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        核電廠發(fā)電機(jī)定子冷卻水處理技術(shù)探討

        2013-10-08 03:04:58楊挺雷水雄許兆洋
        中國(guó)科技信息 2013年17期
        關(guān)鍵詞:溶解氧核電廠冷卻水

        楊挺 雷水雄 許兆洋

        中核核電運(yùn)行管理有限公司二廠

        前言

        近年來(lái)隨著核電運(yùn)行機(jī)組和裝機(jī)容量的增加,頻繁出現(xiàn)定子空心銅導(dǎo)線腐蝕和絕緣引水管堵塞,導(dǎo)致定子冷卻水控制流量下降故障,如秦山二廠1號(hào)機(jī)組在108大修結(jié)束后,出現(xiàn)發(fā)電機(jī)定子冷卻水流量下降以及定子進(jìn)出口壓差逐漸增大異常情況。檢查發(fā)現(xiàn)定子冷卻水系統(tǒng)的Cu含量有明顯上升,最大到27ppb,比正常運(yùn)行期間5ppb高很多,因不滿足機(jī)組運(yùn)行的要求引起停機(jī)。大亞灣核電廠也出現(xiàn)過(guò)同樣的問(wèn)題??梢?jiàn),發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)的安全運(yùn)行直接影響和威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定,因此,通常對(duì)定子冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)控制要求如下:

        1) 較低的電導(dǎo)率;

        2) 減少雜質(zhì)離子的進(jìn)入和降低系統(tǒng)中的雜質(zhì);

        3) 不發(fā)生發(fā)電機(jī)空心導(dǎo)線內(nèi)沉積結(jié)垢,避免堵塞。

        1 發(fā)電機(jī)定子冷卻水的水質(zhì)要求

        2010 年,電力行業(yè)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)對(duì)《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水及其系統(tǒng)技術(shù)要求》進(jìn)行升版,并于 2011 年 5 月 1 日起執(zhí)行。新的標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定:發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水應(yīng)采用除鹽水或凝結(jié)水。當(dāng)發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)凝汽器有循環(huán)水漏入時(shí),內(nèi)冷卻水的補(bǔ)充水必須用除鹽水。水質(zhì)要求見(jiàn)表1。

        表1 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)[1]

        從新標(biāo)準(zhǔn) DL/T801-2010 可以看出,新的電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),更加突出對(duì)定子冷卻水系統(tǒng) pH 的控制。

        2 定子冷卻水處理方式

        DL/T201-2010《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》關(guān)于發(fā)電機(jī)定子冷卻水的控制參數(shù)為pH、電導(dǎo)率、Cu含量、溶解氧等,其中影響系統(tǒng)腐蝕的參數(shù)主要為pH和溶解氧。

        2.1 注入堿液

        注入堿液的方法安全可靠并被國(guó)外制造商作為標(biāo)準(zhǔn)方法,常見(jiàn)的注入堿液法為直接用含少量氨的凝結(jié)水給定子冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)水,達(dá)到提高定子冷卻水系統(tǒng)pH目的。優(yōu)點(diǎn):方式簡(jiǎn)單易行,已在很多火電廠采用,田灣核電也采用此方式(注:田灣核電站正常運(yùn)行期間凝結(jié)水精處理系統(tǒng)保持運(yùn)行,氨含量相對(duì)較低,補(bǔ)水pH接近9.0)。缺點(diǎn): CEX氨含量高,補(bǔ)水對(duì)定子冷卻水pH有較大影響,pH波動(dòng)較大。

        2.2 離子交換一加堿堿化法

        用除鹽水作內(nèi)冷水,在除鹽床下游加入0.1%~1%的氫氧化鈉溶液,以秦山二廠為例, 2012年4月增加了氫氧化鈉加入裝置,截至12月底,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)冷卻水pH保持在8.5±0.2,電導(dǎo)率保持在1.0±0.2μs/cm范圍內(nèi),銅含量從4.5ppb降到1.0ppb以下,定子冷卻水堿化樹(shù)脂床進(jìn)口鈉離子濃度維持在30ppb左右,床出口鈉離子最高2.9ppb。但由于該方式是直接加入強(qiáng)電解質(zhì)NaOH,對(duì)運(yùn)行指標(biāo)的控制和設(shè)備可靠性的要求都較高。

        2.3 低氧控制方式

        《透平型同步電機(jī)技術(shù)要求》(GB/T 7064—2008)附錄D中規(guī)定:如果電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)中含氫量(體積含量)超過(guò)2%,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)電機(jī)的監(jiān)測(cè);若超過(guò)10%應(yīng)立即停機(jī)處理。這就要求,用氮?dú)鈱?duì)定子冷卻水箱頂部小流量連續(xù)吹掃或保持一定壓力,這樣既可保證含氫量不超標(biāo),也可使定子冷卻水系統(tǒng)低氧含量滿足標(biāo)準(zhǔn)。為保證水箱頂部氫氣不超標(biāo)(<2%),確保定子冷卻水中溶解氧含量滿足技術(shù)規(guī)范(≤30ppb),建議對(duì)水箱頂部采用氮?dú)庑×髁浚?00L/h左右)連續(xù)吹掃,既保證水箱頂部氫氣含量滿足規(guī)范,也保證定子冷卻水中溶解氧含量小于30ppb。同時(shí),采用連續(xù)吹掃模式后,正常運(yùn)行期間運(yùn)行人員可以不必再進(jìn)行定期吹掃,減少工作量。目前,秦山三期、大亞灣核電都已實(shí)施此方法,氫氣控制在2%以下,定子冷卻水溶解氧在10ppb以下。其缺點(diǎn)是增加氮?dú)庀牧?,增加生產(chǎn)成本。

        3 定子冷卻水系統(tǒng)化學(xué)清洗

        腐蝕產(chǎn)物(主要是氧化銅/氧化亞銅)沉積引起阻塞也是常見(jiàn)問(wèn)題。發(fā)電機(jī)空心導(dǎo)線內(nèi)部結(jié)垢, 銅腐蝕產(chǎn)物在空心導(dǎo)線的內(nèi)表面沉積, 如不及時(shí)處理, 可能導(dǎo)致發(fā)電機(jī)繞組嚴(yán)重?fù)p壞。最簡(jiǎn)便的方法是用水作正反沖洗,如果正反沖洗仍解決不了,唯一的辦法只能考慮化學(xué)清洗。在國(guó)內(nèi)不少電廠,包括核電廠都進(jìn)行過(guò)化學(xué)清洗來(lái)消除缺陷,美國(guó)sanofore(評(píng)估專家Oscar所在電廠)2/3號(hào)機(jī)組都已經(jīng)進(jìn)行過(guò)兩次化學(xué)清洗。

        但是,由于空心銅導(dǎo)線的截面小, 其內(nèi)壁結(jié)垢的總量又不是很明確, 洗下的垢物是否會(huì)在空心導(dǎo)線內(nèi)造成堵塞, 這是我們不得不面對(duì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。制定化學(xué)清洗方案就必須充分考慮這些因素, 并盡可能把風(fēng)險(xiǎn)值控制到最低。國(guó)內(nèi)某核電廠1#機(jī)組已連續(xù)化學(xué)清洗兩次,效果不是很好,已決定不再化學(xué)清洗。

        4 檢修期間的保養(yǎng)

        檢修期間對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組線棒的保養(yǎng)非常重要,尤其沿海地區(qū)電廠,由于環(huán)境氣候潮濕,鹽分較高,如果不對(duì)其進(jìn)行良好的保養(yǎng),容易導(dǎo)致線棒氧化腐蝕。目前,所建核電廠大多處在沿海地區(qū),許多電廠都已經(jīng)推動(dòng)檢修期間汽輪發(fā)電機(jī)定子繞組的全程保養(yǎng)工作。主要方式如下:

        1)補(bǔ)充除氧水:大修機(jī)組恢復(fù)前系統(tǒng)補(bǔ)水直接從相鄰機(jī)組引除氧水,或采用膜除氧裝置除氧,目前在大亞灣和秦山二廠都有應(yīng)用。

        2)干燥空氣吹掃保養(yǎng):干燥空氣吹掃是在發(fā)電機(jī)排水結(jié)束后,從定子繞組冷卻水的總進(jìn)出口進(jìn)行吹掃,除去內(nèi)部殘留積水,使相對(duì)濕度控制在3.7%左右,壓力以不超過(guò)運(yùn)行期間氫側(cè)壓力為準(zhǔn),避免造成線棒的擠壓和損傷提高吹掃效率,吹掃方式可采用恒壓直流式、恒壓逆流式、脈沖吹掃式等方式,壓力從低到高,氣量由小到大,方向頻繁切換,盡可能縮短空芯銅導(dǎo)線在潮濕環(huán)境下的暴露時(shí)間。

        3)充氮?dú)獗pB(yǎng):定子回路檢修結(jié)束后距離機(jī)組啟動(dòng)還有一段時(shí)間,在此期間保持系統(tǒng)密閉,充入高純氮?dú)饩S持一定正壓進(jìn)行保養(yǎng),從而確保銅表面氧化物處于穩(wěn)定的貧氧環(huán)境,避免運(yùn)行期間生成的Cu2O保護(hù)膜轉(zhuǎn)變?yōu)镃uO,減輕因氧化物晶型轉(zhuǎn)變而造成的氧化物剝落。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        定子冷卻水系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物(主要是氧化銅/氧化亞銅)沉積引起阻塞是電廠常見(jiàn)問(wèn)題,化學(xué)清洗只是一種補(bǔ)救措施。為了盡可能降低系統(tǒng)腐蝕,避免故障重復(fù)發(fā)生,我們建議對(duì)定子冷卻水采用堿化+低氧控制方式,將其最優(yōu)化,使定子冷卻水系統(tǒng)水pH值提高至8~9,使水呈堿性,這樣就有效地控制了沉淀形成,并將主回路水的氧含量保持在10μg/L~30μg/L,可避免轉(zhuǎn)子絕緣管內(nèi)形成導(dǎo)電層。此外,在定子冷卻水系統(tǒng)停運(yùn)或檢修期間,實(shí)施發(fā)電機(jī)定子繞組的全程保養(yǎng)工作,盡可能降低發(fā)電機(jī)定子繞組的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),確保發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]DL/T801—2010 大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求.北京:中國(guó)電力出版社,2011

        [2]喻亞.非大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)量管理與控制技術(shù).湖北電力, 2005年12月 第29卷增刊

        [3]劉斌,吳迪等.水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)定子線棒的停用保養(yǎng).腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),2009年5月,第21卷第3期

        [4]劉海青.發(fā)電機(jī)定子冷卻水出入口壓差異常原因及處理.東北電力技術(shù),2010年第6期

        [5]聞人勤.發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水銅導(dǎo)線腐蝕的原因及影響因素分析[J].華北電力技術(shù),2003(3):15-17.

        6]曾德勇.水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)的堿性運(yùn)行及影響因素[J].中國(guó)電力,2001,34(6):24-27,34.

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