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        探討火電廠脫硫系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的策略改進(jìn)

        2013-12-10 03:40:34李玉蘭
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)效益

        李玉蘭

        【摘 要】本文結(jié)合筆者多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),闡述了火電廠脫硫效率存在的問(wèn)題,采取加裝煙氣余熱回收裝置,改造脫硫系統(tǒng),優(yōu)化運(yùn)行方式,以提高經(jīng)濟(jì)效益。

        【關(guān)鍵詞】濕法煙氣脫硫;煙氣余熱回收裝置;脫硫率;經(jīng)濟(jì)效益

        0.引言

        近年來(lái)我們國(guó)家火力發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)的煙氣脫硫設(shè)備估計(jì)在火電裝機(jī)容量上具有65%以上的比例,其中的石灰石—石膏濕法煙氣脫硫使用的最多,其原因是它脫硫反應(yīng)很快,脫硫效果很好,并且使脫硫添加劑發(fā)揮了其最高用途。在這里我將通過(guò)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理對(duì)它的缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)完善,進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行使煙氣脫硫系統(tǒng)的脫硫率逐漸增大。

        1.排煙熱損失

        鍋爐熱損失之中最主要的便是排煙熱損失,占5%~12%的比例,排煙的溫度逐漸升高,排煙熱的損失就會(huì)逐漸增大?,F(xiàn)在,電廠里鍋爐排煙的溫度一般在110~160℃范圍之內(nèi)。就較多的脫硫系統(tǒng)來(lái)說(shuō),通過(guò)在吸收塔里面噴灑許多的工廠用水使溫度能夠降低,最后適宜的溫度需達(dá)到45~50℃,符合條件之后利用煙囪排放到外面,被排出的這些熱量對(duì)整個(gè)脫硫系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是沒(méi)有什么用途的,實(shí)屬浪費(fèi)。就這種情形,因此應(yīng)該改進(jìn)脫硫系統(tǒng)的工作原理,給吸收塔進(jìn)煙的地方前面安裝一個(gè)煙氣多余熱量的回收設(shè)備,回收需排出來(lái)的煙氣的多余熱量,使機(jī)器的熱效率能夠增大,減小煤的耗費(fèi)。

        2.煙氣多余熱量回收設(shè)備的工作原理及指標(biāo)設(shè)計(jì)

        2.1工作原理

        煙氣多余熱量回收設(shè)備實(shí)際是一個(gè)煙水換熱器,就如低溫省煤器一樣,它可以把低溫?zé)煔獾臒崃窟M(jìn)行回收,使排煙的溫度逐漸變小,從而減小浪費(fèi),節(jié)約資源。在增壓風(fēng)機(jī)出口的地方與吸收塔入口的地方安裝煙氣多余熱量回收設(shè)備,從而可以將鍋爐里排煙熱量的消耗降低。優(yōu)化后的系統(tǒng)圖如圖 1 所示。工作過(guò)程是:煙氣由鍋爐里面出來(lái),然后經(jīng)過(guò)空氣預(yù)熱器、電除塵器以及引風(fēng)機(jī)等設(shè)備,最后打開(kāi)脫硫入口擋板門(mén)進(jìn)入脫硫范圍里面,通過(guò)增壓風(fēng)機(jī)的升壓進(jìn)到煙水換熱器里面完成工作。

        從2號(hào)低壓加熱器的進(jìn)口引出部分或者全部冷凝水在煙水換熱器內(nèi)吸收排煙熱量,降低了排煙溫度,而自身卻被加熱,升高溫度后再返回到低壓加熱器系統(tǒng),在2號(hào)低壓加熱器的出口與剩下的凝結(jié)水匯集后進(jìn)入3號(hào)低壓加熱器。由于其系統(tǒng)并聯(lián)在加熱器回路之中,將代替部分低壓加熱器的作用。也就是說(shuō),煙氣放出的這部分熱量被煙水換熱器利用到了回?zé)嵯到y(tǒng)中,將排擠部分汽輪機(jī)的回?zé)岢闅?,從而減少了回?zé)嵯到y(tǒng)對(duì)低壓缸的抽氣,該排擠的抽汽將從抽氣口返回到汽輪機(jī)繼續(xù)進(jìn)行做功,因此在機(jī)組運(yùn)行的條件不變、汽輪機(jī)進(jìn)氣量不變的情況下,將會(huì)有更多的蒸汽進(jìn)入到低壓缸中進(jìn)行做功,從而節(jié)約更多的煤,進(jìn)而提高裝置的經(jīng)濟(jì)性。

        2.2石灰石—石膏脫硫系統(tǒng)及性能設(shè)計(jì)指標(biāo)

        大唐保定熱電廠2×200MW機(jī)組,采用濕式石灰石—石膏法煙氣脫硫技術(shù),一爐一塔配置,單個(gè)吸收塔的煙氣處理能力為一臺(tái)鍋爐 BMCR工況時(shí)100%的煙氣量(設(shè)計(jì)煤種0.8%的含硫),脫硫率96.6%。

        2.2.1脫硫主要系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        該廠脫硫系統(tǒng)包括七個(gè)子系統(tǒng),其中煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)為單爐設(shè)置,吸收劑供應(yīng)與制備系統(tǒng)、FGD供水及排放系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、FGD廢水處理系統(tǒng)及壓縮空氣系統(tǒng)等為四套脫硫裝置公用系統(tǒng)。

        (1)煙氣系統(tǒng)。

        煙氣系統(tǒng)主要包括增壓風(fēng)機(jī)、GGH、煙道、擋板門(mén)等。當(dāng)正常工作時(shí),從鍋爐引風(fēng)機(jī)后的煙道上引出的兩路煙氣,匯合成一路經(jīng)過(guò)脫硫系統(tǒng)進(jìn)口擋板門(mén)及增壓風(fēng)機(jī)后進(jìn)入GGH的原煙氣側(cè)降溫,再進(jìn)入吸收塔內(nèi),煙氣在塔內(nèi)自下而上運(yùn)動(dòng),凈化后的煙氣經(jīng)吸收塔頂部的兩級(jí)除霧器除去霧滴后,離開(kāi)吸收塔,回到GGH的凈煙氣側(cè),升溫至高于 80℃后排入大氣。

        (2)吸收塔系統(tǒng)。

        吸收系統(tǒng)的主要設(shè)備有吸收塔、攪拌器、吸收塔漿液循環(huán)泵、氧化空氣風(fēng)機(jī)、石膏漿液排出泵、事故漿液箱、事故漿液箱返回泵等。石灰石漿液通過(guò)循環(huán)泵從吸收塔下部漿池送至塔上部的噴淋系統(tǒng),與煙氣接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)吸收煙氣中的SO2。在吸收塔漿池中利用氧化空氣將亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,底部漿池的PH值在5~6范圍。石膏漿液排出泵將石膏漿液從吸收塔送到石膏脫水系統(tǒng)。

        2.2.2性能設(shè)計(jì)指標(biāo)

        大唐保定熱電廠2×200MW機(jī)組煙氣脫硫(FGD)裝置設(shè)計(jì)煤質(zhì)含硫量為0.8%,設(shè)計(jì)性能保證值如表1。

        2.3系統(tǒng)設(shè)備存在問(wèn)題分析及改善措施

        通過(guò)機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀分析,脫硫系統(tǒng)主要存在的設(shè)備問(wèn)題及完善措施如下:

        (1)煙氣系統(tǒng)粉塵濃度過(guò)高,建議對(duì)電除塵器進(jìn)行改造。

        (2)增壓風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)裕量不足,F(xiàn)GD系統(tǒng)處理煙氣量不足,建議對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行加葉片改造。

        (3)GGH堵塞、結(jié)垢對(duì)FGD投運(yùn)率的影響突出,建議通過(guò)GGH 部件改造加大流通空間。

        (4)吸收塔余量不足,建議增加一層噴淋層以應(yīng)對(duì)煤種的變化及保證高脫硫效率。

        (5)除霧器為平板式除霧器,易堵塞、效率低、沖洗水過(guò)大,建議改造采用屋脊式除霧器。

        2.4吸收塔參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)

        選擇合適的PH值、吸收塔密度及吸收塔液位是在系統(tǒng)性能和經(jīng)濟(jì)性之間尋找最優(yōu)點(diǎn)的關(guān)鍵。

        本文在吸收塔密度不變的情況下,對(duì)不同的脫硫系統(tǒng)負(fù)荷和不同的煤質(zhì)(含硫率)時(shí)PH值與脫硫效率、石膏品質(zhì)的關(guān)系進(jìn)行了試驗(yàn)分析,提出確保脫硫效率及石膏品質(zhì)均達(dá)到需求狀況下的吸收塔PH建議值。燃煤含硫量0.8%時(shí),最佳PH值試驗(yàn)研究試驗(yàn)內(nèi)容包括:

        (1)系統(tǒng)負(fù)荷210MW,吸收塔密度1090kg/m3,不同PH值連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)。

        (2)系統(tǒng)負(fù)荷270MW,吸收塔密度1090kg/m3,不同PH值連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)。

        (3)系統(tǒng)負(fù)荷300MW,吸收塔密度1100kg/m3,不同PH值連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)。

        對(duì)以上試驗(yàn)分別記錄12小時(shí)效率平均值,石膏品質(zhì)分析結(jié)果,根據(jù)不同負(fù)荷狀況下的試驗(yàn)數(shù)據(jù),分析得出在燃煤含硫量為0.8%的情況下,保持脫硫效率達(dá)到92%時(shí),PH值和負(fù)荷的關(guān)系曲線(圖2)。

        3.對(duì)操作的重要地方進(jìn)行討論

        3.1探索煙水換熱器傳熱管的低溫腐蝕

        因?yàn)闊熕畵Q熱器進(jìn)水的溫度和出水的溫度均很低,從而能夠知道它長(zhǎng)時(shí)間工作在酸腐蝕的環(huán)境中,這種環(huán)境是由于煙氣里面包含著酸性的硫氧化物,大多狀況中換熱管壁的溫度比煙氣的溫度要低些許,酸蒸汽將全部集中在一起停留在換熱器傳熱管上面,然后將其腐蝕。因此,要想使煙水換熱器的使用時(shí)間加長(zhǎng),因此應(yīng)該選取承受腐蝕強(qiáng)的原料,制造出抗低溫腐蝕的煙水換熱器。

        (1)選取H形高頻焊翅片換熱管,按照有關(guān)的熱力計(jì)算知道這種材質(zhì)的換熱管當(dāng)作傳熱器件,和光管進(jìn)行比較,其金屬壁的溫度更高,使低溫腐蝕程度減弱。

        (2)使煙水換熱器的進(jìn)水的溫度維持在一定范圍內(nèi),操作的時(shí)候時(shí)刻關(guān)注其溫度大小。利用低壓加熱器出口的調(diào)節(jié)閥對(duì)進(jìn)入的水的溫度進(jìn)行控制,從而使管的溫度處于水露點(diǎn)與酸露點(diǎn)間腐蝕較弱的安全范圍內(nèi)。

        3.2探討增壓風(fēng)機(jī)的裕量

        因?yàn)榘惭b了煙氣多余熱量的回收設(shè)備,導(dǎo)致煙道的阻力變得較大。要確保增壓風(fēng)機(jī)的壓頭可以在鍋爐正常情況下工作,應(yīng)該進(jìn)行好準(zhǔn)備工作:第一應(yīng)該計(jì)算風(fēng)煙系統(tǒng)的阻力大小,計(jì)算出結(jié)果以后,查閱增壓風(fēng)機(jī)的性能曲線,最后進(jìn)行改進(jìn)完善。要是風(fēng)煙系統(tǒng)的阻力太大,增壓風(fēng)機(jī)還達(dá)不到要求,則應(yīng)該多安裝幾臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)去減小阻力;要是風(fēng)煙系統(tǒng)的阻力較小,增壓風(fēng)機(jī)符合要求,則應(yīng)該檢查有沒(méi)有影響電機(jī)的容量。

        3.3加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、促進(jìn)節(jié)能降耗

        目前,煙氣脫硫?qū)τ谌珖?guó)大多數(shù)地區(qū)來(lái)說(shuō)還是一個(gè)新興的專(zhuān)業(yè)。由于檢修人員和部分運(yùn)行人員沒(méi)有接受過(guò)脫硫?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn),以及脫硫?qū)I(yè)技術(shù)指導(dǎo)資料匱乏等因素的影響,致使脫硫設(shè)備經(jīng)常發(fā)生故障,脫硫系統(tǒng)不能在最佳狀態(tài)下運(yùn)行,造成了生產(chǎn)資源的浪費(fèi)及環(huán)境的污染。因此,應(yīng)不斷加強(qiáng)對(duì)脫硫?qū)I(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn),加強(qiáng)不同地區(qū)的運(yùn)行、檢修及管理人員的學(xué)習(xí)、交流。不斷提高上述人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,保證脫硫系統(tǒng)的高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,從而達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的目的。

        4.探討煙氣多余熱量回收應(yīng)用的好處

        (1)減少煤量使用:因?yàn)榛責(zé)嵯到y(tǒng)對(duì)低壓缸的抽氣變少了,被排出的抽氣可以由抽氣口進(jìn)入汽輪機(jī)繼續(xù)工作,因此汽輪機(jī)進(jìn)氣量沒(méi)有改變,但是卻有許多的蒸汽在低壓缸里面工作,減少了煤的使用。

        (2)減少工業(yè)用水:因?yàn)闊熕畵Q熱器在到達(dá)脫硫吸收塔之前便把煙氣溫度由125℃降低在80~90℃,吸收塔出口的煙氣溫度控制在50℃,如此便減少了工業(yè)用水,從而減少污水的排放,降低了水處理等的花銷(xiāo)。

        5.探討限制脫硫效果的原因

        前面從煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面對(duì)機(jī)組設(shè)備進(jìn)行了改造,已解決了其高消耗的問(wèn)題,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。然而,在實(shí)際運(yùn)行中,由于一些電廠實(shí)際操作的原因,往往出現(xiàn)脫硫效率不能滿足設(shè)計(jì)要求的情況。因此,對(duì)于影響脫硫效率的原因進(jìn)行分析具有重要的意義。

        5.1石灰石特性的影響

        將石灰石當(dāng)作反應(yīng)吸收劑,它的質(zhì)量與反應(yīng)整個(gè)過(guò)程的進(jìn)行有關(guān)。第一,石灰石里面含有的CaO的消耗與吸收塔漿液里面Ca2+濃度有關(guān)系。如果石灰石里面的CaO含量較少,漿液Ca2+濃度也將減小,Ca2+和SO2-4發(fā)生反應(yīng),形成的石膏也將減少,石膏結(jié)晶的速度減小,限制了整個(gè)過(guò)程的進(jìn)行,減少了SO2向液態(tài)的散發(fā),影響脫硫效果(通常規(guī)定石灰石中CaO的含量在51.5%~54.88%之間)。第二,影響脫硫效果的另一個(gè)原因是石灰石粒徑的大小。石灰石的粒徑小,其表面積則很大,則能夠加大其反應(yīng)活性,使溶解速度變大,漿液中Ca2+將變多,脫硫效果明顯變好(通常石灰石漿液里面的石灰石顆粒粒徑在40~60μm范圍內(nèi))。

        5.2煙塵的影響

        煙氣中一般會(huì)有粉塵溶于吸收塔漿液中,雖然溶出的金屬離子對(duì)SO2的氧化會(huì)有一定的促進(jìn)作用,但是原煙氣中的飛灰會(huì)在一定程度上阻礙SO2和脫硫劑的接觸,降低石灰石中Ca2+的溶解速率,飛灰中不斷溶解的重金屬如Hg、Mg、Zn等離子會(huì)對(duì)Ca2+與HSO2-3的反應(yīng)進(jìn)行抑制。所以,一般要控制原煙氣中粉塵的含量,F(xiàn)GD入口粉塵含量要小于200mg/m3。

        5.3吸收塔漿液PH值的影響

        吸收塔漿液PH值是脫硫工藝中一個(gè)非常重要的運(yùn)行參數(shù)。漿液PH值升高,降低了液相的傳質(zhì)阻力,將有助于SO2的吸收,低PH值有利于石灰石的溶解和CaSO3·1/2H2O的氧化,有助于Ca2+的析出,二者是相互對(duì)立的。而在一定范圍內(nèi),高的PH值意味著漿液中有較多的CaCO3存在,脫硫效率呈上升趨勢(shì)。當(dāng)PH>5.8后,脫硫效率不再上升,反而降低,原因是隨著H+濃度降低,Ca2+的析出會(huì)越來(lái)越難,因此石灰石漿液的PH值既不能太高也不能太低。在通常情況下,吸收塔漿液的PH值應(yīng)控制在5.2~5.8之間,將會(huì)獲得理想的脫硫效率。

        5.4液氣比的影響

        液氣比是指脫硫系統(tǒng)單位體積煙氣量所需的堿性漿液量之比,即單位時(shí)間內(nèi)吸收劑漿液噴淋量與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)濕煙氣流量之比。液氣比是脫硫工藝中另一個(gè)重要的運(yùn)行參數(shù),因?yàn)樵谖账?,SO2吸收的多少取決于循環(huán)漿液量的大小。在其他條件都恒定的情況下,提高液氣比,意味著氣液接觸幾率將提高,相當(dāng)于增大了塔內(nèi)漿液噴淋密度,從而增大了氣液傳質(zhì)的表面積。但并意味著液氣比越高越好,因?yàn)镾O2與吸收液的反應(yīng)中,存在著一個(gè)氣液平衡,當(dāng)液氣比超過(guò)一定值后,脫硫效率將不再增加。而在實(shí)際運(yùn)行中,高液氣比將會(huì)使循環(huán)漿液泵的流量增大或運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加,不利于脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。所以,電廠應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況,確定出一個(gè)既要滿足脫硫效率又會(huì)使能耗低的液氣比。對(duì)于一個(gè)300MW機(jī)組的電廠來(lái)說(shuō),通常選用液氣比值為16~18之間。

        5.5煙氣流速的影響

        在其他參數(shù)都恒定的情況下,提高煙氣流速可以增強(qiáng)氣液兩相的湍動(dòng),減薄煙氣與漿液之間的膜厚度,增強(qiáng)氣液傳質(zhì)。此外,提高煙氣流速將會(huì)使噴淋液滴的下降速度相對(duì)的降低,使單位體積內(nèi)的持液量增加,增加了吸收段傳質(zhì)面積,從而增大傳質(zhì)單元數(shù),提高了脫硫率。但也有一個(gè)問(wèn)題,高的煙氣流速也會(huì)減少漿液和煙氣的接觸時(shí)間。所以,一個(gè)合適的煙氣流速的選擇變得更加的重要,一般應(yīng)控制在3~5m/s。

        5.6噴嘴霧化性能的影響

        噴嘴壓力一定( 霧化角不變) 時(shí),脫硫效果較好,而且隨著進(jìn)口 SO2濃度的波動(dòng),其變化很小,具有很好的穩(wěn)定性能。當(dāng)噴嘴壓力增大時(shí),其脫硫效率也會(huì)隨之提高,但增加到一定值時(shí),再提高噴嘴壓力,脫硫效率將會(huì)下降。主要原因是壓力越大,噴淋液的霧化程度越高,從而造成煙氣中 SO2還沒(méi)來(lái)得及和石灰石漿液反應(yīng)液滴就被吹走。所以,選擇一個(gè)合適的噴嘴壓力將會(huì)對(duì)脫硫效率產(chǎn)生重要影響。

        6.脫硫系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行效果

        通過(guò)以上分析,筆者在大唐保定熱電廠2×200MW機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)改造工程中,通過(guò)采用石灰石-石膏濕法工藝,煙氣處理量約900000m3/h,SO2濃度5850mg/m3減至200mg/m3,脫硫率96.6%,SO2年減排3.萬(wàn)噸。各項(xiàng)性能指標(biāo)完全滿足達(dá)標(biāo),高效穩(wěn)定運(yùn)行良好。

        7.結(jié)語(yǔ)

        為響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院提出的加快建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的號(hào)召,貫徹落實(shí)全國(guó)節(jié)能工作會(huì)議精神,各發(fā)電企業(yè)都意識(shí)到了建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的重要性,建立了建設(shè)節(jié)約環(huán)保型企業(yè)的舉措和目標(biāo)。為促進(jìn)各火力發(fā)電廠節(jié)能降耗、節(jié)能增效工作取得更大的進(jìn)展,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行方法,保證脫硫系統(tǒng)環(huán)保、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行已成為各火力發(fā)電廠開(kāi)展節(jié)能降耗工作的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。脫硫系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行也為各火力發(fā)電廠拓寬了節(jié)能降耗的方法和空間,對(duì)全社會(huì)開(kāi)展資源節(jié)約活動(dòng)也有一定的借鑒意義。 [科]

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]張?jiān)品?,艾紅霞,周?chē)?guó)明.脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造總結(jié)[J].中氮肥,2011,02.

        [2]薛龍,劉延泉.火電機(jī)組石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)優(yōu)化[J].儀器儀表用戶,2012,02.

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