宋仁委,王洪營,宋肖盼
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)
河南心連心化肥有限公司為國家百萬噸化肥生產(chǎn)基地,擁有125萬t尿素、60萬t復合肥和30萬t甲醇的年生產(chǎn)能力。隨著時間的推移,心連心公司成本領(lǐng)先優(yōu)勢已從2007年的25%銳減至2011年的3%,總成本領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標越來越難完成,在原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項目建設(shè)期間,成本降低的重點更多的需要放在流程及管理的改善方面,本公司一分廠車間建議對變壓吸附脫碳工藝進行改造,通過將變壓吸附系統(tǒng)二段的逆放氣進行回收來降低成本。
本公司變壓吸附脫碳采用行業(yè)應用較多的兩段法抽真空工藝,經(jīng)過系統(tǒng)一段凈化的混合氣進入二段吸附塔繼續(xù)凈化,凈化后的氣體送往后工段生產(chǎn)合成氨。此時吸附塔內(nèi)仍有一定量的氣體,需要進行排放降壓使吸附劑恢復活性以便繼續(xù)使用,而在這個階段從吸附塔底部排出的氣體則稱為逆放氣。
改造前脫碳變壓吸附二段的逆放氣分為逆放一和逆放二兩個過程,其中逆放一用于一段升壓,逆放二氣放入小氣柜去吹風氣回收;改造后變壓吸附二段逆放初期將逆放一初期壓力稍高氣體部分回收至壓縮機一入,剩余氣體用于一段升壓,并根據(jù)去一段升壓氣量調(diào)整回收到一入的時間,最終達到全部逆放氣回收,正常生產(chǎn)情況下系統(tǒng)第二段的逆放氣不再送往吹風氣燃燒。
變壓吸附脫碳自動化程度較高,對現(xiàn)場管道進行改造后,在微機操作時序上也應做相應調(diào)整。變壓吸附脫碳分為單雙兩個系列,以下為不同序列運行時的調(diào)整方案。
當單雙兩個系列都運行時,每個分周期共12小步,其中第 4、5、6、7小步為 6D(6均降)狀態(tài),第 7小步時6D塔程控閥全部處于關(guān)閉狀態(tài),因此可利用該小步作為新增程控閥和逆放閥開啟時間將逆放氣送往11#NH壓縮機一入,為了不影響第6小步程控閥關(guān)閉,新增程控閥延遲3 s后開啟。其它部位功能不變。
當一個系列運行時,每個分周期共12小步,其中第12小步為5D(5均降)狀態(tài),第1小步時5D塔程控閥全部關(guān)閉,因此可利用該小步作為新增程控閥和逆放閥開啟時間將逆放氣送往11#NH壓縮機一入,為了不影響第1小步程控閥關(guān)閉,新增程控閥延遲3 s后開啟。其它部位功能不變。
變壓吸附氣體分離技術(shù)是依靠壓力的變化來實現(xiàn)吸附與再生的,因此要回收氣體多,氣體損失小需盡量做到放空壓力低。
工藝流程進行改造后,運行效果良好,產(chǎn)品氣純度以及氣體回收率都得到提高。
圖1 改造前流程示意圖
圖2 改造后流程示意圖
表1 改造前后對比
另外改造投用后保證了變壓吸附二段,有效氣體能夠得到進一步的回收,提高了氣體利用效率;增加了變壓吸附二段吸附劑再生渠道,保證了變壓吸附二段的再生效果;變壓吸附脫碳現(xiàn)場廢氣放空量減少了2 000 m3/h,使現(xiàn)場環(huán)境得到了改善。
經(jīng)過改造后,系統(tǒng)運行良好,大大地節(jié)約了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟效益顯著。