張盟盟, 李素玲, 崔振華
(山東理工大學(xué) 電氣與電子工程學(xué)院, 山東 淄博 255091)
某汽車(chē)板簧廠型號(hào)為二輥LBZ200型的板簧成型設(shè)備,主要由軋機(jī)[1]主體和拉料[2]機(jī)構(gòu)及液壓系統(tǒng)組成,如圖1所示.軋機(jī)主體包括上下軋輥、四柱式機(jī)架、壓下伺服液壓缸;拉料機(jī)構(gòu)包括拉料車(chē)、導(dǎo)向軸、夾緊鉗口、水平拉料液壓缸等.
該設(shè)備的工作過(guò)程是:當(dāng)板簧坯料碰到拉料車(chē)底面的定位擋板(行程開(kāi)關(guān))時(shí),夾緊鉗口夾住坯料,水平拉料液壓缸[3]通過(guò)驅(qū)動(dòng)拉料車(chē)實(shí)現(xiàn)對(duì)坯料拉動(dòng),由位移傳感器檢測(cè)出坯料的移動(dòng)位置,并以此轉(zhuǎn)換成板簧對(duì)應(yīng)的厚度要求.上軋輥在伺服液壓缸的驅(qū)動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)輥縫[4]變化,完成對(duì)坯料的變輥縫軋制,輥縫大小變化由厚度傳感器檢測(cè),并傳送給PLC實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制.如此進(jìn)行3~4次,稱(chēng)為多道次軋制[5].
1-液壓缸;2-軋機(jī)主體;3-工作輥;4-拉料裝置;5-厚度傳感器;6-位移傳感器圖1 變截面板簧軋機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
該設(shè)備存在的問(wèn)題是:在整個(gè)工作過(guò)程中,由電磁換向閥控制水平拉料液壓缸來(lái)驅(qū)動(dòng)拉料車(chē)運(yùn)動(dòng),每個(gè)道次共有快進(jìn)、快退、慢進(jìn)、慢退四個(gè)動(dòng)作和兩個(gè)固定速度,但板簧在軋制過(guò)程中的速度與軋輥壓下量有關(guān),并不是固定值,因此兩者速度[6]不匹配.當(dāng)拉料車(chē)速度大于板簧速度時(shí),板簧被拉伸變薄甚至斷裂;反之板簧被擠壓變厚甚至起皺.因此,該設(shè)備的拉料車(chē)速度控制是不完善的,影響了產(chǎn)品質(zhì)量.
目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)采用的多道次板簧成型設(shè)備大多是由電磁換向閥控制液壓缸來(lái)驅(qū)動(dòng)拉料機(jī)構(gòu).為了使拉料車(chē)速度跟隨輥縫變化,將電磁換向閥更換為電液伺服閥[7].只要給伺服閥某一規(guī)律的速度信號(hào),執(zhí)行元件就自動(dòng)地、準(zhǔn)確地按照這個(gè)速度運(yùn)動(dòng).
板簧坯料進(jìn)入軋輥后,受到軋輥壓力和摩擦力的作用產(chǎn)生塑性變形.如圖2所示,坯料受力后就向AA1和BB1兩側(cè)流動(dòng),這樣就在縱向方向上存在一個(gè)相對(duì)軋輥流動(dòng)速度為零的分界面,這個(gè)分界面叫做中性面.AA1的位置與軋輥中心連線之間的圓心角以α表示.
圖2 軋件變形區(qū)速度圖
根據(jù)體積不變[8]的條件,在出口處軋件的高度最小,所以此處的速度vh最大,并大于軋輥的線速度;在中性面處,坯料與軋輥之間沒(méi)有相對(duì)運(yùn)動(dòng),坯料的速度vy等于中性面處軋輥的水平速度;坯料在入口處的速度vH最小,小于此處軋輥的水平線速度分量.三處速度的關(guān)系是:
vh>vy>vH
(1)
因?yàn)楹雎粤藢捳梗冃螀^(qū)內(nèi)任何一個(gè)斷面x上的水平速度vx就都可以用體積不變的條件求出,其關(guān)系為
vxhx=vyhy
(2)
式中:hx表示x斷面的高度,hy表示中性面處的高度.軋輥的水平速度vy=vsinα,v表示軋輥線速度,且有v=2πRn,n表示軋輥轉(zhuǎn)速,R表示軋輥半徑.由圖2得sinα=(R-Δh)/R,Δh表示坯料出口與入口輥縫之差,綜合得到拉料車(chē)速度與輥縫的函數(shù)關(guān)系為
(3)
為了形成前張力軋制,拉料車(chē)速度應(yīng)略大于坯料出口速度.中性面處的厚度hy總小于入口處的厚度hH,則用hH來(lái)代替hy就可以實(shí)現(xiàn)拉料車(chē)速度略大于坯料出口速度.因此拉料車(chē)的理論速度為
(4)
電液伺服閥固有頻率和液壓缸固有頻率相近,所以把伺服閥看作二階振蕩環(huán)節(jié),拉料液壓伺服控制[9]系統(tǒng)在考慮外負(fù)載干擾影響時(shí)的數(shù)學(xué)模型[10]如圖3所示.
圖3 液壓伺服控制系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型
厚度傳感器檢測(cè)到的厚度信號(hào)送入計(jì)算機(jī),根據(jù)式(4)轉(zhuǎn)換為速度V*,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換為速度電壓信號(hào)Ur.速度電壓信號(hào)通過(guò)放大器、伺服閥、液壓缸轉(zhuǎn)換為速度信號(hào)Vp并作用于拉料車(chē).速度傳感器檢測(cè)到的速度信號(hào)送入計(jì)算機(jī),經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換為速度信號(hào)電壓Uf,并與Ur進(jìn)行比較,經(jīng)過(guò)控制器作用減小甚至消除兩者之差.
液壓系統(tǒng)參數(shù)意義說(shuō)明見(jiàn)表1.
表1 液壓元件表
由圖3及表1參數(shù)得到拉料機(jī)構(gòu)液壓控制系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為
(5)
在MATLAB-Simulink仿真工具箱[11]中,針對(duì)拉料液壓伺服控制系統(tǒng)分別建立了模糊控制器、PID控制器和模糊PID控制器三種模型[12],設(shè)定輸入信號(hào)為y=step(x),應(yīng)用理論參數(shù)與經(jīng)驗(yàn)參數(shù)不斷調(diào)試運(yùn)行得到三種控制方式的階躍響應(yīng)曲線如圖4所示.三種控制方式的輸出曲線參數(shù)見(jiàn)表2.
由圖4及表2可以看出:PID控制方式的輸出曲線出現(xiàn)了明顯的超調(diào)現(xiàn)象,超調(diào)量高達(dá)28%,而采用模糊控制和模糊PID控制后,系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)超調(diào).從上升時(shí)間可以看出,模糊PID控制在起始階段反應(yīng)最迅速.從穩(wěn)定時(shí)間可以看出,PID控制不能很好的實(shí)現(xiàn)對(duì)拉料機(jī)構(gòu)的高精度和快速控制,模糊PID控制比單純的模糊控制能夠更快速的進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),其穩(wěn)態(tài)性能比模糊控制方式的要好.由此選用模糊PID作為液壓伺服控制系統(tǒng)的控制器.
圖4 三種控制方式下的階躍響應(yīng)曲線
表2 三種控制方式參數(shù)
考慮到在實(shí)際軋制過(guò)程中,拉料車(chē)的速度基本是逐漸增大的,采用斜坡信號(hào)模擬速度變化,系統(tǒng)的輸出曲線如圖5所示.在Simulink中,在系統(tǒng)的7s處加脈沖干擾信號(hào),仿真得到干擾信號(hào)下的輸出響應(yīng)如圖6所示.
圖5 模糊PID控制輸出響應(yīng)
圖6 干擾信號(hào)下模糊PID輸出響應(yīng)
由圖5知,模糊PID控制的拉料液壓伺服控制系統(tǒng)基本可以實(shí)現(xiàn)速度跟隨,滯后于輸入信號(hào)0.3s.由圖6知,當(dāng)系統(tǒng)遇到脈沖信號(hào)干擾時(shí),經(jīng)0.5s就可以恢復(fù)穩(wěn)定,有較強(qiáng)的抗干擾能力.
針對(duì)多道次板簧成型設(shè)備的拉料液壓控制系統(tǒng),提出了電液伺服控制方案,用電液伺服閥代替電磁換向閥,實(shí)現(xiàn)了拉料車(chē)速度跟隨軋輥線速度的變化而變化.多道次板簧成型設(shè)備的拉料液壓伺服控制系統(tǒng)采用模糊PID控制方式,可以實(shí)現(xiàn)拉料車(chē)速度隨輥縫的變化而變化,提高板簧的生產(chǎn)質(zhì)量.
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