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        官地水電站尾水出口固結(jié)灌漿成果分析

        2013-09-19 11:10:04姜淑香
        東北水利水電 2013年5期
        關(guān)鍵詞:序孔壓水閘室

        姜淑香

        (中國水利水電第一工程局有限公司,吉林 口前鎮(zhèn) 132404)

        官地水電站尾水出口巖石風(fēng)化強烈,地質(zhì)條件較差,有F7斷層通過,須對此部位基礎(chǔ)進(jìn)行固結(jié)灌漿處理。尾水出口固結(jié)灌漿包括1號、2號出口閘室底板、F7斷層和EL1205平臺,灌后透水率均小于0.03 L/(min·m·m)設(shè)計值,灌后效果是顯著的。

        1 固結(jié)灌漿施工特性

        1號、2號尾水洞出口閘室底板固灌漿漿液均采用純水泥漿,灌漿施工材料及設(shè)備均從EL1225 m馬道用塔機吊裝至各工作面。灌漿采用2×200 L立式攪拌機制漿、BW250/50式注漿泵進(jìn)行灌漿,用GJY-Ⅳ型灌漿自動記錄儀進(jìn)行灌漿過程監(jiān)控與記錄。固結(jié)灌漿均采用全孔一次純壓式灌漿,灌漿水泥全部選用P.O42.5普通硅酸鹽水泥。

        1號、2號尾水出口EL1205平臺共布置7排固結(jié)灌漿孔。固結(jié)灌漿孔孔距為3 m×3 m,孔深入巖6 m,鉆孔角度垂直地面。1號尾水明渠底板F7斷層帶在斷層區(qū)域灌漿孔按間排距為3 m×3 m,鉆孔角度垂直于地面布置。

        1號尾水出口閘室灌漿孔距為3 m,排距1.5,2.4 m;鉆孔角度分別為 90°,78.69°,55.008°,39.806°,兩邊鉆孔角度對稱。

        2號尾水出口分別在閘室及明渠底板各布置1排固結(jié)灌漿孔,灌漿孔間排距為3 m,孔深6 m,鉆孔角度與地面成53°夾角。灌漿施工按照編號為1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-7,7-1 順序施工,灌漿孔先施工1序孔再施工2序孔,1序孔編號為單數(shù),2序孔編號為雙數(shù)。

        2 固結(jié)灌漿主要施工技術(shù)要求

        2.1 鉆孔、沖洗及壓水試驗

        1)鉆孔。尾水出口1號、2號閘室固結(jié)灌漿孔預(yù)埋管φ89鋼管,設(shè)備選用YGZ-90型潛孔風(fēng)動鉆機。鉆孔采用直接在襯砌預(yù)埋管中鉆孔的方法,鉆孔的孔位、孔徑、孔向、孔深等參數(shù)應(yīng)滿足設(shè)計要求。

        2)鉆孔分段。根據(jù)DL/T5148-2001《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》要求,如鉆孔中巖石灌漿段的長度不大于6 m,可一次鉆灌。則該工程1號閘室入巖6.0 m做一次鉆灌;2號閘室入巖6.875 m的灌漿孔經(jīng)過現(xiàn)場監(jiān)理同意可一次鉆灌,入巖9.135 m的灌漿孔一次鉆進(jìn)至終孔孔深,灌漿分兩段進(jìn)行,采用自下而上分段施工。

        3)鉆孔沖洗與裂隙沖洗。

        a)鉆孔沖洗工藝:每段鉆孔結(jié)束后應(yīng)立即用大流量水對鉆孔內(nèi)殘留巖粉等進(jìn)行敞開式?jīng)_洗;沖洗至回水清澈后10 min為止,要求沖洗后的孔底殘留物厚度不得大于20 cm。

        b)裂隙沖洗工藝:單孔裂隙沖洗工藝采用高、低壓脈動沖洗工藝,其高、低壓脈動時間間隔5 min,破碎段采用壓力水沖洗。沖洗至回水清澈后再延續(xù)10 min為止,且總的沖洗時間不得少于30 min。串通孔裂隙沖洗可采用單孔沖洗工藝進(jìn)行沖洗,效果不佳時,可改為脈動沖洗工藝,沖洗時應(yīng)每次選1~2孔進(jìn)水,其余串通孔排水,當(dāng)達(dá)到單孔裂隙沖洗結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后,再改變進(jìn)排水孔順序,按前述工藝及要求繼續(xù)沖洗,待所有串通孔全部輪換沖洗達(dá)到單孔沖洗結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),且總的沖洗時間不少于2 h后,方可結(jié)束沖洗作業(yè)。

        4)壓水試驗。固結(jié)灌漿灌前壓水按總孔數(shù)的5%進(jìn)行,壓水采用單點法,其余普通灌漿孔不做壓水。單點壓水法壓力為灌漿壓力的80%,若該值大于 1.0 MPa時,采用 1.0 MPa,壓水 20 min,每 5 min測一次壓水流量,連續(xù)4次讀數(shù)中最大值與最小值之差小于最終值的10%,或最大值與最小值之差小于1 L/mim時,此段試驗即可結(jié)束。

        2.2 灌漿施工

        1)灌漿設(shè)計參數(shù)。根據(jù)技術(shù)要求,尾水洞出口1號、2號閘室地板固結(jié)灌漿參數(shù),灌漿采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,0.5∶1的純水泥漿液。見表1。

        表1 1,2號閘室地板固結(jié)灌漿參數(shù)表

        2)灌漿施工順序及方法。施工順序為先周邊,后中間;先I序,后II序。方法為固結(jié)采用循環(huán)式灌漿,1號閘室和2號閘室入巖6.875 m的固結(jié)灌漿孔采用全孔一次性灌漿,2號閘室入巖9.135 m的固結(jié)灌漿孔采用孔口封閉自下而上的分段灌漿方法。

        3)特殊情況處理。在吸漿量較大的孔段采用水泥砂漿灌注,加砂量為水泥重量的10%;在灌注1號閘室4排6號孔時,降低灌漿壓力,減少并限制其注入率,但該段耗漿量仍較大,且不見壓力回升,并無漏漿的現(xiàn)象,則采取了停止灌漿,待凝24 h后復(fù)灌的措施,復(fù)灌時注入率逐漸減少,灌漿至正常結(jié)束。

        4)固結(jié)灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計規(guī)定壓力下,灌漿孔段的注入率不大于1.0 L/min,繼續(xù)灌注30 min,該段灌漿即可結(jié)束。

        5)固結(jié)灌漿封孔。所有的灌漿孔和檢查孔在灌漿作業(yè)結(jié)束后,清除孔內(nèi)積水和污物,采用“導(dǎo)管注漿封孔法”封孔,用0.5∶1濃漿將空口填封密實。

        2.3 固結(jié)灌漿質(zhì)量檢查

        固結(jié)灌漿質(zhì)量只進(jìn)行了壓水試驗檢查,沒有做灌后聲波檢測。壓水試驗采用“單點法”,并結(jié)合分析灌漿資料和成果進(jìn)行綜合評定。檢查孔的位置由監(jiān)理人確定,數(shù)量不少于灌漿孔總數(shù)的5%。

        3 固結(jié)灌漿質(zhì)量檢查與成果分析

        3.1 1號尾水出口閘室

        1)質(zhì)量檢查。1號尾水出口閘室固結(jié)灌漿鉆孔共檢查40次,優(yōu)良率100%,鉆孔孔位均在允許偏差(±10 cm)范圍內(nèi),孔徑均為φ70 mm。1號共布置2個檢查孔,壓水試驗2段,均小于設(shè)計防滲標(biāo)準(zhǔn) 0.03 L/(min·m·m)值,合格率為 100%,見表 2。

        表2 1號閘室固結(jié)灌漿檢查孔壓水試驗統(tǒng)計表

        2)成果分析。1號尾水出口閘室固結(jié)灌漿孔的平均單位注入量為650.5 kg/m,Ⅰ序孔平均單位注入量為873.93 kg/m,Ⅱ序孔為427.01 kg/m,Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位注入量的48.86%。說明隨著灌漿序次的遞增,其單位注入灰量亦隨之減少。灌后檢查孔的平均單位注入量為4.1 kg/m,說明灌后效果十分明顯。1號尾水出口閘室固結(jié)灌漿灌前共進(jìn)行壓水試驗4段,平均透水率為0.976 L/(min·m·m)。Ⅰ序孔平均單位透水率為1.369 L/(min·m·m),Ⅱ序孔平均單位透水率為0.583 L/(min·m·m),Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位透水率的42.66%。從而可見,隨著灌漿序次的遞增,其巖石透水率在逐漸變小,符合灌漿規(guī)律。灌后檢查孔的平均透水率 0.0275 L/(min·m·m),說明灌漿取得了明顯效果,提高了巖體的密實性和不透水性,增強了巖體承受水力梯度的能力。

        3.2 2號出口閘室

        1)質(zhì)量檢查。2號尾水出口閘室固結(jié)灌漿鉆孔共檢查12次,優(yōu)良率100%,鉆孔孔位均在允許偏差(±10 cm)范圍內(nèi),鉆孔孔深均不小于設(shè)計孔深,孔徑均為φ70 mm。布置1個檢查孔,壓水試驗1段(透水率 0.0289 L/(min·m·m)),小于設(shè)計防滲標(biāo)準(zhǔn) 0.03 L/(min·m·m)值,合格率為 100%。

        2)成果分析。2號尾水出口閘室固結(jié)灌漿孔的平均單位注入量為539.8 kg/m,Ⅰ序孔平均單位注入量為716.24 kg/m,Ⅱ序孔為363.31 kg/m,Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位注入量的50.72%。說明隨著灌漿序次的遞增,其單位注入灰量亦隨之減少。灌后檢查孔的平均單位注入量為4.0 kg/m,說明灌后效果十分明顯。2號尾水出口閘室固結(jié)灌漿灌前共進(jìn)行壓水試驗2段,平均透水率為0.843 L/(min·m·m)。Ⅰ序孔平均單位透水率為1.231 L/(min·m·m),Ⅱ序孔平均單位透水率為0.456 L/(min·m·m),Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位透水率的37.04%。從而可見,隨著灌漿序次的遞增,其巖石透水率在逐漸變小,符合灌漿規(guī)律。灌后檢查孔的平均透水率 0.0186 L/(min·m·m),說明灌漿取得了明顯效果,提高了巖體的密實性和不透水性,增強了巖體承受水力梯度的能力,見表3。

        表3 2號閘室固結(jié)灌漿檢查孔壓水試驗記錄表

        3.3 1號尾水出口F7斷層

        1)質(zhì)量檢查。1號尾水出口F7斷層固結(jié)灌漿孔共檢查21次,優(yōu)良率100%,鉆孔孔位均在允許偏差(±10 cm)范圍內(nèi),鉆孔孔深均不小于設(shè)計孔深,孔徑均為φ75 mm。布置1個檢查孔,壓水試驗1段(透水率為 0.0286 L/(min·m·m)),均小于設(shè)計防滲標(biāo)準(zhǔn) 0.03 L/(min·m·m)值,合格率為 100%。

        2)成果分析。1號尾水出口F7斷層固結(jié)灌漿孔的平均單位注入量為1133.7 kg/m,Ⅰ序孔平均單位注入量為1612.2 kg/m,Ⅱ序孔為496.7 kg/m,Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位注入量的30.8%。說明隨著灌漿序次的遞增,其單位注入灰量亦隨之減少。灌后檢查孔的單位注入量為9.7 kg/m,說明灌后效果十分明顯。1號尾水出口F7斷層固結(jié)灌漿灌前共進(jìn)行壓水試驗21段,平均透水率為3.351 L/(min·m·m)。Ⅰ序孔平均單位透水率為5.040 L/(min·m·m),Ⅱ序孔平均單位透水率為1.099 L/(min·m·m),Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位透水率的21.8%。從而可見,隨著灌漿序次的遞增,其巖石透水率在逐漸變小,符合灌漿規(guī)律。灌后檢查孔的平均透水率0.0286 L/(min·m·m),說明灌漿取得了明顯效果,提高了巖體的密實性和不透水性。

        3.4 EL1208平臺

        1)質(zhì)量檢查。EL1208平臺固結(jié)灌漿孔共檢查69次,優(yōu)良率100%,鉆孔孔位均在允許偏差(±10 cm)范圍內(nèi),孔徑均為φ76 mm。共布置3個檢查孔,壓水試驗3段,均小于設(shè)計防滲標(biāo)準(zhǔn)0.03 L/(min·m·m)值,合格率為 100%,見表 4。

        表4 EL1208平臺檢查孔壓水試驗記錄表

        2)成果分析。EL1208平臺固結(jié)灌漿孔的平均單位注入量為1288.3 kg/m,Ⅰ序孔平均單位注入量為2162.8 kg/m,Ⅱ序孔為328.2 kg/m,Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位注入量的15.2%。說明隨著灌漿序次的遞增,其單位注入灰量亦隨之減少。灌后檢查孔的單位注入量為11.0 kg/m,說明灌后效果十分明顯。固結(jié)灌漿灌前共進(jìn)行壓水試驗69段,平均透水率為 1.743 L/(min·m·m)。Ⅰ序孔平均單位透水率為 2.979 L/(min·m·m),Ⅱ序孔平均單位透水率為 0.510 L/(min·m·m),Ⅱ序孔為Ⅰ序孔平均單位透水率的17.1%。從而可見,隨著灌漿序次的遞增,其巖石透水率在逐漸變小,符合灌漿規(guī)律。灌后檢查孔的平均透水率0.0289 L/(min·m·m),說明灌漿取得了明顯效果,提高了巖體的密實性和不透水性,增強了巖體承受水力梯度的能力。

        4 結(jié)語

        1號、2號尾水出口閘室底板固結(jié)灌漿,F(xiàn)7斷層、EL1205平臺固結(jié)灌漿施工已全部結(jié)束,滿足設(shè)計要求,通過了二灘水電開發(fā)公司組織下閘蓄水前安全鑒定和下閘蓄水驗收兩項鑒定,已具備了下閘蓄水和明年3月份提前發(fā)電要求。

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