袁岳鋒
(中聯(lián)重科股份有限公司,湖南 長沙 414000)
公司空壓機站現(xiàn)用的5臺110kW的空壓機與5臺冷干機,其控制由維修人員手動開關(guān),因無專人值守,中午與晚班休息期間不關(guān)機,造成能源浪費及設(shè)備損耗。為節(jié)能降耗,針對空壓機耗能問題設(shè)立專項改善小組。經(jīng)分析論證,提出了建立無人值守自動運行系統(tǒng)的解決方案。
控制系統(tǒng)框圖如圖1所示。
圖1
1.通過觸摸屏實現(xiàn)設(shè)定空壓機運行時間、記錄運行時間、定期維護報警及故障報警等功能。
2.通過PLC控制多臺空壓機、冷干機的開啟、接收并貯存運行信息,反饋到觸摸屏顯示。
1.正常作息時間管理流程:根據(jù)公司正常作息時間,設(shè)定空壓機、冷干機啟動、停機時間,空壓機與冷干機按設(shè)定好的開關(guān)機程序進行工作。
2.運行監(jiān)控:觸摸屏自動顯示各空壓機、冷干機啟停記錄及運行狀況,記錄運行時間,到達保養(yǎng)時間自動預(yù)警,當(dāng)空壓機或冷干機出現(xiàn)故障時自動報警。
3.非正常作息時間管理流程:由各使用單位向設(shè)備部門申報,設(shè)備部門根據(jù)各單位申報的時間設(shè)定了各空壓機、冷干機的例外啟停程序,空壓機與冷干機按例外啟停程序進行工作。
制作遠程運行控制系統(tǒng)實際投入金額為2200元,其1年實際回報如下。
1.延長了保養(yǎng)的時間,節(jié)約了保養(yǎng)成本?,F(xiàn)用空壓機(含冷干機)每4 000h保養(yǎng)1次,一般是1年1次,在采取自動運行控制后,保養(yǎng)時間延長到1年零4個月1次,節(jié)約1/3的時間,5臺空壓機1年節(jié)約金額在3萬元左右。
2.根據(jù)配電室的顯示,空壓機負載運行電流為218A、空載運行電流為108A,使用自動運行后,大大縮短了負載與空載時間,月節(jié)約電費約為8000元,1年為96000元。
3.社會效益。大大節(jié)約了人力成本、減少了維修人員的勞動強度、提高了工作效率。
此次改造,投入小、回報大,凝聚了維修人員的技術(shù)能力,開拓了設(shè)備管理的新思路與創(chuàng)新方法,為設(shè)備的精益管理打下基礎(chǔ)。