李建軍,陳保國,鄭 偉,劉寶昌
(1.吉林大學建設工程學院,吉林長春130026;2.中國水電顧問集團北京勘測設計研究院,北京100024;3.長城鉆探工程有限公司鉆具公司,遼寧 盤錦124010)
冷達水電站是雅魯藏布江規(guī)劃河段推薦的11級開發(fā)方案的第9個梯級,位于西藏山南地區(qū)加查縣境內,初擬裝機容量320 MW,年發(fā)電量為15.02億kW·h。
壩址區(qū)覆蓋層分布廣泛,主要為沖洪積漂卵砂礫石層,鉆孔揭示最大覆蓋層厚度為149 m。見較多的孤石分布,成分以花崗巖和大竹卡礫巖為主,主要從上游絲波絨曲沖積而來,架空明顯,結構較松散,厚度大,漏漿塌孔現(xiàn)象較為嚴重,屬于典型的復雜地層。
由于覆蓋層較厚,且級配較差,存在嚴重漏漿、孔壁不穩(wěn)定等較復雜的情況,為達到理想的護壁效果,套管的跟進深度也隨之增加。眾所周知,在跟進套管時,孤石是影響跟管深度的最大阻礙因素。由于施工條件所限,不具備辦理火工材料的條件;另外為了節(jié)約成本和安全方面的考慮,最終決定采用可伸縮擴孔鉆頭擴孔鉆進工藝,以達到打通通道,使套管順利跟進的目的[1,2]。
本次鉆進采用XY-2型回轉鉆機,配合SDB系列植物膠雙管單動鉆具取心,并使用厚壁套管進行護壁。
鉆進中,當遇到孤石直徑較大,靠錘擊套管無法擊碎孤石,致使套管跟進受阻時,傳統(tǒng)鉆進工藝的處理方法是使用炸藥進行孔內爆破,將孤石砸碎?;蛘卟捎锰坠茔@頭回轉鉆進,鉆透孤石,以達到繼續(xù)跟進套管的目的[3]。但傳統(tǒng)孔內爆破方法既危險又繁瑣,而套管鉆頭旋轉鉆進又存在因扭矩太大而導致套管磨損、斷裂等眾多問題[4]。針對傳統(tǒng)處理方法存在的不足,現(xiàn)采用可伸縮擴孔鉆頭進行擴孔,將孤石與孔內套管之間擴出一個外徑略大于套管外徑的環(huán)狀間隙,使套管順利跟進,很好地解決工程難題[5,6]。
對孤石的不同處理工藝方法對比見圖1。
圖1 對孤石不同處理方法
2.2.1 鉆頭結構及工作原理
該擴孔鉆頭設計規(guī)格為擴孔直徑范圍127~172 mm。根據(jù)冷達水電站壩址區(qū)覆蓋層厚度,巖石可鉆性,套管跟進計劃深度、規(guī)格(內、外徑)等因素進行了綜合分析研究后,對鉆頭體結構、尺寸和切削刃的尺寸及參數(shù)進行了優(yōu)化。將切削刃由原來的硬質合金更改為孕鑲金剛石,重新設計了水口位置,同時調整切削刃中金剛石的參數(shù),使其更適合堅硬巖石的鉆進。
鉆頭主要由導向端、可伸縮擴孔切削元件(切削翼)、泵壓起動機構構成[7,8]。鉆頭體共安裝2支切削翼。外徑127 mm,即收翼狀態(tài)外徑為127 mm;兩翼完全張開狀態(tài)下,兩翼處外徑172 mm。圖2為鉆頭實體圖,圖3為鉆頭結構圖。
圖2 擴孔鉆頭實體
在整個擴孔鉆頭心部有一個中心閥桿,閥桿下部與擴孔鉆頭的可伸縮切削翼相連,當水泵加壓時,借助于鉆頭內腔與環(huán)空之間的壓降,推動閥桿機構向下運動,從而帶動擴孔鉆頭的可伸縮切削翼向外伸展至一定的設計角度,在鉆頭回轉的同時切削出設計孔徑;當壓降低于彈簧的作用力時,閥桿依靠彈簧復位,擴孔鉆頭自動地收回切削翼。這種擴孔鉆頭采用金剛石刮刀片作為擴孔切削翼,最大伸展角度45°~170°,能夠達到不同的設計孔徑。其優(yōu)點是結構簡單,傳動準確可靠,不需軸承密封和潤滑,操作也簡單,對地層的適應性較強,對設備要求也較低[3]。
圖3 可伸縮擴孔鉆頭結構
2.2.2 切削刃參數(shù)
切削翼的設計參數(shù)是結合多年鉆進砂卵礫石的寶貴經驗,并根據(jù)工程區(qū)巖石特性,經過現(xiàn)場不斷試驗而確定的[9]。切削刃參數(shù)為:金剛石濃度100%,金剛石目數(shù)40~60,胎體硬度HRC50,導向端鑲嵌硬質合金,呈十字排布。
2.3.1 擴孔過程
可伸縮擴孔鉆頭在管底擴孔過程見圖4。
第一步:SDB植物膠鉆具正常鉆進、取心(如圖4a所示)。
第二步:根據(jù)巖心判斷下方地層情況,如果下方遇到孤石直徑較大,厚壁套管單靠錘擊無法通過孤石時,則下入擴孔鉆頭至套管管靴與孤石接觸處。此時要根據(jù)巖心謹慎判斷孤石位置,做到準確到位(如圖4b所示)。
第三步:利用水泵壓力使擴孔鉆頭切削翼逐漸展開進行擴孔,直到孤石與套管之間擴出要求的環(huán)狀間隙,環(huán)狀間隙略大于套管外徑,套管跟進將更加通暢(如圖4c所示)。
第四步:擴孔結束后,減壓、停泵,擴孔鉆頭切削翼在彈簧的作用下緩慢縮回到鉆頭體內。將擴孔鉆具緩慢、勻速提出孔外,繼續(xù)貫入護壁套管(如圖4d所示)。
2.3.2 擴孔參數(shù)及注意事項
擴孔鉆進中,鉆進參數(shù)與正常鉆進有所不同,具體的參數(shù)為:鉆壓2~3 kN、轉數(shù)<600 r/min、泵量10~20 L/min、泵壓0.8~1.2 MPa。
為達到理想的擴孔效果,保證孔內安全和擴孔鉆頭不被損壞,在操作中,需注意以下事項:
(1)在切削翼磨損嚴重的情況下,要及時更換新的切削翼,以保證達到要求的擴孔直徑。
(2)在擴孔鉆頭下入孔內前,要在孔口進行加壓測試,測試切削翼“伸-縮”狀態(tài)是否良好。
(3)新鉆頭下孔后必須進行初磨,即采用輕壓力(正常壓力的1/3)、慢轉速(200~300 r/min)鉆進約10 min,然后再采用正常技術參數(shù)鉆進。
(4)鉆頭下入孔內,待開通水后方能開車鉆進,擴孔初始階段,要控制低泵壓。隨著擴孔孔徑增大逐漸加大泵壓,且要保持低轉速,直到切削翼運轉平穩(wěn)后可逐漸提高轉速。
(5)擴孔結束后,一定要等待切削翼完全縮回鉆頭體,再緩慢將鉆頭提出套管(孔內)。
(6)擴孔完畢后要及時清理鉆頭內部并給予適當潤滑,以提高閥體及銷軸的潤滑性。
圖4 擴孔鉆頭管底擴孔過程
2.3.3 擴孔效果及切削翼壽命
根據(jù)現(xiàn)場實際施工數(shù)據(jù)記錄,該擴孔鉆頭較好地滿足了施工要求,達到了設計的擴孔直徑,解決了工程難題。
(2)擴孔效率約為0.4 m/h,與普通金剛石鉆進效率相比,效率仍然偏低。
(3)一對切削翼維持保徑要求下,擴孔進尺約12 m。
2.4.1 與孔內爆破工藝對比
(1)工藝簡單。隨著國家法制化進程,目前對火工材料的管理越來越嚴格,審批、購買、存放手續(xù)日漸規(guī)范化,孔內爆破在火工材料審批環(huán)節(jié)將費時費力。擴孔鉆頭只需公司批準購買即可投入使用。
(2)操作方便??變缺菩枰鳂I(yè)人員持證上崗,且要求操作人員經驗豐富??變人?、沖洗液濃度、孔壁通暢條件等均影響孔內爆破的效果。擴孔鉆頭擴孔過程中影響因素相對較少。
(3)安全性更高??變缺粕婕盎鸸げ牧?,屬危險性化學物品,在運輸、存放、使用環(huán)節(jié)均存在危險,安全管理難度較大。另外,爆破的藥量、安全距離如果控制不好,將會導致套管被炸裂等嚴重的孔內事故,施工現(xiàn)場因孔內爆破操作不好導致孔內事故的案例屢見不鮮,且后果大多比較嚴重。擴孔鉆進則相對更加可控,即使操作不當,也不至于出現(xiàn)太大的孔內事故[10]。
2.4.2 與套管鉆頭工藝相比
(1)節(jié)約成本。套管鉆頭跟管需將計劃長度的套管以回轉的方式鉆入孔內設計深度,近似于單管鉆進,一方面在旋轉時砂卵礫石對套管磨損嚴重,造成套管變薄,壽命大大減小,造成成本較高;另一方面在跟進套管時,需要配以沖洗液潤滑,相當于二次鉆進,造成鉆進沖洗液用量較大,費用較高[1]。根據(jù)實際測算,二者造成成本上漲至少10%。
(2)安全性較高。套管鉆頭跟管致使套管磨損大,再加上隨著跟進套管增加,扭矩逐漸增大,極易導致套管斷裂,輕者需要進行套管打撈,重新更換套管,重者套管無法打撈,只有變徑,提前變徑對套管能否達到設計深度,是極大的考驗。另外在套管磨損嚴重的情況下,起拔套管時,由于套管強度不夠,也容易發(fā)生套管斷裂的事故。擴孔鉆頭跟管可配合厚壁套管,強度較高,本身不易斷裂。且以錘擊的方式貫入,磨損較小,可以很好地避免以上問題[10]。
(1)與傳統(tǒng)的鉆進工藝相比,可伸縮擴孔鉆頭擴孔跟管鉆進工藝對設備的適應性更強,且工藝操作簡單,安全性更高,還可節(jié)約成本。
(2)經過現(xiàn)場使用,可伸縮擴孔鉆頭的擴孔鉆進與正常金剛石鉆進相比,雖然可以解決工程難題,但效率不如后者。需繼續(xù)對鉆頭體結構、切削刃結構以及金剛石鑲結方式等設計進行改進和優(yōu)化,使其效率更高、壽命更長。
(3)擴孔鉆頭對擴孔孔徑的控制準確度仍有待于提高。由于本次使用只是為達到設計的最大直徑進行擴孔,所以效果較好。但是如果要控制在中間某一直徑,準確度會較差。只有通過更換相應尺寸的切削翼方可達到相應的擴孔直徑。
(4)綜合考慮安全性、成本、使用的方便性等因素,可伸縮擴孔鉆頭可利用前景廣闊,值得在行業(yè)內廣泛推廣使用。
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