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        H1735型振動(dòng)篩偏心輪改造

        2013-09-15 04:32:10何國(guó)慶何玉君班建平李蔚琳
        純堿工業(yè) 2013年1期
        關(guān)鍵詞:偏心輪輪盤(pán)振動(dòng)篩

        何國(guó)慶,何玉君,班建平,李蔚琳

        (中鹽吉鹽化集團(tuán)有限公司制堿事業(yè)部,內(nèi)蒙古 吉蘭泰 750333)

        我廠石灰工段使用鞍山重型機(jī)械廠的H1735重型振動(dòng)篩,單機(jī)運(yùn)行,篩選石灰石1 500t/天,去除沙子和小于40mm的顆粒,保證石灰石粒度在75~150mm。該振動(dòng)篩于1994年安裝投用,在16年使用過(guò)程中檢修次數(shù)頻繁,因石灰石重量大,篩體磨損嚴(yán)重。

        1 振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)原理

        H1735重型振動(dòng)篩外形尺寸是2 260×870×1 380mm,重量為3 960kg,雙振幅8~10mm,震動(dòng)次數(shù)750r/min,配用15kW電機(jī)三角帶輪傳動(dòng),篩體用8根主彈簧支撐,篩板為5塊1 740×700×16mm板組成。

        此型振動(dòng)篩的原理是靠三角帶傳動(dòng),帶動(dòng)一側(cè)偏心輪體旋轉(zhuǎn),偏心輪體內(nèi)設(shè)置一對(duì)重達(dá)7kg的錘體兩根長(zhǎng)320mm的拉簧張緊,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生離心力,由此而帶動(dòng)整個(gè)篩體振動(dòng)。此設(shè)備屬于間歇式運(yùn)轉(zhuǎn),輸送量180t/h。

        2 振動(dòng)篩的故障情況

        振動(dòng)篩偏心輪體內(nèi)拉簧容易斷裂,造成振動(dòng)篩兩側(cè)振幅不一致,導(dǎo)致篩體拉筋、軸管等處開(kāi)焊頻繁。1998年因?yàn)檎穹灰恢?,南?cè)軸承燒毀,更換過(guò)主軸一根,偏心輪一對(duì)。2009年期間,篩體又出現(xiàn)新情況,篩體開(kāi)焊;偏心輪蓋板上不住,因其偏心輪殼體和蓋板靠M12螺栓連接,螺栓切斷后,偏心輪蓋板容易撕裂,甚至造成在運(yùn)轉(zhuǎn)中偏心塊飛出。曾采取整體更換一套偏心輪的辦法,雖然暫時(shí)運(yùn)行效果有所改善,但是偏心輪振幅太大,又是鑄鋼體太脆,也是開(kāi)焊頻繁。

        3 故障解決辦法

        振動(dòng)篩的檢修方案有兩種:一是更換一臺(tái)新的振動(dòng)篩,檢修時(shí)間為4天,還必須兩班作業(yè),24小時(shí)不能停;另一個(gè)方法是改造原有的篩體偏心輪體。

        因?yàn)榈谝环N方案檢修時(shí)間長(zhǎng),只能在大修期間完成,生產(chǎn)又刻不容緩,所以采用第二種方案。

        我們利用上料間歇停止時(shí)間進(jìn)行檢修。更換一根主軸、兩盤(pán)3626軸承和1對(duì)偏心輪體。當(dāng)我們拆開(kāi)南側(cè)軸承座后,將長(zhǎng)2 490mm的主軸拉出,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)軸承裝配處跳動(dòng)量為0.5mm,并且軸承間隙已超標(biāo),分析造成原因是兩側(cè)偏心輪振幅量不同,長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致篩體斜扭,所以開(kāi)焊頻繁,連續(xù)運(yùn)行不足3h,就需補(bǔ)焊。

        我廠原偏心輪盤(pán)外直徑φ900,內(nèi)孔φ110,通過(guò)主軸帶動(dòng)外盤(pán)旋轉(zhuǎn),重量是每個(gè)近100kg,需要從鞍山重型廠訂貨。由于該輪盤(pán)材質(zhì)是鑄鋼,容易振動(dòng)開(kāi)裂,且蓋板易掉,輪盤(pán)屢焊屢開(kāi),剪切力太大,螺栓易松動(dòng)。生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中,蓋板飛出后將輪盤(pán)體拉裂,引起彈簧斷裂,激振錘塊離心力不一致,進(jìn)而導(dǎo)致篩體振幅不一致,篩體開(kāi)焊頻繁。設(shè)備靜止時(shí),錘塊成180°水平布置,旋轉(zhuǎn)時(shí)錘塊重合,振幅太大。為了調(diào)節(jié)其振幅,即不影響石灰石過(guò)篩量,又減少檢修量,我們自行設(shè)計(jì)輪盤(pán),改進(jìn)后的設(shè)計(jì)如圖2所示。

        圖1 改造前輪盤(pán)

        改造時(shí)保持原偏心輪尺寸,軸孔與外盤(pán)不變,用殼體下方的限位裝置,限制激振塊離心力的大小,原激振塊在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)兩錘塊夾角成0°,改進(jìn)后變成60°。通過(guò)調(diào)整橡膠緩沖墊厚度來(lái)調(diào)節(jié)振幅,當(dāng)橡膠塊越厚,離心力越小。通過(guò)試驗(yàn)調(diào)整橡膠塊厚度為60mm。因?yàn)樵啽P(pán)上的蓋板將輪盤(pán)蓋嚴(yán),不利于檢修和巡檢,但為了安全,拆除蓋板后重新在外圍用∠30×30扁鋼焊接制作了一個(gè)防護(hù)網(wǎng),防止當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)危險(xiǎn)。從2009年至現(xiàn)在沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)一次彈簧斷裂、激振塊飛出的現(xiàn)象。

        圖2 改造后輪盤(pán)

        此次檢修中大膽將原廠的偏心輪拆除,自行用10mm的鋼板(普通碳鋼)制作成φ110×φ900的殼體。錘塊經(jīng)檢測(cè)每一塊都是7kg,拉簧仍用匝數(shù)26、長(zhǎng)度320的原彈簧。

        另在φ900的偏心輪殼體內(nèi)正下方加裝一個(gè)長(zhǎng)方形100×200mm的加強(qiáng)體,在兩側(cè)分別打2個(gè)φ14的孔,分別安裝有10塊厚10mm尺寸為100×80mm的廢膠皮。將膠皮疊起來(lái)后,用螺栓上緊,根據(jù)振動(dòng)篩現(xiàn)場(chǎng)過(guò)石量而判斷其振幅大小,當(dāng)振幅低時(shí)石灰石容易堆積,造成下料不通暢,通過(guò)增減膠皮塊厚度來(lái)增減振幅量,經(jīng)過(guò)兩次調(diào)節(jié)最終確定裝6塊膠皮即可滿足生產(chǎn)力180t/h的石灰石量,即調(diào)節(jié)塊厚度為60mm。

        經(jīng)過(guò)近3年多的運(yùn)轉(zhuǎn)后,現(xiàn)在偏心輪內(nèi)沒(méi)出現(xiàn)彈簧斷裂、篩體開(kāi)焊的現(xiàn)象。改造后優(yōu)點(diǎn):1)不裝偏心輪蓋板易于巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)錘塊、彈簧異常情況;2)蓋板沒(méi)有了脫落飛出現(xiàn)象,殼體不易震裂;3)振幅一致,噪音減小;4)降低檢修率,每年只要定期更換篩板即可。

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