蘭 江
(珙縣電廠,四川珙縣 644500)
隨著國家和地方省市一系列節(jié)能減排政策的出臺,對火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行和達(dá)標(biāo)排放要求越來越高,如何保證脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行對火電廠而言至關(guān)重要。在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫中,吸收塔漿液密度是確保脫硫系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)及穩(wěn)定運(yùn)行的重要參數(shù),吸收塔漿液密度控制不當(dāng)會給脫硫系統(tǒng)帶來嚴(yán)重的后果。珙縣電廠2×600 MW機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)自投運(yùn)以來,由于各種因素造成吸收塔漿液密度居高不下,嚴(yán)重影響脫硫裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。對吸收塔漿液密度高的危害、原因進(jìn)行認(rèn)真分析,并有針對性地提出控制解決措施,從而確保脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
珙縣電廠2×600 MW機(jī)組煙氣脫硫項(xiàng)目是與主機(jī)同步建設(shè)的工程,由中國華電工程(集團(tuán))有限公司引進(jìn)的M.E.T煙氣脫硫技術(shù),采用石灰石-石膏濕法,進(jìn)行全煙氣脫硫,采用一爐一塔模式,無GGH,引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)合用,設(shè)計(jì)脫硫效率不低于96.2%。1號、2號爐脫硫裝置分別于2011年2月、8月與主機(jī)同步完成168 h試運(yùn)。
珙縣電廠2×600 MW機(jī)組煙氣脫硫工程采用一爐一塔的石灰石-石膏濕法脫硫工藝。從鍋爐出來的煙氣經(jīng)電除塵器除塵,再經(jīng)引風(fēng)機(jī)升壓后直接進(jìn)入吸收塔內(nèi),原煙氣在吸收塔內(nèi)與噴淋層噴射的漿液逆向接觸,原煙氣中的SO2與被吸收塔漿液循環(huán)泵打入噴淋層噴淋下來的石灰石/石膏漿液逆流接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成亞硫酸鈣(CaSO3),并被氧化風(fēng)機(jī)鼓入的空氣強(qiáng)制氧化成硫酸鈣,結(jié)晶后生成石膏(CaSO4·2H2O),經(jīng)過處理的煙氣經(jīng)除霧器除去液滴后以50℃左右的溫度進(jìn)入煙囪排向大氣。
充分洗滌煙氣后的漿液被收集在吸收塔漿池中,吸收塔漿池分為氧化區(qū)和結(jié)晶區(qū)。在氧化區(qū),氧化空氣通過空氣分配系統(tǒng)被鼓入漿液中,使?jié){液中生成的亞硫酸鈣氧化形成石膏。在結(jié)晶區(qū),細(xì)的石膏顆粒變大,形成易于脫水的大晶體。
主要化學(xué)反應(yīng)如下。
吸收塔石膏漿液通過石膏漿液排出泵,送至石膏漿液旋流站進(jìn)行一級脫水,石膏漿液旋流站底流含固量約50%,進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī)給料箱,通過真空皮帶脫水機(jī)給料泵送至真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行二級脫水,脫水后的產(chǎn)物為含水量小于10%的石膏,經(jīng)皮帶輸送機(jī)送至石膏倉。
石膏脫水系統(tǒng)共設(shè)置2臺石膏水力旋流器,為單元制配置,每臺設(shè)置旋流子7個(6用1備),分別對應(yīng)2座吸收塔。設(shè)置2臺真空皮帶脫水機(jī)共用,每臺真空皮帶脫水機(jī)出力為2臺鍋爐的100%BMCR工況的75%。
當(dāng)吸收塔漿液密度升高時,會造成漿液循環(huán)泵、石膏漿液排出泵、吸收塔攪拌器電流增加、電機(jī)線圈溫度升高,從而造成循環(huán)泵、石膏排出泵、吸收塔攪拌器等工作負(fù)荷增大,電耗增加。漿液密度升高后對漿液循環(huán)泵、石膏漿液排出泵、吸收塔攪拌器、漿液循環(huán)管道、石膏排出管道等沖刷、磨損增加,造成設(shè)備出力下降,管道泄漏,嚴(yán)重時造成設(shè)備損壞。
當(dāng)吸收塔漿液密度高時,煙氣中攜帶的石膏會沉積在最上層噴淋管上,造成最上層的噴淋管承重增加。同時還會造成噴淋管內(nèi)石膏沉積,循環(huán)泵對噴淋管的壓力增大,導(dǎo)致噴淋管組承載力加大,當(dāng)承載力大到一定程度后,會導(dǎo)致噴淋管組坍塌。
當(dāng)吸收塔漿液密度高,石膏漿液中的CaSO4·2H2O過飽和度過大時,溶液中的CaSO4就會在吸收塔內(nèi)各組件表面析出結(jié)晶形成石膏垢,造成石膏在塔壁、塔底、循環(huán)泵入口濾網(wǎng)等部位大量沉積,特別是漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng),石膏大量沉積,致使?jié){液循環(huán)漿液量下降,造成循環(huán)泵容易氣蝕,再加上漿液的腐蝕,使循環(huán)泵葉輪損壞很快。循環(huán)泵的氣蝕還會引起循環(huán)泵、管道及入口濾網(wǎng)震動,造成循環(huán)泵損壞,管道泄漏,濾網(wǎng)損壞。
吸收塔漿液密度高,會抑制SO2的吸收,導(dǎo)致反應(yīng)不完全,脫硫效率明顯下降。漿液循環(huán)泵葉輪磨損,入口濾網(wǎng)石膏大量沉積堵塞,致使循環(huán)漿液量降低,液氣比降低,脫硫效率降低。循環(huán)泵入口濾網(wǎng)破損、循環(huán)管道襯膠破損脫落,造成吸收塔內(nèi)雜物及管道脫落的襯膠進(jìn)入噴淋層內(nèi)堵塞噴嘴,降低脫硫效率。
脫硫吸收塔漿液密度正常運(yùn)行控制在1 080~1 130 kg/m3左右,最高不超過1 200 kg/m3,由于吸收塔漿液密度高對脫硫系統(tǒng)的危害,為確保脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行,脫硫系統(tǒng)被迫退出運(yùn)行,嚴(yán)重影響脫硫系統(tǒng)投運(yùn)率。
珙縣電廠地處西南高硫煤地區(qū),原煤含硫量普遍較高,珙縣電廠2×600 MW機(jī)組煙氣脫硫工程設(shè)計(jì)燃煤含硫量3.54%,由于煤源緊張,進(jìn)煤礦點(diǎn)多而雜,造成實(shí)際入廠煤質(zhì)時有超過設(shè)計(jì)煤質(zhì),且煤質(zhì)熱值偏低,致使設(shè)計(jì)工況下的脫水系統(tǒng)不能滿足目前脫硫需要,造成脫硫吸收塔漿液密度居高不下。
4.2.1 漿液品質(zhì)影響
(1)由于煤質(zhì)含硫量超過設(shè)計(jì)值,為保證脫硫效率,石灰石供漿量增大導(dǎo)致漿液密度高,石灰石供漿量過大會造成石膏中碳酸鈣含量增大,未反應(yīng)的石灰石顆粒隨漿液進(jìn)入脫水系統(tǒng),堵塞脫水機(jī)濾布孔造成脫水效果變差,脫水機(jī)無法正常運(yùn)行,漿液密度不能控制。
(2)石灰石中的氧化鎂等雜質(zhì)含量過多,在吸收塔內(nèi)會影響石膏結(jié)晶的粒度和純度,不利于石膏的結(jié)晶,同時各種雜質(zhì)進(jìn)入脫水機(jī)后會附著在石膏表面,阻礙石膏脫水,致使脫水機(jī)不能正常運(yùn)行。
(3)吸收塔入口煙塵濃度大,煙氣中的煙粉塵進(jìn)入漿液系統(tǒng),由于其粒徑較小會包裹在石灰石顆粒的表面,并對石灰石的溶解造成影響,由此導(dǎo)致漿液中石灰石顆粒增多,漿液密度增大,石膏脫水效率降低。雜質(zhì)含量過高,對設(shè)備造成磨損,特別對于水力旋流器,雜質(zhì)的磨損會造成旋流子沉砂嘴口徑變大,使得旋流效果達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求,底流濃度降低,造成脫水效果變差。
(4)石膏漿液中CaSO3含量過高易生成CaSO3·1/2 H2O,該物質(zhì)呈針狀晶體,其粒徑偏小,粘性高,密度大。當(dāng)CaSO3·1/2 H2O含量過高時,會造成漿液粘稠、密度偏大,致使真空皮帶脫水機(jī)難以分離出水分。造成石膏漿液中CaSO3含量過高的主要原因是脫硫塔內(nèi)漿液氧化不充分,由于塔內(nèi)氧化空氣量不足,使得漿液中的亞硫酸鈣難以被完全氧化為硫酸鈣。
(5)石膏漿液中氯離子主要來源于煙氣中的HCl和工藝水,石膏漿液中的晶體在結(jié)晶過程中,氯離子與溶液中的鈣離子生成性質(zhì)穩(wěn)定的六水氯化鈣,會造成石膏含水率上升。此外,氯化鈣還阻礙結(jié)晶水析出,對石膏脫水造成影響。
4.2.2 脫水系統(tǒng)設(shè)備影響
(1)由于煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì),致使旋流站出力不足,且旋流子分離效果差,未達(dá)到設(shè)計(jì)底流濃度50%,造成底流漿液濃度和漿液量不足,此外旋流子堵塞、泄漏頻繁,故障率高,致使吸收塔密度不能正常維持。
(2)漿液品質(zhì)惡化,脫水機(jī)脫水效果變差,含水率大增,造成石膏皮帶輸送機(jī)主動、從動滾筒、托輥等轉(zhuǎn)動部分石膏粘附、堆積,致使皮帶機(jī)經(jīng)常跑偏跳閘,脫水機(jī)聯(lián)動跳閘停運(yùn),嚴(yán)重影響脫水機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)由于漿液品質(zhì)差,造成脫水機(jī)下料口、刮刀及濾布沖洗斜槽石膏堆積嚴(yán)重,造成脫水機(jī)濾布卷入驅(qū)動輪與石膏出口托輥之間間隙內(nèi),使濾布、托輥損壞,嚴(yán)重影響脫水機(jī)正常運(yùn)行。
(4)脫水機(jī)濾布沖洗水噴嘴由于水質(zhì)原因,造成堵塞頻繁,濾布沖洗效果差,過濾能力降低。
(5)脫水機(jī)給料系統(tǒng)再循環(huán)襯膠管道彎頭磨損泄漏頻繁,消缺率較高。
廢水旋流子堵塞頻繁,致使?jié){液中大量的懸浮物、重金屬、氟離子和氯離子等不能及時消除,一方面加速脫硫設(shè)備的腐蝕,另一方面影響漿液及石膏的品質(zhì)。
(1)加強(qiáng)燃煤管理,做到高、低硫煤的合理摻配,使燃煤盡量接近設(shè)計(jì)煤質(zhì)。
(2)認(rèn)真做好石灰石進(jìn)料驗(yàn)收工作,提高石灰石進(jìn)料品質(zhì)。
(3)優(yōu)化電除塵各電場二次電壓、電流及振打時間的設(shè)定,將電除塵5個電場振打間隔時間延長,降低煙塵的二次飛揚(yáng),提高除塵效率,降低煙塵濃度,減少對吸收塔漿液污染,提高漿液品質(zhì)。
(4)加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,維持 pH 值在5.0 ~5.8,加強(qiáng)對氧化空氣系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整,根據(jù)漿液品質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,防止CaSO3含量過高。根據(jù)1號脫硫氧化空氣冷卻水量低,氧化空氣溫度高,氧化風(fēng)管存在堵塞的現(xiàn)象,將氧化空氣噴嘴孔徑增大,氧化冷卻水量由5 m3增大到8 m3,有效地降低氧化空氣溫度,防止氧化風(fēng)管結(jié)垢堵塞,確保氧化空氣系統(tǒng)正常運(yùn)行,避免漿液品質(zhì)惡化影響脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行。
(5)為提高石膏旋流站出力,將預(yù)留旋流子接口投入,使旋流子由7個增為8個,同時將石膏漿液再循環(huán)回流管節(jié)流孔板由180 mm降低至170 mm,提高旋流站入口流量,使旋流站出力得以提高。此外由于目前旋流子底流濃度低于45%,將旋流子改為一分二旋流子,旋流子直徑由150 mm減小到100 mm,在總流量不變情況下使底流濃度達(dá)到50%以上,提高了脫水效果。
(6)為確保脫水機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,將石膏皮帶輸送機(jī)取消,脫水機(jī)脫除的石膏直接落入石膏庫中,并將石膏下料口增大防止石膏堆積。
(7)為防止脫水機(jī)濾布、托輥損壞,在驅(qū)動輪與石膏出口托輥間設(shè)置托板,防止濾布卷入驅(qū)動輪;將濾布沖洗斜槽降低100 mm,增大斜槽與濾布間隙,防止石膏堆積頂住濾布使其移動困難,同時運(yùn)行值班員加強(qiáng)對石膏刮刀及斜槽的沖洗,防止堆積石膏;此外在濾布張緊托輥上部設(shè)置保護(hù)開關(guān),在濾布卷入驅(qū)動輪張緊托輥上升時,保護(hù)動作,脫水機(jī)跳閘,確保脫水機(jī)安全運(yùn)行。
(8)適當(dāng)改大濾布沖洗噴嘴,提高濾布清潔程度,提高脫水效果。
(9)為防止旋流站筒壁磨損泄漏,在筒壁內(nèi)設(shè)置不銹鋼護(hù)板圈,防止磨損;將脫水給料管路彎頭更換為耐磨彎頭;運(yùn)行中定期對石膏旋流站進(jìn)行沖洗防止堵塞,確保脫水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)統(tǒng)計(jì),珙縣電廠1、2號脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后,因吸收塔密度高造成脫硫超標(biāo)排放6次,脫硫被迫停運(yùn)5次,吸收塔密度最高達(dá)到1 350 kg/m3。通過一系列的改進(jìn)、控制措施后,未發(fā)生因吸收塔密度高原因停運(yùn)脫硫系統(tǒng)的情況,吸收塔漿液密度控制在1 200 kg/m3以下,脫硫系統(tǒng)投運(yùn)率由之前的82.5%提高至98.48%,取得良好的效果。雖然通過改進(jìn)控制措施達(dá)到了預(yù)期的效果,但目前仍存在廢水系統(tǒng)旋流子堵塞頻繁、脫水機(jī)濾布沖洗水質(zhì)差、雙機(jī)運(yùn)行脫水機(jī)無備用等影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素,有待今后做進(jìn)一步改進(jìn),以確保脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和達(dá)標(biāo)排放。