袁新武 張建洪
(寧波獅球通風(fēng)機電有限公司,浙江寧波315191)
當(dāng)前,在暖通制冷行業(yè),外轉(zhuǎn)子電動機應(yīng)用很普遍。就目前各大生產(chǎn)廠家的工藝和設(shè)備,加工定子兩端的軸承室,無法通過一次裝夾完成,必須要換一次裝夾才能完成加工。這給加工帶來很大的誤差。如此,有2個形位公差無法得到保證:一是2個軸承室之間的同軸度,另一個是定子鐵心外圓相對于2個軸承室的同軸度。所以有必要研制一種新設(shè)備,使其能通過一次性裝夾完成加工過程。這樣既能保證加工精度,又能減少裝夾時間,提高加工效率。
定子結(jié)構(gòu)如圖1所示,定子鐵心5與漆包線4、絕緣材料3等制作成定子電樞后,與空心端蓋1過盈配合,端蓋上有2個軸承室。
目前國內(nèi)各生產(chǎn)廠家的加工方法是先加工好端蓋的所有尺寸,再壓入定子電樞,最后將軸承壓入端蓋,完成定子裝配。加工端蓋的工序如下:
先用普通數(shù)控車床三爪夾住φF的位置(如圖2),車出軸承室φB和過盈配合尺寸φD,換裝夾,夾住φD的位置,車出另一軸承室φA。
上述加工方法存在如下幾個不足:
(1)需要換裝夾加工另外一個軸承室。這將導(dǎo)致很大的加工誤差。根據(jù)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,如果不用百分表校準(zhǔn),換裝夾帶來的跳動誤差大約是0.1 mm,即使用百分表校準(zhǔn),換裝夾帶來的跳動誤差也有0.05 mm左右。如此大的誤差根本無法滿足圖2中的設(shè)計需求。同時,換裝夾嚴(yán)重降低了產(chǎn)品的加工效率。
(2)過盈配合導(dǎo)致軸承室尺寸變化。先加工好端蓋的所有尺寸,再壓入定子電樞,這一順序很不合理。這將導(dǎo)致軸承室尺寸發(fā)生變化。由于端蓋是鑄造鋁合金材料,質(zhì)地較軟,而定子鐵心是硅鋼材料,質(zhì)地相對較硬,所以二者過盈配合后,端蓋變形較嚴(yán)重,直接影響了軸承室的尺寸。
針對上述不足,我們提出一種全新的加工工藝。首先,修改端蓋鑄造模具,將定子檔尺寸(圖2中的φD)改到剛好與定子鐵心內(nèi)圓過盈配合,不用再加工。將端蓋毛坯壓入電樞的定子鐵心內(nèi)圓。研制一種雙端車床,能裝夾住圖2中φC的位置,雙刀架兩邊同時加工兩個軸承室(φA和φB)。我們研制的雙端車床如圖3所示。
液壓夾頭設(shè)計成楔型,液壓油從左邊進右邊出為松開工件,從右邊進左邊出為夾緊工件。驅(qū)動電動機通過皮帶帶動液壓夾頭旋轉(zhuǎn)。將定子鐵心外圓裝入液壓夾頭,夾緊后,啟動驅(qū)動電動機,定子跟著旋轉(zhuǎn),再啟動兩臺伺服電動機,兩個刀架兩邊同時進行車削,完成兩端軸承室的加工。
經(jīng)過上述工藝改進后,能成功解決問題。
(1)端蓋不用車定子檔(圖2中的φD),節(jié)約了成本和工時。(2)不用換裝夾加工。由于雙端車床是以鐵心外圓為基準(zhǔn),兩端同時車加工,所以圖2中的兩個同軸度要求都能得到保證。(3)加工的尺寸精度高,不會變化。由于是先配合好,再加工軸承室,因此軸承室尺寸能得到保證,不會發(fā)生變化。通過使用我們研制的雙端車床,3個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:兩個軸承室的同軸度為0.01 mm,鐵心外圓相對兩軸承室的同軸度為0.02 mm。(4)節(jié)約了成本,提高了加工效率。使用老工藝每天8 h產(chǎn)量大約為300件,每件單價為0.4元。換用新工藝后,8 h產(chǎn)量大約為800件,加工費用降低為0.2元。加工成本降低了一半,工人工資上漲了1/3,實現(xiàn)了雙盈。
相對同型號的內(nèi)轉(zhuǎn)子電動機,外轉(zhuǎn)子電動機效率更高,噪聲更低。因此外轉(zhuǎn)子電動機當(dāng)前被廣泛應(yīng)用。但是,圖2所示的兩個同軸度要求,一直困擾外轉(zhuǎn)子電動機生產(chǎn)廠家。通過研制專用雙頭車床,成功解決了上述問題,滿足了設(shè)計需求。同時大大提高了生產(chǎn)效率,取得了非常好的效果。
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