崔鴻偉,李春峰,田紀(jì)云
(河南省鄭宏恒泰(新密)煤業(yè)有限公司, 河南 新密市 452370)
隨著開采深度的加大,瓦斯災(zāi)害也隨之嚴(yán)重,現(xiàn)已成為制約煤礦高效高采的主要問題。瓦斯排放半徑相交并實施連管抽采,對治理礦井瓦斯具有重要意義。大量的研究結(jié)果表明:煤體內(nèi)應(yīng)力及時轉(zhuǎn)移、煤中瓦斯及時排放和增強(qiáng)煤體強(qiáng)度都能有效預(yù)防瓦斯災(zāi)害的出現(xiàn)。因此,采用預(yù)抽采瓦斯方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)觀念上的通過通風(fēng)解決瓦斯問題是一個技術(shù)、觀念以及管理方面的很大轉(zhuǎn)變。
某礦核定生產(chǎn)能力0.6Mt/a,實際生產(chǎn)能力0.43Mt/a。開拓方式為斜井單水平上下山開拓,中央邊界抽出式通風(fēng)方式。2011年礦井測定相對瓦斯含量3.40m3/t,絕對瓦斯含量1.98m3/min。自2012年掘進(jìn)13200工作面以來,掘進(jìn)頭時常出現(xiàn)煤炮、瓦斯超限等現(xiàn)象,為保證絕對的生產(chǎn)安全、提高掘進(jìn)能力,通過現(xiàn)場試驗確定超前排放鉆孔排放半徑,實施超前排放鉆孔連管抽放瓦斯,對掘進(jìn)頭瓦斯進(jìn)行連管抽放,達(dá)到降低瓦斯含量、消除災(zāi)害現(xiàn)象的目的。
該礦綜掘隊施工13200進(jìn)風(fēng)巷,為低瓦斯工作面,煤層厚度平均6.17m,傾角8°~16°,設(shè)計長度350m,巷道為矩形斷面,高度2.8m,寬度4.3m。自2012年,掘進(jìn)頭時常出現(xiàn)煤炮、瓦斯超限,打鉆過程中出現(xiàn)卡鉆、頂鉆等現(xiàn)象,受這些因素制約,掘進(jìn)速度較慢,效率低。
瓦斯來源,一是來自本煤層深部瓦斯;二是鄰近工作面回采后采空區(qū)瓦斯。
根據(jù)本礦實際情況,現(xiàn)只確定Φ75mm排放鉆孔排放半徑?,F(xiàn)場采用2種確定排放鉆孔排放半徑的方法。
2.1.1 鉆孔瓦斯流量法
預(yù)在煤巷掘進(jìn)迎頭布置5個相互平行的鉆孔,4個測量鉆孔(編號2#、3#、4#、5#),1個超前排放鉆孔(1#,直徑為75mm),各鉆孔布置如圖1所示。具體步驟如下:
(1)首先在煤巷掘進(jìn)迎頭布置4個相互平行的測量鉆孔(2#、3#、4#、5#),孔徑42mm(也可以打Φ75mm),孔深10~15m,間距如圖1所示;
圖1 鉆孔流量法測定排放半徑示意
(2)每一個要測量瓦斯變化的鉆孔,打完立即進(jìn)行封孔,封孔時保證抽放室長度不小于l.5m,封孔長度一般不小于3m;
(3)鉆孔密封之后,測量鉆孔瓦斯涌出量,并每隔2min測定1組數(shù)據(jù),每組測孔次數(shù)不低于5次;
(4)按計劃位置,平行于測量孔打1個超前排放鉆孔(1#),在施工超前排放鉆孔的過程中,記錄鉆孔的長度、時間和各測量鉆孔中的瓦斯涌出量變化情況;
(5)繪制出各測量孔的瓦斯涌出量變化圖;
(6)如果連續(xù)3次測定測量孔的瓦斯涌出量都比打超前排放鉆孔之前大10%,表明該測量孔處于超前排放鉆孔的排放半徑之內(nèi);
(7)最后比較數(shù)據(jù),得出臨界半徑。
2.1.2 鉆屑指標(biāo)法
預(yù)在煤巷掘進(jìn)迎頭布置3個鉆孔,其中2個鉆孔重合,鉆孔布置見圖2。具體步驟如下:
(1)在掘進(jìn)工作面迎頭先打1個預(yù)測孔(1#),孔徑45mm,孔深10~15m,及時測量每米鉆屑量或鉆屑瓦斯解吸指標(biāo);
(2)測量結(jié)束后,將鉆孔直徑擴(kuò)大至75mm(3#),進(jìn)行擴(kuò)孔排放,及時測量各項指標(biāo);
(3)根據(jù)實際情況,鉆孔排放一定的時間,當(dāng)排放時間結(jié)束后,在迎頭再打1個鉆孔(2#孔),該孔與3#孔相距大于0.6m,并成一定角度,保證2#孔隨著深度的增加與3#孔距離減小,測定每米的鉆屑量或鉆屑瓦斯解吸指標(biāo);
(4)將2#孔和3#孔同一深度所測的數(shù)據(jù)做詳細(xì)分析,并記錄兩點間距。當(dāng)2#孔在N米處所測定的指標(biāo)均小于1#孔同一深度的指標(biāo)時,確定N米所對應(yīng)的兩鉆孔間距,此鉆孔距離即為超前鉆孔的排放半徑。
圖2 鉆屑指標(biāo)法測定排放半徑示意
2.1.3 現(xiàn)場測量結(jié)果
通過現(xiàn)場試驗,利用鉆孔瓦斯流量法測定抽放半徑,測量孔的瓦斯涌出量變化見圖3。由圖3可知,4#孔和5#孔瓦斯整體呈減少趨勢,而2#孔和3#孔在觀測100min左右呈上升趨勢,且增加趨勢大于起初的10%,故2#孔和3#孔均在排放瓦斯范圍內(nèi),可知瓦斯排放半徑為0.4m。根據(jù)鉆屑指標(biāo)法原理,對現(xiàn)場所測的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較,該煤層直徑為75mm的排放鉆孔的排放半徑為0.45m。結(jié)合實際生產(chǎn)情況,排放半徑取0.40m。
圖3 各測量鉆孔瓦斯流量變化趨勢
綜合2種方法,確定本煤層瓦斯排放半徑為0.4m。
根據(jù)現(xiàn)場測定的排放半徑、巷道寬度及高度,確定鉆孔個數(shù)和鉆孔間距,具體步驟如下:
(1)鉆孔總深15m,布置18個,具體角度、位置見圖4;
圖4 超前排放鉆孔布置
(2)利用自動變徑鉆頭,內(nèi)段打孔徑94mm,外段孔徑75mm(便于后期封孔),運(yùn)用瓦斯抽放水壓式封孔器進(jìn)行封孔;
(3)里端鉆孔利用自動變徑鉆頭,可根據(jù)情況擴(kuò)大孔徑(擴(kuò)徑范圍75~120mm),大量資料證明,增大鉆孔直徑可以明顯提高煤層泄壓和抽放瓦斯效果;
(4)鉆孔打好后,穿入2根抽放管和1根打孔的集氣管,利用瓦斯抽放水壓式封孔器封孔后,連接封孔器末端出氣管與瓦斯抽放管路主管末端的集氣裝置的18個支閥門連接;
(5)若煤層透氣性不好,后期可以調(diào)整交叉孔布置抽放瓦斯,交叉鉆孔布置可避免個別抽放鉆孔被堵、排放半徑又不能交叉造成的瓦斯抽放效果不好現(xiàn)象;
(6)施工完超前鉆孔且聯(lián)網(wǎng)預(yù)抽瓦斯排放10h后,才能進(jìn)行效果檢驗。
掘進(jìn)工作面采用超前排放鉆孔連管抽放技術(shù)后,各排放半徑相互交叉,避免個別鉆孔被堵塞影響瓦斯排放效果。實施該措施后,近兩個月沒有出現(xiàn)煤炮、瓦斯超限等災(zāi)害現(xiàn)象,實現(xiàn)了安全、優(yōu)質(zhì)、快速掘進(jìn),月推進(jìn)度增加了140m,有效緩解了采掘緊張的局面,回采面提前交付回采。
經(jīng)過現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析及實施效果來看,科學(xué)合理布置超前排放鉆孔位置、實施連管抽放技術(shù),是治理局部高瓦斯煤巷掘進(jìn)的有效方法之一。該技術(shù)對工作面安全條件的改善、加快掘進(jìn)速度、緩解接替關(guān)系都具有重要意義。
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