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        蕎麥山水電站1號機組技術(shù)改造分析與實踐

        2014-01-29 09:02:10
        中國水能及電氣化 2014年10期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機設(shè)備

        (陜西省地方電力水電有限公司,西安 710054)

        1 電站概況

        蕎麥山水電站位于陜西省洋縣槐樹關(guān)鎮(zhèn)洛川村境內(nèi),2000年正式投運。電站采用攔河壩蓄水,經(jīng)明渠引水至壓力前池,設(shè)置3臺混流臥式機組,總裝機3000kW,發(fā)電機出口電壓6300V,經(jīng)升壓站升至35kV,接入系統(tǒng)電網(wǎng)。設(shè)計水頭42m,設(shè)計流量2.87m3/s。水輪機型號為HLJF3003A-WJ-71A,功率為1065kW,轉(zhuǎn)速750r/min;發(fā)電機型號為SFW1000-8/1180,額定功率1000kW,額定電壓6300V,額定電流114.5A,額定頻率50Hz,飛逸轉(zhuǎn)速1350r/min;調(diào)速器為YWT-1000型微機液壓調(diào)速器,額定工作油壓2.5MPa;勵磁裝置的額定勵磁電壓52.5V,額定勵磁電流208.8A,采用可控硅三相半控橋整流,調(diào)節(jié)器為模擬電子電路調(diào)節(jié)器。

        2 運行中存在問題及原因分析

        投運至今,機組運行效率逐年下降,設(shè)備故障和安全事故隱患不斷增大,突出表現(xiàn)在以下幾個方面:

        a.水輪機性能落后。水輪機技術(shù)陳舊,限制了水輪機性能,轉(zhuǎn)輪的單位流量、轉(zhuǎn)速以及模型效率等相關(guān)性能參數(shù)低,運行穩(wěn)定性較差。

        b.水輪機性能參數(shù)與運行參數(shù)有出入。水輪機性能參數(shù)與運行參數(shù)有出入,導致不能在最優(yōu)工況區(qū)運行,降低了機組運行效率,縮短了使用壽命。

        c.水輪機與電氣設(shè)備不匹配。水輪機與電氣設(shè)備不匹配,直接導致浪費水電站的設(shè)備容量,增大水電站的運行損耗。

        d.發(fā)電機絕緣老化嚴重。早年制造時采用B級絕緣,目前運行溫度較高,很難保證發(fā)電機正常運行,隨時可能發(fā)生定子線圈、轉(zhuǎn)子等部位因絕緣老化,造成匝間短路、燒壞線圈、連帶鐵芯受損等情況。此外,機組的軸瓦溫度高,發(fā)電機滑環(huán)跳動量超限度運行,碳刷磨損嚴重,更換頻繁。

        e.勵磁裝置故障逐漸增多。由于采用電子電路作為勵磁核心控制元件,元器件的長時間運行造成勵磁系統(tǒng)不穩(wěn)定,無功功率上下波動,主要原因是測量回路不準,造成輸出控制波動,整流橋為三相半控橋,散熱器可利用,不能逆變滅磁;調(diào)節(jié)器為單片機模擬調(diào)節(jié)器,備品備件購買困難,運行不穩(wěn)定。

        3 改造方案

        此次改造以先進性、合理性、經(jīng)濟性為原則,兼顧實際,為積累經(jīng)驗,僅對1號機組進行增容,改造后裝機容量為3×1250kW,額定電壓為6300V,額定電流為143.2A,額定頻率為50Hz,額定勵磁電流為238.8A,額定勵磁電壓為63.6V。

        3.1 改造目標

        a.更換水輪機轉(zhuǎn)輪,選用適合運行要求的新型轉(zhuǎn)輪,提高水輪機的出力和運行效率。

        b.擴大發(fā)電機容量,功率由原來的1000kW提高至1250kW。

        c.更換勵磁裝置晶閘管,將三相半控橋改為三相全控橋,具備逆變滅磁功能;更換調(diào)節(jié)器,將單片機模擬調(diào)節(jié)器更換為可編程計算機控制器,更換外圍配套測量、脈沖放大裝置。

        d.保留其他運行正常設(shè)備。

        3.2 依據(jù)標準

        改造依據(jù)的標準為:

        GB/T 15468—95《水輪機基本技術(shù)條件》;

        GB/T 10969—1996《水輪機通流部件技術(shù)條件》;

        GB/T 7894—2001《水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》;

        GB 8564—1988《水輪發(fā)電組安裝技術(shù)規(guī)范》;

        GB/T 11805—1999《水輪發(fā)電機組自動化元件及其系統(tǒng)基本技術(shù)條件》;

        DL 443—1991《水輪發(fā)電機組設(shè)備出廠檢驗一般規(guī)定》;

        SDJ 173—85《水力發(fā)電廠機電設(shè)計技術(shù)規(guī)范(試行)》;

        GB/T 7409.3—97《大中型同步發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)基本技術(shù)條件》;

        DL/T 583—95《大中型水輪發(fā)電機靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》。

        3.3 技術(shù)改造方案

        3.3.1 水輪機部分

        a.水輪機設(shè)備陳舊、性能落后的情況。

        技術(shù)改造選用的新型水輪機轉(zhuǎn)輪應(yīng)與水頭段導水葉相對高度一樣(或近似)。通過改型重新設(shè)計轉(zhuǎn)輪,滿足水電站的增容、增加年發(fā)電量的技術(shù)改造要求。此外,根據(jù)技術(shù)改造要求核算相應(yīng)的輔助設(shè)備,對于不合理的輔助設(shè)備及時予以更換。

        水輪機轉(zhuǎn)輪技術(shù)數(shù)據(jù):

        型號 HLX125-WJ-71

        轉(zhuǎn)輪直徑 0.68m

        設(shè)計水頭 43m

        水輪機額定出力 1249kW

        水輪機實際出力 1180kW

        額定轉(zhuǎn)速 750r/min

        額定流量 3.5m3/s

        旋轉(zhuǎn)方向 從發(fā)電機端向水輪機端為順時針

        效率:在額定水頭43m、發(fā)額定功率1180kW時,保證原型水輪機的效率不低于93.1%,相應(yīng)工況點的模型效率不低于92.6%;在全部運行范圍內(nèi),原型水輪機的最高效率保證值不低于94.6%,相應(yīng)工況點的模型效率不低于94.1%。

        b.水頭、流量與原設(shè)計不符的情況。

        水頭、流量與原設(shè)計不符應(yīng)分以下兩種情況:?水頭、流量超過原設(shè)計,此時水電站技術(shù)改造可采用增容改造方式;?水頭、流量小于水電站原設(shè)計,此時的水電站技術(shù)改造宜采取減容改造方式。這兩種方式的技術(shù)改造都應(yīng)充分考慮水電站的實際運行水頭和流量,區(qū)別是前者需要根據(jù)實際情況合理提高水輪機的額定水頭,加大額定輸出功率;后者則需要根據(jù)實際情況適當降低水輪機的額定水頭,減小額定輸出功率。

        此次改造中,通過合理提高水輪機的額定水頭、加大額定輸出功率、選用合適的新型轉(zhuǎn)輪,將水輪機調(diào)整到最優(yōu)或較優(yōu)工況區(qū)運行。

        3.3.2 發(fā)電機部分

        a.通過改造,發(fā)電機在額定工況下出力增加20%~25%,其定子和轉(zhuǎn)子溫度控制在F級絕緣允許的極限溫度內(nèi),各項電氣安全性指標達到新機的要求。

        b.更換定子線圈和改造轉(zhuǎn)子線圈,定子和轉(zhuǎn)子線圈采用F級絕緣。

        c.發(fā)電機增容改造的關(guān)鍵是改變定子、轉(zhuǎn)子繞組的線規(guī)。要使發(fā)電機達到增容的目的,對原繞組必須進行改變,必須增大定子繞組線規(guī),以降低定子繞組電阻,使定子繞組電阻發(fā)熱總量不高于原繞組,以此來達到電機增容的目的。由于發(fā)電機定子鐵芯槽尺寸裕度限制,對增容所需增大線規(guī)存在一定局限性。對此,在改造過程中,采用以下技術(shù)措施:?改變絕緣浸漆工藝,將絕緣等級提高為F級,采用耐壓高介質(zhì)損耗低的F級絕緣材料,減薄了絕緣層厚度,保證槽滿率;?采用特有烘漆工藝填充線圈間和線圈與鐵芯槽的空隙,增加線圈的散熱能力減少絕緣溫降。

        d.轉(zhuǎn)子改造。由于當發(fā)電機容量增加20%~25%時,其空載勵磁功率并沒有增加,勵磁只需增加由于定子電流增加引起的電樞反應(yīng)去磁作用增加的部分勵磁功率即可,一般只需增加20%左右的勵磁功率,轉(zhuǎn)子線圈常采用重新制造的方案,轉(zhuǎn)子線圈重新熱壓,并將其絕緣等級提高為F級,提高絕緣等級措施后,轉(zhuǎn)子繞阻一般可擴容20%~25%,若原機組轉(zhuǎn)子溫升高或必須擴容,可采用更換線圈并增加匝數(shù)和銅排寬度的方法解決。增加匝數(shù)要根據(jù)磁極線圈的空間來定。

        e.技術(shù)參數(shù)和烘漆工藝。發(fā)電機增容后,一些性能參數(shù)將隨著改變,因此必須通過電磁計算提供技術(shù)參數(shù)供發(fā)電站進行短路計算、繼電保護計算及調(diào)整各種保護整定值。如:勵磁電流、電壓、發(fā)電機效率、定子線負荷、熱負荷、定轉(zhuǎn)子氣隙磁密度、允許溫升、短路比、定子漏抗、 縱軸、橫軸同步電抗和瞬變、超瞬變同步電抗和負零序電抗等。

        發(fā)電機增容改造中浸漆烘焙工藝也是發(fā)電機增容的關(guān)鍵技術(shù)措施之一。發(fā)電機在運行過程中,定子線圈端部要承受很大的電磁力,如果浸漆不透,烘焙不干,定子線圈端部要受到很大的電磁力,會發(fā)生扭曲變形,造成匝間短路、破壓甚至整臺發(fā)電機報廢的重大事故。在浸漆工藝上采用了強迫流動浸漆工藝,使浸漆透徹,在烘焙上采用循環(huán)熱風打入電機進行循環(huán)加熱,達到整個電機線圈受熱均勻、固化程度高的工藝要求,保證烘漆質(zhì)量。

        發(fā)電機技術(shù)數(shù)據(jù):

        發(fā)電機型號 SFW1250-8/1180

        額定容量 1250kW

        額定電壓 6300V

        額定電流 143.2A

        額定頻率 50Hz

        額定轉(zhuǎn)速 750r/min

        額定勵磁電流 242.5A

        額定勵磁電壓 68.5V

        3.3.3 勵磁部分

        由于改造中勵磁電壓及勵磁電流變化不大,經(jīng)計算,勵磁主功率回路部分保留,原散熱器SF15風冷型散熱器滿足設(shè)備運行需求,對晶閘管進行更換(由原來的KP500A/1600V的晶閘管更換為KP800A/1600V),滅磁開關(guān)及滅磁電阻保留,吸收保護裝置保留,將原單片機模擬調(diào)節(jié)器更換為更為可靠的可編程計算機控制器,相應(yīng)更換外圍配套測量、脈沖放大裝置,與外部保護監(jiān)控接口回路進行改動接線。

        改造方案如下:

        a.接線。按照勵磁裝置設(shè)計圖紙進行接線,并引入原勵磁裝置沒有的斷路器信號。

        b.檢查測量。在接線完成后對設(shè)備回路進行檢查,所有的對內(nèi)對外接線均滿足設(shè)計圖紙要求。然后對設(shè)備供電,檢測每個模塊的供電電源是否可靠有效,都正常后斷電,對各個模塊的插接件進行連接,對PT信號進行測量,用示波器檢測同步信號,若不相符,調(diào)整正確。

        c.起勵建壓及滅磁試驗。用實驗手動方式,對機組進行建壓,從10%額定電壓開始,逐步提高,檢查其他各設(shè)備的運行狀況。進行逆變滅磁,查看滅磁過程中的設(shè)備運行狀況,用滅磁開關(guān)進行滅磁,查看各個設(shè)備的運行狀況,保護監(jiān)控動作試驗,從監(jiān)控保護側(cè)動作勵磁裝置,檢查勵磁裝置的動作是否滿足設(shè)計要求,并檢查各個設(shè)備的運行狀況。

        d.試運行。以上各個動作都正確后,對設(shè)備進行試運行試驗,在運行過程中檢查各個設(shè)備的運行狀態(tài)。

        3.4 質(zhì)量管控

        3.4.1 改造方案的原則

        基于最小改動最大效益的目標,經(jīng)過收集采購、生產(chǎn)、運行各方面的資料,最終確定改造方案。

        3.4.2 供應(yīng)商選擇

        質(zhì)量管控點不僅在設(shè)備本身,還要重視現(xiàn)場服務(wù)工作。因此,供應(yīng)商選擇的目標確定為有小水電改造經(jīng)驗業(yè)績的中小公司。其中,水輪機轉(zhuǎn)輪和發(fā)電機廠家必須有獨立的加工設(shè)備,能夠自主研發(fā),能根據(jù)現(xiàn)場實際運行參數(shù)及運行狀況設(shè)計出滿足實際運行要求的新型設(shè)備,具有新型設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計經(jīng)驗,具有其他水電站增容改造的相關(guān)業(yè)績,核心技術(shù)自主研發(fā)完成。勵磁裝置的核心器件的選擇可編程計算機控制器(PCC)為硬件主體。

        3.4.3 改造中的質(zhì)量管控

        在每一步改造過程中,都要盡可能地對節(jié)點進行管理控制,以確保整個項目的質(zhì)量能夠滿足設(shè)計要求。

        a.轉(zhuǎn)輪與型號不符。由于轉(zhuǎn)輪與設(shè)備銘牌標注不同,因此將轉(zhuǎn)輪發(fā)回設(shè)備制造廠家重新進行尺寸測量,通過對實測尺寸與現(xiàn)場實際運行參數(shù)的分析,確定設(shè)計圖紙。

        b.大軸與飛輪的連接。由于更換發(fā)電機,需要將原來的飛輪安裝在新的發(fā)電機大軸上,控制措施為利用噴燈對大軸安裝位置進行加熱,現(xiàn)場采用熱脹冷縮原理對設(shè)備進行連接,以確保設(shè)備安裝牢固、運行穩(wěn)定。

        c.發(fā)電機的相序確認。為確保設(shè)備并網(wǎng)的安全性,必須對新更換的發(fā)電機相序進行確認,使其相序與原發(fā)電機相序一致??刂拼胧閷l(fā)電機運行至空載狀態(tài),采用燈光轉(zhuǎn)向的方法測定發(fā)電機組的相序,以確保機組與電網(wǎng)的相序一致。

        d.原勵磁裝置與圖紙不符。在改造前對勵磁裝置進行正常的建壓、滅磁操作,多次反復(fù)投切,對勵磁裝置的主回路及信號回路進行確認。

        e.勵磁裝置信號的增加。由于接口信號也不同,對原來外部沒有的接口信號需與廠家進行溝通后增加。

        f.操作方式的更改。運行人員參與改造過程,學習新系統(tǒng)的工作原理,在調(diào)試完成后再進行系統(tǒng)的培訓,使運行人員能夠熟練地操作新設(shè)備,保證設(shè)備的正常運行。

        4 結(jié) 語

        2014年6月15日,洋縣蕎麥山水電站1號機組成功進行了72h試運行,各項數(shù)據(jù)滿足并優(yōu)于設(shè)計標準,機組負荷率和耗水量得到優(yōu)化,安全性、可靠性和經(jīng)濟性顯著提高,目前正在監(jiān)控和分析數(shù)據(jù)指標,認真總結(jié)改造經(jīng)驗,為后續(xù)兩臺機組的改造做好前期準備工作。

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