徐玉華
(華強(qiáng)化工集團(tuán)股份有限公司,湖北當(dāng)陽(yáng) 444105)
最近筆者走訪一些公司,發(fā)現(xiàn)在腐殖酸型煤制作控制上,出現(xiàn)了兩種新的觀點(diǎn):①造氣爐型煤的水分,控制并不是越低越好;②型煤制作時(shí)添加白泥,可節(jié)約褐煤和堿的用量,達(dá)到節(jié)約生產(chǎn)成本的目的。針對(duì)上面兩種新觀點(diǎn),筆者采集了一些生產(chǎn)上的相關(guān)數(shù)據(jù),分析如下,供廣大同仁參考。
主要從以下兩方面分析。
造氣爐型煤水分變化的生產(chǎn)數(shù)據(jù)如下(所用原料煤質(zhì)基本相同)。
入爐型煤水分,平均在4%時(shí),采集十天的數(shù)據(jù)如下:平均噸氨煤耗為1 605kg,總氨產(chǎn)量每天平均1 380t,造氣返料平均每天75t,旋風(fēng)灰平均每天93t。烘干型煤,熱風(fēng)爐平均每天用煤37t。(返料和旋風(fēng)灰均計(jì)入煤耗。)
入爐型煤水分,平均在2.5%時(shí),采集十天的數(shù)據(jù)如下:平均噸氨煤耗為1 540kg,總氨產(chǎn)量每天平均1 380t,造氣返料平均每天62t,旋風(fēng)灰平均每天85t。烘干型煤,熱風(fēng)爐平均每天用煤45t。(返料和旋風(fēng)灰均計(jì)入煤耗。)
消耗對(duì)比如下。
型煤水分4%時(shí),每天氨產(chǎn)量1 380t,噸氨煤耗1 605kg,用煤量為:
1 380×1 605/1 000=2 214.9t
型煤中含水量 2 214.9×4%=88.6t
造氣凈用煤量 2 214.9-88.6=2 126.3t
型煤水分2.5%時(shí),每天氨產(chǎn)量1 380t,噸氨煤耗1 540kg,用煤量為:
1 380×1 540/1 000=2 125.2t
型煤中含水量 2 125.2×2.5%=53.1t
造氣凈用煤量 2 125.2-53.1=2 072.1t
型煤水分由2.5%上漲至4%時(shí),造氣增加用煤量為:
2 126.3-2 072.1=54.2t
同時(shí),造氣返料上升75-62=13t,旋風(fēng)灰上升93-85=8t。
返料和旋風(fēng)灰均計(jì)入煤耗,這兩項(xiàng)均可再次利用,合計(jì)為21t。
型煤水分由2.5%上漲至4%時(shí),烘干型煤,熱風(fēng)爐減少用煤量為45-37=8t。
綜上,型煤水分由2.5%上漲至4%時(shí),實(shí)際增加用煤量54.2-13-8-8=25.2t。
因此增加水分后對(duì)于消耗來(lái)說(shuō)是增大的。
(1)從型煤制作分析
型煤烘干是需要熱量的,而熱量是靠熱風(fēng)爐燃燒原煤得到的。這可能是持有 “進(jìn)入造氣爐型煤水分,控制并不是越低越好”這種觀點(diǎn)的理論基礎(chǔ)。然而提高型煤水分后,型煤的冷強(qiáng)度本身就會(huì)下降,在運(yùn)輸入爐的過(guò)程中,必然導(dǎo)致破損量增加,返料上升,這些通過(guò)上面采集的數(shù)據(jù)可以有效證明;同時(shí),破損量增加,造氣入爐煤含粉量增加,導(dǎo)致旋風(fēng)帶出物增加。返料和旋風(fēng)帶出物增加,在造氣實(shí)際消耗同等煤量的情況下,原料所需要生產(chǎn)的冷態(tài)型煤量要增加,烘干窯的負(fù)荷也要增加,導(dǎo)致整個(gè)型煤制作過(guò)程中,生產(chǎn)負(fù)荷上升,最終表現(xiàn)在煤耗、電耗、工藝物料消耗、設(shè)備的備品備件以及勞動(dòng)成本的上升。
(2)從型煤氣化過(guò)程分析
型煤氣化關(guān)鍵在確保造氣爐內(nèi)透氣、燃燒均勻。在型煤水分升高后,要保證造氣爐透氣,必須多用上吹加氮,但爐內(nèi)粉末增多(旋風(fēng)帶出物多可以證明),又不允許多用上吹加氮,這個(gè)矛盾勢(shì)必導(dǎo)致造氣爐內(nèi)局部超溫,爐況波動(dòng)。特別在原煤質(zhì)量好時(shí),其親水性就會(huì)差一些,成型更難,型煤的強(qiáng)度和粘度本身就會(huì)下降,入爐后型煤粉化會(huì)增加。對(duì)于優(yōu)質(zhì)煤氣化而言,應(yīng)該增加風(fēng)量,但因?yàn)樾兔嘿|(zhì)量問(wèn)題,增加風(fēng)量后,旋風(fēng)帶出物會(huì)更多,更易造成造氣爐內(nèi)偏流、局部結(jié)疤,同時(shí)對(duì)設(shè)備沖刷會(huì)更嚴(yán)重,所以不允許加風(fēng)量,這個(gè)矛盾導(dǎo)致好煤質(zhì)也發(fā)揮不出應(yīng)有的效果。
綜述,“進(jìn)入造氣爐型煤水分,控制并不是越低越好”,這種觀點(diǎn)值得商榷。
對(duì)這種觀點(diǎn),從以下兩方面分析。
針對(duì)型煤制作時(shí)白泥變化,采集生產(chǎn)中的數(shù)據(jù)(所用原料煤質(zhì)基本相同),見(jiàn)表1。
表1 型煤組成及造氣煤耗kg
說(shuō)明:由于型煤制作過(guò)程中有一道漚制工序,造氣所用型煤與原煤配比對(duì)應(yīng)關(guān)系為相隔兩天,例如,上表中22號(hào)配煤24號(hào)造氣開(kāi)始燒。燒加白泥型煤后,造氣增開(kāi)1臺(tái)φ2 610mm 造氣爐。沒(méi)加白泥型煤以980元/t計(jì),按燃料煤600元/t、褐煤450 元/t、液堿900 元/t、白泥130元/t計(jì)算。
(1)噸型煤制作成本比較
18號(hào)到22號(hào)沒(méi)有添加白泥時(shí),對(duì)應(yīng)的型煤為20到24號(hào)。
經(jīng)計(jì)算,型煤中褐煤所占比例為:
(147+115+97+103+105)/(1 858+1 963+1 960+1 954+2 032)×100%=567/9 767×100%=5.8%
型煤中液堿所占比例為:
(49+48+42+46+43)/(1 858+1 963+1 960+1 954+2 032)×100%=228/9 767×100%=2.334%
23號(hào)至27號(hào)添加白泥時(shí),對(duì)應(yīng)的型煤為25到29號(hào)。
型煤中褐煤所占比例為:
(87+93+85+86+82)/(1 951+2 054+2 000+2 020+2 015)×100%=433/10 040×100%=4.312%
型煤中液堿所占比例為:
(30+31+33+30+29)/(1 951+2 054+2 000+2 020+2 015)×100%=153/10 040×100%=1.523%
因此,加白泥后液堿和褐煤消耗,分別下降了0.811%和1.488%。
23號(hào)至27號(hào)型煤中,白泥所占比例為:
(53.76+47.09+51.34+49.25+52.34)/(1 951+2 054+2 000+2 020+2 015)×100%=253.78/10 040×100%=2.523%
添加白泥后,噸型煤節(jié)約成本:
900×0.811% +450×1.488%-130×2.523%=10.7元
(2)噸氨煤耗成本比較
18號(hào)到22 號(hào)沒(méi)有添加白泥,對(duì)應(yīng)為20 到24號(hào),其平均噸氨煤耗1 522.6kg。
23號(hào)到27號(hào)添加白泥時(shí),對(duì)應(yīng)為25到29號(hào),其平均噸氨煤耗1 573.8kg。
加白泥比沒(méi)加白泥噸氨煤耗成本上升33.4元。
(3)噸氨旋風(fēng)帶出物價(jià)值比較
20到24號(hào)沒(méi)加白泥噸氨對(duì)應(yīng)的旋風(fēng)帶出物為:
(71+74+72+70+75)×1 000/(1 858+1 963+1 960+1 954+2 032)×1.522 6=56.4kg
25到29 號(hào)加白泥噸氨對(duì)應(yīng)的旋風(fēng)帶出物為:
(91+93+89+98+95)×1 000/(1 951+2 054+2 000+2 020+2 015)×1.573 8=73.1kg
所以,加白泥后旋風(fēng)帶出物噸氨增加16.7kg,旋風(fēng)帶出物可作為燃料煤再次利用,其噸氨價(jià)值為:16.7/1 000×600=10.02元。
(4)加白泥后滿足同樣的生產(chǎn)負(fù)荷增開(kāi)的造氣爐、型煤成型機(jī),造成的噸氨生產(chǎn)成本上升均不計(jì)。
綜上,加白泥比沒(méi)加白泥噸氨成本上升23.38元。
褐煤中的瀝青質(zhì)是煤粒間粘結(jié)成型的主要物質(zhì)。瀝青的軟化點(diǎn)在70~80℃,在加壓成型過(guò)程中,由于煤粒間相對(duì)位移,彼此相互推擠、摩擦產(chǎn)生熱量,使瀝青質(zhì)軟化成為具有粘結(jié)性的塑性物質(zhì),將煤粒粘結(jié)在一起成為型煤;褐煤中含有游離的腐殖酸,游離的腐殖酸是一種膠體,具有強(qiáng)極性,在成型過(guò)程中,外力作用使煤粒間緊密接觸。具有強(qiáng)極性的腐殖酸分子使煤粒間相結(jié)合的分子間力得以加強(qiáng)而成型;同時(shí),褐煤中有大量含水的毛細(xì)孔,成型時(shí)毛細(xì)孔被壓潰,其中水被擠出,覆蓋于煤粒表面形成水膜,進(jìn)而填充煤粒間的空隙,呈現(xiàn)出相互作用的分子間力,加強(qiáng)煤粒的接觸而成型。褐煤的這些特點(diǎn),都是白泥不具備的。白泥相比于褐煤,唯一的長(zhǎng)處就是水分含量低,當(dāng)原煤水分超標(biāo)后,能夠起到一定的調(diào)節(jié)作用,對(duì)型煤制作成型有一定的幫助。通過(guò)這些,就不難理解有上面的計(jì)算結(jié)果了。因此,“型煤制作時(shí)添加白泥,可節(jié)約一定的褐煤和堿的用量,能夠節(jié)約生產(chǎn)成本”,就值得商榷。
上面兩種觀點(diǎn)的出現(xiàn)和應(yīng)用到生產(chǎn)中,也是當(dāng)前企業(yè)生存壓力大的一種表現(xiàn)形式,企業(yè)生存壓力大,就要求變,要挖潛。但不論何種形式的變通都要有一定的理論知識(shí)作支撐,否則都將會(huì)以失敗告終,得不償失。