金致印,趙 明,王和平
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)
隨著無線通訊技術(shù)的飛快發(fā)展,其數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群头€(wěn)定性有了很大的提高,無線通訊產(chǎn)品因此變得日趨成熟。將無線通訊產(chǎn)品應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域可以簡化布線,降低故障率。由于無線通訊不拘泥于場地限制,因此在一些受環(huán)境所限的特殊場所,其優(yōu)越性更是得到充分體現(xiàn)。
天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠3200 m3高爐的出鐵場是將高爐內(nèi)鐵水排出的重要場所。出鐵場一共包括4個出鐵口,鐵口區(qū)域的主要設(shè)備有開口機(jī)、泥炮和移蓋機(jī)等。崗位工操作設(shè)備時由于在現(xiàn)場操作站操作受到操作站地理位置及環(huán)境的影響,使得通過操作站操作有很多局限性,降低了一次出鐵成功率。因此,現(xiàn)場操作需要在操作站操作的基礎(chǔ)上,改造為基于無線技術(shù)的遙控操作,可極大地提高爐前設(shè)備控制的準(zhǔn)確性和成功率,也極大地提高了設(shè)備和人身的安全性。
出鐵場出鐵時,開口機(jī)在機(jī)身大臂的旋轉(zhuǎn)作用下將開口機(jī)本體旋轉(zhuǎn)到出鐵通道的工作位置并且對準(zhǔn)鐵口。開口機(jī)小車進(jìn)給部分利用液壓馬達(dá)的推動力將打開鐵口所用的鉆桿鉆入鐵口。鉆入過程中通過對鉆桿的運動方式進(jìn)行選擇(旋轉(zhuǎn)方式或錘擊方式),使得鉆桿對堵在鐵口內(nèi)的炮泥進(jìn)行沖擊,從而將鐵口打開。鐵口完全打開后,開口機(jī)小車將鉆桿退回,同時爐缸內(nèi)的鐵水和爐渣通過鐵口流入鐵溝。開口機(jī)鉆桿的內(nèi)部可以通過充入水或空氣起到降溫和清洗鉆頭的作用。
待鐵口完全打開后,移蓋機(jī)在機(jī)械大臂的控制下被安放在出鐵溝前方,起到保護(hù)和減少污染的作用。
出鐵場堵口時,泥炮通過機(jī)身大臂的旋轉(zhuǎn)將本體移至鐵口處并將炮口對準(zhǔn)鐵口。通過對泥炮的炮缸向前擠壓,從而將耐火炮泥打入鐵口通道,直至將鐵口封住。以上就是一次完整的出鐵過程,由此可以看出開口機(jī)、泥炮和移蓋機(jī)是出鐵場的重要設(shè)備,對其控制的好壞將直接影響到高爐出鐵效率的高低。
現(xiàn)場操作站的位置處在鐵口的斜側(cè)方,當(dāng)利用開口機(jī)開鐵口及利用泥炮堵鐵口時,操作站內(nèi)的操作人員無法直接清楚地看到鐵口處的情況。此時需要由另一名員工站在操作站外向站內(nèi)人員利用手勢對其進(jìn)行指揮,由于無法用語言交流,遇到特殊情況時會出現(xiàn)指揮配合不能協(xié)調(diào)一致的情況。
因為操作站位置固定,站內(nèi)操作人員的可視范圍有限,所以指揮人員必須站在特定位置區(qū)域內(nèi)進(jìn)行指揮。如遇突發(fā)緊急情況,指揮人員有可能會遇到危險。
由于現(xiàn)場操作站內(nèi)開啟燈光后,站內(nèi)操作人員將無法清楚地看到指揮人員的手勢,故操作時通常關(guān)閉現(xiàn)場操作站內(nèi)燈光。因此操作人員進(jìn)行設(shè)備操作時對搖桿和按鈕的位置完全憑借經(jīng)驗處理,在某些條件下會有可能出現(xiàn)誤操作。
無線控制系統(tǒng)是由施耐德電氣公司生產(chǎn)的Quantum系列PLC以及Itowa公司生產(chǎn)的工業(yè)無線遙控器及接收器組成的。Quantum系統(tǒng)PLC集體積小巧和堅固設(shè)計于一體。因而,即使在最惡劣的現(xiàn)場環(huán)境使用,也能確保其高性價比及可靠的安裝運行[1]。工業(yè)無線遙控器是專門用來控制工業(yè)設(shè)備的遠(yuǎn)程無線遙控裝置。其有效控制范圍為半徑100 m的任何方位且不受障礙物的影響。無線遙控器上集成了對開口機(jī)、泥炮和移蓋機(jī)的幾乎全部操作指令。操作人員通過對無線遙控器進(jìn)行操作將控制信號傳輸給位于出鐵場電氣室內(nèi)的信號接收器,接收器與PLC的遠(yuǎn)程站連接,遠(yuǎn)程站通過RIO處理接口、RIO分支器以及F接頭與主站進(jìn)行連接,從而將信號傳送到PLC系統(tǒng)的CPU。CPU按照設(shè)定程序?qū)π盘栠M(jìn)行處理并輸出,開口機(jī)、泥炮和移蓋機(jī)等設(shè)備按照PLC的指令動作。由此達(dá)到了無線遙控控制的目的。無線控制系統(tǒng)中PLC遠(yuǎn)程站的硬件配置見圖1。
4.2.1 實時控制系統(tǒng)具備雙CPU控制、解碼回路,確保安全
圖1 無線控制系統(tǒng)中P L C遠(yuǎn)程站的硬件配置
當(dāng)無線遙控器啟動后,遙控器和接收器之間進(jìn)行實時的信號傳輸。也就是說無論是否按下指令按鈕,遙控器和接收器在接通電源后便已經(jīng)開始了通訊。
接收器被設(shè)計為雙CPU配置。一個CPU負(fù)責(zé)檢測所有指令信號及工作頻率,而另一個CPU負(fù)責(zé)工作指令的接收解碼。這樣的雙重防護(hù)設(shè)計加強了安全保障。當(dāng)遙控系統(tǒng)進(jìn)行自檢時,如果發(fā)現(xiàn)有同頻干擾或設(shè)備故障等異常情況,遙控系統(tǒng)為了讓設(shè)備緊急停車,可自行啟動被動急停程序。同時如果在系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)非設(shè)備原因的突發(fā)情況,遙控系統(tǒng)還為操作員配置了主動急停程序。操作員只需按下緊急按鈕,遙控系統(tǒng)僅需0.5 s便可關(guān)閉總設(shè)備的電源。
4.2.2 具備自動關(guān)閉功能
遙控器在工作時其操作指令信號實時地傳輸給接收器。當(dāng)接收器未能收到遙控器的有效信號時(遙控器供電不足,超出有效距離等),系統(tǒng)將自動關(guān)閉,遙控器無任何有效的操作輸出。
4.2.3 多頻道通訊
通常無線電委會批準(zhǔn)的可以作為工業(yè)遙控的頻點只有幾十個,一旦頻率被干擾,單頻點的遙控系統(tǒng)則會中斷通訊,因此生產(chǎn)就無法繼續(xù)正常進(jìn)行。Itowa公司針對此情況研發(fā)了智能頻道更換系統(tǒng)。在設(shè)備啟動之后先自動對工作頻道進(jìn)行檢測,如果頻道通過檢測確認(rèn)未被占用,遙控系統(tǒng)便能正常工作;如果頻道通過檢測發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被占用,那么智能頻道更換系統(tǒng)便自動地將另一個經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場未被占用的頻道作為工作頻道。
4.2.4 確保遙控器與被控制設(shè)備的一對一操作
在實際生產(chǎn)過程中,如果有另一臺相同頻率的遙控器正在進(jìn)行操作并進(jìn)入了自己遙控器對應(yīng)接收器的接收范圍,進(jìn)而將干擾手中的遙控器。針對這種情況,遙控器將利用內(nèi)置的智能頻道更換系統(tǒng)自動切換工作頻道,從而保證了所使用頻道不會被其他設(shè)備占用。同時該數(shù)值被記錄在微處理器中。經(jīng)過這樣處理后遙控器絕不可能啟動不屬于它自己的接收器。完全實現(xiàn)了遙控器與被控設(shè)備的一對一操作。
4.2.5 意外發(fā)生防誤操作功能
如果操作員不慎將已被激活的遙控器摔在地上,遙控器通過重力和撞擊感應(yīng)能立即自行關(guān)閉,防止了意外所引起的誤操作,確保了安全。
4.2.6 遙控器自動關(guān)閉功能
操作員若在一定時間間隔內(nèi)沒有對遙控器進(jìn)行操作,遙控器將自動關(guān)閉。
無線控制系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 無線控制系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)
4.2.7 電池低電量提示功能
遙控器上配有一個顯示電池狀態(tài)的指示燈。當(dāng)檢測到電池電量低時,電氣室內(nèi)的接收器開始響鈴,同時遙控器面板上的指示燈將開始閃爍,大約30 min后如果未更換電池,那么遙控器將關(guān)閉。
4.2.8 低維護(hù)成本
(1)接收器上裝有信號指示燈,可顯示系統(tǒng)運行狀態(tài)及故障原因。據(jù)此可判斷設(shè)備狀態(tài)并快速找出故障原因。
(2)設(shè)備外殼材質(zhì):含有玻璃纖維的工業(yè)塑料,耐高溫,抗磨損,防水蒸氣、粉塵,可清洗,易保養(yǎng)。
改造后,設(shè)備操作員無論是打開還是封堵鐵口均可獨立完成任務(wù),無需其他人指揮。
由于省去了指揮環(huán)節(jié),從而避免了由于指揮不當(dāng)引起的誤解;由于無需在現(xiàn)場操作站內(nèi)避光操作,操作可以在光線充足的位置進(jìn)行。
操作人員可選擇最佳角度,避開能見度差、污染嚴(yán)重的操作位置;杜絕操作員受有害氣體及高溫的侵害。
操作人員現(xiàn)在能夠?qū)崟r地看到鐵口處的情況,并根據(jù)經(jīng)驗快速作出反應(yīng),對設(shè)備的操作能夠做到連貫、準(zhǔn)確。操作人員可以及時對開口機(jī)鉆頭、鉆桿的氣霧冷卻進(jìn)行操作,根據(jù)開鐵口過程中鐵口的實時狀態(tài)來決定驅(qū)動鉆桿選用旋轉(zhuǎn)還是錘擊方式,在提高開口成功率的同時,降低了鉆頭和鉆桿的損耗,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
3200 m3高爐出鐵場無線控制系統(tǒng)自投入使用以來,運行穩(wěn)定、安全、可靠,受到了現(xiàn)場操作人員的一致好評。過去由于環(huán)境與視覺因素而導(dǎo)致的指揮配合不當(dāng)、突發(fā)情況反映不及時的問題得到了根本的解決。操作人員可以方便地攜帶著遙控器,自由地選擇視覺與安全俱佳的位置來實行操作。這樣既保證了安全操作,又大幅度提高了生產(chǎn)效率,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
[1]路鎮(zhèn),高源,吳樹濤.無線遙控設(shè)備在PLC控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計算機(jī),2010(4):63-64.