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        鋼卷尺尺帶熱處理生產線改造

        2013-10-11 03:11:12閆志新徐彥玲楊明亮
        哈爾濱軸承 2013年4期
        關鍵詞:卷尺爐體水冷

        閆志新,徐彥玲,楊明亮

        (1.哈爾濱普利森量具有限公司,黑龍江 哈爾濱150016;2.哈爾濱軸承集團公司 經營發(fā)展部,黑龍江 哈爾濱 150036;3.哈爾濱哈軸精密軸承制造有限公司,黑龍江 哈爾濱 150036)

        1 前言

        鋼卷尺是日常生活和工作中廣泛使用的一種測量工具。鋼卷尺尺帶材料為50#優(yōu)質碳素鋼,厚度為0.2mm,寬度為10mm和13mm兩種。熱處理是鋼卷尺生產中的關鍵工序,其質量的好壞直接關系到鋼卷尺的質量。原鋼卷尺熱處理生產線內部結構存在著某些影響環(huán)境和操作者健康、產品質量和生產效率等問題。針對以上問題,結合有關理論和平時積累的經驗,對尺帶熱處理生產線做了相應的改進。實踐證明,改進后的生產線生產出的尺帶質量和生產效率有了很大提高。

        2 原尺帶熱處理生產線介紹

        該生產線是將除油后的尺帶條料(厚度為0.20mm,50#優(yōu)質碳素鋼帶)進行加熱、保溫、冷卻(淬火)和加熱、保溫(回火)、收卷的設備。

        2.1 生產線工作程序

        將盤狀尺帶放入尺帶卷出裝置后,尺帶穿入淬火爐,在爐內運行過程中被加熱,當?shù)竭_爐子出口端時尺帶加熱完畢,進入尺帶水冷模進行淬火,然后進入回火爐,回火后由尺帶卷曲裝置將尺帶纏繞成盤完成熱處理工序。

        2.2 生產線組成、生產能力及質量要求

        (1)該生產線包括:卷出裝置、淬火爐、水冷模、回火爐、尺帶牽引裝置、尺帶卷取裝置等部分。

        (2)輔助設備及系統(tǒng)包括:點焊機、砂輪機、維修設備用吊車等。

        (3)設備生產能力: 3條尺帶(寬度10.00~13.00mm)連續(xù)生產,設備運行速度5.5~6m/min。

        (4)尺帶經熱處理(淬火+回火)后應達到的質量要求:

        (a)尺帶硬度:38~42HRC。

        (b)尺帶不應有卷邊、扭曲、側彎等現(xiàn)象,達到國家標準要求。

        (c)彈性:尺帶繞基圓直徑35mm的鋼棒加牽引力49N繞一周以上(≥360°),尺帶展開后仍保持原來形狀。

        2.3 淬火爐

        爐體外殼用3mm鋼板加工,維修口位于爐體最上部,維修時需打開維修口蓋板。加熱腔采用分體式,由三個組成。尺帶在加熱腔中運行,加熱絲纏繞在瓷管周圍,加熱爐內填滿玻璃絲棉作為保溫層,如圖1 所示。

        圖1 淬火爐剖面示意圖

        2.4 熱處理工藝

        熱處理工藝曲線見圖2 所示。50#優(yōu)質碳素鋼的組織轉變成均勻奧氏體時的溫度大約在850~900℃,因此加熱溫度應選擇在此范圍內。

        圖2 尺帶熱處理工藝曲線

        3 原生產線存在的問題

        (1)由于加熱絲工作中易高溫熔斷,熔斷后維修更換必須要打開爐體最上部的蓋板,將玻璃絲棉全部取出,才能更換新的加熱絲(見圖1)。更換過程中玻璃絲棉極易飛揚到空氣中,嚴重污染環(huán)境,危害操作人員的身體健康,且更換時間長,影響生產進度。

        (2)原淬火爐加熱腔為分體式,各加熱腔為獨立空間,三根尺帶在各自的加熱腔中運行(見圖1)。此方法的缺點是各加熱腔溫度難以保持一致,使尺帶加熱溫度不同,導致熱處理后的尺帶達不到所需的要求。

        (3)淬火用水冷模采用固定式水箱冷卻,當生產線運行一段時間后,水箱內的溫度升高(可達60-70℃),不符合淬火條件,使尺帶淬火后硬度達不到要求。要克服這種現(xiàn)象就要勤更換水箱里的熱水,從而增加了勞動強度并影響了工作效率。

        (4)生產線只能同時處理三條尺帶,生產效率低(見圖1)。

        (5)由于加熱爐內存在空氣,尺帶加熱時產生氧化現(xiàn)象,影響質量。

        (6)淬火爐長度短,為2.5m。在尺帶運行速度恒定的前提下,由于加熱爐長度短,要使尺帶達到理想淬火溫度850~900℃,勢必要提高爐溫,可達1000℃以上,導致淬火爐內加熱絲易熔斷;并且由于爐腔短,加熱時間短,尺帶加熱不均勻,導致尺帶淬火后硬度不均勻。

        4 改進措施

        針對上述存在的問題逐條改進,內容如下。

        (1)將上蓋板封死,爐體分為上下兩體,從中間打開。維修時減少了玻璃纖維對人體和環(huán)境造成的危害,同時節(jié)省了維修時間(見圖3)。

        (2)將分體式加熱腔改為整體式(見圖3),使尺帶在一個加熱腔中運行加熱,克服了加熱溫度不一致的缺點。

        圖3 改進后淬火爐剖面示意圖

        (3)采用水循環(huán)的方式(見圖4),增加了淬火用水的容量和流動性,使水冷模的冷卻水循環(huán)使用。從水冷模出來的熱水經冷卻后進低位水箱,降低了水溫,使其符合淬火溫度要求。

        圖4 水冷模水循環(huán)系統(tǒng)

        圖5 改造后尺帶熱處理生產線示意圖

        (4)采用四條尺帶同時熱處理(見圖3),提高了生產效率。

        (5)在淬火爐入口處設置酒精滴注裝置(見圖5 ),向尺帶表面滴注酒精。當表面帶有酒精的尺帶進入加熱爐后會產生燃燒現(xiàn)象,消耗掉爐內的氧氣,避免了尺帶氧化,保證了尺帶質量。

        (6)尺帶的運行速度為5.5~6m/min,爐體在2.5m的基礎上加長1.5m,達到4m,以保證尺帶不低于所要求的運行速度通過加熱腔,獲得足夠的加熱時間。

        改造后尺帶熱處理生產線見圖5 所示。

        5 結束語

        經過以上的改進,使尺帶熱處理生產線效率提高,節(jié)省了設備維修時間,減少了環(huán)境污染和人身危害,且產品質量穩(wěn)定,廢品減少,是一條切實可行的設備改造之路。

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