張宏進
(西山煤電集團 杜兒坪礦,山西 太原 030022)
西山煤電杜兒坪礦的地面固定瓦斯抽放站于2007年投入運行,運行現(xiàn)狀屬于一用兩備,抽放泵均選用2BEC72型的水環(huán)真空泵。因其屬于高瓦斯礦井,抽放瓦斯?jié)舛冗_到30%以上,并且濃度較穩(wěn)定,符合我國瓦斯二次利用條件,公司經(jīng)過市場調(diào)研,決定建設(shè)瓦斯發(fā)電廠,將礦井抽出的瓦斯進行二次利用發(fā)電,既能減少大氣污染,又能創(chuàng)收利潤增加效益,并可成為一項世界級的環(huán)保項目。2008年杜兒坪礦的瓦斯發(fā)電廠建成,一期工程共有3臺機組,裝機容量每臺7 100 kW,發(fā)電廠運行穩(wěn)定,直接接入了北石溝6 kV開閉所的Ⅱ段高壓開關(guān)柜8736上網(wǎng)發(fā)電,用于北石溝站的供電。隨著北石溝35 kV變電站2011年7月份的投入運行,瓦斯電廠的二期工程也在加緊進行,并于2011年11月份也在35 kV系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電,增加了四臺機組,目前共有7臺機組運行。隨著北石溝變電站的升壓改造的完工,瓦斯發(fā)電廠的二期工程也就正常投入運行。
瓦斯發(fā)電廠的二期工程投入運行后,新問題出現(xiàn)了。由于瓦斯發(fā)電廠發(fā)電機組增加了、對瓦斯抽放的要求更高了,只有保證抽放濃度和抽放量才能更好地保證發(fā)電機組的可靠運行。這就要求地面瓦斯抽放系統(tǒng)如何能夠避免跑氣、漏氣現(xiàn)象的發(fā)生,提高濃度、保證抽放量,更好地為電廠輸送所需的瓦斯。針對這一問題,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員對礦井的瓦斯抽采系統(tǒng)進行全面調(diào)研了解,發(fā)現(xiàn)井上下幾處存在漏氣現(xiàn)象,抽放站的φ377閥門在瓦斯抽放泵正常調(diào)研運行時,需開一定角度,我們通常開啟10°,保證泵的安全運行,不致使瓦斯從泵體溢出,進入泵房內(nèi),引起瓦斯超限斷電停泵現(xiàn)象的發(fā)生。這樣,抽放泵的運行是保證了,可是有一部分瓦斯就這樣白白地流走了。做為瓦斯利用的發(fā)電廠來說,這種瓦斯泄漏使發(fā)電廠感到可惜、心疼。帶著這一問題,一幫人又進行了現(xiàn)場調(diào)研試驗,發(fā)現(xiàn)開啟泵時φ377閥門需要開啟一定的角度,而在電廠機組全部啟動運行正常后,φ377閥門就可以關(guān)閉了,有可能把這一部分瓦斯也有效地加以利用。經(jīng)過近一年來的調(diào)研和試驗,這種方案運行效果良好,不僅保證了瓦斯抽放系統(tǒng)的安全運行,又能更加提高發(fā)電廠的經(jīng)濟效益。再運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)這種方法費時費力、不很可靠,運行人員總是要考慮φ377閥門的開啟關(guān)閉狀態(tài);每次在倒泵時,φ377閥門關(guān)的早了會導(dǎo)致瓦斯溢出停泵,造成停泵事故;關(guān)的晚了瓦期泄漏嚴重,白白地浪費掉,損失經(jīng)濟效益。因此,又需尋求良策。
杜兒坪礦機電科與瓦斯發(fā)電廠技術(shù)人員,多次現(xiàn)場調(diào)研探討、多方考慮后,決定采取一項更簡單有效的方案:決定在3號泵的φ377管道與3號泵的進氣管道之間進行連通,這樣可使泵運行過程中利用φ377管道排出的氣體進行回收,重新回到進氣管道內(nèi),形成閉式循環(huán)。具體方案,見圖1。從圖看出,在φ377排氣管路側(cè)與泵進氣管路之間連接了一個門形短路管。這個門形短路管的安裝位置是非常重要的,它須安裝在3號泵的φ377管路與進氣管路側(cè),才能使泵體內(nèi)溢出的氣體倒流回進氣管路中進行重復(fù)利用。故在新增的門形短路管靠近φ377側(cè)和進氣管路側(cè)各安裝一個球閥,安裝位置需選擇合適,人員操作還得便利。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研后,球閥的安裝用于控制兩個管路間的連通與否,作為可調(diào)節(jié)設(shè)備。這樣改造后,在泵正常開啟時和運行中,運行泵的φ377開啟10°左右,兩臺備用泵的φ377開啟20°左右;運行人員即便是倒泵過程中忘了閥門的操作,也不會影響到泵的安全運行,瓦斯?jié)舛纫粯幽艿玫奖U?。既保證抽放泵的安全運行,又不使瓦斯白白浪費,得到了更好的效果。
圖1 提高瓦斯利用率的方案簡圖
門形短路管安裝完畢后,為了便于監(jiān)測,我們在門形短路管上安裝了一個氣體壓力計,直接用軟管引至抽放泵旁,運行人員巡檢泵的同時,可方便觀察到管內(nèi)的壓力顯示,判斷門形短路管的運行狀態(tài),一但發(fā)現(xiàn)壓力變化或沒有壓力時,要及時檢查新增門形短路管和新增兩個閥門的開啟、運行狀態(tài);并要及時用瓦斯檢測儀測量泵房內(nèi)的瓦斯?jié)舛?,判斷是否有瓦斯從泵體內(nèi)溢出,若泵房內(nèi)瓦斯?jié)舛瘸^0.5%就須采取相應(yīng)的泵房通風(fēng)措施,以確保抽放泵的安全運行。
改造之后,北石溝抽放站的運行一直很穩(wěn)定,沒有因為泵體內(nèi)瓦斯的涌出而造成停泵事故,并且φ377閥門的操作次數(shù)明顯降低,減輕了運行維護中的工作量。這樣改造后的效果,主要表現(xiàn)在發(fā)電廠的運行中,供氣質(zhì)量有了保障,基本沒有因為瓦斯供給問題而造成停機事故,并且比原來的濃度有所上升;使發(fā)電廠二期工程的4臺發(fā)電機組全部可靠運行,井下的熱風(fēng)供給和職工宿舍的取曖問題有了保障。從抽放站到瓦斯發(fā)電廠來說,這一技術(shù)改造,把幾年來存在的問題得到了較好解決,使得我礦的抽放和發(fā)電工作雙雙豐收。
經(jīng)過一年來的運行表明,所述改造技術(shù)可在任何煤礦瓦斯發(fā)電項目得到推廣,減少了瓦斯損失量,提高了電廠的效益,保障了抽放泵的安全運行,對經(jīng)濟效益和安全生產(chǎn)都有很好效果。