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        瓦斯抽采管路自動(dòng)排水系統(tǒng)的研究

        2013-11-12 04:20:48楊樹軍
        山西焦煤科技 2013年11期
        關(guān)鍵詞:積水水箱泵站

        楊樹軍

        (西山煤電集團(tuán)公司官地礦,山西 太原 030022)

        1 瓦斯抽采系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

        西山煤電集團(tuán)公司官地礦瓦斯抽放泵站在運(yùn)行過程中,管路內(nèi)的積水造成抽放泵負(fù)壓高,溫度高,抽氣減小,嚴(yán)重影響了抽放效果。井下凝結(jié)水的排出問題也顯得尤為關(guān)鍵,為此在管路系統(tǒng)中安設(shè)了放水器。放水器由人工操作,放水方法為:每隔一段時(shí)間預(yù)計(jì)管路內(nèi)有積水或聽到管路內(nèi)有水聲時(shí),人工關(guān)閉放水器與水箱連接的閥門,并打開水箱上口的通氣閥和下口的排水閥實(shí)現(xiàn)排水目的。

        存在的問題:

        1)因泵站內(nèi)噪音高,人不易聽到管路內(nèi)的積水聲或是人員問題,長時(shí)間未進(jìn)行放水,會(huì)造成管路內(nèi)大量積水,抽放泵抽氣減小,抽放效果差。

        2)人工放水系統(tǒng)穩(wěn)定性差,需要人力多,閥門磨合和誤操作幾率高,在反復(fù)旋動(dòng)閥門的操作中,由于人工動(dòng)作不均衡,會(huì)導(dǎo)致閥門工作時(shí)經(jīng)常關(guān)閉不嚴(yán),造成使用壽命縮短,影響抽放泵的正常運(yùn)行;且單次操作放水時(shí)間長(至少30 min),安全可靠系數(shù)低。

        3)瓦斯抽放管道中積水時(shí)有溢滿,淹沒、損壞儀器的情況經(jīng)常發(fā)生,不利于井下含瓦斯氣體的正常排放,影響抽放泵的安全運(yùn)行,嚴(yán)重影響和制約著煤礦安全生產(chǎn)。

        2 系統(tǒng)研究設(shè)計(jì)

        抽放管路自動(dòng)排水系統(tǒng)是根據(jù)“管控一體化”的思路在三層網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)框架下,結(jié)合自動(dòng)化、信息化、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通訊的新理論和新技術(shù),利用世界先進(jìn)的自動(dòng)化產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、工業(yè)控制組態(tài)軟件,將抽放管路和抽放泵的供電系統(tǒng)、運(yùn)行設(shè)備,管路中的負(fù)壓、溫度、流量、高瓦斯、一氧化碳、管路排水等所有監(jiān)測和監(jiān)控信息統(tǒng)一在一個(gè)平臺(tái)下,形成一個(gè)統(tǒng)一、完整的有機(jī)整體。

        1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)用途。

        瓦斯抽采主泵房一般設(shè)在距離監(jiān)控中心較遠(yuǎn)的地方,泵房不僅需要就地觀察抽采設(shè)備的運(yùn)行狀況,而且還需要控制設(shè)備的啟停,部分?jǐn)?shù)據(jù)還需要與礦監(jiān)測中心機(jī)房相互傳遞。因此,瓦斯抽采管路自動(dòng)排水系統(tǒng)和原瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)要在同一個(gè)平臺(tái)上顯示和操作,兩個(gè)系統(tǒng)既要相互獨(dú)立,又要互相聯(lián)系。

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)以安全、可靠、先進(jìn)為原則。實(shí)現(xiàn)對瓦斯抽采管路中的冷凝積水自動(dòng)排放,做到無人值守,確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行。

        2)原理。

        a)設(shè)計(jì)思路。由于瓦斯抽放管道工作在負(fù)壓排風(fēng)狀態(tài),需不斷使排水管道正負(fù)壓變換才能排出積水,該礦采用將三個(gè)電動(dòng)執(zhí)行裝置裝入主管道和水箱,在主控操作機(jī)上由軟件通過PLC控制閥門的組合順序開停,實(shí)現(xiàn)管道中正負(fù)壓轉(zhuǎn)換和排水。

        b)系統(tǒng)組成。系統(tǒng)主要由主控計(jì)算機(jī)、PLC控制柜、防爆兼本安型高可靠電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、分站、各種傳感器等組成。

        c)系統(tǒng)分類。該系統(tǒng)有井上和井下兩大類,具體特點(diǎn)如下:井上排水系統(tǒng)可多套分散使用,中央集中控制。井下排水系統(tǒng)通常單系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,控制系統(tǒng)更小巧,且就地顯示,無人值守,也可與井上系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、集中顯示和控制。

        3)實(shí)施的關(guān)鍵技術(shù)。

        a)煤礦自動(dòng)排水方法由人工操作改成人工操作按鈕電動(dòng)啟停后,將原來的由人工判斷和改變抽放管內(nèi)的正負(fù)壓,在常壓下一對一啟停,改成自動(dòng)判斷和對三個(gè)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組合順序控制啟停。

        b)選用國內(nèi)有煤安標(biāo)志的、性能穩(wěn)定可靠的小型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

        c)高性價(jià)比:原電磁閥使用壽命短,雖然便宜,但更換成本高,而本次選用的電動(dòng)執(zhí)行器在PLC控制下能平穩(wěn)運(yùn)行,10年內(nèi)不需更換。

        d)瓦斯監(jiān)測與PLC工況監(jiān)測和控制集中在一個(gè)平臺(tái)上操作。

        3 具體實(shí)施方案

        結(jié)合該礦實(shí)際情況,制定了切實(shí)可行的方案,采用以德國西門子PLC擴(kuò)容器和數(shù)據(jù)采集器(又稱PLC可編程邏輯控制器)為核心的控制系統(tǒng),對各控制點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和控制,通過軟件控制流程系統(tǒng),預(yù)設(shè)每個(gè)閥門進(jìn)水、排水、間隔時(shí)間;根據(jù)工藝流程編制各個(gè)管道排放水時(shí)間順序,通過電腦屏幕可以觀察到排水系統(tǒng)正在操作的位置、時(shí)間,提高排水系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性;消除管路局部積水隱患,改善排水效果,提高了抽放效率。操作工人現(xiàn)場一般無需操作,同時(shí),井下的信號可通過環(huán)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng),發(fā)送到地面指揮中心,各參數(shù)隨時(shí)可調(diào),各個(gè)跳控點(diǎn)都有在線監(jiān)測和歷史記錄曲線,實(shí)現(xiàn)了煤礦調(diào)度中心對井下運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

        該系統(tǒng)機(jī)柜裝配好后,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),穩(wěn)定性好,把所需要的閥門連接起來,閥門改用電動(dòng)閥。電動(dòng)閥系統(tǒng)其特點(diǎn)是:系統(tǒng)防靜電、防腐蝕,可以在高瓦斯和高爆環(huán)境下連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。功能可靠,安全耐用,維修費(fèi)用低。

        4 試驗(yàn)方法和技術(shù)路線

        在抽放泵的進(jìn)排氣主管路上安裝4套自動(dòng)排水裝置,增加1臺(tái)機(jī)柜,利用原泵站監(jiān)測系統(tǒng),用PLC收集并處理現(xiàn)場傳輸來的信號,實(shí)現(xiàn)PLC自動(dòng)排水系統(tǒng)與泵站監(jiān)測系統(tǒng)兼容,從而將PLC自動(dòng)排水系統(tǒng)納入原計(jì)算機(jī)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)同一平臺(tái)一體化管理。

        1)正常工作狀態(tài)下,主進(jìn)水閥是打開的,處于常開狀態(tài)。主進(jìn)氣閥和主排水閥關(guān)閉,水箱處于自動(dòng)積水狀態(tài)。

        2)在排水狀態(tài)下,主進(jìn)水閥自動(dòng)關(guān)閉后,先打開進(jìn)氣閥,使水箱由負(fù)壓變成正壓狀態(tài),然后打開排水閥,水箱內(nèi)積水自動(dòng)排出。

        3)在抽放泵排氣主管路上,管內(nèi)平時(shí)屬于微正壓狀態(tài),同樣適用于上述方法自動(dòng)排水。

        4)在計(jì)算機(jī)平臺(tái)上預(yù)先設(shè)定各閥門開閉間隔時(shí)間,設(shè)定開閉順序,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,間隔時(shí)間可根據(jù)管路內(nèi)實(shí)際積水情況隨機(jī)調(diào)整。在操作面板上,單獨(dú)點(diǎn)擊系統(tǒng)中任意一個(gè)閥門,可隨機(jī)實(shí)行放水,或由自動(dòng)排水狀態(tài)轉(zhuǎn)換為人工手動(dòng)排水。該系統(tǒng)井下示意圖見圖1,圖2。

        圖1 抽放管路井下自動(dòng)排水系統(tǒng)示意圖

        圖2 地面瓦斯抽放自動(dòng)排水系統(tǒng)示意圖

        5 結(jié)論

        采用PLC智能控制自動(dòng)排水系統(tǒng)后,運(yùn)行結(jié)果表明,無論是硬件、軟件還是閥門均不需人工干預(yù),系統(tǒng)中的閥門壽命延長幾十倍。

        該項(xiàng)目已經(jīng)取得國家專利,專利號 ZL 2011 2 0320875.1。本設(shè)計(jì)方案是針對瓦斯抽放泵站設(shè)計(jì)的自動(dòng)化顯示和操控平臺(tái),在官地礦運(yùn)行三年來,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了以下功能:

        1)只需一人監(jiān)視和操作即可完成泵站的主管路自動(dòng)排水,通過顯示器觀看管路積水、排水的時(shí)間以及設(shè)備供電狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、瓦斯監(jiān)測數(shù)值,根據(jù)實(shí)際情況靈活設(shè)置積水、排水時(shí)間。

        2)各種參數(shù)設(shè)置簡便,報(bào)警提示準(zhǔn)確及時(shí),圖文顯示直觀全面。

        3)系統(tǒng)監(jiān)控的實(shí)現(xiàn),減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且做到設(shè)備運(yùn)行有故障時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警并處理,使瓦斯抽放系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證礦井的安全生產(chǎn),其社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。

        6 需要進(jìn)一步研究的問題

        1)本系統(tǒng)操作人員需具備一般計(jì)算機(jī)操作知識和一般電氣知識,對操作人員的知識技能水平有較高的要求。

        2)本系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備隔爆電動(dòng)閥門需進(jìn)一步研究,其在耐磨、耐瓦斯、耐腐蝕和機(jī)械定位方面有待進(jìn)一步探討。

        [1]楊樹軍.瓦斯抽放自動(dòng)排水裝置:中國,ZL 2011 2 0320875.1[P].2012 -04 -18.

        [2]王孝穎,張豐敏,張學(xué)松.PLC在煤礦井下主排水控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].中國煤炭,2000,28(8):43-45.

        [3]付鐵斌,王洪林.礦井主排水系統(tǒng)監(jiān)測裝置的研究[J].煤礦安全,2004,35(5):17-19.

        [4]李澤松.井下水泵房自動(dòng)排水系統(tǒng)研究[D].太原:太原理工大學(xué),2005.

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