關(guān)天勢曾巖
(1.遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部;2.遼河油田公司淺海石油開發(fā)公司)
遼河油田以開采稠油為主,在稠油開采作業(yè)中,地下油層的稠油軟化所需要的高溫高壓蒸汽來源于熱采注汽鍋爐。然而熱采注汽鍋爐對流段積灰是個普遍存在且亟待解決的問題,因為鍋爐對流段積灰嚴重,不僅會降低鍋爐熱效率、浪費燃料,而且會引起設備腐蝕,發(fā)生爆管現(xiàn)象等,甚至會發(fā)生安全事故[1]。因此清灰技術(shù)在這方面的重要性舉足輕重。
遼河油田熱采注汽鍋爐對流段主要采用干冰清灰技術(shù)。干冰清洗系統(tǒng)首先將液態(tài)二氧化碳制作成一定規(guī)格的干冰顆粒或干冰方塊,然后高密度干冰顆?;蚣毞垭S著壓縮空氣沖擊到被清洗物體表面,產(chǎn)生“沖擊力”、“微爆炸”和“龜裂”三個方面的作用,清除污垢,鍋爐清灰非常徹底[2]。但是干冰清灰也同樣存在很多問題。
1)鍋爐連續(xù)運行周期短。根據(jù)統(tǒng)計注汽鍋爐干冰清灰周期為20 d,而且每次清灰需要停爐數(shù)小時。
2)影響注汽時率。當熱采注汽鍋爐在未完成某一口井的注汽量時,其排煙溫度過高,就必須停爐進行一次干冰清灰,從而會降低注汽時率。
3)浪費燃料。隨著鍋爐的連續(xù)運行,鍋爐的煙溫不斷升高。煙溫越高,注汽鍋爐的熱損失越高。不能及時將煙溫控制到最低溫度,就會大大浪費燃料。
4)清灰費用高。每次的干冰清灰費用近萬元,這無疑增加了注汽成本。
綜上所述,需要研究新的清灰技術(shù)來彌補干冰清灰技術(shù)的不足。
激波自動清灰裝置主要由空氣壓縮機、截止閥、分配系統(tǒng)、減壓過濾器、匯流排、電磁閥、激波發(fā)生器、激波發(fā)生器噴口和微電腦自動控制系統(tǒng)組成,見圖1。
圖1 激波清灰技術(shù)工藝流程
激波發(fā)生器罐體內(nèi)的高壓氣體瞬間釋放,產(chǎn)生猛烈的膨脹,經(jīng)過沖擊管的調(diào)制,可在噴口產(chǎn)生強勁的沖擊激波,同時伴隨產(chǎn)生的聲能、高速氣體的沖擊動能、氣流的清洗效應,共同作用在受熱面的積灰層上,有效清除受熱面上的積灰[3]。
1)高速氣體的沖擊動能、氣流的吹掃效應,使依附在受熱面表面的積灰、結(jié)焦因受氣流機械外力作用直接脫離。
2)空氣激波的“弱爆”效應,產(chǎn)生的高能脈沖,對積灰產(chǎn)生一種先壓后拉的作用,使積灰破裂。
3)同時伴隨產(chǎn)生的較強勁的噴口聲波,產(chǎn)生振動、擾動和波動效應,通過入射、折射、反射導入積灰內(nèi)部使積灰、結(jié)焦產(chǎn)生疲勞斷裂和破碎傾向。
吹灰效果突出,可以隨時隨地連續(xù)清灰,使鍋爐一直保持高效率運行狀態(tài);提高了注汽鍋爐的熱效率、降低了鍋爐燃料單耗,從而達到了節(jié)能降耗的目的;同時減少了停爐吹灰次數(shù),節(jié)省了大量人力物力;對人體無害,無噪聲污染和煙塵污染;維修簡單,無需停爐,操作運行與維護費用低廉,優(yōu)化的設計使任何維護、維修均可在幾十分鐘內(nèi)完成;系統(tǒng)運行能耗很小,操作簡單,微電腦自動控制,使其操作的可靠性和自動化程度均得到了極大提高;整體爐外安裝,無易損件;設備可靠性高,故障率低,安全性高。不會給設備帶來腐蝕,對換熱面不構(gòu)成損傷,對鍋爐工況沒有任何影響。
在遼河油田7臺注汽鍋爐應用了激波清灰技術(shù),具體情況見表1。
表1 激波清灰技術(shù)實施情況匯總
3.2.1 延長清灰周期
分別對7臺鍋爐實施自控清灰技術(shù),實施干冰清灰平均周期為20天,實施后平均周期為60天,應用自控清灰技術(shù)后的清灰頻次是應用前干冰清灰頻次的1/3。
3.2.2 降低平均煙氣溫度
分別對7臺鍋爐實施自控清灰技術(shù)前后,統(tǒng)計了平均煙氣溫度,應用自控清灰技術(shù)后的鍋爐平均煙氣溫度比應用前降低了15℃左右,進而提高熱注鍋爐熱效率1%左右。
3.2.3 節(jié)約清灰費用
7臺鍋爐投入費用150萬元。實施后鍋爐累計運行時間為4153天。實施后清灰周期、實施前干冰清灰周期分別為60天、20天。干冰清灰費用為9700元/次,因此節(jié)約干冰清灰費用=[4153/(60-20) ]×9700=100.7×104元。
由于排煙溫度每降低12~15℃,排煙熱損失減少1%,所以其平均排煙熱損失至少減少(15/15)×1%=1%;又因為蒸汽的熱量大約有40%是從對流段吸收的,所以總的熱損失會減少40%×1%=0.4%。即活動后鍋爐總的平均熱損失比標準上限減少了0.4%,即節(jié)約燃料百分率為0.4%。鍋爐燃油單耗為62 kg/t,燃油單價約0.3萬元/t。因此節(jié)約燃料費用=[(62×891 055×0.4%)/1000]×0.3=66.3萬元。所以產(chǎn)出費用=100.7+66.3=167萬元。經(jīng)濟效益=產(chǎn)出-投入=167-150=17萬元
從以上可以看出,7臺鍋爐自控清灰技術(shù)改造后,除回收了投入的費用150萬元,另外還獲得了17萬元的經(jīng)濟效益。
雖然目前看經(jīng)濟效益有限,但是投入的成本已經(jīng)收回,按照項目實施后近三年來的產(chǎn)出推算,今后每年將獲得經(jīng)濟效益五十余萬元,實施激波清灰技術(shù)后鍋爐運行情況見表2。
表2 實施激波清灰技術(shù)后鍋爐運行情況統(tǒng)計
注汽鍋爐安裝激波吹灰裝置后,注汽鍋爐不用停爐,即可完成吹灰全過程,避免了拆裝對流段護板的工作量,可根據(jù)煙溫高低隨時進行吹灰,減輕了員工的勞動強度,提高了注汽質(zhì)量,節(jié)約了注汽成本。
[1]劉繼和,孫素鳳.注汽鍋爐[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007:178-185.
[2]中國石油天然氣總公司勞資局組織編寫.注汽鍋爐[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997:18-20.
[3]馬強.注汽鍋爐燃氣脈沖吹灰技術(shù)應用[C].//中國石油學會第六屆青年學術(shù)年會論文集.北京:石油工業(yè)出版社,2009:53-55.