黃國強(qiáng),何雙江,劉軍來
(1.國電龍山發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 邯鄲 056400;2.上海鍋爐廠有限公司,上海 200245)
某電廠2臺600 MW機(jī)組自2007年投運(yùn)以來,空氣預(yù)熱器出現(xiàn)嚴(yán)重的堵灰現(xiàn)象,危及機(jī)組的安全運(yùn)行,降低了鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的效率??紤]到目前乃至今后仍然難以采用原鍋爐設(shè)計煤種作為主燃料,為提高空氣預(yù)熱器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性,對空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,達(dá)到了空氣預(yù)熱器安全、可靠運(yùn)行和提高鍋爐效率的目的。
某電廠2臺600 MW機(jī)組,配置空氣預(yù)熱器為2-32.5VI(T)-2085 SMRC型回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。該空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子直徑為14.236 m,轉(zhuǎn)速為1.05 r/min,受熱面高度為2 085 mm,其中熱段層高度為1 000 mm、熱段中間層高度為730 mm、冷段層高度為305 mm。熱段層及熱段中間層采用FNC波形的加強(qiáng)型傳熱元件,冷段層采用NF6波紋板型傳熱元件,無鍍搪瓷。
1號機(jī)組于2007年1月投入運(yùn)行,投運(yùn)6個月后,發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器出現(xiàn)正壓運(yùn)行的狀況,爐膛負(fù)壓大幅度波動,不能穩(wěn)定運(yùn)行。檢修中檢查發(fā)現(xiàn)熱段中間層傳熱元件積灰嚴(yán)重,外側(cè)4組傳熱元件盒基本堵死,灰垢顏色發(fā)黑有堅硬結(jié)瘤現(xiàn)象,用水浸泡后灰垢能夠軟化。兩年以后,由于冷端低溫腐蝕嚴(yán)重,冷端傳熱元件幾乎全部報廢,機(jī)組排煙溫度超過設(shè)計值30 ℃。
機(jī)組投產(chǎn)后,由于煤炭市場緊張,鍋爐長期選用硫分較高的煤種,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計煤種。當(dāng)燃煤硫分含量為0.95%時,煙氣的露點(diǎn)溫度約為101.8 ℃。當(dāng)燃煤硫分升高時,直接導(dǎo)致煙氣的露點(diǎn)溫度升高。經(jīng)過計算,如果燃煤硫分含量為2.39%左右時,煙氣露點(diǎn)溫度約為110 ℃。
燃煤燃燒生成大量SO2氣體,其中部分SO2氣體與煙氣中未燃盡的氧氣反應(yīng)轉(zhuǎn)化為SO3,SO3和煙氣中水蒸氣結(jié)合,形成硫酸蒸汽,在經(jīng)過空氣預(yù)熱器低溫段時,當(dāng)煙氣溫度低于硫酸露點(diǎn)溫度,硫酸蒸汽凝結(jié)成腐蝕性液滴,吸附在預(yù)熱器金屬表面上,腐蝕低溫段金屬。金屬表面吸附硫酸液滴后,黏附性大大加強(qiáng),使煙氣中灰分向金屬表面沉積速度加快,導(dǎo)致預(yù)熱器冷端堵灰。
實(shí)際煤種在鍋爐機(jī)組40%負(fù)荷工況下長期運(yùn)行,排煙溫度過低,為106 ℃。若煤種含硫量為2.39%左右,根據(jù)硫酸露點(diǎn)溫度計算結(jié)果,煙氣側(cè)露點(diǎn)溫度為110 ℃,現(xiàn)計算煙氣側(cè)轉(zhuǎn)子的溫度場,繪出傳熱元件腐蝕區(qū)域示意,見圖1。原設(shè)計傳熱元件布置冷段層高度為305 mm,而硫酸腐蝕區(qū)域為整個冷段層(305 mm)和中溫段層下方的150 mm。
原設(shè)計煤種灰分含量為21.73%,但實(shí)際煤種灰分含量平均值為32.41%,最壞時為40%~45%,偏離設(shè)計值較大,在硫酸腐蝕區(qū)域極易粘附到硫酸液滴上造成積灰。省煤器冷灰斗處沒有設(shè)置排灰裝置,本應(yīng)排出爐外的積灰隨煙氣進(jìn)入空氣預(yù)熱器,加大了煙氣中飛灰濃度,惡化了空氣預(yù)熱器的運(yùn)行環(huán)境,導(dǎo)致傳熱元件積灰更為嚴(yán)重。從飛灰采樣的灰樣來看,灰樣中粗大的灰粒較多,較大的灰粒進(jìn)入空氣預(yù)熱器傳熱元件中更容易發(fā)生堵塞現(xiàn)象。
圖1 空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子傳熱元件硫酸腐蝕區(qū)域示意
通過以上分析得知,冷段層和部分熱段中間層傳熱元件受到硫酸腐蝕,最終導(dǎo)致冷段層和熱段中間層嚴(yán)重積灰,必須進(jìn)行吹灰和水沖洗。冷段層內(nèi)沾污灰分容易吹掃,堵灰不明顯,但是由于常規(guī)吹灰蒸氣在穿過冷段層后,蒸氣壓力喪失,無法清除留在熱段中間層的積灰,導(dǎo)致熱段中間層下部堵塞。
吹灰器在夜間機(jī)組低負(fù)荷時連續(xù)運(yùn)行,導(dǎo)致過多的水蒸氣進(jìn)入低溫?zé)煔?,使得空氣預(yù)熱器傳熱元件表面凝結(jié)的硫酸濃度下降。硫酸剛開始凝結(jié)時濃度為75%以上的濃硫酸,腐蝕性不是很強(qiáng),但較多水蒸氣混入煙氣中降低硫酸濃度,當(dāng)硫酸濃度為25%~60%時,對金屬的腐蝕性大大增強(qiáng),并使傳熱元件長期處在濕潤階段,吸附更多的積灰,造成堵塞。
最低冷段綜合溫度通常需滿足以下2個條件。
a. 轉(zhuǎn)子冷端綜合溫度=空氣入口溫度+煙氣出口溫度≥138 ℃。
根據(jù)計算,實(shí)際轉(zhuǎn)子冷端綜合溫度=22.8 ℃+106 ℃=128.8 ℃,不滿足轉(zhuǎn)子冷端綜合溫度要求。
b. 最低冷端綜合溫度=(硫酸露點(diǎn)溫度-40 ℃)×2=(110 ℃-40 ℃)×2=140 ℃。
根據(jù)計算得知,排煙溫度過低,電廠應(yīng)投運(yùn)暖風(fēng)機(jī)。但是從電廠的實(shí)際運(yùn)行情況來看,僅在冬季使用暖風(fēng)機(jī),導(dǎo)致一年之中有較長運(yùn)行時間存在硫酸結(jié)露的現(xiàn)象,造成空氣預(yù)熱器腐蝕和堵塞。
根據(jù)該電廠空氣預(yù)熱器堵塞情況分析,以及今后長期無法改變?nèi)济好嘿|(zhì)的情況,決定在保證空氣預(yù)熱器換熱效率基本不變的情況下,采取以下措施,以使空氣預(yù)熱器適應(yīng)現(xiàn)有實(shí)際煤種,解決空氣預(yù)熱器堵塞的問題。
將冷段傳熱元件高度增加至硫酸腐蝕區(qū)域以外,冷段傳熱元件高度由305 mm改成600 mm,采用上海鍋爐廠有限公司TC-1封閉流道波形的鍍搪瓷耐腐蝕材料傳熱元件,既容易吹掃,又耐腐蝕。熱段傳熱元件保留繼續(xù)使用,受空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子高度的限制,中溫段傳熱元件更換為500 mm高的DU3波形傳熱元件,以確保換熱效率。傳熱元件改造前后對比如表1所示。
表1 傳熱元件改造前后對比
傳熱元件參數(shù) 原設(shè)計改造后熱段層傳熱元件波型FNCFNC傳熱元件材質(zhì)SPCCSPCC傳熱元件高度/mm1 0001 000傳熱元件厚度/mm0.50.5熱段中間層傳熱元件波型FNCDU3傳熱元件材質(zhì)SPCCSPCC傳熱元件高度/mm730500傳熱元件厚度/mm0.50.5冷段層傳熱元件波型NF6TC-1傳熱元件材質(zhì)CORTEN搪瓷傳熱元件高度/mm305600傳熱元件厚度/mm1.01.2
改造后傳熱元件腐蝕區(qū)域全部發(fā)生在冷段層。當(dāng)硫酸腐蝕區(qū)域積灰并造成阻力上升時,需要開啟冷端吹灰器進(jìn)行吹灰,吹灰蒸汽可以吹透具有封閉流道的TC-1波形傳熱元件。
對空氣預(yù)熱器的運(yùn)行阻力進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)空氣預(yù)熱器阻力超過設(shè)計值30%以上時,應(yīng)盡早使用高壓水沖洗,使阻力恢復(fù)到最低水平。正常工況下,吹灰器投運(yùn)以每8 h吹灰一次為宜,不宜連續(xù)運(yùn)行。吹灰蒸汽壓力不小于1.4 MPa,溫度不小于350 ℃。確保吹灰器疏水效果,避免在吹灰器運(yùn)行時,蒸汽管道內(nèi)的疏水進(jìn)入空氣預(yù)熱器加重堵灰。
當(dāng)空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度和進(jìn)入空氣預(yù)熱器的送風(fēng)溫度之和小于140 ℃時,應(yīng)立即投運(yùn)暖風(fēng)機(jī),不是只在冬季才投運(yùn)。
盡量降低煤粉細(xì)度,防止鍋爐燃燒后產(chǎn)生大顆粒的飛灰加重空氣預(yù)熱器堵灰,并在省煤器冷灰斗處設(shè)置排灰裝置,可大大降低進(jìn)入空氣預(yù)熱器煙氣中的飛灰含量,預(yù)防堵灰。
檢查空氣預(yù)熱器的清洗管、消防水管閥門,確認(rèn)沒有水漏入空氣預(yù)熱器。當(dāng)空氣預(yù)熱器進(jìn)行水沖洗后,必須低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)不低于3 h,確??諝忸A(yù)熱器完全干燥后再重新投入使用。
通過分析可知硫分含量過高,排煙溫度過低是造成空氣預(yù)熱器堵塞的主要原因。在電廠使用實(shí)際煤種不變的情況下,通過采取對空氣預(yù)熱器傳熱元件改造,采用合理的吹灰方式,適時投運(yùn)暖風(fēng)機(jī),并對清洗管消防管等輔助設(shè)備進(jìn)行檢修等措施后,目前該電廠空氣預(yù)熱器堵塞的問題已解決。