動,實現(xiàn)復(fù)合功率振打功能,優(yōu)化電加熱系統(tǒng)的恒溫控制功能,以便能達(dá)到節(jié)能、增效的目的。
(3)升級模擬量采集控制系統(tǒng):從主機(jī)集控室敷設(shè)一路鍋爐負(fù)荷信號(4~20mA)電纜至電除塵控制室,給IPEC系統(tǒng)提供負(fù)荷控制信號源,增加和完善控制系統(tǒng)的監(jiān)控范圍和實時工況分析能力,實現(xiàn)反饋控制。
(4)敷設(shè)對應(yīng)8臺高頻電源柜、8臺工頻高壓控制柜和振打/加熱PLC控制柜之間的復(fù)合功率振打電纜;敷設(shè)必要的工頻高壓、低壓控制系統(tǒng)通訊電纜,確保電除塵設(shè)備通訊的穩(wěn)定性。
(5)升級改造IPEC電除塵智能控制系統(tǒng):架設(shè)IPEC系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),將高頻電源、SMVC工頻控制系統(tǒng)、低壓控制系統(tǒng)整合成一個有機(jī)的節(jié)能控制系統(tǒng),完善IPEC系統(tǒng)各軟件功能,實現(xiàn)智能節(jié)能、復(fù)合式斷電振打功能、OPC接口功能,達(dá)到節(jié)能提效目標(biāo);同時在電廠輔控網(wǎng)上增設(shè)IFIX客戶端軟件,實現(xiàn)輔控網(wǎng)對電除塵的遠(yuǎn)程監(jiān)控。改造后的IPEC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖見圖3。
圖3 IPEC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3.2 改造后的運行情況
改造工作完成并重新投運后,結(jié)合高頻電源、節(jié)能型工頻電源和IPEC系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集、分析功能和低壓控制系統(tǒng)的復(fù)合功率振打策略,優(yōu)化振打工作時序,IPEC控制系統(tǒng)工況自動控制數(shù)學(xué)模型,深入調(diào)節(jié)不同負(fù)荷、不同工況的運行參數(shù),最終確定不同節(jié)能等級的節(jié)能控制模式,滿足不同煤種、不同負(fù)荷的高效節(jié)能運行參數(shù)。
通過改造,池州電廠2#爐機(jī)組電除塵實現(xiàn)了以機(jī)組負(fù)荷信號等為閉環(huán)反饋,根據(jù)機(jī)組工況變化自動選擇高、低壓設(shè)備的最佳運行參數(shù),避免了人為因素對電除塵運行造成的影響,提高了設(shè)備運行的可靠性和安全性。IPEC系統(tǒng)根據(jù)不同工況和選擇的節(jié)能模式自動快速找到最佳的運行參數(shù),較好地實現(xiàn)了能耗小、排放低的效果。圖4為高壓設(shè)備的運行參數(shù)。
圖4 高壓設(shè)備運行參數(shù)
2013年7月對該廠2#機(jī)組電除塵器的性能及排放的煙氣進(jìn)行了測試,結(jié)果顯示:煙塵排放濃度為40mg/m3,除塵效率為99.74%,均達(dá)到了設(shè)計要求值。同時該廠對比了5~6兩個月2#爐與1#爐的運行電耗,發(fā)現(xiàn)改造后的2#爐比未改造的1#爐節(jié)電151,488度,實現(xiàn)了節(jié)能運行。改造后的電除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,圓滿達(dá)到了改造的預(yù)期目標(biāo)。
采用高頻電源和節(jié)能工頻控制系統(tǒng)對池州電廠2#電除塵電控設(shè)備進(jìn)行升級改造,充分挖掘了電控系統(tǒng)提效節(jié)能的潛力,既降低了電除塵器的出口排放濃度,又降低了電除塵器的運行電耗,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,為今后火電企業(yè)采用高頻電源提效節(jié)能改造提供了參考。
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Application of Electric Control System with Effciency Raising and Energy Saving Model in Reform of Electric Precipitation
CHEN Xiao-lei
X701
A
1006-5377(2014)08-0030-03
注:本文受“十二五”國家科技支撐計劃項目“面向海西產(chǎn)業(yè)集群的服務(wù)制造支持系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用示范”(編號:2012BAF12B15)資助。