陳芍樺,王禮梅,蔣學(xué)奎,閆高倫
(重慶長(zhǎng)發(fā)石油天然氣安裝工程有限責(zé)任公司,重慶 401236)
重慶天然氣凈化總廠某分廠3200#鍋爐單元的2臺(tái)鍋爐給水泵為多級(jí)離心泵,其型號(hào)為DGF12-50×9,運(yùn)行工況見(jiàn)表1。該泵投運(yùn)以來(lái),經(jīng)常出現(xiàn)泵體振動(dòng)超標(biāo),多次維修后仍解決不了根本問(wèn)題。
表1
泵軸直徑35mm,鍵槽寬度6.1~6.2mm,鍵寬5.3~5.4mm,軸鍵槽與鍵側(cè)隙最大值達(dá)0.8mm,不符合要求。
葉輪兩端面平行,但與葉輪中軸線不垂直,導(dǎo)致該面在運(yùn)轉(zhuǎn)中會(huì)嚴(yán)重磨損,影響平衡盤(pán)工作。這是引起泵振動(dòng)的主要原因之一。
葉輪靜平衡試驗(yàn)不合格,葉輪質(zhì)量不平衡,工作時(shí)會(huì)引起泵體振動(dòng)。
泵在運(yùn)行過(guò)程中,葉輪襯套處有不同程度的磨損,致使葉輪襯套與導(dǎo)葉間隙增大超標(biāo)。
經(jīng)測(cè)量,葉輪徑向跳動(dòng)的最大跳動(dòng)值為0.23mm,轉(zhuǎn)子跳動(dòng)超差可引起轉(zhuǎn)子與殼體發(fā)生偏磨和轉(zhuǎn)子振動(dòng),影響泵的正常工作。
使軸鍵槽與鍵過(guò)盈量為0.01mm,以保證其配合的緊密。
現(xiàn)以葉輪中軸線為基準(zhǔn)線,上車(chē)床加工葉輪兩端端面,使其與葉輪中軸線垂直。加工完后葉輪與襯套的軸向總長(zhǎng)度縮短了2mm,為此加工4個(gè)厚度為0.5mm的環(huán)形鑄鐵墊片,分別加在葉輪之間,以此保證泵的尺寸鏈。
把葉輪裝在假軸上,放在靜平衡試驗(yàn)臺(tái)上對(duì)葉輪進(jìn)行靜平衡測(cè)量,以達(dá)到靜平衡標(biāo)準(zhǔn)校正。
在車(chē)床上用胎具脹住葉輪的內(nèi)孔,再對(duì)磨損部位進(jìn)行車(chē)削,并配制口環(huán)、襯套與2-M5×10齊縫釘,保證襯套與導(dǎo)葉間隙均為0.50mm。葉輪襯套經(jīng)車(chē)床修整后,再檢查并處理轉(zhuǎn)子徑向跳動(dòng)達(dá)標(biāo),修復(fù)內(nèi)孔同心度,誤差<0.02mm。并保證各級(jí)轉(zhuǎn)配后其內(nèi)孔相對(duì)同心度誤差<0.05mm。
使殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)的間隙均達(dá)標(biāo)(0.60~0.80mm)。回裝配件及泵體,測(cè)量總竄量為2.3mm。平衡盤(pán)因磨損使其軸向分竄量過(guò)大,用車(chē)床對(duì)平衡盤(pán)磨損面進(jìn)行修復(fù)并對(duì)平衡盤(pán)軸套進(jìn)行適當(dāng)?shù)能?chē)削,調(diào)整分竄量為1.0mm,完全符合技術(shù)要求。
經(jīng)過(guò)對(duì)零配件及配合尺寸的修配,該設(shè)備盤(pán)車(chē)輕松,無(wú)雜音,無(wú)卡澀,一次性試車(chē)成功。泵啟動(dòng)運(yùn)行后,對(duì)軸承端和泵體進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,振動(dòng)值2.5~4.1mm/s,完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,前后端軸承溫度穩(wěn)定在28℃和32℃,各項(xiàng)工藝性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,泵運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)雜音,運(yùn)行1個(gè)月無(wú)任何故障,修復(fù)獲得了成功。
[1]籍紅軍.離心泵葉輪靜平衡及轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡[J].煤炭技術(shù),2007.