閆英然 (河北旭陽焦化有限公司)
在以冶金焦為主要產(chǎn)品的焦化廠,以盡量少的煉焦煤,生產(chǎn)盡可能多的焦炭,是其追求的主要目標。 由此,噸焦耗煤氣量是公司重點關注指標。 為了趕超行業(yè)先進水平,煉焦工藝系統(tǒng)的職工在技術人員的帶領下,成立攻關小組,開展平行班次之間長周期對標競賽,加強崗位與崗位、上道工序與下道工序之間的對標交流,千方百計降低焦爐標準溫度,提高焦爐加熱的穩(wěn)定性,既保證了焦炭成熟,質(zhì)量穩(wěn)定,又節(jié)約了回爐煤氣,明顯降低噸焦耗煤氣量。煤氣消耗是制約煉焦生產(chǎn)成本的重要因素。噸焦煤氣消耗是評定焦爐熱工操作、衡量焦爐能耗定額、評定焦爐等級的重要指標,也是確定焦爐加熱用煤氣量的依據(jù)。 為確保降低煤氣消耗,我公司煉焦一車間采取了以下措施:
一 該公司加強對爐溫, 吸力和空氣過剩系數(shù)的檢測及提高橫排溫度系數(shù)和直行溫度均勻系數(shù),減少溫度過高過低的火道,可以相應的降低標準溫度,減少煤氣消耗。 (
二 加強調(diào)火工和測溫工的培訓及管理, 提高測溫和調(diào)溫的水平,減小爐溫波動幅度,提高焦爐的安定系數(shù),也可以相應的降低標準溫度, 同時確保焦炭均勻成熟, 提高焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定性。
三 加強對煙道廢氣空氣系數(shù)α 值的監(jiān)測, 并及時調(diào)節(jié),特別是加減煤氣時要加減分煙道吸力, 盡量把α 值控制在1.15-1.25 之間。α 值在提高熱工效率方面很重要。α 值過大,空氣量過剩,導致廢氣量增加,廢氣帶走的熱量也相應增加;α 值小,空氣量不足,煤氣燃燒不充分,廢氣中一氧化碳和石墨增加,浪費煤氣。 總之合理確定壓力制度, 根據(jù)配合煤水分和煤氣熱值的變化,及時計算和調(diào)整混合煤氣配比。 同時增加交換機工測量溫度次數(shù),以及調(diào)火工測量壓力和爐頂空間溫度次數(shù)。 在確保焦炭成熟的前提下,調(diào)節(jié)煤氣混合比例,確保焦炭加熱均勻,混合煤氣合理燃燒,能進一步降低焦爐煤氣消耗。
四 馳放氣配入量不穩(wěn)定, 造成爐溫不穩(wěn)定河北旭陽焦爐用氣都加人了放馳氣,馳放氣的加入量減少了煤氣用量,馳放氣的配入不穩(wěn)定會造成爐溫的不穩(wěn)定。 所以我們要求調(diào)度調(diào)節(jié)好甲醇,化產(chǎn)及煉焦之間的關系。 該公司還組織調(diào)火人員每天抽取加熱不正常的燃燒室,通過調(diào)整廢氣坨提起高度,廢氣翻板開度,煙道吸力,煤氣流量翻板,看火孔吸力等參數(shù)并分析空氣過剩系數(shù),根據(jù)分析結(jié)果,及時調(diào)整煤氣和空氣配比,使煤氣量充分燃燒。 達到減少煤氣消耗的目的。
在做好以上幾方面的同時,我們還采取了以下措施(1)爐頂區(qū)灌漿:我們完成了1#2#3# 爐的爐頂灌漿工作,以及上升管根部灌漿密封工作。(2)地下室噴漿:檢查磚煤氣道串漏情況,對串漏號進行噴漿。 同時對有堵塞的煤氣道進行疏通。 (3)蓄熱室封墻密封的檢查:熱修人員對蓄熱室封墻進行密封保溫工作,減少散熱。 每周檢查機﹑焦側(cè)小煙道與廢氣盤﹑承插口的密封情況,發(fā)現(xiàn)不嚴密之處及時封堵,減少熱量損失。 (4)加強鐵件管理:鐵件工每天要對煤氣,廢氣系統(tǒng)進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。 定期測量爐柱曲度和保護板間隙, 根據(jù)大小彈簧的測量數(shù)據(jù)及時進行調(diào)節(jié),保證保護板和爐墻,路門框和保護板之間的嚴密性,減少熱量損失。 (5)加強三班的生產(chǎn)操作管理:嚴格控制爐門敞開時間不超過十分鐘。 加強搗鼓操作,4.3 米焦爐煤餅高度不超過3.95 米,并保證搗鼓時間不少于10 分鐘,搗鼓一定要砸實確保堆比重合格,徹底鏟凈頂部浮煤,保證煤餅滿﹑平﹑實,提高單孔產(chǎn)量。 加強爐頂上升管工的操作,保證三管暢通,減少荒煤氣的浪費。
通過數(shù)據(jù)顯示,自2011 年1 月份到四月份,通過我們不斷摸索,數(shù)據(jù)顯示我們的噸焦耗熱量在不斷減少。
通過數(shù)據(jù)顯示,自2011 年1 月份到四月份。 我們通過不斷的摸索,數(shù)據(jù)顯示我們的噸焦耗煤氣量逐漸減少。 1-4 月份噸焦耗熱量的平均值為3309750kj/t。
【1】 煉焦工藝學.冶金工業(yè)出版社,蘇宜