張慶盟,邢向渠,趙普輝,吳富政,張文龍
(1.河南省地礦局第一地質(zhì)勘查院,河南 鄭州450001;2.河南省地礦局第二地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院,河南 鄭州450053)
該區(qū)地層結(jié)構(gòu)自上而下依次為:第四系、新近系、二疊系、石炭系、奧陶系、寒武系等。
第四系主要巖性為粘土、細砂互層。新近系巖性以粘土為主,夾灰白色砂質(zhì)泥灰?guī)r,半膠結(jié)中細砂。
二疊系:以灰、灰綠、深灰色灰?guī)r,灰、紫灰色泥巖、砂質(zhì)泥巖,灰黃、橙黃色中、細粒砂巖互層,下部有薄層煤層,該層厚度較大。
石炭系(C):下部以燧石層、煤線和泥質(zhì)粉砂巖為主;中部為中粗粒石英砂巖、含黃鐵礦顆粒和團塊;上部為灰色泥質(zhì)細砂巖、砂質(zhì)泥巖;中間夾薄層煤。
奧陶系:該區(qū)富集有多種組分,年代由老到新均有分布,上部以不同顏色的灰?guī)r、白云巖、頁巖為主,下部則為磚紅色細砂巖,粉砂質(zhì)泥(粉)晶白云巖。
寒武系:該區(qū)深部為中元古界五佛山群馬鞍山組。主要巖性為紫紅、淺肉色厚層石英巖狀砂巖,底部為礫巖。
該地?zé)峋_采段地層自上而下為:石炭系、奧陶系、寒武系灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r及部分泥頁巖等,其特點是地層堅硬、脆,間夾脈狀、條帶狀石英,巖石研磨性強,對鉆進工作不利。含水層特點是含條帶狀、斜層狀、細微裂隙,局部可能有小型溶洞。
根據(jù)以上地層巖性特征,我們選用泥漿正循環(huán)常規(guī)鉆探方法鉆進,為加快鉆進速度,項目后期引入螺桿鉆+PDC復(fù)合鉆具鉆進技術(shù),提高了鉆進效率。
在成井工作完成后,根據(jù)鉆井結(jié)構(gòu)及特點先后進行了物理透孔、潛水泵大降深、空氣、酸化洗井,在每一次洗井工作完成后,都用潛水泵抽水以驗證洗井效果。
從抽水情況看,采取有針對性的洗井方法,每一種洗井工藝之后水量均較之前有所增加,最終出水量達到21 m3/h,出口水溫38℃。
該地?zé)峋啃〉脑虼笾驴梢詺w納為以下幾點。
開采層段為灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r、頁巖,質(zhì)地均一、穩(wěn)定,含水層是含有少量的條帶、傾斜及微裂隙,地層富水性差。
為泥漿正循環(huán)方法鉆進成孔,為了孔壁穩(wěn)定,使用優(yōu)質(zhì)低固相不分散泥漿體系,其良好的性能可以順利完成鉆探工作,但對于以取水為目的的地?zé)峋畞碚f十分不利,泥漿中的高分子處理劑及優(yōu)質(zhì)粘土吸附在孔壁上,并有部分鉆井液滲透到裂隙內(nèi),很難排除。
在鉆井工程后期,因為發(fā)生了粘附卡鉆事故,為處理事故安全,項目又加大了對泥漿方面的投入,事故處理前后歷時28天,因此對于洗井工作帶來了極大的不便。
洗井方法的選定在地?zé)嵯淳酗@得尤其重要,經(jīng)協(xié)商確定洗井的具體方法包括:物理透孔方法、潛水泵大降深洗井、空氣洗井、酸洗井等,逐步增大出水量,以達到預(yù)期的目的。
即通過物理方法將粘附于鉆孔壁上的泥皮、處理劑除掉。成井工作結(jié)束后,先后下入刷孔器和自制高壓噴水器針對含水層位進行徹底的清洗。之后下入220 m揚程、20 t/h出水量的潛水泵進行試抽,從抽水的情況來看,出水量只有7 m3/h,出口水溫26℃,動水位在潛水泵上部。
第二步采用的是英格索蘭XHP-1070型空壓機洗井,性能為出風(fēng)量30.6 m3/h,額定壓力2.6 MPa。其原理:通過高壓空氣將鉆孔內(nèi)的水排出,形成負壓,在此負壓作用下,將滯留在孔壁上的泥皮、巖屑、孔底沉淀以及儲存在裂隙內(nèi)的部分鉆井液殘留物從孔內(nèi)返出,達到洗井的目的。
3.2.1 空壓機正循環(huán)洗井
因為是基巖地?zé)徙@孔,地層穩(wěn)定,首先直接下入鉆桿,用鉆桿作為風(fēng)管,與方鉆桿、高壓管直接連接到空壓機上,開動空壓機待其工作穩(wěn)定后,向井內(nèi)送風(fēng),初步下鉆深度為220 m,當(dāng)井內(nèi)的存水被吹出后,繼續(xù)加接鉆桿80 m后繼續(xù)吹風(fēng),不斷增大鉆桿下入深度,最后鉆桿下至420 m持續(xù)送風(fēng)洗井,達到大降深空壓機洗井的目的。從洗井的效果來看,能夠初步達到洗井的目的,井水顏色從灰黑色變?yōu)榛尹S色,再變?yōu)榛野咨⑷榘咨?。?jīng)抽水檢測:出水量為12 m3/h,出口水溫為28℃。
3.2.2 下入混合器洗井
從現(xiàn)場洗井情況看,出水量仍然沒有多大變化,為了增大洗井效果,通過向孔內(nèi)注入清水以彌補水量的不足,還能清除孔底沉渣。在經(jīng)過2天的洗井后,下泵抽水檢測洗井效果,出水量為15 m3/h,出口水溫34℃,靜水位為230 m。
圖1 粘土礦物的晶體結(jié)構(gòu)形式
經(jīng)過上述洗井方法處理后,仍沒有達到設(shè)計及預(yù)定的目標(biāo)。而含水段地層多為泥灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r等地層,確定采用酸化洗井,選用高濃度的鹽酸作為目的液體進行灌注。
其作用原理:含水層位礦物主要為灰?guī)r,其本身就與鹽酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),可以使本來不太發(fā)育的裂隙變寬變大;滯留在裂隙內(nèi)的鉆井液主要成分是優(yōu)質(zhì)粘土和處理劑,而粘土礦物結(jié)構(gòu)在一定條件下處于一種穩(wěn)定狀態(tài),并具有一定的粘結(jié)力(圖1),常規(guī)方法無法將其從裂隙中清除干凈。通過鹽酸的作用,負離子可以與粘土的Al3+、Ca2+、Mg2+、Fe3+等反應(yīng)形成可溶性產(chǎn)物和大量氣體,再通過空氣洗井中形成的負壓將其充分排出,進一步疏通含水通道,達到洗井的目的[1]。
3.3.1 鹽酸灌注量的確定
在準(zhǔn)確比對有利含水層位置、深度及累計厚度后,根據(jù)鉆孔直徑及超徑系數(shù)計算鹽酸用量Q:
式中:r——鉆孔直徑;h——注酸段總長度;k——超徑系數(shù)。
初步確定灌注鹽酸總長度h為320 m,將有關(guān)數(shù)據(jù)代入上式計算,可得出該孔鹽酸灌注量為13.5 m3,為確保鹽酸足夠的使用量,確定本次灌注量為15 m3。
3.3.2 頂替鹽酸量的計算
在鹽酸灌注完后,為將滯留在鉆具內(nèi)的鹽酸全部注入地層,應(yīng)采用清水加穩(wěn)定劑的混合物頂替鹽酸到鉆具與鉆孔的環(huán)隙。具體替漿量計算如下:
式中:Qt——替漿量;V1——鉆桿內(nèi)容積;V2——方鉆桿內(nèi)容積;V3——高壓管內(nèi)容積;V4——泥漿泵內(nèi)容積;V5——進水管內(nèi)容積。
經(jīng)過計算,替漿量為7.48 m3。
3.3.3 酸化洗井效果
在鹽酸洗井工作完成后,下入出水量為20 m3/h、揚程為370 m的深井潛水泵進行抽水洗井。經(jīng)過3天的洗井后,出水量達到21 m3/h,出口水溫38℃,達到了設(shè)計及項目預(yù)期的目的,獲得了較為滿意的技術(shù)經(jīng)濟效果。
通過以上不同的洗井方法對該地?zé)峋M行充分的清洗,逐步地增加了水量、水溫等,達到了預(yù)期的目的,具體見表1。
表1 不同洗井方法的效果
從整個地?zé)峋椖康氖┕で闆r看,造成水量小的原因有:
(1)地層因素:主要由泥巖、砂巖、灰?guī)r地層組成,硬度大,研磨性強,且所含裂隙較小,多數(shù)發(fā)育程度差;
(2)鉆進方法:施工采用常規(guī)泥漿正循環(huán)鉆進工藝,由于鉆井液的長期使用形成泥皮附著,部分滲透到裂隙內(nèi);
(3)鉆孔事故:孔內(nèi)事故的處理使鉆井液滯留孔內(nèi)的時間較長,增加了洗井難度;
(4)施工周期長。
項目根據(jù)施工情況,合理選用了物理、空氣、酸化洗井方法對該地?zé)峋M行徹底的清洗,逐步增大了出水量,達到了洗井的目的。
通過該項目洗井情況,我們建議:
(1)優(yōu)化鉆井工藝,采用先進的鉆進技術(shù)鉆進成孔,優(yōu)先選用空氣鉆井、氣舉反循環(huán)鉆井等欠平衡鉆進技術(shù);
(2)盡量不使用鉆井液參與的鉆探方法,避免鉆井液對地層的污染;
(3)根據(jù)鉆進方法及地層特點,合理選用不同的洗井方法或洗井組合,往往能夠達到理想的洗井效果。
(4)按照每種洗井方法的操作要求及操作步驟進行,確保每種洗井工藝達到預(yù)期的目的。
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