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        氣箱脈沖袋除塵器在風(fēng)選磨上的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

        2013-11-19 03:26:44韋金瑋
        關(guān)鍵詞:脈沖閥濾袋氣室

        韋金瑋

        1.生產(chǎn)線情況

        貴港市永固新型建材有限公司粉磨站于2010年新增一條30萬噸水泥生產(chǎn)線,其風(fēng)選磨的規(guī)格是?3.4×6.5m。在風(fēng)選磨前配套有沸騰爐一臺(tái)提供熱風(fēng)烘干磨機(jī)內(nèi)的粉料。采用無煙煤和小部分貧煤混合的燃料,產(chǎn)量設(shè)計(jì)為1000t/d。本文針對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行磨尾除塵系統(tǒng)的選型設(shè)計(jì),現(xiàn)介紹如下。

        2.工況及除塵器要求

        (1)磨尾廢氣系統(tǒng)的處理能力為57000m3/h;(2)排放濃度達(dá)到30mg/m3的標(biāo)準(zhǔn);(3)尾氣溫度:<130℃;(4)入口粉塵濃度:<500g/m3;(5)除塵器占地面積:7000×7000mm,露天布置;(6)涂裝要求:耐溫130℃,耐酸PH=4.3。

        3.設(shè)計(jì)方案

        3.1除塵器選型

        (1)從占地面積考慮,在處理風(fēng)量相同的條件下,電除塵器占用的空間比袋除塵器所占用的空間要大,為節(jié)省空間使用,優(yōu)先采用袋除塵器。

        (2)從投資成本考慮,正壓袋除塵器的體積大、耗鋼量高,一次性投入成本高,而且風(fēng)機(jī)放于除塵器前面,容易造成風(fēng)機(jī)被粉塵磨損,維護(hù)費(fèi)用高。所以宜選用負(fù)壓型的袋除塵器。

        (3)由于粉塵的組成成分主要是金屬氧化物,具有比重大、黏性小的特點(diǎn),可選擇氣箱脈沖袋除塵器對(duì)粉塵進(jìn)行捕集。

        3.2濾料選型

        (1)由于設(shè)備入口原料含水量約15%,出口粉料含水量2%,這就意味著每噸原料有13%的水分會(huì)被帶入除塵器內(nèi)部。

        (2)煙氣的溫度為100~130℃。

        (3)粉塵粒徑主要集中在5um以上。

        因此,袋除塵器的濾料必須選擇耐溫140℃以上,而且具有拒水防油效果的濾料。由于粉塵的粒徑比較大,從投資成本考慮不采用覆膜濾料。

        而采用由玻璃纖維和普通滌綸針刺氈復(fù)合而成的耐高溫濾料,后期經(jīng)過疏水劑、疏油劑處理的中溫拒水防油針刺氈,其過濾風(fēng)速可以達(dá)到1.3m/min。

        3.3選定除塵設(shè)備

        最后確定選用FMDQ96-8型氣箱脈沖袋除塵器,其性能參數(shù)見表1。

        表1 除塵器性能參數(shù)

        3.4收塵室布置

        每排收塵室設(shè)置一個(gè)船形斗,其結(jié)構(gòu)見圖1,船形斗的高度為2030mm,單個(gè)灰斗容積為13.3m3。灰斗內(nèi)存灰界面到濾袋底部留有足夠空間,這樣使含塵氣體在灰斗內(nèi)有足夠的停留時(shí)間,大部分粉塵顆粒群得到沉降?;叶放c螺旋輸送機(jī)之間沒有卸灰閥,而是一體化設(shè)計(jì),杜絕了堵灰現(xiàn)象。

        圖1 袋除塵器灰斗和進(jìn)風(fēng)方式示意

        3.5進(jìn)風(fēng)方式的確定

        進(jìn)風(fēng)方式影響著脈沖袋除塵器的大型化。采用底部進(jìn)風(fēng)方式的脈沖袋除塵器,處理的風(fēng)量較小、入口含塵濃度較低,不能滿足大風(fēng)量、高濃度的煙氣處理要求。因此,該除塵器采用側(cè)進(jìn)風(fēng),在兩排收塵分室中間設(shè)計(jì)一個(gè)通氣風(fēng)道(見圖1)。含塵氣體從風(fēng)道下部進(jìn)入,過濾后的氣體經(jīng)過提升閥進(jìn)入風(fēng)道上部,通過風(fēng)管排出。設(shè)置部分截面灰斗與通氣風(fēng)道為一體,增大收塵室的進(jìn)風(fēng)截面積,降低入口風(fēng)速,能有效將煙氣均勻分布到各個(gè)收塵室內(nèi)。

        3.6控制方式的確定

        提升閥和脈沖閥通過兩種方式聯(lián)合控制:中央控制室控制、控制儀現(xiàn)場(chǎng)控制。由于除塵器的動(dòng)作簡(jiǎn)單,從投資成本上考慮,無需采用PLC程序控制。

        4.參數(shù)確定

        4.1影響除塵器性能的7個(gè)風(fēng)速的確定

        (1)總進(jìn)風(fēng)管和各分支風(fēng)管的氣流速度控制在14~18m/s之間;風(fēng)速過低,粉塵會(huì)容易沉降在管道內(nèi),造成管道堵塞;風(fēng)速過高,則系統(tǒng)的阻力過大,耗能高。

        (2)袋室底部橫斷截面煙氣上升速度控制在1.5m/s以下。過高的煙氣上升速度容易發(fā)生粉塵再吸附現(xiàn)象。

        (3)氣流通過濾袋的速度V過濾<1.2m/min,一般V凈過濾<1.5m/min。這個(gè)風(fēng)速取決于濾料的性能,同時(shí)也決定類濾料的使用壽命。

        (4)氣流通過凈氣室截面的風(fēng)速<3m/s。這個(gè)風(fēng)速主要影響分室內(nèi)氣流的分布。

        (5)氣流通過提升閥的速度<8m/s。這個(gè)風(fēng)速主要影響設(shè)備各個(gè)分室分風(fēng)的均布性。

        (6)出風(fēng)管的風(fēng)速<12m/s。這個(gè)風(fēng)速主要影響設(shè)備的運(yùn)行阻力。

        (7)過濾后的干凈氣體離開袋口的風(fēng)速V袋口<5m/s。這個(gè)速度主要影響濾袋過濾面積的使用效率和設(shè)備的阻力,風(fēng)速越低,氣流分布越均勻。

        4.2濾袋尺寸的確定

        濾袋的直徑和長(zhǎng)度是受到袋口風(fēng)速約束的,同時(shí)也根據(jù)清灰方式的不同,尺寸要求也不一樣。脈沖袋室除塵器濾袋長(zhǎng)度和直徑比為:12:1~60:1,其直徑為120~200mm,長(zhǎng)度為2~9m。分室氣箱脈沖除塵器一般取下限值,分室離線逐排脈沖清灰的袋式除塵器一般取上限值。

        4.3噴吹口設(shè)置

        在清灰動(dòng)作執(zhí)行時(shí),噴吹口會(huì)在瞬間噴吹大量的高壓氣體,如果噴吹口距離濾袋口較近,容易噴壞濾袋口。根據(jù)計(jì)算,噴吹口距離袋口的直線距離必須>1m,否則袋口容易被噴吹口噴出的高壓氣體損壞。

        5.保溫及涂裝工程

        由于煙氣中含有大量的水分,為避免發(fā)生糊袋現(xiàn)象,因此進(jìn)入除塵器內(nèi)部的煙氣溫度必須保持在80℃以上。而且,當(dāng)除塵器的內(nèi)外溫差較大的時(shí)候,靠近箱體壁的煙氣容易凝結(jié)出水滴,煙氣中含有大量的二氧化硫會(huì)和凝結(jié)的水分反應(yīng),生成弱硫酸腐蝕箱體、袋籠、濾袋。所以除塵器以及管道外層必須配有保溫層,保證煙氣溫度高于露點(diǎn)溫度,防止管道、及設(shè)備殼體被腐蝕。

        本次設(shè)計(jì)采用的保溫材料為礦渣棉,保溫層厚度為50mm厚,保溫層的外部保護(hù)層采用0.6mm厚度的彩鋼瓦。并對(duì)除塵設(shè)備、非標(biāo)管道內(nèi)外表面均涂防腐漆。

        6.運(yùn)行期間主要出現(xiàn)的問題

        6.1噴吹主干管與分支管之間的連接部位容易斷裂

        分析:經(jīng)查明是由于接脈沖閥的分支管過長(zhǎng),當(dāng)脈沖閥噴吹的時(shí)候產(chǎn)生較大的力矩,導(dǎo)致分支管與主干管之間的部位容易疲勞,最后產(chǎn)生裂縫。

        解決辦法:給每個(gè)脈沖閥進(jìn)氣的分支管增設(shè)一定位支架,降低分支管與主干管之間的部位的受力。

        結(jié)果:在給每個(gè)脈沖閥進(jìn)氣的分支管增設(shè)定位支架后,分支管與主干管之間的部位就再?zèng)]有出現(xiàn)過裂縫。

        6.2頂部檢修門、凈氣室的隔板被嚴(yán)重腐蝕

        分析:在剛停機(jī)的時(shí)候,打開頂部檢修門,發(fā)現(xiàn)檢修門內(nèi)表面附有嚴(yán)重的水膜,原因是由于除塵器頂部未做保溫層,當(dāng)煙氣接觸到凈氣室的頂部檢修門的時(shí)候,煙氣溫度被冷卻至露點(diǎn)以下,于是煙氣中的水汽在檢修門的內(nèi)表面冷凝成一層水膜,煙氣中的SO2與水發(fā)生反應(yīng),生產(chǎn)弱酸腐蝕箱體內(nèi)部,嚴(yán)重縮短了涂裝工程的壽命。

        解決辦法:更換頂部檢修門以及被腐蝕的凈氣室隔板,在新的頂部檢修門內(nèi)加設(shè)保溫夾層,給整個(gè)上箱體內(nèi)部打磨,并重新涂裝。

        結(jié)果:此后每3個(gè)月檢查一次涂裝工程。2年來未曾更換過頂部檢修門。

        6.3濾袋糊袋和破損

        雖然除塵器的保溫工程到位,但是由于生產(chǎn)操作上的不可控(如:雨季中頻繁的臨時(shí)停產(chǎn)等),導(dǎo)致除塵器內(nèi)部濾袋容易糊袋,平均每3個(gè)月需要進(jìn)行一次維護(hù),每次維護(hù)時(shí)間約為2天,內(nèi)容主要是檢查袋室內(nèi)的糊袋情況,將已經(jīng)糊袋的濾袋抽出并清理,檢查汽缸等設(shè)備的情況。同時(shí)在每次清除濾袋的時(shí)候,由于操作工的操作不當(dāng),經(jīng)常有濾袋被扯壞。

        解決辦法:加強(qiáng)除塵系統(tǒng)的維護(hù)和管理,減少濾袋糊袋和破損情況的發(fā)生。

        7.運(yùn)行期間主要出現(xiàn)的問題

        7.1噴吹主干管與分支管之間的連接部位容易斷裂

        分析:經(jīng)查明是由于接脈沖閥的分支管過長(zhǎng),當(dāng)脈沖閥噴吹的時(shí)候產(chǎn)生較大的力矩,導(dǎo)致分支管與主干管之間的部位容易疲勞,最后產(chǎn)生裂縫。

        解決辦法:給每個(gè)脈沖閥進(jìn)氣的分支管增設(shè)一定位支架,降低分支管與主干管之間的部位的受力。

        結(jié)果:在給每個(gè)脈沖閥進(jìn)氣的分支管增設(shè)定位支架后,分支管與主干管之間的部位就再?zèng)]有出現(xiàn)過裂縫。

        7.2頂部檢修門、凈氣室的隔板被嚴(yán)重腐蝕

        分析:在剛停機(jī)的時(shí)候,打開頂部檢修門,發(fā)現(xiàn)檢修門內(nèi)表面附有嚴(yán)重的水膜,原因是由于除塵器頂部未做保溫層,當(dāng)煙氣接觸到凈氣室的頂部檢修門的時(shí)候,煙氣溫度被冷卻至露點(diǎn)以下,于是煙氣中的水汽在檢修門的內(nèi)表面冷凝成一層水膜,煙氣中的SO2與水發(fā)生反應(yīng),生產(chǎn)弱酸腐蝕箱體內(nèi)部,嚴(yán)重縮短了涂裝工程的壽命。

        解決辦法:更換頂部檢修門以及被腐蝕的凈氣室隔板,在新的頂部檢修門內(nèi)加設(shè)保溫夾層,給整個(gè)上箱體內(nèi)部打磨,并重新涂裝。

        結(jié)果:此后每3個(gè)月檢查一次涂裝工程。至今未曾更換過頂部檢修門。

        7.3濾袋糊袋

        分析:雖然除塵器的保溫工程到位,但是由于生產(chǎn)操作上的不可控(例如:雨季中頻繁的臨時(shí)停產(chǎn)等),導(dǎo)致除塵器內(nèi)部濾袋容易糊袋。

        解決辦法:平均每3個(gè)月進(jìn)行一次維護(hù),每次維護(hù)時(shí)間約為2天,內(nèi)容主要是檢查袋室內(nèi)的糊袋情況,將已經(jīng)糊袋的濾袋抽出并清理,檢查汽缸等設(shè)備的情況。在每次清除濾袋的時(shí)候,由于操作工的操作不當(dāng),經(jīng)常有濾袋被扯壞。 [科]

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