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        電絮凝處理含銅廢水的試驗研究

        2013-11-09 02:07:02侯筱凡
        資源節(jié)約與環(huán)保 2013年8期
        關(guān)鍵詞:效果

        侯筱凡

        (深圳市危險廢物處理站有限公司 廣東深圳 518049)

        工業(yè)生產(chǎn)過程中,特別是電鍍行業(yè)會產(chǎn)生大量的含銅廢水,其含銅濃度高達(dá)幾十到幾萬mg/L,如不經(jīng)過適當(dāng)處理直接排入水體,會給環(huán)境帶來極大的危害。水中銅含量達(dá)0.01 mg/L時,對水體自凈有明顯的抑制作用;超過3.0 mg/L時,會產(chǎn)生異味;超過15 mg/L時,就無法飲用[1]。目前處理含銅廢水的方法主要有化學(xué)沉淀法、電解法、吸附法、電滲析法、離子交換法、蒸發(fā)濃縮法、生物處理法等,這些方法雖有一定的成效,但仍然不同程度地存在投資大、處理效率低、可能造成二次污染、治理后的水難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放等問題。

        電絮凝是一種對環(huán)境二次污染較小的廢水處理絮凝技術(shù)。近年來,電絮凝技術(shù)已廣發(fā)應(yīng)用于各種廢水的處理[2],它不但效果顯著,而且設(shè)備、操作簡單,占地面積小,無需投加大量化學(xué)試劑,污泥量少,后續(xù)處理簡單,并且隨著電化學(xué)學(xué)科和電力工業(yè)的發(fā)展使得電絮凝用于廢水處理的成本大大降低,競爭力不斷增強[3]。本研究以深圳市某電鍍廠的含銅廢水為對象,對其重金屬銅的去除效果進(jìn)行試驗研究,以為含銅廢水的治理提供新的方法和理論依據(jù)。

        1 試驗部分

        1.1 廢水性質(zhì)

        廢水取自深圳市某電鍍廠電鍍車間,廢水中Cu2+質(zhì)量濃度為100 mg/L,廢水pH值為2.15。

        1.2 試驗流程及方法

        試驗裝置如圖1所示。

        圖1 電絮凝反應(yīng)裝置示意圖

        電絮凝實驗裝置為容量為2 L的圓柱形有機玻璃容器,陰極、陽極各為一塊鋁制極板,鋁的純度在95%以上,極板大小為60 mm×1 mm×50 mm,兩塊平行的鋁板垂直地放入容器,用膠木夾固定。電流由恒流恒壓電源控制,穩(wěn)定電源輸入電壓范圍為0~220 V,輸出電壓為0~30 V,輸出電流為0~3 A。向容器倒入該廠的含銅廢水1500 mL,通過加入配制好的NaOH、HCl來調(diào)節(jié)水樣的pH,接線后開通電源,通過磁力攪拌器均勻攪拌溶液以防止電解液所產(chǎn)生的濃差極化現(xiàn)象,調(diào)整電壓、電流值。通過計時,在相同的時間內(nèi)對改變實驗條件的不同溶液取樣,采用國家標(biāo)準(zhǔn)檢測方法測定Cu2+的質(zhì)量濃度[4]。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 初始p H值的影響

        當(dāng)pH=6.0時,溶液中出現(xiàn)大量藍(lán)色絮體,此時溶液中的Cu2+經(jīng)測量后只有30 mg/L,因此為了更能說明電絮凝對于Cu2+去除作用,這里實驗的pH只取到6.0,高于6.0的pH不予考慮。為了研究pH對電絮凝除Cu2+的影響,分別調(diào)節(jié)溶液的pH為2.0、3.0、4.0、5.0、6.0,在電流密度為 4 mA/cm2,極間距為 1 cm,電絮凝時間為30 min的條件下進(jìn)行試驗測定,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 pH對除Cu2+效果的影響

        由圖 2可看出,通電 30 min后,pH=2.0、3.0、4.0、5.0、6.0對應(yīng)的 pH去除率分別為 15%、54%、82%、97%、94%。在pH=2.0~5.0的范圍內(nèi),隨著pH的升高,電絮凝對Cu2+的去除率也增大。而且反應(yīng)過程中,不同pH下的電絮凝過程有著不同的現(xiàn)象。在pH=2.0時,由于生成的Cu(OH)2在較性條件下無法生成,因此在鋁板上發(fā)生了氧化還原反應(yīng),生成了一層紅銅色物質(zhì)。隨著pH的升高,溶液生成的藍(lán)色絮凝物越來越多,溶液顏色也由天藍(lán)色變?yōu)榘邓{(lán)色,說明溶液中的Cu2+濃度也在一直降低。在pH值為2~4的完全酸性條件下,陰極會產(chǎn)生過多的OH-,電絮凝過程中pH值有所升高,電絮凝對于Cu2+的去除以生成Cu(OH)2共沉淀為主。當(dāng)pH值在4~8之間時,陽極產(chǎn)生的所有Al3+會形成聚合物(如Al13O4(和Al(OH)3沉淀[5-6]),這些Al的氫氧化物可以通過吸附架橋、沉淀物網(wǎng)捕作用去除廢水中的Cu2+,使重金屬得到有效的處理。通過以上分析可知,電絮凝在電流密度為4 mA/cm2、極間距為1 cm、pH=5.0的條件下,通電30 min,能去除97%的Cu2+,為最高處理效率。因此,最佳初始pH為5。

        2.2 電流密度的影響

        分別調(diào)節(jié)溶液的電流密度為 2、4、6、8、10 mA/cm2,在 pH=5.0,極間距為1 cm,電絮凝時間為30 min的條件下進(jìn)行試驗測定,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 電流密度對除Cu2+效果的影響

        由圖3可知,當(dāng)電流密度在2~6 mA/cm2范圍內(nèi)時,電絮凝對Cu2+的去除率逐漸增大,這說明在一定時間內(nèi),隨著電流密度的增加,導(dǎo)致了絮凝劑和OH-的增加,從而使Cu2+得到有效的去除。在電流密度為6 mA/cm2時,去除率達(dá)到了最大的98%。但在電流密度增加至8、10 mA/cm2時,電絮凝對Cu2+的去除率逐漸減小,造成這種情況的原因主要是因為隨著電流密度的增大,加速了鋁極板的鈍化,極板的腐蝕使起電氣浮作用的氣泡變大,對絮凝體的剪切作用越明顯,越易打碎絮體,造成Cu2+濃度升高。綜合考慮,最佳電流密度為6 mA/cm2。

        2.3 電極間距的影響

        分別改變鋁電極間距為 1、2、3、4、5 cm,在 pH=5.0,電流密度為6 mA/cm2,電絮凝時間為30 min的條件下進(jìn)行試驗測定,結(jié)果如圖4所示。

        圖4 電極間距對除Cu2+效果的影響

        由圖4可知,電極間距為1 cm時,Cu2+去除率最高,基本上已經(jīng)被完全去除。隨著電極間距增大,電絮凝對Cu2+的去除率逐漸有少許減小。電極間距大小影響電流,當(dāng)電極間距小,兩極板間電阻變小,電流強度變大,使絮凝劑和OH-增加,電絮凝處理效果好,但是能耗會大,并且過小的電極間距容易使浮渣堵塞絮凝池,極板間容易造成短路而損壞設(shè)備;而電極間距大,雖然能耗小,但是電絮凝效果會較差。綜合考慮,最佳電極間距為1 cm。

        2.4 電絮凝時間的影響

        在pH=5.0,電流密度為6 mA/cm2,極間距為1 cm的條件下,在不同的電絮凝時間下進(jìn)行試驗測定,結(jié)果如圖5所示。

        圖5 電絮凝時間對除Cu2+效果的影響

        由圖5可知,初期電絮凝去除速度很快,隨著時間變化,后期去除速度逐漸變緩。當(dāng)絮凝時間為30 min時,去除率達(dá)到最高的98.5%;后面繼續(xù)延長電絮凝時間,去除率基本沒有太大變化。主要原因是初期隨著時間延長,極板反應(yīng)產(chǎn)生的絮凝劑和OH-越多,電絮凝對Cu2+的去除越好;后期繼續(xù)延長時間,鋁板容易鈍化,其表面會形成一層疏松的膜層,阻礙鋁電極的溶解,導(dǎo)致去除率變化不明顯。綜合考慮去除效果和能耗,最佳電絮凝時間為30 min。

        3 結(jié)論

        (1)電絮凝法處理電鍍行業(yè)的含銅廢水效果顯著,能耗低,設(shè)備、操作簡單,電絮凝對Cu2+的去除率最高能到98.5%。

        (2)電絮凝對廢水中Cu2+的去除效果與溶液初始pH、電流密度、電極間距、電絮凝時間等因素有關(guān)。綜合能耗、實際操作條件等因素,電絮凝法處理含銅廢水的最佳工藝條件是:初始pH=5.0,電流密度為6 mA/cm2,電極間距為1 cm,處理時間為30 min。

        (3)通過改進(jìn)工藝以提高電絮凝法的處理效率和降低能耗,是當(dāng)前該技術(shù)的發(fā)展方向。隨著電化學(xué)的不斷深入研究,電絮凝在廢水處理中將會有更廣泛的應(yīng)用。

        [1]涂錦葆.電鍍廢水治理手冊[M].機械工業(yè)出版社,1989.

        [2]馮俊生,許錫煒,汪一豐.電絮凝技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2008,31(8):87-89.

        [3]宋均軻,錢斌.電絮凝技術(shù)在水處理中的應(yīng)用[J].廣州化工,2011,39(14):40-41,95.

        [4]國家環(huán)保局.水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版)[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002:344-399.

        [5]Kobya M,Hiz H,Senturk E,etal.Treatment of potato chips manufacturing wastewater by electrocoagulation[J].Desalination,2006,190(1/2/3):201-211.

        [6]Mouedhen G,Feki M,De Petris Wery M,etal.Behavior of aluminum electrodes in electrocoagulation process[J].Journal of Hazardous Materials,2008,150(1):124-135.

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