摘 要:介紹DCS在高爐配套TRT發(fā)電裝置中應用,包括系統(tǒng)的硬件正常、實現(xiàn)功能及實際運行效果。
關鍵詞:TRT;轉速;控制;DCS
引言
TRT發(fā)電裝置全程高爐煤氣余壓回收透平機發(fā)電裝置(Blast Furnace Gas Top Pressure Recovery TurbineUnit),是利用高爐煤氣所具有的壓力能、熱能,通過透平機鼓脹,使壓力能、熱能轉化為機械能,驅動發(fā)動機發(fā)電的一種裝置。這種裝置既回收了減壓閥組白白泄放的能量,又凈化了煤氣,降低了噪音,大大改善了高爐爐頂控制的品質。該裝置具備結構簡單、污染少、容量大、壽命長、節(jié)能等優(yōu)點,在二次能源利用中獲得了廣泛的應用。
在對TRT的控制中,存在著兩點與安全生產直接相關的重要因素:一是并入電網前對轉速的穩(wěn)定控制;一是充分的保證高爐爐頂壓力的穩(wěn)定。文章介紹的TRT控制軟件包及控制系統(tǒng)在綜合設計中充分考慮了TRT運行過程中可能出現(xiàn)的不穩(wěn)定因素,并結合控制工藝的要求使用了一些獨特的專家控制方案,來滿足TRT安全、高效的要求。
1.工藝流程及系統(tǒng)配置
1.1.工藝流程
邯鋼公司7#(2000m3級)高爐TRT工藝流程如圖所示。高爐煤氣經過畢肖夫洗滌塔凈化除塵后,經過入口蝶閥、入口插板閥、快速切斷閥,進入透平機,膨脹做功后經過出口插板閥、出口蝶閥回至主管網。在入口插板閥前,透平機出口后主管網間并聯(lián)旁通閥組,在TRT正常停車或緊急停車時,進行爐頂壓力控制。
1.2.系統(tǒng)裝配
機組控制系統(tǒng)采用YOKOGAWA CS3000控制系統(tǒng),其中CPU、電源和通訊總線冗余配置,完成機組所必須的過程控制、邏輯控制和過程監(jiān)視功能。控制系統(tǒng)I/O點數(shù)預留10%的余量。系統(tǒng)設置4臺操作站(包括一臺工程師站,三臺操作員站,其中一臺操作員站和一臺工程師站設置于現(xiàn)場控制室,其余兩臺操作員站設置于遠程控制室),交換機兩臺預留多模光纖接口,實現(xiàn)編程及操作功能,上位機需具備3個月的歷史趨勢參數(shù)存儲能力。系統(tǒng)配置2臺彩色激光打印機(A4),該打印機具有報警打印、報表打印功能。
操作站與控制系統(tǒng)采用工業(yè)以太網通訊,完成對機組的所有數(shù)據(jù)采集、儲存、過程調節(jié)、邏輯控制及保護操作功能。
能量回收透平膨脹機組與高爐中控室往來信號(模擬信號為:4—20mADC,開關量信號為:無源干接點。由信號發(fā)出側負責隔離措施,點對點聯(lián)絡,信號明細以原機組設計為準)。
為確保TRT系統(tǒng)長周期安全、穩(wěn)定運行,7#高爐TRT控制系統(tǒng)采用了 DCS系統(tǒng)。此系統(tǒng)應用了最新信號處理技術,高速網絡通訊技術、可靠的軟件平臺和軟件設計以及現(xiàn)場總線技術,采用了高性能的微處理器和成熟的先進控制算法,具有高速可靠的輸入、輸出、運算等過程的控制功能和聯(lián)鎖邏輯控制功能,能適應更廣泛、更復雜的應用要求,是一個全數(shù)字化、結構靈活、功能完善新型開放式集散控制系統(tǒng)。
項目由一個工程師站、一個操作員站、一個控制站組成。系統(tǒng)結構拓撲圖見圖2.其中通訊網絡和主控制卡、數(shù)據(jù)轉發(fā)卡及重要的模擬量輸入、輸出通道采用冗余配置,保證系統(tǒng)安全高效運行。
2.控制要求與實現(xiàn)
TRT裝置的自控功能主要包括啟動聯(lián)鎖控制、自動升速控制、正常調頂壓控制、正常停機控制、緊急停機控制等,而各過程中保持爐頂壓力的穩(wěn)定是裝置實現(xiàn)自動化的安全。
2.1.啟動聯(lián)鎖
TRT啟動必須滿足特定的條件,并按照一定的步驟順序進行。TRT正常啟動的主要條件有:高爐同意、TRT允許啟動、電器允許啟動、潤滑油壓大于設定值、動力油壓大于設定值、旁通閥、快切閥處于備用狀態(tài)、透平機靜葉全關等。如上述條件不滿足,TRT將在“啟動聯(lián)鎖”程序的保護下,無法正常啟動。