摘 要:內(nèi)蒙古赤峰星河水泥有限責(zé)任公司進(jìn)行技術(shù)改造安裝一套在線旋流噴騰型分解爐,采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:在線旋流噴騰型分解爐;環(huán)境污染;復(fù)合篦冷機(jī);環(huán)保水泥
1 改造前后的燒成情況對(duì)比
改造前,產(chǎn)量低,回轉(zhuǎn)窯臺(tái)產(chǎn)量30-34t/h左右,產(chǎn)量波動(dòng)大,熟料質(zhì)量波動(dòng)大,經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)圈、跑生料等不正?,F(xiàn)象。窯頭罩正壓,窯內(nèi)通風(fēng)不暢,看火不清;漏灰漏風(fēng)嚴(yán)重,窯工操作強(qiáng)度大,勞動(dòng)環(huán)境差。窯內(nèi)耐火磚壽命短,生產(chǎn)規(guī)模小、能耗物耗高、粉塵污染嚴(yán)重。
改造措施為:把大量吸熱的碳酸鈣分解反應(yīng)從窯內(nèi)傳熱速率較低的區(qū)域移到懸浮預(yù)熱器與窯之間特殊煅燒爐中進(jìn)行,入窯生料碳酸鈣表觀分解率,可從原來的懸浮預(yù)熱器的35%-45%提高到85%-95%。分解爐內(nèi)燃燒溫度較低,可以降低回轉(zhuǎn)窯在高溫下燃燒所產(chǎn)生的氮氧化物產(chǎn)生量,排放污染物減少。將風(fēng)掃磨加長(zhǎng),采用一臺(tái)煤磨專用的動(dòng)態(tài)選粉機(jī),以提高煤磨產(chǎn)量。對(duì)沒有除塵設(shè)施的排放源增設(shè)布袋除塵器。改造增濕塔,拆除原增濕塔里層,增高原外層筒體,并重新配置噴水系統(tǒng)。高溫風(fēng)機(jī)由原風(fēng)機(jī)制造廠改造,改后風(fēng)量確定為每小時(shí)208000立方米,風(fēng)壓8.43千帕。
將單筒冷卻機(jī)改為北京四方聯(lián)科技有限公司的專利產(chǎn)品復(fù)合篦冷機(jī),具體方案為:
1.1 拆除原窯下料溜子,單冷機(jī)截去1.5米,在窯頭罩下安裝一臺(tái)篦冷機(jī),實(shí)現(xiàn)了對(duì)熟料的急冷,改善了易磨性,提高了熟料早期強(qiáng)度。
1.2 從窯頭抽取三次風(fēng),提高了三次風(fēng)溫。
1.3 從篦冷機(jī)側(cè)抽取余風(fēng)并收塵,一部分進(jìn)煤煤磨, 一部分余熱利用或排出。
1.4 篦冷機(jī)與單冷機(jī)之間用北京四方聯(lián)的專利密封技術(shù)進(jìn)行密封。
1.5 將電耗高的氣力提升泵提為改為省電可靠的斗式提升機(jī)。
2 技改后的幾個(gè)問題及其處理
2.1 窯頭煤倉小,有時(shí)出現(xiàn)煤倉打筒 、斷煤情況,解決辦法加強(qiáng)煤磨管理做好統(tǒng)一調(diào)度保證供煤,基本沒有影響窯頭窯尾供煤。
2.2 C5級(jí)筒入口平緩,積灰嚴(yán)重,停窯后,重新砌筑徹底解決了該問題。
2.3 增濕系統(tǒng)的噴槍筒由于冷卻水水質(zhì)較差,導(dǎo)致增濕塔濕底,增加過濾器后,解決了堵槍、濕底問題。
3 投資及改造后的效果
表2 技改前后的能耗情況
能耗指標(biāo) 技改前 技改后
可比熟料綜合煤耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 123.2 116.14
可比熟料綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 130.21 127.93
可比水泥綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t ) 103.5 99.77
可比熟料綜合電耗(kwh/t) 74.3 71.45
可比水泥綜合電耗 108.6 105.75
本次技改后新增流動(dòng)資金781萬元,本項(xiàng)目總投資為2670萬元。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),采用先進(jìn)的工藝為原材料消耗較低,工藝先進(jìn),從根本上減少了污染,有利于環(huán)境保護(hù)。改善了工人的工作環(huán)境,本項(xiàng)目采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,也可令平莊區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量得到改善,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
作者簡(jiǎn)介:韓光(1976.09- ),男,助理工程師,研究方向:水泥工藝。
摘 要:內(nèi)蒙古赤峰星河水泥有限責(zé)任公司進(jìn)行技術(shù)改造安裝一套在線旋流噴騰型分解爐,采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:在線旋流噴騰型分解爐;環(huán)境污染;復(fù)合篦冷機(jī);環(huán)保水泥
1 改造前后的燒成情況對(duì)比
改造前,產(chǎn)量低,回轉(zhuǎn)窯臺(tái)產(chǎn)量30-34t/h左右,產(chǎn)量波動(dòng)大,熟料質(zhì)量波動(dòng)大,經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)圈、跑生料等不正?,F(xiàn)象。窯頭罩正壓,窯內(nèi)通風(fēng)不暢,看火不清;漏灰漏風(fēng)嚴(yán)重,窯工操作強(qiáng)度大,勞動(dòng)環(huán)境差。窯內(nèi)耐火磚壽命短,生產(chǎn)規(guī)模小、能耗物耗高、粉塵污染嚴(yán)重。
改造措施為:把大量吸熱的碳酸鈣分解反應(yīng)從窯內(nèi)傳熱速率較低的區(qū)域移到懸浮預(yù)熱器與窯之間特殊煅燒爐中進(jìn)行,入窯生料碳酸鈣表觀分解率,可從原來的懸浮預(yù)熱器的35%-45%提高到85%-95%。分解爐內(nèi)燃燒溫度較低,可以降低回轉(zhuǎn)窯在高溫下燃燒所產(chǎn)生的氮氧化物產(chǎn)生量,排放污染物減少。將風(fēng)掃磨加長(zhǎng),采用一臺(tái)煤磨專用的動(dòng)態(tài)選粉機(jī),以提高煤磨產(chǎn)量。對(duì)沒有除塵設(shè)施的排放源增設(shè)布袋除塵器。改造增濕塔,拆除原增濕塔里層,增高原外層筒體,并重新配置噴水系統(tǒng)。高溫風(fēng)機(jī)由原風(fēng)機(jī)制造廠改造,改后風(fēng)量確定為每小時(shí)208000立方米,風(fēng)壓8.43千帕。
將單筒冷卻機(jī)改為北京四方聯(lián)科技有限公司的專利產(chǎn)品復(fù)合篦冷機(jī),具體方案為:
1.1 拆除原窯下料溜子,單冷機(jī)截去1.5米,在窯頭罩下安裝一臺(tái)篦冷機(jī),實(shí)現(xiàn)了對(duì)熟料的急冷,改善了易磨性,提高了熟料早期強(qiáng)度。
1.2 從窯頭抽取三次風(fēng),提高了三次風(fēng)溫。
1.3 從篦冷機(jī)側(cè)抽取余風(fēng)并收塵,一部分進(jìn)煤煤磨, 一部分余熱利用或排出。
1.4 篦冷機(jī)與單冷機(jī)之間用北京四方聯(lián)的專利密封技術(shù)進(jìn)行密封。
1.5 將電耗高的氣力提升泵提為改為省電可靠的斗式提升機(jī)。
2 技改后的幾個(gè)問題及其處理
2.1 窯頭煤倉小,有時(shí)出現(xiàn)煤倉打筒 、斷煤情況,解決辦法加強(qiáng)煤磨管理做好統(tǒng)一調(diào)度保證供煤,基本沒有影響窯頭窯尾供煤。
2.2 C5級(jí)筒入口平緩,積灰嚴(yán)重,停窯后,重新砌筑徹底解決了該問題。
2.3 增濕系統(tǒng)的噴槍筒由于冷卻水水質(zhì)較差,導(dǎo)致增濕塔濕底,增加過濾器后,解決了堵槍、濕底問題。
3 投資及改造后的效果
表2 技改前后的能耗情況
能耗指標(biāo) 技改前 技改后
可比熟料綜合煤耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 123.2 116.14
可比熟料綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 130.21 127.93
可比水泥綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t ) 103.5 99.77
可比熟料綜合電耗(kwh/t) 74.3 71.45
可比水泥綜合電耗 108.6 105.75
本次技改后新增流動(dòng)資金781萬元,本項(xiàng)目總投資為2670萬元。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),采用先進(jìn)的工藝為原材料消耗較低,工藝先進(jìn),從根本上減少了污染,有利于環(huán)境保護(hù)。改善了工人的工作環(huán)境,本項(xiàng)目采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,也可令平莊區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量得到改善,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
作者簡(jiǎn)介:韓光(1976.09- ),男,助理工程師,研究方向:水泥工藝。
摘 要:內(nèi)蒙古赤峰星河水泥有限責(zé)任公司進(jìn)行技術(shù)改造安裝一套在線旋流噴騰型分解爐,采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:在線旋流噴騰型分解爐;環(huán)境污染;復(fù)合篦冷機(jī);環(huán)保水泥
1 改造前后的燒成情況對(duì)比
改造前,產(chǎn)量低,回轉(zhuǎn)窯臺(tái)產(chǎn)量30-34t/h左右,產(chǎn)量波動(dòng)大,熟料質(zhì)量波動(dòng)大,經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)圈、跑生料等不正常現(xiàn)象。窯頭罩正壓,窯內(nèi)通風(fēng)不暢,看火不清;漏灰漏風(fēng)嚴(yán)重,窯工操作強(qiáng)度大,勞動(dòng)環(huán)境差。窯內(nèi)耐火磚壽命短,生產(chǎn)規(guī)模小、能耗物耗高、粉塵污染嚴(yán)重。
改造措施為:把大量吸熱的碳酸鈣分解反應(yīng)從窯內(nèi)傳熱速率較低的區(qū)域移到懸浮預(yù)熱器與窯之間特殊煅燒爐中進(jìn)行,入窯生料碳酸鈣表觀分解率,可從原來的懸浮預(yù)熱器的35%-45%提高到85%-95%。分解爐內(nèi)燃燒溫度較低,可以降低回轉(zhuǎn)窯在高溫下燃燒所產(chǎn)生的氮氧化物產(chǎn)生量,排放污染物減少。將風(fēng)掃磨加長(zhǎng),采用一臺(tái)煤磨專用的動(dòng)態(tài)選粉機(jī),以提高煤磨產(chǎn)量。對(duì)沒有除塵設(shè)施的排放源增設(shè)布袋除塵器。改造增濕塔,拆除原增濕塔里層,增高原外層筒體,并重新配置噴水系統(tǒng)。高溫風(fēng)機(jī)由原風(fēng)機(jī)制造廠改造,改后風(fēng)量確定為每小時(shí)208000立方米,風(fēng)壓8.43千帕。
將單筒冷卻機(jī)改為北京四方聯(lián)科技有限公司的專利產(chǎn)品復(fù)合篦冷機(jī),具體方案為:
1.1 拆除原窯下料溜子,單冷機(jī)截去1.5米,在窯頭罩下安裝一臺(tái)篦冷機(jī),實(shí)現(xiàn)了對(duì)熟料的急冷,改善了易磨性,提高了熟料早期強(qiáng)度。
1.2 從窯頭抽取三次風(fēng),提高了三次風(fēng)溫。
1.3 從篦冷機(jī)側(cè)抽取余風(fēng)并收塵,一部分進(jìn)煤煤磨, 一部分余熱利用或排出。
1.4 篦冷機(jī)與單冷機(jī)之間用北京四方聯(lián)的專利密封技術(shù)進(jìn)行密封。
1.5 將電耗高的氣力提升泵提為改為省電可靠的斗式提升機(jī)。
2 技改后的幾個(gè)問題及其處理
2.1 窯頭煤倉小,有時(shí)出現(xiàn)煤倉打筒 、斷煤情況,解決辦法加強(qiáng)煤磨管理做好統(tǒng)一調(diào)度保證供煤,基本沒有影響窯頭窯尾供煤。
2.2 C5級(jí)筒入口平緩,積灰嚴(yán)重,停窯后,重新砌筑徹底解決了該問題。
2.3 增濕系統(tǒng)的噴槍筒由于冷卻水水質(zhì)較差,導(dǎo)致增濕塔濕底,增加過濾器后,解決了堵槍、濕底問題。
3 投資及改造后的效果
表2 技改前后的能耗情況
能耗指標(biāo) 技改前 技改后
可比熟料綜合煤耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 123.2 116.14
可比熟料綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t) 130.21 127.93
可比水泥綜合能耗(折標(biāo)煤)(kg/t ) 103.5 99.77
可比熟料綜合電耗(kwh/t) 74.3 71.45
可比水泥綜合電耗 108.6 105.75
本次技改后新增流動(dòng)資金781萬元,本項(xiàng)目總投資為2670萬元。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),采用先進(jìn)的工藝為原材料消耗較低,工藝先進(jìn),從根本上減少了污染,有利于環(huán)境保護(hù)。改善了工人的工作環(huán)境,本項(xiàng)目采用新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝,利用粉煤灰、脫硫石膏及冶煉廠廢渣、選礦尾渣等廢棄物生產(chǎn)高性能環(huán)保水泥,不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,也可令平莊區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量得到改善,并為地方經(jīng)濟(jì)總體可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
作者簡(jiǎn)介:韓光(1976.09- ),男,助理工程師,研究方向:水泥工藝。