孫寶林
(冀中能源股份公司 章村礦,河北 邢臺 054108)
章村礦洗煤廠是國內(nèi)首家高變質(zhì)無煙煤重介洗煤廠, 始建于2006 年, 因其煤種的特殊性和稀缺性決定了其工藝的特點: 低回收率、高密度分選1.8g/cm3,其主要產(chǎn)品包括末精煤和中塊、小塊、粒煤四個精煤品種,其中以末精為重點控制目標(biāo),灰分設(shè)定要求是≤16%,末精產(chǎn)品由兩部分摻混而成,分別是-8mm 末精和粗精煤泥。
在當(dāng)前市場條件下,章村礦末精作為主打“保本” 產(chǎn)品,其用戶接受程度和自身的質(zhì)量穩(wěn)定度決定著該礦的命運,末精一旦超灰用戶就有可能退貨,如此造成的損失巨大。 因此,在日常洗煤管理工作中,末精灰分是重中之重,如發(fā)生末精超灰現(xiàn)象,必須第一時間查找問題原因,并提出措施加以解決。然而,影響末精灰分的因素眾多,要準(zhǔn)確、快速的找出問題,我們就需要一套有序的查找原因的方法,能夠?qū)τ绊懩┚业脑蛞荒苛巳?,同時能制定出對策。
企業(yè)全員參加質(zhì)量管理,對生產(chǎn)全過程中進行質(zhì)量管理,充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)和管理科學(xué)的作用,建立一套完整管理體系,以最經(jīng)濟的方法,研究、生產(chǎn)、銷售用戶滿意的產(chǎn)品。目標(biāo)是在生產(chǎn)過程中,在實現(xiàn)低消耗、低成本和高效率的前提下達到產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)和高產(chǎn)。
全面質(zhì)量管理常用的是數(shù)理統(tǒng)計方法,包括柱體圖、散點圖、排列圖和因果分析圖等,對于產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本和勞動效率等方面的問題,由于影響的因素較多,又沒有數(shù)字、指標(biāo)可供評定和分析,所以采用因果分析圖將所有問題和因素都羅列出來,可以幫助我們分析影響目標(biāo)的因素[1]。
因果分析圖法是一種通過羅列影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素,分析其相互之間因果關(guān)系的一種圖形,是定性的分析目標(biāo)的一種通用方法。
以2012 年1-3 月和2013 年1-3 月末精灰分?jǐn)?shù)據(jù)為例,進行末精超灰因果分析。 分別對因果分析的五大要素:人、機、料、環(huán)、法進行逐一剖析。
分別對兩個區(qū)間段內(nèi)的原煤綜合粒度級含量和浮沉密度級含量數(shù)據(jù)分析,通過對入洗原煤資料對比,從表1 我們可以看出,兩個時間段內(nèi)煤質(zhì)差別較大,包括原煤粒度組成、原煤各密度級含量和煤泥量等,原煤煤質(zhì)的變化確是其一大影響因素,即大原因,然后進行“中原因”分析,從原煤資料看,原煤粒級含量的變化和煤泥含量的不同是相對主要的因素,而各浮沉密度級含量無較大差異,因此可以確定原煤粒度組成和煤泥含量為“中原因”。
煤泥含量的大小對末精灰分也是很敏感的,對煤泥進行小篩分可知,煤泥中高灰細泥含量高達30%,灰分高達60%以上,這部分煤泥將對末精總灰造成嚴(yán)重“背灰”,如表2。
通過調(diào)查對密控司機操作方法分析,我們可以知道,在同樣給煤量的情況下,不同的密度設(shè)定和給料壓力對分選效果差異較大,相反,給煤量過大也容易造成分選效果變差;當(dāng)原煤煤質(zhì)較粘、水分較高時,在原煤沒有充分潤濕而打團時容易造成旋流器分選混亂,此時末精錯配物含量升高,灰分升高;生產(chǎn)實際中,當(dāng)末精產(chǎn)品質(zhì)量需要微調(diào)時,通常會把末精煤脫水離心液循環(huán)回粗煤泥回收系統(tǒng),即打入精煤泥分級旋流器,同時在分級旋流器底流口出通過添加入料液,一方面達到防堵的目的,另一方面也和前者一樣起到調(diào)節(jié)末精總灰分的作用。
表1 2013、2012 年1-3 月份原煤綜合粒度級含量和浮沉密度級含量
表2 煤泥中高灰細泥(≤0.075mm)含量
三產(chǎn)品旋流器的分選效果好壞直接影響末精產(chǎn)品灰分,其控制因素主要是入料壓力,當(dāng)一、二段連接段堵塞時,也會造成原煤全部涌入旋流器精煤段,末精灰分自然升高。
對于脫介振動篩, 當(dāng)分級段篩板篩孔因堵塞而造成排料不及時時,末精總灰分會因-8mm 這一部分末精量減少而升高。
表3 弧形篩不同篩縫時的分級旋流器底流篩分?jǐn)?shù)據(jù)
粗精煤泥脫水篩—高頻篩的工作效果也是一大影響因素,造成末精總灰波動,該設(shè)備的不均勻排料導(dǎo)致瞬時粗煤泥量較大,此部分粗煤泥灰分達35%左右,如此就造成了“背灰”,與高頻篩配合使用的弧形篩,也被當(dāng)做是排除高灰細泥的一個出口,保證高頻篩上產(chǎn)品的純凈。表3 為弧形篩不同篩縫時的分級旋流器底流篩分?jǐn)?shù)據(jù),可以看出,不同篩縫底流產(chǎn)品中夾帶高灰細泥含量差別較大, 分別為2.9%和0.95%,灰分達70%以上,因此,排除這部分高灰細泥對穩(wěn)定末精灰分關(guān)系重大。
精煤分級旋流器,是系統(tǒng)排出高灰細泥的主要把關(guān)設(shè)備,對維持介質(zhì)系統(tǒng)穩(wěn)定、凈化末精產(chǎn)品都有重要的作用,不同直徑的底流口對產(chǎn)品灰分影響較大。因此,在日常末精灰分管理中,分級旋流器是較為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),底流口尺寸調(diào)整范圍80-130mm。
章村礦洗煤廠洗煤生產(chǎn)已實現(xiàn)全集控集中起車, 灰分集中控制,因此,在崗位現(xiàn)場,崗位工的主要職責(zé)就是把責(zé)任心放在運轉(zhuǎn)的設(shè)備上,避免思想不集中或隨意離崗造成生產(chǎn)事故,同時努力提高自身技術(shù)水平,提升發(fā)現(xiàn)問題的能力,防止因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生明顯變化而沒有第一時間第一現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致的超灰現(xiàn)象。
環(huán)境影響因素主要包括現(xiàn)場照明差、衛(wèi)生不好、噪音大和溫度不適等等,這些因素都間接的影響了最終產(chǎn)品的指標(biāo)。
根據(jù)上述分別對人、機、料、環(huán)、法等的原因分析,可以繪制出如下圖1 所示的因果分析“魚刺圖”。
圖1 末精超灰的因果分析圖
通過對現(xiàn)場實際的分析,結(jié)合現(xiàn)場崗位人員的意見,發(fā)揚民主,各抒己見,把不同的意見記錄下來,并經(jīng)過上述分析,確定出末精超灰主要由原煤煤質(zhì)變化、原煤煤泥含量和分級旋流器分級效果為主要影響因素,同時在特定條件下其余因素也都發(fā)揮著作用,因此,在洗煤全面質(zhì)量管理中,要把側(cè)重點轉(zhuǎn)移到加強煤質(zhì)變化觀察、加強分級旋流器分選效果分析和跟蹤,每天重點分析原煤浮沉資料,并按下表4 所示內(nèi)容開展技術(shù)檢查。
表4 主次要因素影響分析及采取對策
對末精超灰因果分析也可應(yīng)用在洗煤廠介耗管理和產(chǎn)品水分管理上,通過指定要分析的目標(biāo)和影響結(jié)果,把洗煤崗位工、分選設(shè)備、入選原煤、密控工操作方法和環(huán)境等作為五個主要因素,對這些因素所產(chǎn)生影響的各種原因盡可能詳細的記錄下來,并把這些原因按相互影響的關(guān)系進行排列,經(jīng)過深入分析調(diào)查后,采取措施對目標(biāo)加以解決。
[1]王振生,李尋.選煤廠生產(chǎn)技術(shù)管理[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1993.