盧朝剛
(新疆匯通水利電力工程建設(shè)有限公司,烏魯木齊 830000)
水輪機是水電廠的重要設(shè)備之一,它是一套將水流的勢能轉(zhuǎn)化為動能、再由發(fā)電機將動能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備。它的運行質(zhì)量關(guān)系著整個水電廠的安全性、經(jīng)濟性及整個機組的使用壽命。在水電廠運行中,振動對水輪發(fā)電機組的影響較大,不僅會增大機組的磨損,增加維護工作量,而且會影響機組壽命。
某壩后式水電站,位于新疆阿勒泰境內(nèi),共裝有4臺額定容量為35MW的立軸混流式水輪發(fā)電機組,于2011年安裝完畢,當年上網(wǎng)運行發(fā)電。
機組在充水試運行過程中,運行人員發(fā)現(xiàn)4號機水輪機室聲音異常,噪音比較大,測量其余3臺機組噪音為70~80dB,測量4號機組噪音為95dB。測量結(jié)果顯示:頂蓋垂直方向和水平方向振動,測量值滿足要求。再對水機室設(shè)備不同部位進行檢查,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)油盆蓋從外到內(nèi)垂直方向振動值變化很大,經(jīng)測量,油盆蓋外圈振動值為0.12mm,內(nèi)圈振動值為0.32mm,越靠近水輪機主軸,振動值越大。
電站技術(shù)人員經(jīng)過仔細分析認為,該電站水機油盆蓋內(nèi)圓與水輪機主軸之間密封采用的是梳齒式非接觸式密封,間隙約為1mm,水輪機主軸與油盆蓋之間間隙不均勻,在機組運行過程中,水輪機主軸高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生不均勻氣流 (或氣壓),使其壓迫油盆蓋,致使油盆蓋產(chǎn)生振動。
4號機組在運行過程中,由于油盆蓋內(nèi)圓與水輪機主軸之間間隙不均勻,間隙氣流在水輪機油盆蓋內(nèi)圈的小間隙處壓力高,大間隙處壓力低,隨著主軸的轉(zhuǎn)動,齒隙會發(fā)生變化,齒隙小的間隙相對變化量大,齒隙大的間隙相對變化量小,致使進、出該兩齒間的漏氣量不等。間隙變化大者漏氣相對變化量大,間隙變化量小者漏氣相對變化量小,致使兩齒間氣量隨水機主軸的轉(zhuǎn)動時大時小,故兩齒間腔室內(nèi)的氣體產(chǎn)生壓力脈動。除了壓力分布不均勻外,實際氣流在齒隙受到截流形成“噴射流”。由于水輪機主軸的動態(tài)或靜態(tài)偏心,某些位置噴射流作用強,中心流團速度大;某些位置噴射作用弱,中心流團速度小,形成了不均勻的周向速度分布和不均勻的圓周壓力分布。這些不均勻的氣動力、周向速度分布、圓周壓力分布壓迫油盆蓋,致使油盆蓋發(fā)生振動,產(chǎn)生噪音。
水輪機振動與其他動力機械的振動不太一樣,除固定或者轉(zhuǎn)動部分引起的振動外,發(fā)電機的電磁力以及作用于過流部分的流體壓力對系統(tǒng)部件振動的影響也應(yīng)考慮。振動是在機組運轉(zhuǎn)過程中,在機械、電磁、流體等共同作用下產(chǎn)生的。當水流過水輪機時,若引起轉(zhuǎn)動部分振動過大,會導(dǎo)致在發(fā)電機轉(zhuǎn)子與定子之間氣隙不對稱變化,同時,產(chǎn)生的不平衡磁拉力也會造成轉(zhuǎn)動部分振動超出規(guī)范。而轉(zhuǎn)動狀態(tài)出現(xiàn)某種變化后,又會對發(fā)電機的磁場及水輪機的水流流場產(chǎn)生影響。
機械因素指振動中的外力來自轉(zhuǎn)動部件的摩擦、慣性等,主要特征是振動頻率成倍數(shù)于機組的轉(zhuǎn)動頻率。這類因素主要有轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、機組軸線不正、導(dǎo)軸承缺陷及其他因素等。
水電站中引起電磁振動的原因主要是定子與轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻、轉(zhuǎn)子繞組短路、磁極的次序錯誤造成磁路不對稱引起磁拉力的不平衡而產(chǎn)生振動;發(fā)電機的這些缺陷會使磁通密度在空氣間隙內(nèi)分布不均勻,產(chǎn)生所謂“單邊磁拉力”而引起機組的振動。
流體包括液體和氣體。流體的振動,主要是指在各種力的作用下,流體本身,以及流體和固體表面、流體和流體間、流體與其他運動形態(tài)之間的相互作用而引起的形態(tài)變化。在水輪發(fā)電機的振動因素中,主要有水力引起的振動和氣流引起的振動。一般而言,水力機組的振動主要是水力振動。
2.3.1 水力引起的振動
引起水力振動的因素有水力不平衡、尾水管低頻水壓脈動、空腔氣蝕及渦列、尾水管中水流不穩(wěn)定、卡門渦型、間隙射流等。
當水輪機組存在蝸殼形狀變形、導(dǎo)葉開度不均勻,以及轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)、轉(zhuǎn)輪壓力分布不均勻等缺陷時,進入轉(zhuǎn)輪的水流失去軸對稱,就會出現(xiàn)不平衡的徑向力,引起轉(zhuǎn)輪振動;水輪機在非設(shè)計工況下運行時,由于轉(zhuǎn)輪出口處的旋轉(zhuǎn)水流及脫流旋渦和汽蝕等影響,在尾水管內(nèi)常引起水壓脈動,會激起尾水管壁、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機構(gòu)、蝸殼、壓力管道的振動;水輪機在偏離設(shè)計工況下運行時,會發(fā)生垂直振幅較大并伴隨噪聲的情況,即發(fā)生空腔氣蝕造成氣蝕振動等。
2.3.2 氣流引起的振動
電站中的氣體振動一般在汽輪發(fā)電機組中產(chǎn)生,主要為氣體動力自激振動。氣體動力自激振動是氣體在流動過程中,通過能量傳遞而產(chǎn)生的一類流體誘導(dǎo)振動。其表現(xiàn)形式常為陣發(fā)性、變幅值振動。多數(shù)氣動力振動與機械的負荷及轉(zhuǎn)速有關(guān)。
機組振動是機組缺陷的集中表現(xiàn)。當振幅超過規(guī)范時,必須采取措施降低振動。要降低振動值,關(guān)鍵在于找出振源,然后根據(jù)實際狀況,采取相應(yīng)措施。尋找振源時應(yīng)充分考慮水力機組與機械、電氣、流體相關(guān)聯(lián)等因素,從多方面調(diào)查、了解振動的各種表現(xiàn),尋找發(fā)現(xiàn)水輪機振動規(guī)律及頻率變化,同時進行試驗研究和分析。
觀察振動時的各種現(xiàn)象,如什么部位振動的最厲害,有沒有什么異常,振動比較厲害時是什么狀況,仔細聽運行時有什么聲響;對機架、軸承、轉(zhuǎn)輪等各部件連接等進行檢查,看有無異常情況;測量發(fā)電機氣隙、轉(zhuǎn)輪室間隙、止漏環(huán)間隙及擺度等是否符合規(guī)范;檢測機組和電站的有關(guān)參數(shù)是否符合規(guī)范;確定機組有關(guān)部件的自振頻率,如轉(zhuǎn)輪葉片、導(dǎo)葉,水輪發(fā)電機軸、機架等。
通過現(xiàn)場觀察,并與其他3臺機組進行比較,發(fā)現(xiàn)4號水輪機的振動聲音來自于水輪機室的水導(dǎo)軸承體上的油箱內(nèi),找到了聲音來源。
振動試驗是為了找出振動規(guī)律與運行參數(shù)的關(guān)系,并測出其振動頻率和振幅,從而查明振動原因。一般需要做勵磁試驗、轉(zhuǎn)速試驗、負荷試驗等,以此判斷振動是由電磁原因引起的,還是由轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不均勻、軸線不正等引起的,或者是由水力因素引起的。
當發(fā)現(xiàn)4號機組水輪機的旋轉(zhuǎn)油盆蓋出現(xiàn)振動超標的情況后,實驗人員進行了現(xiàn)場振動實驗。油盆蓋是分瓣結(jié)構(gòu) (兩瓣),油盆蓋下設(shè)有1.50mm高的止口,與油盆體定位,安裝人員將油盆蓋一半拆除,另一半用干凈的絕緣板蓋住 (防止機組轉(zhuǎn)動過程中,油盆內(nèi)的油甩出),然后啟動機組,測量油盆蓋子另一側(cè)的振動值。測量發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)油盆垂直方向振動超標,越靠近旋轉(zhuǎn)的水輪機主軸,振動值越大,確定問題出在油盆密封上。試驗人員馬上在油盆蓋與油盆體之間、油盆分瓣處各加了一層2mm厚的橡膠墊子 (墊子深度延伸至梳齒密封最內(nèi)圈)。改裝完成后,機組運行穩(wěn)定,聲音正常,振動符合規(guī)范要求。
水力發(fā)電機組由許多零部件組成,如果一個或者幾個部件不正常,都可能引起機組振動。在電站的壽命周期中,需要設(shè)計人員、安裝人員、檢修人員和運行人員采取相應(yīng)的措施,進行仔細、耐心的工作,把各種振動因素消除在萌芽狀態(tài),以保證電站的正常運行,最大限度地發(fā)揮電站的發(fā)電效率。
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