大慶油田采油八廠
外輸管線的通球疏通
張榮帥大慶油田采油八廠
大慶油田采油八廠升一聯(lián)合站于2013年末采用二次或三次投球方式,用皮碗式清管球或刮蠟定位清管器對管線進行通堵。皮碗式清管球便于安裝監(jiān)測器,可隨時觀察到球的前進位置。多次采用小、中、大球依次實現(xiàn)直線旋轉(zhuǎn)貫通,中途末出現(xiàn)卡球現(xiàn)象。通球操作結(jié)束后,恢復(fù)正常生產(chǎn),外輸流量由20m3/h上升至28m3/h,管壓下降至正常水平,回壓穩(wěn)定。采用變頻保護裝置啟運外輸泵時,沒有出現(xiàn)自?,F(xiàn)象,運轉(zhuǎn)聲音正常。
外輸管線;結(jié)蠟;通球;節(jié)能降耗
在保證安全生產(chǎn)和節(jié)能降耗的前提下,大慶油田采油八廠升一聯(lián)合站脫水崗采取不定期外輸線通球和加藥技術(shù),脫水崗正常外輸管壓為3.0MPa,流量28m3/h,回壓相對穩(wěn)定;外輸起點溫度夏季為70℃,冬季為80℃。降溫輸送后,管壓、流量不變,外輸起點夏季溫度為60℃,冬季為70~75℃。根據(jù)外輸管壓的波動及流量下降情況,不定期調(diào)整破乳劑的投加濃度,采用這種工藝,運行效果好,節(jié)約燃氣用量。但冬季末點溫度損失嚴重,凝油、結(jié)蠟層變厚,導(dǎo)致外輸泵轉(zhuǎn)速高。憋壓后,管壓上升至3.5MPa,流量逐漸降至20m3/ h,回壓升高。此時若采用變頻裝置啟運外輸泵,致使機泵出現(xiàn)保護自?,F(xiàn)象;若采用工頻啟運外輸泵,此時外輸泵處于截流運行狀態(tài),運轉(zhuǎn)噪聲大,超負荷,耗電高。
采用通球疏通外輸管線的方法來解決上述問題。通球前將外輸管線內(nèi)介質(zhì)溫度加熱到80℃以上,將結(jié)蠟段預(yù)加熱,確定末點溫度比正常輸送溫度高出10℃左右時停外輸泵約半個小時,按清管器發(fā)射閥的操作規(guī)程安裝好清管球。因外輸線末端為結(jié)蠟嚴重段,所以在距離末端5km處安裝通球發(fā)射裝置。投球后即開始對外輸管線首、末端的流量、壓力、溫度以及流速進行連續(xù)監(jiān)測,直至外輸線終端接到球后,通球結(jié)束。
升一聯(lián)外輸線于2010年開始采用通球的方法來去除管線內(nèi)部的凝油和結(jié)蠟。起初外輸線通球采用直徑大于外輸管線直徑2%的專用橡膠清管球以過盈方式進行通堵,但球在遇到變徑、彎頭、老化點或結(jié)蠟嚴重的部位會卡死,難以前行。而采用加大壓力直接頂進更易造成管線破裂穿孔。
經(jīng)多次調(diào)整通球方案后,于2013年末采用二次或三次投球方式,用皮碗式清管球或刮蠟定位清管器對管線進行通堵。
皮碗式清管球便于安裝監(jiān)測器,可隨時觀察到球的前進位置。多次采用小、中、大球依次實現(xiàn)直線旋轉(zhuǎn)貫通,中途末出現(xiàn)卡球現(xiàn)象。通球操作結(jié)束后,恢復(fù)正常生產(chǎn),外輸流量由20m3/h上升至28m3/h,管壓下降至正常水平,回壓穩(wěn)定。采用變頻保護裝置啟運外輸泵時,沒有出現(xiàn)自?,F(xiàn)象,運轉(zhuǎn)聲音正常。
(1)外輸線通球適合內(nèi)徑光滑的高壓鋼管。
(2)由于管線在地下運行多年,在通球過程中無法確定管線的耐壓情況,特別是已產(chǎn)生局部腐蝕的管線,表面沒有明顯變化,易造成穿孔。
(3)施工人員利用水罐車輪班加送熱水,用高壓泵車協(xié)助通球,該方法清除管內(nèi)積蠟和鐵銹等固體物質(zhì)效果好,但費用較高,施工手續(xù)繁瑣。
(4)采用本站外輸泵,可加大排量定期對高含水油進行提高溫度外輸,屬于水流式疏通。
(5)可把外輸管線易結(jié)蠟的末端部位以變徑方式加粗,使這個部位容納更多的蠟垢和凝油。如果結(jié)蠟嚴重時,可單獨通球清除加粗部位的蠟垢,以減少通球次數(shù),節(jié)省通球費用。
(6)應(yīng)根據(jù)管線特點,量身定制符合本站外輸線的泡沫球體,造價低,適應(yīng)性高,卡球風險低;可利用本站內(nèi)發(fā)球裝置和監(jiān)測器,定期疏通外輸管線。
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.11.070