朱肅華(遼河油田公司質量節(jié)能管理部)
抽油泵提液倍增器在稠油油藏的應用
朱肅華(遼河油田公司質量節(jié)能管理部)
稠油油藏在注蒸汽吞吐生產(chǎn)中,由于溫度的降低黏度逐漸增大,造成了流動阻力增大、原油入泵困難、抽油泵泵效降低,影響了抽油井系統(tǒng)效率,增大了能耗。提液倍增器技術通過混合井中流體、提高流體瞬間線速的方法,降低了流體黏度、減少了磨阻,增加了液體的進泵能力,在六、九區(qū)試點應用18口井,平均泵效提高4.1個百分點,年累計增液9944 t,節(jié)電4880 kWh。
稠油油藏提液倍增器結構原理技術應用
目前新疆油田稠油井數(shù)已接近15 000口,平均系統(tǒng)效率為11.2%,節(jié)能達標率僅為29%,產(chǎn)液量低是造成稠油井能耗高、節(jié)能達標率低的主要原因,為降低稠油井能耗,優(yōu)選了抽油泵提液倍增器技術在六、九區(qū)稠油油藏進行試點應用,測試結果顯示該技術提液效果明顯,產(chǎn)液單耗下降20%以上。
六、九區(qū)為淺層稠油,油藏中部埋深150~500 m,平均含油飽和度64%,原始油層溫度17~19.2℃。原油黏度平面差異性大,20℃地面脫氣原油黏度在2000~200×104mPa·s之間。黏溫反應敏感,主要采用蒸汽吞吐和蒸汽驅方式生產(chǎn)。由于原油性質特殊,黏度較大,在超稠油注蒸汽吞吐生產(chǎn)中,溫度降低導致原油黏度上升,造成了流動阻力增大,原油入泵困難,抽油泵泵效低,影響了單井生產(chǎn)周期和周期產(chǎn)油量。蒸汽吞吐井泵效調查顯示,井下抽油泵平均泵效為27.94%,且檢泵周期短,單井產(chǎn)量低。
提液倍增器安裝在抽油泵底端,從下到上主要由三個部分組成,見圖1。防脫氣降阻力篩管、螺旋導流器、流速變送器。
圖1 提液倍增器結構
2.1防脫氣降阻力篩管斜孔設計,降低滑脫損失
目前井下常用篩管入口均為直流孔,當產(chǎn)出液由不同角度進入直流孔段時,會發(fā)生碰撞,然后改變90°角流向,進入泵筒。在碰撞過程中,產(chǎn)出液分子內部氣體脫出,在固定閥底部形成氣膜,容易造成氣鎖。當固定閥打開時,氣體首先進泵,占據(jù)抽油泵大部分空間,使液體進泵量少,影響泵效。同時,因產(chǎn)出液碰撞和改變流向消耗部分能量,加大了滑脫損失,也會影響油井泵效。防脫氣降阻力篩管的進液孔設計為15°斜角,見圖2,液體進泵不需改變流向,阻力和滑脫損失小,防脫氣,固定閥底部不會形成氣鎖。
2.2螺旋導流器改變流體流態(tài),降低摩阻
原油中的膠質是影響原油黏度的主要物質,膠質含量越高,原油黏度越大。六、九區(qū)淺層稠油油藏產(chǎn)出原油中的膠質、瀝青質、環(huán)烷酸及粘土等是良好的天然乳化劑,它們極易吸附于油水界面,形成一層穩(wěn)定的W/O黏膜,該粘膜導致油水界面張力增大,并阻止水滴聚集,從而使含水原油黏度增大,油流阻力增加。舉升過程中,由于液體晶核之間、液體與管壁之間的摩擦阻力增大,線速度降低,液體上升速度慢,導致泵效低。
圖2 防脫氣降阻力篩管
螺旋導流器采用入口大、出口小設計,內有360°旋轉導流槽,見圖3,當混合液進入導流器后,在地層壓力及導流槽的作用下,液體旋轉上升,使油、氣、水混合并聚集于小出口。從而改變液體流態(tài),使原段塞流、環(huán)狀流、霧狀流、層流等經(jīng)過螺旋導流槽后形成混合流?;旌虾罄糜退芏炔?、氣液密度差降低摩阻,增加液體線流速度,同時,液體旋轉后,形成渦流剪切力,將液體中蠟質小晶體切碎,降低摩阻。2.3流速變送器提高流體瞬間線速度,加大液體進泵量
圖3 螺旋導流器
流體力學試驗中心以油井沉沒度50 m,地層壓力0.5 MPa,日產(chǎn)液量5 t,2■8 in油管內徑(Φ62 mm)為過流通道進行室內試驗,試驗結果顯示,在不計各種損失情況下,每分鐘液體揚程只有1.12 m;而流速變送器,見圖4。在同等壓力下,經(jīng)無能耗液壓組件,通過反復變徑,壓能與動能多次轉變,可提高液體聚焦力,加快液體瞬間線速度,使液體形成射流,加大了液體沖擊力,液體瞬間線速度(揚程)達到6~9 m,見圖5,但流量未發(fā)生變化。抽油泵的固定閥開閉時間是一定值,流速變送器通過提高流體瞬間線速度使液體產(chǎn)生射流作用,相當于提前打開和延緩關閉了抽油泵固定閥,形成液體射流進泵的效果,加快了液體進泵速度和進泵量,達到了提高泵效的目的。
圖4 流速變送器
圖5 流速變送器使用前后揚程對比
在六區(qū)、九區(qū)試驗應用了抽油泵提液倍增器技術18口井,統(tǒng)計安裝井前后生產(chǎn)數(shù)據(jù),見表1,可看出該技術提液效果顯著,安裝井累積增液9644 t,泵效由措施前的平均30.3%提高到措施后的34.4%,泵效提高了4.1個百分點;18口井中有12口井增液,6口井沒有達到增液的效果,措施有效率為75%。
分析部分井未增液原因是:六、九區(qū)原油黏度對溫度非常敏感,儲層屬于強非均質儲層,井間差異大,油層膠結疏松,易發(fā)生汽竄、出砂現(xiàn)象,造成抽油泵砂卡、管柱砂埋、油管穿孔、泵閥球變形等問題,影響了措施效果,因此,抽油泵提液倍增器不適用于汽竄、出砂嚴重的井。
表1 抽油泵提液倍增器實施效果統(tǒng)計
安裝提液倍增器后,因及時排液,降低了井筒積液,在一定程度上可以提高注汽效率,達到增油的效果;同時油井增液后提高了泵效,可有效地減少油井空抽和抽油桿干偏現(xiàn)象,據(jù)統(tǒng)計安裝后平均檢泵周期延長了60天,單井節(jié)約修井費用5000元。
據(jù)測試,一輪次稠油吞吐井產(chǎn)液單耗在1.86~12.92 kWh/t之間,平均產(chǎn)液單耗7.39 kWh/t,安裝提液倍增器后,產(chǎn)液單耗在1.21~10.92 kWh/t之間,平均6.06 kWh/t,節(jié)能率為21.9%,按單井平均一年兩個輪次產(chǎn)液3000 t,電費0.68元/kWh計算,全年單井節(jié)電4880 kWh,節(jié)約電費3318元。
1)抽油泵提液倍增器具有提高液體瞬間線速度,加快液體流動,提高泵充滿系數(shù)的技術特點,在一定黏度范圍內能有效地改善稠油生產(chǎn)效果,提高單井產(chǎn)液量,降低產(chǎn)液單耗。
2)抽油泵提液倍增器對于黏度較低、供液能力較充足的井應用效果較好,對超稠油井也有一定的改善效果,但對汽竄、出砂嚴重的井適用性較差。
10.3969/j.issn.2095-1493.2014.007.003
2014-04-29)
朱肅華,2007年畢業(yè)于中國石油大學(石油工程專業(yè)),從事化工檢驗工作,E-mail:maqiang-jmgs@petrochina.com.cn,地址:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河油田質量節(jié)能管理部,124010。