楊建麗,張 博,董 華
(中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院,北京 100083)
某電廠裝機容量50MW,由于淡水資源十分緊張,為了最大限度提高水的利用率,節(jié)約用水,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)全部采用蒸發(fā)式冷卻塔,在國內(nèi)尚屬首次。蒸發(fā)式冷卻塔充分利用水的蒸發(fā)潛熱大的特點,提高了換熱過程中的換熱效率,減少了水資源的消耗率。但其特殊的工作原理以及與其他冷卻塔不同的結(jié)垢特點,再加上電廠水資源的緊張,不能及時對循環(huán)水進行排污置換,在電廠投運一年左右的時間后,蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)中出現(xiàn)了換熱管表面結(jié)垢嚴重的現(xiàn)象,降低了換熱效率,背壓高,發(fā)電煤耗增加。
為了改善換熱效率,恢復(fù)換熱管道的表面狀況,電廠方?jīng)Q定對整套系統(tǒng)進行在線清洗。
蒸發(fā)式冷凝器是由冷卻管組、填料、淋水器、軸流風(fēng)機、集水槽、水泵、收水器、箱體等部件組成。它是一種融合了空冷式、水冷式和冷卻塔的緊湊式換熱器[1]。
蒸發(fā)式冷凝器是利用盤管外的噴淋水部分蒸發(fā)時吸收盤管內(nèi)高溫氣態(tài)制冷劑的熱量而使管內(nèi)的制冷劑逐漸由氣態(tài)被冷卻為液態(tài)。蒸發(fā)式冷凝器是先進的冷凝鍍鋅設(shè)備,是通過制冷劑(氨蒸氣),水和空氣三者之間的交互作用,以水的氣化吸熱(部分噴淋水變成水蒸氣)吸走制冷劑(氨蒸氣)蒸氣中的熱量,從而使制冷劑蒸氣凝結(jié)成液態(tài)的一種熱交換設(shè)備。
循環(huán)水系統(tǒng)的補充水源有三種:第一種水源是淡水;當(dāng)?shù)Y源緊張不能為系統(tǒng)補水時,就選擇第二種水源——地下水,因為該水源水質(zhì)差,含鹽量高,又叫鹵水;當(dāng)以上兩種水源仍不能滿足蒸發(fā)時,就會臨時從其他機組的冷卻塔水池底部抽水,也就相當(dāng)于其他系統(tǒng)循環(huán)水的排污水。由于當(dāng)?shù)厮Y源緊張,幾乎很少對循環(huán)水進行排污置換。
隨冷卻水的不斷蒸發(fā),使水中的各種鹽份濃度逐漸增大,當(dāng)濃度大于溶解度時則會析出,在換熱面沉積下來。某些溶于水中的鹽類則因通過冷凝器傳熱面時受熱分解而析出。溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產(chǎn)生,換熱效果下降。嚴重時不得不在殼體外噴淋冷卻水,結(jié)垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效果失去作用。
對某電廠的補充水、循環(huán)水做了分析,分析結(jié)果見表1。從表1中可以看出:
(1)氯離子
最能反映濃縮倍數(shù)的是循環(huán)水中的氯離子與補充水中的氯離子的比值,該值是331倍,這是由于蒸發(fā)冷排污置換率較低,加之自身蒸發(fā)量大所造成的。
(2)堿度和硬度
堿度的濃縮倍數(shù)是3.0,硬度的濃縮倍數(shù)是184.0;遠低于循環(huán)水的濃縮倍數(shù),說明堿度與硬度反應(yīng)生成碳酸鹽,沉積在系統(tǒng)中,有的覆著換熱管壁上,有的沉積在循環(huán)水池底部。
(3)鈣離子、鎂離子和二氧化硅
鎂離子的濃縮比(162)小于鈣離子的濃縮比(192),說明鈣、鎂離子在與堿度共沉淀的同時,鎂離子也會與活性二氧化硅生成硅酸鎂沉淀,硅酸鎂俗稱蛇紋石,該種沉淀物難于清洗。硅垢只能通過堿性清洗劑才能將其去除。
(4)硫酸根
硫酸根與鈣離子生成的硫酸鈣(石膏),超過溶度積時就會析出,從分析數(shù)據(jù)看,硫酸根的損失也比較嚴重,其濃縮比遠小于氯離子的濃縮倍數(shù)。
現(xiàn)場考察了冷凝器結(jié)垢情況,可以看到部分裸露在外的部分,顏色發(fā)白,存在堿腐蝕現(xiàn)象。換熱管道被堅硬的黃色硬垢所覆蓋。
對垢樣主要成分進行了分析,分析結(jié)果見表2。
表1 水質(zhì)分析數(shù)據(jù)
表2 成垢元素比例表
A、切斷電源:關(guān)閉循環(huán)泵,停止冷卻水循環(huán),關(guān)閉軸流風(fēng)機電源。
B、關(guān)閉閥門:關(guān)閉進水閥門、排污閥門。
C、人員防護:施工人員穿戴防護服及防護面具,穿戴塑膠鞋和手套。清洗施工中應(yīng)注意人身安全,做好勞動防護。
選用我公司的專用清洗劑酸性清洗劑CW0405,CW0826;分散劑CW0102,堿性清洗劑CW0302。
選用我公司的專用預(yù)膜劑CW0206。
3.4.1 排污置換
清洗步驟實施前對冷卻水池中的高濃度循環(huán)水進行置換,置換至電導(dǎo)率小于1000ms/cm。
3.4.2 酸性清洗
水置換合格后,首先向水池中加入1800kg鍍鋅管專用的酸洗緩蝕劑CW0826;然后一次性加入所有酸性清洗劑CW0405。跟蹤分析循環(huán)水池中的電導(dǎo)率、鈣離子、酸度(酸性清洗液中酸度不小于1%)的變化。依據(jù)數(shù)據(jù)判定酸性終點(酸度不再變化),總時間大約4h。
3.4.3 排污置換
酸洗結(jié)束后,對冷卻水池中的水進行徹底的排污置換,然后轉(zhuǎn)入堿洗階段。
3.4.4 堿性清洗
首先向水池中投加50kg分散劑CW0102,然后投加800kg堿性清洗劑CW0302,控制循環(huán)水中的pH值小于12,循環(huán)8~12h,觀察清洗過程中pH值及電導(dǎo)率的變化。
3.4.5 排污置換
堿洗結(jié)束后,根據(jù)冷卻水的水質(zhì)情況,適當(dāng)排污置換,到濁度<10NTU,鐵離子小于2mg/L,然后將pH值控制在5.5~6.5。
3.4.6 鈍化預(yù)膜
符合鈍化預(yù)膜水質(zhì)條件后,將事先準備好的預(yù)膜劑CW0206加入水池中,檢測水中的pH值變化,使其維持在5.5~6.5直到鈍化預(yù)膜工序結(jié)束??倳r間控制在12~24h。
3.4.7 排污置換
預(yù)膜結(jié)束后,將對循環(huán)水進行排污置換,直到總磷小于10mg/L時,即是置換結(jié)束。
3.4.8 正常運行
正常運行時,采取必要的日常維護手段,電導(dǎo)率控制在2000ms/cm以下。
表3 掛片腐蝕速率的測定
先選定進行試驗的樣品,樣品的化學(xué)成分和金相組織必須同酸洗的熱鍍鋅材料一致。加工成適當(dāng)?shù)拇笮?,一般?0×50mm。把制備好的樣品用丙酮或無水酒精除去油污,并用吹風(fēng)機吹干,熱風(fēng)干燥后的樣品要放入干燥器內(nèi)冷卻到室溫后用分析天平精確稱重(這一重量就是腐蝕前重)。將稱完重量的樣品放入清洗水箱中懸掛在水流中,經(jīng)過一定時間以后(該時間即為腐蝕試驗時間),取出樣品并洗凈,再經(jīng)過丙酮或無水酒精清除水分并用與試驗前相同的方法干燥、冷卻,待完全恢復(fù)到室溫后,精確稱其重量(這一重量就是腐蝕后重)。根據(jù)腐蝕前后重量的變化就可計算出腐蝕速率。
由于掛片懸掛點不同,酸洗期間的腐蝕速率也不盡相同,取其平均值3.44 g/m2. h,該值符合HG/T2387-2007《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標準》中的碳鋼腐蝕率<6.0g/m2. h的要求。
化學(xué)清洗與鈍化預(yù)膜質(zhì)量等整個清洗鈍化工藝完成后,應(yīng)該經(jīng)廠方人員檢驗。填料無損傷,熱鍍鋅材質(zhì)表面無腐蝕,設(shè)備表面無殘垢,循環(huán)水水質(zhì)清澈無垢渣沉積,熱鍍鋅盤管表面無殘垢,呈熱鍍鋅金屬本色,方達到清洗的預(yù)期效果。預(yù)膜后設(shè)備無二次銹蝕發(fā)生,設(shè)備材質(zhì)沒有產(chǎn)生點蝕、晶間腐蝕、應(yīng)力腐蝕、選擇性腐蝕,加入成膜劑控制為“零”腐蝕。我們的清洗基本上達到了上面的要求。
通過某電廠蒸發(fā)式冷凝器的實際清洗檢驗,采用此噴淋式循環(huán)清洗工藝,使用我公司自主研發(fā)的酸性清洗劑CW0405、CW0826、分散劑CW0102、堿性清洗劑CW0302和預(yù)膜劑CW0206用于蒸發(fā)式冷凝器保護熱鍍鋅設(shè)備清洗,取得了較好的效果。對熱鍍鋅材質(zhì)的清洗是安全的。
[1]陳潔.DL/T 794-2001火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則[S].北京:中國電力出版社,2002—56.
[2]張敏,吳晉英,魏文峰,等.蒸發(fā)式冷凝器的化學(xué)清洗和鈍化[J].清洗世界,2009,25(11):17-21.