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        塔底柴油蒸汽發(fā)生器管束裂紋分析及防范措施

        2014-01-01 00:00:00徐潔高多龍劉虎
        中國機(jī)械 2014年5期

        摘 要:塔底柴油蒸汽發(fā)生器E-204,管束泄漏的原因及防范措施,以保障裝置的長周期運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞: 蒸汽發(fā)生器; 管束; 裂紋;管板;焊縫

        1.E-204簡介:

        1.1. E-204簡介

        E-204是柴油加氫裝置塔底柴油蒸汽發(fā)生器,屬于U形管式換熱器。殼程串聯(lián)蒸汽發(fā)汽包(D-501),介質(zhì)為除氧水與蒸汽;管程介質(zhì)為240℃左右精制柴油。

        1.2.損壞經(jīng)過

        E-204于2011年11月投用,2012年6月發(fā)生內(nèi)漏。更換新管束運(yùn)行至2013年1月17日,再次泄漏。

        2.檢修情況

        2.1.檢修概述

        2012年檢修,打開后在二、三、四管程的管板孔橋、管板與換熱管焊肉、脹接處均發(fā)現(xiàn)肉眼可見的裂紋,對(duì)管板進(jìn)行了著色滲透探傷,在一管程發(fā)現(xiàn)大量細(xì)微裂紋,達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),于是更換新管束運(yùn)行。運(yùn)行至2013年1月17日再次泄漏,打開后情況與2012年情況相似。四管程有一處較大的砂眼。

        2.2.宏觀檢驗(yàn)

        E-204管板表面和管子內(nèi)部無明顯腐蝕減薄痕跡,管板與管子的焊縫處既有徑向裂紋(圖1),又有周向裂紋(圖2),將管子刨開檢查,未見脹接痕跡(圖3)。

        (圖1) (圖2) (圖3)

        從宏觀檢驗(yàn)可以看出,徑向裂紋是熱疲勞形成的,周向裂紋是焊接和應(yīng)力共同作用的結(jié)果。

        2.3.金相檢驗(yàn)

        從已報(bào)廢管板上取樣,經(jīng)打磨、拋光及浸蝕后進(jìn)行金相檢驗(yàn),其中管板上選取點(diǎn)1處的金相組織為:鐵素體+珠光體,有嚴(yán)重偏析現(xiàn)象(圖4),管子上選取點(diǎn)2處的金相組織為:鐵素體+珠光體(圖5),焊縫上選取3處的金相組織為:先共析鐵素體+珠光體+針狀鐵素體(圖6),是應(yīng)力過大產(chǎn)生裂紋的原因。

        (圖4) (圖5) (圖6)

        從檢驗(yàn)可以看出管板金相組織不正常,有嚴(yán)重的偏析現(xiàn)象,周向裂紋是沿晶熱裂紋,是由于焊接金屬產(chǎn)生偏析和殘余應(yīng)力作用形成的;徑向裂紋是穿晶裂紋,是應(yīng)力過大和熱疲勞共同作用形成的。

        2.4.硬度檢驗(yàn)

        E-204管板的硬度值為127-139BHLD,管子的硬度為:103-139HBLD,經(jīng)檢測管板與管子的硬度值均正常。

        2.5.化學(xué)分析

        E-204的管子材質(zhì)是10;管板材質(zhì)為:16MnR。經(jīng)光譜分析,所測元素化學(xué)成分符合相關(guān)要求,管板材質(zhì)是合格的。

        3.原因分析:

        3.1.溫差應(yīng)力

        3.2. 制造原因

        換熱管與管板脹焊時(shí),處于水平放置位置,無法保證換熱管與管板間隙均勻,換熱管與管板脹焊完成后,會(huì)造成局部過度變形,產(chǎn)生冷加工硬化;加之過脹,造成脹接處存在較高殘余應(yīng)力。加之換熱器工作時(shí)的拉伸應(yīng)力,為換熱管的應(yīng)力腐蝕創(chuàng)造了必要條件。

        3.3.管束振動(dòng)

        殼程介質(zhì)屬汽液混相,兩相流體橫向流過管束,相變會(huì)激起管束振動(dòng),管束的劇烈振動(dòng)誘使力學(xué)性能較差的缺陷處發(fā)生疲勞失效。

        3.4.結(jié)論

        管束泄露的主要原因

        3.4.1.在管板和管子制作過程中未進(jìn)行脹接或者脹接不到位。

        3.4.2.焊接不均勻,焊縫發(fā)生了成分偏析。

        3.4.3.工藝操作參數(shù)波動(dòng),引起熱疲勞。

        4.防范措施:

        4.1. 運(yùn)行工況調(diào)整

        4.1.1.從工藝操作保持平穩(wěn)運(yùn)行,避免管束急冷急熱,造成管束出現(xiàn)較大的溫差應(yīng)力。

        4.2. 改進(jìn)加工工藝

        4.2.1.焊接要求

        4.2.1.1.換熱器的焊接嚴(yán)格遵守焊接工藝及焊后熱處理。

        4.2.1.2.所有焊接接頭外觀檢查合格。

        4.2.2.脹接要求

        脹貼完畢后,對(duì)于脹度不足者,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)脹;對(duì)于脹度超過規(guī)定范圍者;應(yīng)更換換熱管 后重新進(jìn)行焊接和貼脹。

        5.結(jié)語

        近年來國內(nèi)新建煉廠的工藝包也大都采用國外的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念,但對(duì)于蒸汽發(fā)生器并不僅是靠提高材質(zhì)等級(jí)避免泄漏,優(yōu)化操作參數(shù)、嚴(yán)格控制換熱器的制造質(zhì)量和采用合理的制造工藝也尤為重要。目前我車間正在積極準(zhǔn)備改造工藝流程,確保運(yùn)行參數(shù)在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)對(duì)新管束的制作工藝也進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化,加強(qiáng)了制造過程的嚴(yán)格監(jiān)督檢驗(yàn),這些都將為蒸汽發(fā)生器的長周期運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]周宏.蒸汽發(fā)生器泄漏原因與處理措施[J].河南化工,2009.26:43-45.

        [2]洪曉燕.蒸汽發(fā)生器泄漏原因分析[J].石油化工設(shè)備,2005.34(5):89-90.

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