楊維稼,陳曉義,張百舸,歐小高,向 超
(中廣核工程有限公司,深圳 518124)
2013年12月30日,寧德核電站2號發(fā)電機進(jìn)行短路試驗前的發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路絕緣檢查過程中,當(dāng)汽機達(dá)到額定轉(zhuǎn)速1500r/min時出現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地報警信號,轉(zhuǎn)子回路對地絕緣降至65Ω(報警值為>4000Ω),后將汽機打閘,在汽機惰轉(zhuǎn)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降至1100r/min時,絕緣開始恢復(fù)至正常值(汽機惰轉(zhuǎn)過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值見表1);重新啟機后,在升速過程中,當(dāng)汽機轉(zhuǎn)速達(dá)到1400r/min后,轉(zhuǎn)子絕緣電阻突降至40Ω (汽機升速過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值見表2)。
為判斷是否存在發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地檢查裝置(DMR系統(tǒng))誤報警,在額定轉(zhuǎn)速1500r/min下,退出接地檢測裝置,利用專用測量工具,直接測量滑環(huán)對地絕緣電阻。測量結(jié)果表明確實存在發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地問題。
根據(jù)汽機降、升速過程中發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,發(fā)生接地的瞬間總是出現(xiàn)在接近額定轉(zhuǎn)速 1500r/min,而此刻也是旋轉(zhuǎn)設(shè)備產(chǎn)生離心作用力的最大時刻,任何松動部件都有可能在離心力作用下發(fā)生位移,甚至磨損[1]。發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路包括三部分:一是發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組;二是勵磁機旋轉(zhuǎn)整流輸出回路;三是連接在轉(zhuǎn)軸上的發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地檢測測量滑環(huán)軸,正負(fù)滑環(huán)引線通過滑環(huán)軸膛引接至勵磁機旋轉(zhuǎn)整流輸出端上,從而直接測量發(fā)電機轉(zhuǎn)子對地絕緣,其連接圖見圖1。
表1 汽機惰轉(zhuǎn)過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值
表2 汽機升速過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值
從圖1可以看出,發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路三個部分,任一部分絕緣損壞都將造成發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地。而從發(fā)電機轉(zhuǎn)子及勵磁機旋轉(zhuǎn)整流裝置結(jié)構(gòu)分析看,這兩部分的元器件連接部分均為硬連接,唯有測量滑環(huán)軸連接引線為軟連接,見圖2。因此,后續(xù)的故障點查找應(yīng)重點集中在測量滑環(huán)軸連接引線上。
根據(jù)發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地原因分析結(jié)果,查找重點集中在測量滑環(huán)軸引線回路,按照先易后難、逐一排除的思路制定具體排查邏輯,目的是爭取用最短的時間及最小的工作量查出故障點[2]。具體排查邏輯見圖3。
圖1 發(fā)電機5轉(zhuǎn)子絕緣測量回路示意圖
圖2 滑環(huán)軸引線示意圖
圖3 轉(zhuǎn)子接地故障點排查邏輯圖
根據(jù)排查邏輯順序,首先檢查在離心力作用下最容易發(fā)生連接引線位移的測量滑環(huán)軸。在拆除測量滑環(huán)軸連接至整流器輸出端引線后,通過模擬滑環(huán)軸高速旋轉(zhuǎn)時連接引線晃動情況,發(fā)現(xiàn)在某一位置出現(xiàn)絕緣電阻下降現(xiàn)象。在拆下滑環(huán)軸進(jìn)行膛內(nèi)引線檢查時,發(fā)現(xiàn)引線連接滑環(huán)拐角處引線絕緣破損,銅導(dǎo)線裸露(見圖4-6),在拉動滑環(huán)軸膛外連至整流器引線時,裸銅部位觸碰滑環(huán)軸導(dǎo)體部分(接地)。據(jù)此可以判定,發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地點出現(xiàn)在此處,當(dāng)發(fā)電機轉(zhuǎn)子達(dá)到額定轉(zhuǎn)速1500r/min時,離心力作用反復(fù)拉動測量滑環(huán)軸引線,致使滑環(huán)軸膛內(nèi)連接至滑環(huán)的軟引線絕緣層破損,包裹在其中的銅線觸碰滑環(huán)軸導(dǎo)體,引起接地。這也解釋了為什么在轉(zhuǎn)速降低離心力下降情況下,磨損的銅線不發(fā)生位移也未接觸到滑環(huán)軸導(dǎo)體,轉(zhuǎn)子絕緣又重新建立的原因,反之亦然。
圖4 滑環(huán)軸引線
在找出發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地故障點后,用新的測量滑環(huán)軸備件更換,并在隨后的汽機沖轉(zhuǎn)至1500r/min后,檢查轉(zhuǎn)子回路絕緣水平穩(wěn)定在4000Ω以上,達(dá)到正常水平。
圖5 滑環(huán)引線絕緣破損處-1
通過對發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路的檢查,判定發(fā)生接地點位置在測量滑環(huán)軸滑環(huán)連接引線上。從滑環(huán)軸引線連接設(shè)計上分析,發(fā)現(xiàn)其存在固有的設(shè)計缺陷,具體存在以下三個方面:
一是滑環(huán)軸膛內(nèi)引線不固定,在外力作用下容易發(fā)生移動。
圖6 滑環(huán)引線絕緣破損處-2
二是連接至滑環(huán)處的引線彎曲率過大,在引線不固定情況下,極易受到引線孔倒角處摩擦;
三是滑環(huán)軸膛外連接至整流器引線不固定,在離心力作用下,若引線過長將造成外引線大幅度擺動,從而拉動滑環(huán)軸膛內(nèi)引線磨損。
根據(jù)對測量滑環(huán)軸引線設(shè)計結(jié)構(gòu)分析判斷,建議制造廠進(jìn)行設(shè)計改進(jìn),制造廠據(jù)此增加了滑環(huán)軸膛端口部位絕緣緊固件,并對引線露出部位增加了一層熱縮保護(hù)膜,進(jìn)一步加強引線抗破損強度。
圖7 滑環(huán)軸膛改造對比(左為設(shè)計改進(jìn)后增加緊固件及熱縮套的滑環(huán)軸,右為原設(shè)計滑環(huán)軸)
2014年1月28日,寧德核電站2號機組停機消缺期間,現(xiàn)場對發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣檢測系統(tǒng)的測量滑環(huán)軸進(jìn)行了更換,重新啟機后,在升速過程中,轉(zhuǎn)子絕緣電阻正常(汽機升速過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值見表3)。
表3 滑環(huán)軸更換后汽機升速過程中轉(zhuǎn)子絕緣測量值
由于采取科學(xué)的分析判斷方法,在最短的時間內(nèi)找到發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地故障點,避免了因誤判斷造成拆勵磁機旋轉(zhuǎn)整流器,甚至抽發(fā)電機轉(zhuǎn)子檢查的過程,從而為寧德2號發(fā)電機首次并網(wǎng)的順利實現(xiàn)贏得了寶貴時間。
通過對發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路接地檢查過程的回顧,可以總結(jié)出許多良好的實踐經(jīng)驗,包括出現(xiàn)問題后對過程數(shù)據(jù)的收集,對問題過程的模擬重現(xiàn),原因分析與判斷的科學(xué)方法論,現(xiàn)場處理的最佳邏輯順序,對最終結(jié)論的經(jīng)驗用于指導(dǎo)設(shè)計與制造等。正是采取了這種處理現(xiàn)場問題的正確思路,才達(dá)到了最快、最有效地解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地這一重大缺陷的目的。
圖8 滑環(huán)軸膛端口絕緣緊固件及引線熱縮特寫圖
[1]劉志東, 王貴文, 段紅茹. 發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地原因分析及處理[J]. 西北電力技術(shù), 2006(2).
[2]劉俊英, 王恒. 一種查找轉(zhuǎn)子動態(tài)接地點位置的方法[J]. 大電機技術(shù), 2009(5).