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        氨離心壓縮機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化總結(jié)

        2013-12-13 11:39:18方勇進(jìn)劉成河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600
        化工管理 2013年18期
        關(guān)鍵詞:液氨壓機(jī)氨氣

        方勇進(jìn) 劉成(河南龍宇煤化工有限公司 河南 永城 476600)

        河南龍宇煤化工有限公司年產(chǎn)50 萬噸甲醇項(xiàng)目, 采用SHEII 粉煤加壓氣化工藝、魯奇低溫甲醇洗氣體凈化工藝,其中與低溫甲醇洗配套的制冷工藝為氨壓縮制冷。 該套氨冰機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)為帶有一定反動(dòng)度的單缸冷凝式汽輪機(jī), 額定功率7065KW,額定轉(zhuǎn)速6713r/min,驅(qū)動(dòng)蒸汽8.83MPa,排汽壓力0.01MPa。壓縮機(jī)采用雙缸、三段、中間補(bǔ)氣、二次中間冷卻、14 級(jí)葉輪壓縮。

        該套氨壓縮機(jī)組不僅滿足低溫甲醇洗裝置所需的冷量需求,同時(shí)還為空分裝置提供冷量。

        一、 流程簡(jiǎn)介和設(shè)備介紹

        1、流程簡(jiǎn)介

        來自低溫甲醇洗裝置-40℃級(jí)氣氨 (0.0721MPa (A),35600Nm3/h)進(jìn)入氨壓機(jī)一段入口分離器S28001,分離液體后,進(jìn)入氨壓機(jī)K28001 的一段經(jīng)8 級(jí)壓縮到0.482MPa(A),然后出壓縮機(jī)進(jìn)入中間冷卻器E28001 管程, 被殼程的循環(huán)水冷卻到40℃左右,再進(jìn)入K28001 的二段入口。

        來自低溫甲醇洗裝置和空分裝置的4℃級(jí)氣氨(0.49MPa(A),15600Nm3/h)進(jìn)入氨壓機(jī)二段入口分離器S28002,分離液體后,進(jìn)入氨壓機(jī)K28001 的第二段入口,與一段來的氣氨混合后經(jīng)二段3 級(jí)壓縮到0.85MPa(A)左右,然后出氨壓機(jī)的第二段,進(jìn)二段冷卻器管程E28002, 被殼程的循環(huán)水冷卻到40℃左右,再進(jìn)入氨壓機(jī)的第三段經(jīng)3 級(jí)壓縮,壓力達(dá)到1.7MPa(A)左右,被壓縮的氣氨進(jìn)入氨冷凝器的殼層被管程的循環(huán)水冷卻冷凝,冷凝下來的液氨(40℃左右)進(jìn)入液氨槽。

        出液氨槽的液氨,大部分去低溫甲醇洗裝置進(jìn)一步深冷,然后作-40℃級(jí)制冷劑用,節(jié)流后蒸發(fā)的-40℃級(jí)氣氨進(jìn)入氨壓機(jī)的一段入口分離器完全成循環(huán); 另外有一部分液氨去低溫甲醇洗裝置作4℃級(jí)制冷劑用,4℃氣氨返回氨壓機(jī)的第二段入口分離器,完成其制冷循環(huán);在夏季,還有一部分液氨去空分裝置作4℃級(jí)制冷劑用,4℃級(jí)氣氨返回氨壓機(jī)的第二段入口分離器,完成其制冷循環(huán)。

        氨壓縮機(jī)組工藝簡(jiǎn)圖如下:

        2、設(shè)備簡(jiǎn)介

        氨壓機(jī)組型號(hào)為MCL808+2MCL806, 是一種多級(jí)離心壓縮機(jī);汽輪機(jī)型號(hào)NK32/37/16,是帶有一定反動(dòng)度的單缸冷凝式汽輪機(jī);氨壓機(jī)的高低壓缸軸端密封均為串聯(lián)干氣密封,干氣密封是一種新型的無接觸軸封,與其它密封相比,干氣密封具有泄漏量少,磨損小,壽命長(zhǎng),能耗低,操作簡(jiǎn)單可靠,維修量低,被密封的流體不受油污染等特點(diǎn), 但在干氣密封投運(yùn)初期需要外部潔凈的氮?dú)庾鳛橐患?jí)密封氣的氣源, 這樣易造成工藝系統(tǒng)中的氮?dú)夂可仙?/p>

        二、冷凍系統(tǒng)存在的問題:

        1、在機(jī)組開停車時(shí),干氣密封氣的氣源切換時(shí),大量惰性氣體會(huì)進(jìn)入氨系統(tǒng)累積。 由于機(jī)組本身流程和設(shè)備配置的限制,氨壓機(jī)在開車過程中需用高壓氮?dú)庾鳛楦蓺饷芊獾臍庠矗?直至機(jī)組出口壓力達(dá)到干氣密封要求后方可切換為壓縮機(jī)出口工藝氣。 造成大量氮?dú)庠谙到y(tǒng)內(nèi)的累積,開車過程中需用氨氣置換系統(tǒng)內(nèi)氮?dú)?,在置換過程中有大量氨氣隨氮?dú)庖粔K放空,造成大量氨損失,增加了生產(chǎn)成本的同時(shí)還污染了環(huán)境。

        2、壓縮機(jī)在正常運(yùn)行時(shí)由于一段入口為負(fù)壓,會(huì)有少量空氣進(jìn)入系統(tǒng)。 隨著運(yùn)行時(shí)間的累積,這部分氣體也逐漸積累,加重壓縮機(jī)的負(fù)荷,造成三段出口壓力超標(biāo)。 不僅浪費(fèi)了蒸汽,造成能耗的增加,還由于一段入口進(jìn)入的氧氣,造成設(shè)備的腐蝕,同時(shí)也是極大的安全隱患。

        3、氨冷卻器循環(huán)水量不足,造成夏季氨冰機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量, 在夏季循環(huán)水上回水閥全開時(shí)氨冰機(jī)氨冷卻器循環(huán)水流量為650m3/h,與設(shè)計(jì)值的972m3/h 偏小甚多;此時(shí)上水溫度為31℃, 回水溫度為45℃, 上回水溫差比設(shè)計(jì)值高較多;三段出口壓力偏高,普遍在1.65 MPa 以上,最高達(dá)1.84MPa。循環(huán)水流量的不足,造成氨冰機(jī)入口壓力偏高,不能滿足低溫甲醇洗系統(tǒng)的冷量需求,制約甲醇滿負(fù)荷生產(chǎn)。

        三、 改造方案

        1、增加一套排惰氣裝置,分別由氨冷分離器、溫度調(diào)節(jié)閥、壓力調(diào)節(jié)閥組成。 流程如下:從氨貯槽引一股含惰氣混合氣至氨冷器進(jìn)行降溫液化,冷量由氨貯槽引出的液氨氣化來提供,冷卻后氣體進(jìn)入氨冷分離器上部的分離器用以分離出氣體中夾帶液氨,分離下來的液氨去一段分離器,惰性氣體排放至氨火炬。

        2、 在氨冷器E28041 循環(huán)水上水管線增加兩臺(tái)管道泵,提高氨冷器冷卻水量。

        改造如圖所示:

        四、 改造后效果

        1、 改造前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比和消耗參數(shù)對(duì)比

        序號(hào) 項(xiàng) 目 改造前 改造后1 氨儲(chǔ)槽中惰氣含量,% 15~36.5 5~12 2 氨冰機(jī)出口壓力,MPa 1.60~1.84 1.55~1.75 3 氨冰機(jī)開停車液氨消耗,t/h 5~8 1~2 4 汽輪機(jī)耗高壓蒸汽量,t/h 23~25.5 21.5~24

        4.2 從投運(yùn)前后的數(shù)據(jù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),氨冰機(jī)系統(tǒng)排惰氣裝置解決了惰氣漏入氨系統(tǒng)后如何排放的問題; 增加循環(huán)水管道泵的改造解決了氨冷器循環(huán)水量不足的問題, 通過改造不僅大大減少了氨耗,同時(shí)降低汽輪機(jī)蒸汽耗量,整個(gè)系統(tǒng)負(fù)荷得到緩解,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益;

        五、存在問題及進(jìn)一步改進(jìn)措施

        1、存在問題

        (1)氨冰機(jī)排惰氣改造基本解決了系統(tǒng)開停車過程中,氨放空量大的問題, 但由于排惰氣裝置主要使用冷卻冷凝回收氣氨的方式,當(dāng)氨冰機(jī)系統(tǒng)緊急停車(或超壓時(shí))排放的氨氣量較大,排惰氣回收系統(tǒng)不能夠及時(shí)回收大量的氣氨, 會(huì)造成部分氨氣的放空。

        (2) 其次氨冰機(jī)干氣密封在開停車時(shí)使用氮?dú)饷芊馐窍到y(tǒng)惰氣增加的源頭,此問題依然存在。

        2、改進(jìn)措施

        (1)增加氨氣的噴淋吸收裝置,改變氨氣回收的處理方式,由間接冷卻回收,變?yōu)橹苯游?,可以有效地解決氨氣排放污染的問題。

        (2)增加一套干氣密封增壓裝置,在系統(tǒng)開停車過程中直接使用增壓后的氣氨做干氣密封的密封氣, 從源頭上切斷氨系統(tǒng)進(jìn)入惰性氣體的途徑。

        [1] 時(shí)陽,制冷技術(shù),北京:中國(guó)輕工業(yè)出版社,2007

        [2] 繆道平,吳業(yè)正主編,制冷壓縮機(jī)(第二版),北京:機(jī)械化工出版社,2001

        [3] 楊卯暉,離心式壓縮機(jī)冷凍工藝流程設(shè)計(jì)中的一些問題的探討[J],小氮肥,第30 卷,第7 期,2011 年7 月24-27

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