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        念生墾溝堆積體綜合治理效果

        2013-10-30 05:14:08
        陜西水利 2013年1期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)流洞堆積體明渠

        陳 劍

        (中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北公司 陜西 西安 710075)

        1 堆積體地形地貌

        念生墾溝堆積體位于金沙江中游某水電站壩前右岸的寬緩溝谷中,從前緣(金沙江邊)至后緣呈長“喇叭”型分布,高程從1500m至1700m,地形上大致以高程1610m為界構(gòu)成兩級(jí)緩坡臺(tái)地,屬?zèng)_積、洪積、坡積、冰磧和崩塌及滑坡堆積等混合成因的堆積體,堆積物厚度一般30m~60m,總方量約1.7×107m3,堆積體天然狀態(tài)處于穩(wěn)定狀態(tài)。堆積體前沿布置水電站導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠,底寬68m,底部高程為1500m,開挖成型邊坡為1∶1 和 1∶1.5。

        2 堆積體滑移過程及成因分析

        2.1 堆積體滑移過程

        2008年5月~8月,局部變形。右岸上游中線公路終端部位出現(xiàn)幾處邊坡鼓裂和路基開裂情況,EL.1690m平臺(tái)出現(xiàn)不均勻沉陷和未貫通小裂縫。主要成因?yàn)閷?dǎo)流洞進(jìn)口明渠開挖對堆積體進(jìn)行切腳開挖:6月、7月、8月共開挖1.1×106m3,明渠部位(堆積體前沿)最大切深約45m(EL.1565m→EL.1520m);

        2008年9月份開始,堆積體出現(xiàn)了不同程度大面積的變形和滑移現(xiàn)象。堆積體后緣處裂縫錯(cuò)臺(tái)30多cm,堆積體中部最大錯(cuò)臺(tái)也超過30cm,主滑區(qū)(強(qiáng)烈變形區(qū))水平位移速率最大約170mm/d。強(qiáng)烈變形區(qū)長度800m~900m,寬度180m~200m,厚度30m~60m,體積約9.0×106m3。主要原因?yàn)榉治鋈缦拢?/p>

        (1)導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠繼續(xù)開挖:2008年底,堆積體前緣部位明渠已開挖至1510m高程,形成一個(gè)近SN向的深槽,長約350m,開口寬300m,槽底寬90m,最深處與原始地形高差35m,導(dǎo)流洞明渠外側(cè)變坡部位開挖邊坡已基本形成,最高開挖邊坡坡頂高程1603.5m,高差93m,內(nèi)側(cè)邊坡仍在開挖之中。

        (2)堆積體沖溝、平臺(tái)堆渣:堆積體右側(cè)堆積了導(dǎo)流明渠棄渣,共1.0×105m3;堆積體右側(cè)中下部堆積了1.5×105m3的導(dǎo)流洞洞挖料,前緣堆積高度約10m;堆積體中部堆積棄渣約2.0×105m3。同時(shí)在堆積體后緣原規(guī)劃的1#承包商營地場地平整工作已完成,中、前緣部分為回填最大填方厚度15m~20m。

        (3)此時(shí),工區(qū)已經(jīng)是雨季,地表水增加,導(dǎo)致堆積體地下水位明顯上升。

        綜上,念生墾堆積體發(fā)生滑移,其主要成因是切腳、加載、地下水位升高及其它的如擾動(dòng)等因素造成的。

        3 堆積體綜合治理方案

        針對發(fā)生滑移的主要成因,采取了以下主要綜合治理措施:

        3.1 排水

        排水措施是念生墾溝堆積體治理的重要手段,排水設(shè)施包括地下與地表排水,降低地下水位對堆積體的穩(wěn)定有著很大的作用。地表排水主要采用排水孔、降水井、截水溝進(jìn)行,地下排水主要采用排水洞,共3層,分別布置于在堆積體下部EL.1564m、EL.1614m、EL.1645m,洞徑為4m×5m。

        3.2 減載

        (1)EL.1580m~EL.1700m之間堆積體減載,在堆積體EL.1580m設(shè)置平臺(tái),EL.1600m設(shè)置30m寬馬道,兩層之間坡度1∶2.5;EL.1600m以上在EL.1620m設(shè)置一臺(tái)寬度6m的馬道,開挖坡度為1∶2~1∶4。本區(qū)域減載總方量約1.5×106m3。

        (2)EL.1580m以下邊坡減載,本區(qū)域與導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠邊坡連接,與導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠開挖同時(shí)進(jìn)行,其水平開挖深度約20m~50m,平均綜合開挖坡比1∶3,該區(qū)域開挖的主要原則為清除坡面較為明顯的凸起,使坡面平順。該區(qū)域減載總量約 1×106m3。

        (3)堆積體左右側(cè)局部減載 5.7×105m3。

        3.3 抗滑支擋措施

        (1)導(dǎo)流洞明渠右側(cè)抗滑支擋措施。導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠位于念生墾溝堆積體上,明渠右側(cè)長320m,襯砌后底板高程EL.1500m,為保證明渠右側(cè)的念生墾溝堆積體在各種工況下的穩(wěn)定,沿明渠底板右側(cè)邊緣布置兩排抗滑樁,樁高在30m~48m之間,深入最低滑動(dòng)面以下13m~16m。EL.1510m高程以下堆積體厚17m~32m,在導(dǎo)流洞明渠底板以上至樁頂EL.1510m之間設(shè)置3排3000kN級(jí)預(yù)應(yīng)力錨索,錨索錨入強(qiáng)風(fēng)化、部分弱風(fēng)化基巖,長度50m~60m,形成樁錨結(jié)構(gòu)。根據(jù)抗滑樁受力特點(diǎn)及施工條件,抗滑樁D=2.2m,布置成兩排,樁頂使用鋼筋混凝土聯(lián)系梁進(jìn)行連接,中心間距4.4m,共布置抗滑樁88根(其中Ⅰ期74根,Ⅲ期14根)。在EL.1510.0m~EL.1530.0m之間邊坡上布置2000kN級(jí)預(yù)應(yīng)力錨索和貼坡混凝土,形成錨拉板結(jié)構(gòu),分擔(dān)滑動(dòng)力,另外也可防止堆積體從EL.1510.0m以上滑出。

        (2)EL.1600m高程抗滑支擋措施。在開挖形成的EL1600.0m高程平臺(tái)上布置抗滑樁,樁長在26m~50m之間,深入最低滑動(dòng)面以下10m~18m??够瑯缎褪讲捎脤?dǎo)流洞明渠右側(cè)采用的抗滑樁,孔徑為2.2m,在樁頂EL.1600m~EL.1595m之間設(shè)置2排2000kN級(jí)預(yù)應(yīng)力錨索,錨索錨入強(qiáng)風(fēng)化、部分弱風(fēng)化基巖,長度50m~60m,形成樁錨結(jié)構(gòu)。根據(jù)抗滑樁受力特點(diǎn)及施工條件,抗滑樁布置成兩排,兩排樁之間使用鋼筋混凝土聯(lián)系梁進(jìn)行連接,形成框架結(jié)構(gòu)受力,中心間距3m和4m,共布置抗滑樁100根(其中Ⅰ期41根,Ⅲ期59根),每根樁樁頂設(shè)置2000KN錨索,形成樁錨結(jié)構(gòu)。為增加抗滑力,在EL.1600.0m~EL.1640.0m之間邊坡上布置2000kN級(jí)預(yù)應(yīng)力錨索和貼坡混凝土,形成錨拉板結(jié)構(gòu)。

        (3)EL.1690m高程抗滑支擋措施。為了防止堆積體后緣部分的滑移體向下滑動(dòng)時(shí)傳遞至EL.1600.0m的抗滑樁和錨拉板,致使EL.1600.0m的抗滑支擋措施受力過大,破壞已經(jīng)形成抗滑支擋措施,于EL.1690m高程增加Ⅱ、Ⅲ期抗滑支擋措施,共設(shè)置26根截面尺寸為3m×5m和3m×6m鋼筋混凝土樁,每根樁頂設(shè)置2000kN、3000kN錨索,形成樁錨結(jié)構(gòu)。

        4 綜合治理前后監(jiān)測變化曲線及分析

        自堆積體滑移開始到綜合治理全部完成,對堆積體進(jìn)行全程監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測成果,分析堆積體的滑移狀態(tài),監(jiān)測成果如下∶

        監(jiān)測成果分析:監(jiān)測點(diǎn)最大水平位移為TP-09的16.653m,位移量較大的監(jiān)測點(diǎn)主要位移方向向金沙江邊位移;從觀測時(shí)間上看,2008年11月底之前呈等速變形,12月初變形速率逐漸增大,進(jìn)入加速變形,與導(dǎo)流明渠坡腳開挖和地下水變化有關(guān)。2009年1月以后位移速率明顯下降,變形趨緩。

        監(jiān)測成果分析:監(jiān)測點(diǎn)最大水位移出現(xiàn)在點(diǎn)TP24上,為5.838m,方向金沙江邊位移;2009年4月份變形速率非??欤?月初開始速率趨緩,變形逐漸平穩(wěn),這是因?yàn)?009年4月始實(shí)施了應(yīng)急回填壓腳處理措施。

        監(jiān)測成果分析:在2009年12月底導(dǎo)流明渠恢復(fù)開挖之前,堆積體表面變形速率在1mm/d以內(nèi),變形過程線平穩(wěn);2010年1月堆積體變形加速發(fā)展,平均位移速率為2.36mm/d,與導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠重新開挖有關(guān);2月初開挖完后位移速率逐步趨緩,位移速率在2.88mm/d以內(nèi);各高程抗滑樁的抗滑支擋作用較為明顯。

        監(jiān)測成果數(shù)據(jù)顯示:隨著綜合治理措施的全部完成,堆積體已經(jīng)穩(wěn)定,典型監(jiān)測點(diǎn)水平位移變化速率在0.18mm/d~0.33mm/d之間,變化不明顯,堆積體滑移得以控制。

        5 綜合治理后效果及結(jié)論

        念生墾溝堆積體地質(zhì)條件復(fù)雜,地下水位高且分布不均,在工程擾動(dòng)的情況下發(fā)生了變形滑動(dòng)。根據(jù)對堆積體滑動(dòng)原因的分析,主要采取的治理措施為三部分:卸載3.07×106m3,減少了滑動(dòng)體的“原動(dòng)力”,快速的降低滑動(dòng)速率;排水:通過截水溝、排水洞減排地表水和地下水,降低了地下水位,增大摩擦系數(shù);最大特點(diǎn)是通過抗滑樁和樁頂錨索聯(lián)合進(jìn)行分級(jí)支擋,在堆積體的上、中、下部分別進(jìn)行支擋,有效防止滑動(dòng)體作用力的傳遞,達(dá)到了控制滑移的目的。

        從監(jiān)測資料表明,綜合治理方案合理,有效的控制了念生墾溝堆積體的變形及破壞。導(dǎo)流洞進(jìn)口明渠最后一部分開挖過程中,1月中旬最大變形速率一度曾達(dá)到10.12mm/d,2月初開挖完后變形速率已減緩至2.88mm/d。經(jīng)過念生墾綜合治理措施的施工完成,后期的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示變化速率只有0.18mm/d~0.33mm/d,變化不明顯,堆積體滑移得以控制,堆積體綜合治理效果顯著。

        [1]楊再宏《念生墾溝堆積體監(jiān)測成果反饋分析》2010年3月.

        [2]鄧軍《水電站樞紐區(qū)安全監(jiān)測月報(bào)》2012年6月.

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