蔣洪偉
(安徽省大禹工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 蚌埠 233000)
35kV交聯(lián)電纜敷設(shè)后直流耐壓試驗(yàn)時(shí)泄漏電流偏大問(wèn)題分析
蔣洪偉
(安徽省大禹工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 蚌埠 233000)
直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)是中壓交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電力電纜敷設(shè)、安裝完畢后,按照相應(yīng)規(guī)范的要求進(jìn)行一些試驗(yàn)項(xiàng)目,其目的是為了考核電纜施工質(zhì)量。然而,在進(jìn)行該項(xiàng)試驗(yàn)時(shí),如果電纜端部處理方式不當(dāng),往往會(huì)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響。
35kV交聯(lián)電纜 敷設(shè) 直流耐壓試驗(yàn) 泄漏電流 絕緣
電力電纜在電力系統(tǒng)及水利工程中使用廣泛,它的絕緣狀況直接影響電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行,因此按照國(guó)家相應(yīng)規(guī)范要求對(duì)其進(jìn)行電氣試驗(yàn),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷。在中壓交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電力電纜敷設(shè)、安裝完畢后,直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)是必做的試驗(yàn)項(xiàng)目。然而,在進(jìn)行該項(xiàng)試驗(yàn)時(shí),如果電纜端部處理方式不當(dāng),往往會(huì)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響。因此,正確的試驗(yàn)方法是保證直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。
對(duì)電力電纜進(jìn)行直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn),是檢查電力電纜絕緣狀況的一個(gè)主要試驗(yàn)項(xiàng)目,直流耐壓試驗(yàn)與泄漏電流試驗(yàn)是同時(shí)進(jìn)行的。與交流耐壓試驗(yàn)比較,直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)的優(yōu)點(diǎn)是:對(duì)長(zhǎng)電纜線路進(jìn)行耐壓試驗(yàn)時(shí),所需試驗(yàn)設(shè)備容量小;在直流電壓作用下,介質(zhì)損耗小,高電壓下對(duì)良好絕緣的損傷?。辉谥绷髂蛪涸囼?yàn)的同時(shí)監(jiān)測(cè)泄漏電流及其變化曲線,微安級(jí)電流表靈敏度高,反映絕緣老化、受潮比較靈敏;可以發(fā)現(xiàn)交流耐壓試驗(yàn)不易發(fā)現(xiàn)的一些缺陷,因?yàn)樵谥绷麟妷鹤饔孟?,絕緣中的電壓按電阻分布,當(dāng)電流絕緣有局部缺陷時(shí),大部分試驗(yàn)電壓將加在與缺陷串聯(lián)的未損壞的絕緣上,使缺陷更易于暴露。一般而言,直流耐壓試驗(yàn)對(duì)檢查絕緣中的氣泡、機(jī)械損傷等局部缺陷比較有效。
眾所周知,在進(jìn)行電力電纜的電氣絕緣性能試驗(yàn)時(shí),事先要對(duì)電纜端頭進(jìn)行處理,電纜電壓等級(jí)越高,這種處理要求越嚴(yán)格。對(duì)中壓XLPE電纜而言,就需對(duì)電纜端頭的外半導(dǎo)電層進(jìn)行一定長(zhǎng)度的切削,但由此卻改變了電纜端部的電場(chǎng)分布:引起電纜端部屏蔽切斷處電場(chǎng)集中,是電纜試驗(yàn)及運(yùn)行中擊穿的薄弱環(huán)節(jié);附加了沿絕緣表面的軸向電場(chǎng),存在沿絕緣表面的放電現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)上述處理的交聯(lián)電纜端部,如果在試驗(yàn)時(shí),不配用合適的試驗(yàn)終端對(duì)弱點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)改善,消除端部表面泄漏影響,而直接進(jìn)行直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn),很容易產(chǎn)生不正確的測(cè)試結(jié)果,誤判電纜敷設(shè)安裝或生產(chǎn)制造過(guò)程存在的質(zhì)量問(wèn)題。
4.1問(wèn)題的由來(lái)
某施工單位曾于2011年3月在安徽省蕪湖市龍窩湖新站進(jìn)行電力電纜直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn),其電纜型號(hào)規(guī)格為:YJV-26/35 1×185。3根電纜在敷設(shè)、安裝后進(jìn)行直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)過(guò)程中,普遍存在泄漏電流偏大情況,具體如下:
(1)試驗(yàn)電壓升至78kV(3Uo)時(shí),泄漏電流高達(dá)120~150μA。
(2)施加試驗(yàn)電壓5min后的泄漏電流明顯地比1min測(cè)量值大。加壓1min時(shí)為126μA,5min時(shí)增至148μA。
(3)升壓過(guò)程中,泄漏電流隨電壓升高而急劇上升。
上述測(cè)試結(jié)果是不符合國(guó)家規(guī)范要求的,施工單位懷疑電纜產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,并對(duì)該組電纜進(jìn)行委托第三方檢測(cè),確定電纜是否存在質(zhì)量問(wèn)題。在獲悉這一情況后,筆者即對(duì)這批電纜產(chǎn)品的出廠試驗(yàn)情況進(jìn)行了解,其出廠試驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可知,產(chǎn)品不存在制造質(zhì)量的問(wèn)題,如果施工單位能按照正常的工藝施工,應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。
表1 型號(hào)YJV-26/35kV lX185電纜出廠試驗(yàn)的結(jié)果
4.2問(wèn)題的分析
為查明問(wèn)題產(chǎn)生的原因,筆者到該工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)了解
和驗(yàn)證。到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)電纜的敷設(shè)施工情況進(jìn)行查看,并對(duì)其中的一根電纜按照用戶(hù)的試驗(yàn)方法進(jìn)行了復(fù)試觀察,相關(guān)情況如下:
4.2.1敷設(shè)安裝情況
3根電纜水平、平行敷設(shè)于同一個(gè)電纜溝內(nèi),經(jīng)巡線檢查,未發(fā)現(xiàn)電纜外觀有施工損傷現(xiàn)象,排除了電纜施工安裝質(zhì)量問(wèn)題。
4.2.2復(fù)試試驗(yàn)步驟
(1)將電纜兩端外半導(dǎo)電層剝切的70cm參照電纜附件制作時(shí),終端外半導(dǎo)電層切削長(zhǎng)度,用無(wú)水酒精清潔絕緣表面。
(2)將剝除了外半導(dǎo)電層的電纜兩端頭用絕緣支架托起,并距地面約40cm,兩端裸露在空氣中。
(3)試驗(yàn)設(shè)備不接電纜,空載升壓觀察設(shè)備雜散電流為1μA。
(4)將高壓引線與電纜導(dǎo)電線芯相接,銅帶屏蔽、鋼帶鎧裝和試驗(yàn)設(shè)備地線分別安全接地。
(5)平緩升壓至試驗(yàn)電壓78kV(3Uo)的0.25,0.5,0.75,1.0倍,測(cè)試泄漏電流,見(jiàn)表2。
表2 型號(hào)YJV-26/35kV 1X185電纜復(fù)試的試驗(yàn)結(jié)果
(6)將電壓降至零,放電完畢后,關(guān)閉試驗(yàn)電源。
4.3復(fù)試過(guò)程中試驗(yàn)現(xiàn)象的觀察
(1)隨著電壓的逐漸升高,電纜端部絕緣表面、高壓引線表面及高壓引線與導(dǎo)電線芯連接處,開(kāi)始出現(xiàn)嘶嘶的放電聲,電壓越高,放電聲越大。
(2)當(dāng)電壓超過(guò)大約40kV后并繼續(xù)升壓,發(fā)現(xiàn)泄漏電流有一個(gè)迅速增大的過(guò)程。
(3)電壓升到78kV進(jìn)行耐壓試驗(yàn)時(shí),微安表指針擺動(dòng)幅度較大,持續(xù)時(shí)間5min時(shí),泄漏電流可達(dá)150μA。
(4)電壓升到78kV持續(xù)5min,泄漏電流明顯大于1min的測(cè)試值,并有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。
復(fù)試結(jié)果與施工單位反映的情況基本一致,從試驗(yàn)結(jié)果看,似乎是電纜存在質(zhì)量問(wèn)題。但升壓過(guò)程中電纜端部的放電現(xiàn)象卻引起了筆者的高度重視,根據(jù)局部放電試驗(yàn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可知,對(duì)于26/35kV交聯(lián)電纜,端部切削外半導(dǎo)電層約20mm,如不使用試驗(yàn)終端,而將線芯直接與高壓線連接,裸露在空氣中升壓(交流電壓),也會(huì)出現(xiàn)上述的類(lèi)似現(xiàn)象,但電纜端頭接入試驗(yàn)終端后,這種現(xiàn)象完全可以避免和消除。
4.4驗(yàn)證試驗(yàn)
為了驗(yàn)證上述分析的正確性,隨即對(duì)同樣等級(jí)的電纜進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),將電纜兩端切削外半導(dǎo)電層約20mm,并將局部放電試驗(yàn)專(zhuān)用35kV級(jí)油杯型試驗(yàn)終端安裝在電纜端部,然后注入變壓器油,將屏蔽切口浸沒(méi),最后施加直流電壓,并觀察泄漏電流的變化情況如下:
(1)升壓過(guò)程中泄漏電流變化幾乎為零,波動(dòng)范圍只有1~2μA。
(2)試驗(yàn)電壓78kV時(shí),持續(xù)5min時(shí)的地漏電流為1μA,lmin時(shí)也只有4μA,由此可見(jiàn),持續(xù)5min時(shí)泄漏電流明顯小于1min時(shí)的泄漏電流。
(3)升壓過(guò)程中,泄漏電流無(wú)迅速增加現(xiàn)象,也無(wú)異常放電現(xiàn)象,相應(yīng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 型號(hào)YJV-26/35kV 1X185電纜安裝試驗(yàn)終端后試驗(yàn)結(jié)果
從表2、表3使用試驗(yàn)終端前后測(cè)試數(shù)據(jù)的對(duì)比情況及整個(gè)事件調(diào)查處理過(guò)程的分析,最終可確認(rèn)造成交聯(lián)電纜敷設(shè)安裝后直流耐壓試驗(yàn)過(guò)程中泄漏電流偏大原因是:施工單位對(duì)交聯(lián)電纜端部外半導(dǎo)電層切削后引起電場(chǎng)集中的現(xiàn)象認(rèn)識(shí)不清,未采用試驗(yàn)終端來(lái)加以改善,從而導(dǎo)致試驗(yàn)過(guò)程中電纜端部發(fā)生電暈放電、對(duì)地的雜散電流的產(chǎn)生,以及沿絕緣表面泄漏電流的產(chǎn)生。而需測(cè)試的僅僅是電纜絕緣的徑向泄漏電流,即體積泄漏電流。正是由于這兩種電流的產(chǎn)生造成了測(cè)試結(jié)果偏大,導(dǎo)致施工單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的誤判。
采用油杯型試驗(yàn)終端后可降低電纜端頭的泄漏電流值和改善電場(chǎng)分布的主要原因是:油杯內(nèi)變壓器油消除了電纜端部泄漏電流影響,而油杯內(nèi)應(yīng)力錐則可改善屏蔽切口處電場(chǎng)集中現(xiàn)象,降低了試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)地雜散電流的影響,保證了試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性、科學(xué)性。因此,在中高壓交聯(lián)電纜敷設(shè)安裝試驗(yàn)中,只有采取有效措施改善電纜端部電場(chǎng)集中現(xiàn)象,才能獲取正確的試驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。
實(shí)踐證明:對(duì)交聯(lián)電纜端頭外半導(dǎo)電屏蔽層剝切一定長(zhǎng)度,直接進(jìn)行10kV交聯(lián)電纜直流耐壓和泄漏電流試驗(yàn)是可行的,但對(duì)35kV交聯(lián)電纜是絕對(duì)不可行的。建議在進(jìn)行35kV交聯(lián)電纜的直流耐壓泄漏電流試驗(yàn)時(shí),必須對(duì)電纜端部采取措施,如配置試驗(yàn)終端,或安裝電纜終端后再進(jìn)行測(cè)試,這樣才能保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性■
(專(zhuān)欄編輯:顧 梅)