劉繼紅
(中冶京誠(營口)裝備技術(shù)有限公司,遼寧115004)
硼鋼具有較高的淬透性且成本低廉,因此發(fā)展較快。基于鈦和氮的親和力大于硼和氮的親和力,在硼鋼的冶煉過程中,通常引入鈦元素以“固氮護硼”,避免形成BN而降低硼對鋼淬透性的有效性[1,2]。公司最近生產(chǎn)的一批S355J2G3+B鋼鍛件經(jīng)鈦處理后發(fā)現(xiàn)-20℃低溫沖擊不合格,通過研究發(fā)現(xiàn)TiN復(fù)相夾雜物的存在是導(dǎo)致低溫沖擊不合格的原因。進一步的試驗研究表明,通過改變熱處理工藝進而優(yōu)化組織狀態(tài)是解決該類鋼低溫沖擊韌性偏低的一個有效途徑。
采用電爐冶煉(EAF)、爐外精煉(LF)、真空脫氣(VD)和真空澆注(VC)工藝生產(chǎn)鋼錠。嚴控有害元素含量,LF工序采用鋁脫氧,VD工序控制鈦線喂入量為0.04%進行固氮,硼加入量為0.001 6%。
鋼錠脫模后熱送至鍛造廠,采用拔長工藝一火次出成品,總鍛比4.5。鋼錠冒口及水口端均有足夠的切除量,以減少產(chǎn)品的非金屬夾雜物含量。
根據(jù)技術(shù)協(xié)議性能指標要求,我們采用了正火工藝進行最終處理,正火溫度為880℃,鼓風(fēng)空冷。
化學(xué)成分要求及分析結(jié)果如表1所示,符合技術(shù)協(xié)議要求。非金屬夾雜物檢驗結(jié)果如表2所示。鍛件正火后毛坯取樣,取樣位置為表面40 mm以下,縱向試樣。力學(xué)性能要求及檢驗結(jié)果如表3所示,結(jié)果表明-20℃沖擊性能指標不符合技術(shù)條件的要求。為探明導(dǎo)致低溫沖擊值偏低的原因,我們對試樣進行了沖擊斷口檢驗,在斷口處發(fā)現(xiàn)存在點狀夾雜物,其掃描電鏡照片如圖1所示。EDS分析表明,該夾雜物為TiN復(fù)相夾雜物,檢驗結(jié)果如表4所示。
表1 鋼鍛件的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of the steel forging(mass fraction, %)
圖1 斷口掃描電鏡觀察Figure 1 The SEM image of the fracture
A(硫化物類)B(氧化鋁類)C(硅酸鹽類)D(球狀氧化物類)細 系0粗 系0細 系0粗 系0細 系0粗 系0細 系0.5粗 系0.5
表3 鋼鍛件正火態(tài)下的力學(xué)性能Table 3 Mechanical properties of the steel forging under normalizing
表4 區(qū)域EDS分析結(jié)果(質(zhì)量分數(shù),%)Table 4 The analysis results of zones by EDS(mass fraction, %)
表5 鋼鍛件調(diào)質(zhì)態(tài)下的力學(xué)性能Table 5 Mechanical properties of the steel forging under quenching and tempering
TiN復(fù)相夾雜物不易受力變形,極大的降低了材料的低溫沖擊韌性,因此我們尋求通過改變其組織狀態(tài)來提高材料基體的低溫沖擊韌性,從而彌補由TiN復(fù)相夾雜物帶來的不利影響。我們選取淬火加熱溫度為900℃,水淬后620℃回火。檢驗結(jié)果如表5所示,可見-20℃低溫沖擊功獲得了較大的提升,同時抗拉強度和屈服強度也得到了極大地提高。進一步的金相檢驗結(jié)果表明,組織狀態(tài)由正火態(tài)下的珠光體和鐵素體混合組織轉(zhuǎn)變?yōu)樗魇象w組織是力學(xué)性能獲得優(yōu)化的主要原因。鋼鍛件正火態(tài)和調(diào)質(zhì)態(tài)下的金相組織如圖2和圖3所示。
在硼鋼的生產(chǎn)過程中,Ti元素的引入對其后續(xù)的熱處理低溫沖擊韌性有著較大的影響,一方面細小的TiN能夠?qū)Я.a(chǎn)生明顯的細化效果,而另一方面大顆粒的TiN夾雜物晶粒細化作用減弱且過剩的Ti在晶界的富集對低溫沖擊韌性十分不利[3]。相關(guān)研究也表明在冶煉過程中對Ti含量的控制十分必要[4]。針對已經(jīng)出現(xiàn)的TiN復(fù)相夾雜物所引起的低溫沖擊韌性偏低問題,通過調(diào)質(zhì)處理優(yōu)化組織狀態(tài),進而改善材料整體的低溫沖擊韌性是其中一個有效解決途徑。另外,在后續(xù)的S355J2G3+B鋼鍛件的試生產(chǎn)中,我公司為避免Ti元素對低溫沖擊韌性產(chǎn)生的不利影響,沒有在冶煉過程中引入鈦元素進行固硼,轉(zhuǎn)而通過增加真空脫氣時間來降低N含量及適當增加VD工序中B元素的加入量來控制B元素的最終收得率。試制的兩支鍛件均獲得了較好的效果,化學(xué)成分和正火條件下的-20℃低溫沖擊功均達到了技術(shù)條件要求,其中-20℃低溫沖擊功分別達到了51 J和50 J。
圖2 鋼鍛件正火態(tài)下的金相組織Figure 2 Microstructure of the steel forging under normalizing
圖3 鋼鍛件調(diào)質(zhì)態(tài)下的金相組織Figure 3 Microstructure of the steel forging under quenching and tempering
(1)通過掃描電鏡和能譜分析表明TiN復(fù)相夾雜物是造成S355J2G3+B鋼鍛件正火態(tài)低溫沖擊韌性不合格的原因。
(2)通過調(diào)質(zhì)處理將正火態(tài)下的珠光體和鐵素體混合組織轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)質(zhì)索氏體組織是提高低溫沖擊韌性的有效途徑。
(3)為避免Ti元素對低溫沖擊韌性產(chǎn)生的不利影響,在冶煉過程中不引入鈦元素而通過降低氮含量和適當增加B元素的加入量來控制B元素的最終收得率亦能達到技術(shù)條件要求。
[1] 胡開華, 任美康. 含B中碳低合金鑄鋼及B、Al、Ti的相互作用和對沖擊韌度的影響[J]. 鑄造技術(shù), 2005,26(9):767-769.
[2] 翟克勇, 馬幼平. 鈦含量對0.20C-1.1Mn-0.1V-0.004B低碳硼鋼組織和韌性的影響[J]. 特殊鋼, 2003,24(1):15-17.
[3] 李驚鴻, 雷洪波, 許剛,等. 鈦處理對鋼中夾雜物形態(tài)和分布影響的實驗研究[J]. 冶金叢刊, 2010, (5): 5-7.
[4] 李國忠,曹紅福, 惠榮,等. 鈦鋁含量對低合金高強度鋼Q345D低溫沖擊韌性的影響[J]. 特殊鋼, 2002, 23(1): 53-54.