廣東紅海灣發(fā)電有限公司 廣東汕尾 516600
摘要:針對采用取消旁路煙道和增壓風(fēng)機的脫硫系統(tǒng),機組失去了旁路擋板的保護,若機組發(fā)生異常,尤其是機組觸發(fā)RB情況下,有可能導(dǎo)致設(shè)備損壞或機組保護動作。針對取消旁路前增壓風(fēng)機動葉控制參數(shù)設(shè)置較小的情況,對增壓風(fēng)機執(zhí)行機構(gòu)各調(diào)節(jié)參數(shù)進行優(yōu)化,提高調(diào)節(jié)品質(zhì),提高機組運行的安全性和可靠性。
關(guān)鍵詞:超超臨界;660MW機組;增壓風(fēng)機入口壓力;參數(shù)優(yōu)化
1 脫硫系統(tǒng)概況
廣東紅海灣發(fā)電有限公司二期3、4號超超臨界2×660MW機組脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),吸收塔處理鍋爐全部尾部煙氣,原設(shè)置有增壓風(fēng)機和煙氣旁路系統(tǒng)和增壓風(fēng)機。根據(jù)廣東省環(huán)保廳頒發(fā)的《廣東省2012年第一批污染減排重點項目》要求,經(jīng)討論決定取消3號機組脫硫旁路煙道,保留增壓風(fēng)機設(shè)備。
2 增壓風(fēng)機入口壓力控制系統(tǒng)簡介
3號機組增壓風(fēng)機入口壓力控制系統(tǒng)是采用前饋—反饋控制來進行調(diào)節(jié):鍋爐兩臺引風(fēng)機靜葉開度作為前饋,增壓風(fēng)機入口煙氣壓力作為反饋,控制邏輯如圖2-1所示。該系統(tǒng)設(shè)置的前饋系數(shù)為25%,若一臺引風(fēng)機開度變化10%,則增壓風(fēng)機指令相應(yīng)變化2.5%。所以增壓風(fēng)機執(zhí)行機構(gòu)在投入自動狀態(tài)下,其輸出量是由50%的前饋控制量+50%的反饋調(diào)節(jié)量組成。
圖2-1 增壓風(fēng)機執(zhí)行機構(gòu)邏輯圖
在機組取消脫硫旁路前,為了能減小增壓風(fēng)機動葉控制與引風(fēng)機靜葉控制之間的相互作用,保證增壓風(fēng)機入口壓力的調(diào)節(jié)在允許范圍內(nèi),增壓風(fēng)機動葉的控制參數(shù)設(shè)置較小。當(dāng)機組發(fā)生RB等異常工況時,如果增壓風(fēng)機入口壓力超過規(guī)定值(+1500Pa,-1200Pa),則通過脫硫旁路擋板快開,保證系統(tǒng)安全。取消脫硫旁路擋板后,由于沒有旁路擋板的保護作用,如發(fā)生RB等異常工況時,將有可能導(dǎo)致增壓風(fēng)機入口壓力超過保護定值(±3000Pa)從而引起保護動作或設(shè)備損壞,因此必須對增壓風(fēng)機動葉控制的調(diào)節(jié)進行優(yōu)化。
3 增壓風(fēng)機入口壓力控制方案及參數(shù)優(yōu)化
當(dāng)鍋爐發(fā)生引風(fēng)機、磨煤機、空預(yù)器RB工況時,故障側(cè)的前饋量由該側(cè)的引風(fēng)機開度與機組負(fù)荷經(jīng)函數(shù)發(fā)生器計算后給出,并持續(xù)保持,以便快速減小增壓風(fēng)機出力。RB復(fù)位后,該側(cè)的前饋量通過對應(yīng)的切換速率無擾切換到引風(fēng)機開度,同時作為增加前饋作用,將增壓風(fēng)機前入口壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的前饋系數(shù)由25%增加為45%,即該系統(tǒng)的輸出量相對應(yīng)的改為90%的前饋量+10%的反饋調(diào)節(jié)量組成。優(yōu)化后控制回路主要以前饋調(diào)節(jié)為主,反饋調(diào)節(jié)為輔,能迅速地響應(yīng)引風(fēng)機靜葉的變化,減少對爐膛壓力的影響。
由于增加了前饋控制作用,使增壓風(fēng)機與引風(fēng)機控制之間的相互作用加強,即爐膛壓力的擾動引起引風(fēng)機靜葉的調(diào)整,引風(fēng)機的前饋作用又導(dǎo)致增壓風(fēng)機對其入口壓力進行調(diào)整。增壓風(fēng)機前饋控制為延遲調(diào)整,即爐膛壓力的擾動要經(jīng)過一定時間才傳遞到增壓風(fēng)機入口壓力,所以在增加前饋作用后,需適當(dāng)增加增壓風(fēng)機入口壓力的PID調(diào)節(jié)參數(shù),以滿足正常工況下的調(diào)節(jié)。經(jīng)反復(fù)試驗后,最終將PGAIN設(shè)置為0.8,INTG設(shè)置為30,DGAIN設(shè)置為0,并在各種RB工況和壓力波動試驗情況下滿足調(diào)節(jié)需求。
4 增壓風(fēng)機入口壓力控制優(yōu)化后效果
圖1 機組爐膛負(fù)壓波動曲線圖
圖1為爐膛負(fù)壓上升至739Pa,增壓風(fēng)機前壓力相應(yīng)至309Pa時的曲線,圖中,增壓風(fēng)機動葉在前饋及反饋的作用下迅速做出調(diào)整,增加開度,維持了其入口壓力的穩(wěn)定。
5 增壓風(fēng)機入口壓力控制優(yōu)化后遺留問題
5.1 圖2為升負(fù)荷過程中的曲線:
圖2 機組升負(fù)荷過程曲線圖
由圖可知,爐膛壓力變化不大的情況下,兩臺引風(fēng)機靜葉開度增加,在其前饋作用下增壓風(fēng)機動葉開度迅速增加,導(dǎo)致增壓風(fēng)機前壓力低至-546Pa。
5.2 圖3為機組升負(fù)荷過程中的曲線:
圖3 引風(fēng)機靜葉開度增加曲線圖
圖中引風(fēng)機靜葉開度在75%左右,增壓風(fēng)機動葉開度已到達上限90%,無法對其入口壓力進行調(diào)節(jié),如果增壓風(fēng)機前入口壓力出現(xiàn)大的擾動,將可能出現(xiàn)超壓現(xiàn)象,從而導(dǎo)致設(shè)備受損或者保護動作。
6 增壓風(fēng)機入口壓力控制優(yōu)化總結(jié)
通過此次優(yōu)化,增加風(fēng)機前壓力自動控制不僅能夠滿足機組日常升降負(fù)荷的要求,也能夠滿足壓力大幅度波動和鍋爐發(fā)生引風(fēng)機、磨煤機、空預(yù)器RB工況時的要求。但在日常自動控制系統(tǒng)檢查中,仍需要注意對增壓風(fēng)機動葉開度與引風(fēng)機靜葉開度之間動作的一致性進行檢查分析,并對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理;運行人員應(yīng)注意控制增壓風(fēng)機動葉開度在90%以內(nèi),保證調(diào)節(jié)系統(tǒng)能時刻處于有效調(diào)節(jié)。
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