陳芍樺,王禮梅,蔣學奎,閆高倫
(重慶長發(fā)石油天然氣安裝工程有限責任公司,重慶 401236)
重慶天然氣凈化總廠某分廠3200#鍋爐單元的2臺鍋爐給水泵為多級離心泵,其型號為DGF12-50×9,運行工況見表1。該泵投運以來,經常出現(xiàn)泵體振動超標,多次維修后仍解決不了根本問題。
表1
泵軸直徑35mm,鍵槽寬度6.1~6.2mm,鍵寬5.3~5.4mm,軸鍵槽與鍵側隙最大值達0.8mm,不符合要求。
葉輪兩端面平行,但與葉輪中軸線不垂直,導致該面在運轉中會嚴重磨損,影響平衡盤工作。這是引起泵振動的主要原因之一。
葉輪靜平衡試驗不合格,葉輪質量不平衡,工作時會引起泵體振動。
泵在運行過程中,葉輪襯套處有不同程度的磨損,致使葉輪襯套與導葉間隙增大超標。
經測量,葉輪徑向跳動的最大跳動值為0.23mm,轉子跳動超差可引起轉子與殼體發(fā)生偏磨和轉子振動,影響泵的正常工作。
使軸鍵槽與鍵過盈量為0.01mm,以保證其配合的緊密。
現(xiàn)以葉輪中軸線為基準線,上車床加工葉輪兩端端面,使其與葉輪中軸線垂直。加工完后葉輪與襯套的軸向總長度縮短了2mm,為此加工4個厚度為0.5mm的環(huán)形鑄鐵墊片,分別加在葉輪之間,以此保證泵的尺寸鏈。
把葉輪裝在假軸上,放在靜平衡試驗臺上對葉輪進行靜平衡測量,以達到靜平衡標準校正。
在車床上用胎具脹住葉輪的內孔,再對磨損部位進行車削,并配制口環(huán)、襯套與2-M5×10齊縫釘,保證襯套與導葉間隙均為0.50mm。葉輪襯套經車床修整后,再檢查并處理轉子徑向跳動達標,修復內孔同心度,誤差<0.02mm。并保證各級轉配后其內孔相對同心度誤差<0.05mm。
使殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)的間隙均達標(0.60~0.80mm)。回裝配件及泵體,測量總竄量為2.3mm。平衡盤因磨損使其軸向分竄量過大,用車床對平衡盤磨損面進行修復并對平衡盤軸套進行適當?shù)能囅?,調整分竄量為1.0mm,完全符合技術要求。
經過對零配件及配合尺寸的修配,該設備盤車輕松,無雜音,無卡澀,一次性試車成功。泵啟動運行后,對軸承端和泵體進行振動測量,振動值2.5~4.1mm/s,完全符合標準要求,前后端軸承溫度穩(wěn)定在28℃和32℃,各項工藝性能指標均達到設計要求,泵運行平穩(wěn),無雜音,運行1個月無任何故障,修復獲得了成功。
[1]籍紅軍.離心泵葉輪靜平衡及轉子動平衡[J].煤炭技術,2007.