摘 要:柳鋼鋼渣處理廠120萬噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線傳統(tǒng)電氣控制改造為西門子PLC系統(tǒng)控制,編制控制程序,實現(xiàn)自動化控制,降低職工勞動強度,提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)能。
關鍵詞:鋼渣處理生產(chǎn)線 PLC系統(tǒng)控制 改造 提效
中圖分類號:TF524 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(c)-0104-03
廣西柳鋼金鵬環(huán)保公司鋼渣處理廠120萬噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線負責處理柳鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠產(chǎn)生的所有鋼渣,采用二破三磁選三篩分工藝流程,共有22條皮帶輸送機、4臺振動給料機、4臺激振篩和2臺液壓顎式破碎機組成,每天要處理柳鋼產(chǎn)生的5000噸鋼渣。原設計采用的電氣控制系統(tǒng)為繼電器邏輯控制方式,控制觸點多,生產(chǎn)控制停留在每臺設備機旁手動啟停階段;因生產(chǎn)區(qū)域廣設備多,每次開停機均耗時較多;而當生產(chǎn)堵料時,電控系統(tǒng)不能連鎖停機,造成現(xiàn)場大量積料,清料恢復生產(chǎn)更是費時。隨著生產(chǎn)任務不斷加重,實現(xiàn)生產(chǎn)線自動化控制,降低一線職工勞動強度,提高生產(chǎn)效率,成為必然的選擇,經(jīng)分析,決定采用西門子S7-300系統(tǒng)對120萬噸鋼渣生產(chǎn)線電控系統(tǒng)進行技術(shù)改造,實現(xiàn)鋼渣生產(chǎn)線自動化控制及監(jiān)控。
1 生產(chǎn)工藝控制要求
柳鋼鋼渣處理工藝采用二破三磁選三篩分工藝流程,鋼渣通過皮帶輸送機運送,再經(jīng)破碎、磁選、篩分的生產(chǎn)過程,因鋼渣原料含鐵量高、大小、形狀不規(guī)則,經(jīng)常出現(xiàn)堵料影響生產(chǎn)的情況,因此對鋼渣生產(chǎn)線采用PLC系統(tǒng)控制改造作如下要求。
(1)手動/遠程控制:手動控制為PLC自動控制出現(xiàn)故障和檢修時使用;遠程控制則為PLC控制。(2)PLC控制又分自動控制和手動控制。自動控制為設備全自動順流程啟動和逆流程停止;手動控制為機旁控制,對設備實現(xiàn)單機啟停。(3)設備控制實現(xiàn)連鎖控制。(4)建立故障報警系統(tǒng),出現(xiàn)故障停機時,顯示故障點,便于查找故障原因及解決故障,并自動記錄故障時間。(5)建立生產(chǎn)設備運行、故障自動統(tǒng)計系統(tǒng),生成系統(tǒng)報表。
2 PLC電控系統(tǒng)設計改造
2.1 PLC控制回路改造
(1)PLC選型。
根據(jù)前述控制要求,在充分考慮系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性、通用性基礎上,確定本電控系統(tǒng)采用集中式控制結(jié)構(gòu),分為3級:過程監(jiān)控站、PLC控制器和現(xiàn)場電氣驅(qū)動和信號檢測。PLC控制器選用西門子SIMATIC S7-300型,該型PLC技術(shù)成熟可靠,應用廣泛,具有功能強、速度快、模塊化等特點,具體配置為:CPU314,帶有MPI接口,配64k EPROM存儲卡做程序掉電保護;16通道DI模塊SM321,5個;16通道DO模塊SM322,3個;考慮系統(tǒng)的總點數(shù)和今后擴展需要,配置了1個擴展機架,主機架和擴展機架之間通過通信模塊IM360和IM361通信。監(jiān)控站采用戴爾電腦主機加顯示器一套,運行西門子WINCC6.2過程監(jiān)控組態(tài)軟件。S7-300系統(tǒng)和監(jiān)控站計算機的通信采用MPI接口,在上位機中安裝CP5613通訊卡,通過MPI電纜進行連接。
(2)輸入輸出點分配。
根據(jù)生產(chǎn)特點,鋼渣輸送皮帶較少出現(xiàn)跑偏和打滑現(xiàn)象,要增加這些信號反饋,需增加配電室至現(xiàn)場的控制線和打滑檢測設備,這樣耗時且易影響生產(chǎn),所以跑偏和急停信號不引回PLC輸入信號;液壓鄂式破碎機現(xiàn)場控制箱使用國產(chǎn)信捷PLC系統(tǒng),控制主電機啟停和液壓控制回路;激振篩為啟停回路;因此每臺設備PLC輸入信號只需要一個備妥信號和一個主接觸器反饋信號(如圖1)。
輸出點則只需每臺設備各一個輸出點(如圖2)。
2.2 原電控主回路改造
原設計電控系統(tǒng)為繼電器邏輯控制方式,控制觸點多,生產(chǎn)控制為簡單現(xiàn)場啟停控制,現(xiàn)場控制箱有啟動、停止和急停按鈕,啟動和停止指示燈,電機過載保護為老式雙金屬片熱偶保護(如圖3)。
對原電控主回路進行改造,現(xiàn)場控制箱需增加一個雙向拔檔開關實現(xiàn)機旁/遠程控制,配電室控制回路增加一個備妥接觸器,接收包括拉繩、跑偏、過流和急停信號;主接觸器增加一對觸點,反饋接通信號給PLC顯示狀態(tài);熱繼電器改為帶電子顯示的電子過流保護器,改變熱繼電器反應慢、調(diào)節(jié)不精準的情況,電控主回路改造后如圖4。
2.3 PLC系統(tǒng)功能程序設計
(1)改造后PLC系統(tǒng)控制設計有以下特點:逆工藝流程起動,即先啟動生產(chǎn)線終端22#輸送機,最后啟動生產(chǎn)線起始端1#給料機;順流程停機,先停起始端1#給料機,最后停終端22#輸送機,并根據(jù)輸送機速度、長度加以延時間隔,以免發(fā)生堆料的現(xiàn)象;啟動時間以設備運轉(zhuǎn)進入全速為準,停止時間以渣料走完輸送機為設定依據(jù)。為保護設備、提升生產(chǎn)效率及人員安全,還需設計較為復雜的聯(lián)鎖控制:①當輸送機、激振篩、液壓顎式破碎機中任一設備發(fā)生非正常停機或嚴重故障時,立即停止上游設備運行,下游設備保持原工作狀態(tài)不變;②根據(jù)出現(xiàn)故障設備,進行緊急停機、順序停機,并在監(jiān)控畫面顯示報警;③在監(jiān)控站畫面上、PLC柜及操作臺都設有“緊急停止”按鈕,當出現(xiàn)重大險情和故障時,操作“緊急停止”按鈕能立即停止全線設備。
(2)控制方式:①PLC控制方式,正常生產(chǎn)時使用。操作員在監(jiān)控站畫面實現(xiàn)設備聯(lián)動或單動;②就地控制,保留原來的現(xiàn)場手動控制,可用機旁電氣開關實現(xiàn)設備起/停,滿足設備檢修、試車、緊急事故處理的需要。
通過對上述系統(tǒng)控制功能和PLC各個輸入輸出信號的仔細分析,確定出單臺設備的控制邏輯,利用西門子STEP7編程軟件編寫程序,分為手動和自動FC塊供OB1塊調(diào)用,手動只是簡單啟?;芈凡辉僬f明,自動控制回路梯形圖(LAD)見圖5。
以1#、2#、3#皮帶為例,這里使用了SR置位指令、SD接通延時指令和SF斷開延時指令,SF斷開延時指令用皮帶延時停止很好用,在輸入端為0時線圈保持接通完成延時過程。圖5為2#皮帶啟停控制回路示例,1#皮帶為2#皮帶上游設備,3#皮帶為2#皮帶下游設備。M20.0和M20.1互鎖控制設備全自動啟停,T1為下級皮帶啟動到本級皮帶啟動延時間隔,T0為本級皮帶啟動到上級皮帶啟動延時間隔,T25為本級皮帶停止到下級皮帶停止延時間隔,中間加個I0.1上皮帶接觸器反饋信號,T26為2號皮帶停止到3號皮帶停止延時間隔,這部分組成了全自動順停和逆啟動作。I0.2備妥信號為皮帶本身保護信號,包括跑偏、拉繩和檢修控制。I0.5為下級設備信號反饋,主要功能為下級設備未啟動時本級設備禁止啟動,以及下級設備故障停機時上游設備全部急停。
3 監(jiān)控站人機界面設計
PLC系統(tǒng)監(jiān)控軟件采用西門子WINCC6.2組態(tài)軟件,同為西門子產(chǎn)品兼容性好。組態(tài)時設定好通信參數(shù),并在監(jiān)控畫面的控件屬性中設置正確的PLC位地址或字地址,監(jiān)控軟件就能建立起與PLC內(nèi)部地址的連接和通信。利用WINCC6.2強大的圖形組態(tài)技術(shù)和豐富的用戶函數(shù),設計了以下功能:①鋼渣處理工藝流程監(jiān)控畫面設計見圖6;通過動態(tài)、變色、閃爍、數(shù)字、棒圖及曲線的方式實時監(jiān)視各電氣設備、工藝參數(shù)的工況,操作人員點擊畫面按鈕可以實現(xiàn)全線設備單動起/停、聯(lián)動起/停、緊急停車等控制功能;②生產(chǎn)線設備數(shù)據(jù)統(tǒng)計:對設備的起/停時間、班運轉(zhuǎn)時間、起/停次數(shù)累計等信息自動記錄并顯示,對于合理安排生產(chǎn)和設備檢修具有重要意義;③自動生成報表:生產(chǎn)線設備運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)實時生成,可按生產(chǎn)班次定時打印,同時在監(jiān)控畫面設計了報表打印按鈕,可以在任何需要的時候進行打??;④在線操作指導:采用Windows超級鏈接文本幫助形式,向維護操作人員提供方便、快捷的查找關于生產(chǎn)工藝操作、設備維護和軟件使用等信息;⑤報警功能:在每幅畫面上都有報警標志,設備故障、工藝參數(shù)異常都會觸發(fā)相應的報警,每個故障報警都有詳細說明和原因解釋,并有完善的報警確認、報警屏蔽和報警歷史記錄(如圖7);⑥權(quán)限安全設置:通過設置工程師和操作員2級權(quán)限,明確了生產(chǎn)操作和管理職責,防止誤操作,有效增強了系統(tǒng)的安全性、可靠性。
4 改造后PLC系統(tǒng)運行效果
120萬噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線改造后PLC系統(tǒng)已成功投入使用,取得了良好的效果:①生產(chǎn)效率顯著提高,開停機時間和堵料清料時間顯著減少,開機率由原來的78%提高至87%;②設備得到有效保護,設備負荷電流實時顯示,電機得到有效保護,一旦超限會及時報警和聯(lián)鎖制動,從而解決了因堵料造成電機超載、燒毀及爆軸的問題;③生產(chǎn)線系統(tǒng)故障率明顯下降,維護工作量大大減少,設備故障率由原來6%降低至3%,設備穩(wěn)定運行得到充分保障;④減少了生產(chǎn)人員編制,僅需要3人就可完成相當于以前6人的工作。
綜上所述,柳鋼120萬噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線的PLC電控系統(tǒng)改造,系統(tǒng)由性價比高的PLC、工控機和組態(tài)軟件構(gòu)成,通過PLC編程,實現(xiàn)了對生產(chǎn)設備的全自動控制、聯(lián)鎖保護、運行狀態(tài)監(jiān)測等功能;運用組態(tài)軟件設計,實現(xiàn)了具有良好的人/機過程接口能力的監(jiān)控,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程信息的集中顯示和處理。生產(chǎn)實際運行效果表明,本PLC電控系統(tǒng)功能設計合理,運行可靠,顯著提高了柳鋼鋼渣生產(chǎn)效率。