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        含硫氣田采氣污泥無(wú)害化處理技術(shù)研究

        2014-01-12 01:16:28王海洋中石化天然氣工程項(xiàng)目管理部
        節(jié)能與環(huán)保 2014年3期
        關(guān)鍵詞:工藝

        文_ 王海洋 中石化天然氣工程項(xiàng)目管理部

        川東北某氣田是國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最大的整裝海相氣田,具有儲(chǔ)量豐度高、硫化氫及二氧化碳含量高、地層壓力高和氣藏埋藏深“三高一深”的特點(diǎn)。氣田主體的集輸工藝采用全濕氣加熱保溫混輸工藝。井口天然氣先進(jìn)入集氣站,經(jīng)加熱、節(jié)流、計(jì)量后外輸,采用“加熱保溫+注緩蝕劑”工藝經(jīng)集氣支線進(jìn)入集氣干線,然后輸送至集氣總站分水,生產(chǎn)污水輸送至污水站處理后回注地層,含硫天然氣則管輸至天然氣凈化廠進(jìn)行凈化。

        氣田投產(chǎn)以來(lái)產(chǎn)生了大量的采氣污泥,不及時(shí)處理會(huì)對(duì)工藝裝置運(yùn)行安全造成危害,也會(huì)對(duì)污水處理指標(biāo)造成影響。清理淤泥會(huì)占用大量的場(chǎng)地,同時(shí)也會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。目前國(guó)內(nèi)外處理采氣污泥的一般方法有∶焚燒法、生物處理法、溶劑萃取法、化學(xué)破乳法、固液分離法等,需要從中篩選出一種技術(shù)成熟、處置工藝簡(jiǎn)單、既環(huán)保經(jīng)濟(jì)又可資源利用的無(wú)害化處理方式,來(lái)消除污泥的危害。

        1 采氣污泥現(xiàn)狀調(diào)查

        1.1 污泥的來(lái)源與危害

        采氣污泥主要指高壓氣流攜帶的少量井底巖屑、粉塵、單質(zhì)硫顆粒物;壓力變化導(dǎo)致單質(zhì)硫顆粒析出,在集氣站容器、設(shè)備、管線中沉積物以及工藝要求添加溶硫劑后的反應(yīng)產(chǎn)物;集輸管道在清管批處理過(guò)程中,清管球?qū)⒐芫€內(nèi)壁硫化鐵粉末、緩蝕劑涂膜帶入管線末端的堆積物;在污水站污水處理時(shí)添加的復(fù)合堿、除硫劑、殺菌劑、緩蝕阻垢劑、混凝劑、絮凝劑等藥劑的反應(yīng)產(chǎn)物。這些固體物質(zhì)混合后成分復(fù)雜,伴有惡臭等刺激性氣味,主要來(lái)源于天然氣開(kāi)采、天然氣集輸、采氣污水處理過(guò)程。

        污泥的局部堆積會(huì)造成在管線節(jié)流處、變徑處、排污管線、閥門和計(jì)量?jī)x表處堵塞,造成設(shè)備損壞,影響工藝生產(chǎn)安全和準(zhǔn)確計(jì)量;在分離器內(nèi)沉積,降低了設(shè)備分離效果;在集輸管道內(nèi)留存,加速管道腐蝕;在污水處理流程中沉積,增加了水質(zhì)處理成本,影響回注水水質(zhì)達(dá)標(biāo),罐體清污頻率高,安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)大。

        1.2 污泥產(chǎn)生量

        自主體區(qū)塊2009年10月投產(chǎn)以來(lái),從天然氣開(kāi)采、集輸、污水處理過(guò)程共清理出污泥514t,年均產(chǎn)生量129t,折算平均1口井年產(chǎn)污泥3.65t,到周邊區(qū)塊全部投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)今后每年將產(chǎn)生污泥183t。

        1.3 污泥處理現(xiàn)狀

        污水處理站原設(shè)計(jì)有專門的污泥處理設(shè)施,用板框壓濾機(jī)壓濾后,裝車集中處理。但是由于緩蝕劑涂膜批處理工藝的特殊要求,造成污泥含油量較高,板框壓濾機(jī)的濾布非常容易堵塞,泥餅中水分含量高,泥餅壓濾效果差,污泥處理設(shè)施已停止使用。為了減緩污泥對(duì)水處理裝置的影響,對(duì)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造,增加了3個(gè)污水預(yù)處理沉降池和一個(gè)污油回收裝置,將大部分污泥和油污通過(guò)沉降留在污水池中,以減少對(duì)后續(xù)處理裝置運(yùn)行的影響。同時(shí),定期組織對(duì)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行清淤,提升水處理裝置的運(yùn)行效率,提高水處理指標(biāo)。

        從污水處理系統(tǒng)中清出的采氣污泥,采用臨時(shí)存放在預(yù)制的鋼制敞口罐內(nèi)用防滲布密封的措施,防止溶解的硫化氫氣體逸出,但是占用了較大的場(chǎng)地空間,又對(duì)安全環(huán)保生產(chǎn)造成影響。

        2 采氣污泥無(wú)害化處理方案研究

        2.1 方案設(shè)計(jì)

        2.1.1 基本思路

        符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的相關(guān)要求,消除或減小采氣污泥對(duì)環(huán)境的影響;研究采用目前國(guó)內(nèi)成熟、實(shí)用的處理工藝,穩(wěn)定可靠地達(dá)到治理目標(biāo)要求;探索廢物利用,避免二次污染;技術(shù)路線簡(jiǎn)單可靠,操作管理方便,投資少、運(yùn)行費(fèi)用低。

        2.1.2 方案選擇

        通過(guò)調(diào)研和成熟經(jīng)驗(yàn)借鑒,確定先將污泥進(jìn)行預(yù)處理,然后送水泥廠窯爐焚燒,再作為水泥的添加輔料制成水泥。這一技術(shù)較為成熟,且已經(jīng)過(guò)地方環(huán)保部門的環(huán)評(píng)審批。按照這一思路,開(kāi)展了技術(shù)研究試驗(yàn)。

        2.2 實(shí)驗(yàn)室分析

        2.2.1 現(xiàn)場(chǎng)取樣分析

        從污泥存儲(chǔ)罐中采集了污泥樣品進(jìn)行化驗(yàn)分析。分析結(jié)果如下(見(jiàn)表1)。

        表1 污泥成分指標(biāo)

        從分析結(jié)果來(lái)看,采氣污泥成分復(fù)雜,主要含有硫化氫、硫醇、二硫化碳、硫化鈉等多種物質(zhì),氣味刺激伴有惡臭,人短暫接觸有不適感。

        2.2.2 預(yù)處理試驗(yàn)

        (1)堿液抽提

        用2%NaOH溶液至少兩次洗滌、沉降,分離上清液,該步驟主要分離污泥中硫化氫、硫化鈉及其他亞硫酸鹽等。洗滌液采用絮凝、沉降和氧化進(jìn)行無(wú)害化處理。

        (2)溶劑萃取

        用95%乙醇對(duì)污泥攪拌分離,溶劑回收利用,殘留物另作他用。該步驟主要處理污泥中硫醇,硫醇和硫酚都有強(qiáng)烈的臭味,硫醇在空氣中的濃度達(dá)到500億分之一時(shí),即可聞到臭味。所以必須采用有機(jī)溶劑對(duì)其抽提,盡量減少其含量。

        (3)催化氧化

        經(jīng)上述處理后的污泥中仍含有少量S2-、R-SH等物質(zhì),必須對(duì)污泥進(jìn)行氧化,使低價(jià)硫氧化成單質(zhì)硫或SO42-,從而降低其氣味和危害性。氧化過(guò)程是一個(gè)較慢的反應(yīng),需要添加催化劑進(jìn)行催化反應(yīng)。

        (4)吸附吸收

        催化氧化后的污泥仍會(huì)殘留S2-、R-SH,盡管濃度可能在百萬(wàn)分之幾,仍然會(huì)產(chǎn)生刺激難聞的氣味,需要加入吸附劑對(duì)殘留氣味進(jìn)行吸附。經(jīng)此處理后的污泥在較近距離(20cm左右)已感覺(jué)不到令人惡心刺激的氣味,可以進(jìn)入固化處理階段。

        2.2.3 深度處理試驗(yàn)

        (1)固化處理

        將固化材料加入預(yù)處理后的污泥中,機(jī)械固化后待轉(zhuǎn)運(yùn)處理。

        (2)高溫焚燒

        污泥經(jīng)固化處理后,進(jìn)入粉碎系統(tǒng)破碎成粉末,再與一定比例的原煤(優(yōu)質(zhì)高熱值、低含硫煤)混合后進(jìn)入成球系統(tǒng)形成顆粒物,然后進(jìn)入高溫箱式電爐在1100~1300℃焚燒,出渣達(dá)到了水泥輔料要求。

        (3)建筑材料

        經(jīng)上述工藝處理后的污泥焚燒渣可作為制作水泥的輔料使用。處理后樣品指標(biāo)檢測(cè)(見(jiàn)表2)。

        表2 處理后污泥成分指標(biāo)

        (4)污泥處理效果比對(duì)

        圖1 污泥處理前后對(duì)比照片

        圖1為實(shí)驗(yàn)室處理前后污泥對(duì)比圖,從試驗(yàn)的結(jié)果看,此方法技術(shù)上可行,處置措施合理、數(shù)據(jù)指標(biāo)符合規(guī)范要求,經(jīng)濟(jì)投入上也較少,廢物能夠循環(huán)利用,并且安全環(huán)保無(wú)害。

        (5)廢液處理

        處理1kg污泥樣品同時(shí)產(chǎn)生新的廢液450ml,對(duì)廢液采用深度氧化,使其中有機(jī)成分氧化降解,有機(jī)胺轉(zhuǎn)化為氨或無(wú)機(jī)銨鹽。涉及到的化學(xué)反應(yīng)如下∶

        S2-+2H2O2=SO2+2H2O

        R-SH+2H2O2=RH+SO2+2H2O

        R-NH2+KMnO4→NH3+CO2+H2O+MnO2

        處理后的水樣COD(Cr)低于100mg/L,無(wú)色無(wú)臭,透明,pH值為中性。

        2.3 污泥無(wú)害化處置工藝流程及參數(shù)確定

        通過(guò)試驗(yàn)分析,確定了處理工藝和處理劑最佳用量。

        2.3.1 無(wú)害化處置工藝流程

        通過(guò)實(shí)驗(yàn)室小試和中試,確定采氣污泥無(wú)害化治理流程如圖2。

        圖2 無(wú)害化處置工藝流程圖

        2.3.2 無(wú)害化處置步驟

        (1)堿液抽提

        在攪拌罐中,加入污泥,充分混勻,使堿液與泥漿充分接觸,保證污泥中的S2-充分溶解于水中,然后靜置沉降,分離上清液,分離液另外存放處理,此步驟至少重復(fù)2~3次。

        (2)溶劑萃取

        第一次加入質(zhì)量比10∶2的95%工業(yè)乙醇,在攪拌罐中,充分?jǐn)嚢?,沉降分離溶劑加入反應(yīng)釜中蒸餾回收溶劑,殘留物作他用。第二次按質(zhì)量比10∶1.5加入乙醇。第三次加入質(zhì)量比10:1的乙醇,乙醇中加入助溶劑。

        (3)催化氧化

        在處理后的污泥中加入0.56‰的催化劑,在攪拌情況下再緩慢加入過(guò)硫酸鉀,由于氧化過(guò)程是一個(gè)較劇烈的放熱過(guò)程,此時(shí)應(yīng)監(jiān)控反應(yīng)溫度t≤60℃。

        (4)吸附吸收

        當(dāng)溫度降至室溫后,加入活性碳及0.5%鋅鹽,充分混勻,放置1h后繼續(xù)攪拌混合,至無(wú)明顯惡臭氣味止。

        (5)固化處理

        其中污泥與固化材料按比例(1:0.3)充分?jǐn)嚢?,使其松散不結(jié)塊。

        2.3.3 燒結(jié)工藝流程

        經(jīng)前期處理得到的固廢粉粒進(jìn)入粉碎系統(tǒng)粉碎,再與一定比例的原煤(優(yōu)質(zhì)高熱值、低含硫煤)混合后進(jìn)入成球系統(tǒng)形成顆粒物,最后進(jìn)入水泥廠窯爐進(jìn)行焚燒,出渣作為水泥廠生產(chǎn)水泥的輔料使用。燒結(jié)制水泥工藝路線圖(圖3)。

        圖3 固化物燒結(jié)工藝路線圖

        2.4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)

        2.4.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

        表3 藥劑費(fèi)用清單

        從表3可以看出處理1方污泥需要的藥劑費(fèi)用約7520元,與委托危廢處理單位相比,費(fèi)用有了較大幅度降低,同時(shí)污泥還可廢物利用,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。

        2.4.2 綜合效益分析

        根治污染,變廢為寶,達(dá)標(biāo)治理,資源化利用,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和建設(shè)生態(tài)氣田的開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。

        3 結(jié)論

        將污泥先進(jìn)行除臭、固化等預(yù)處理,降低了污染性和危害性,然后送水泥廠窯爐焚燒,出渣作為水泥的添加輔料制成水泥,工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行,能從根本上解決固廢污染問(wèn)題,并能使廢物得到綜合利用,為解決氣田采氣污泥處理提供了一條資源化利用途徑,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益。

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