項(xiàng)自根
(青海堿業(yè)有限公司,青海 德令哈 817000)
青海堿業(yè)有限公司原設(shè)計(jì)重質(zhì)純堿生產(chǎn)能力為90萬(wàn)t/a,隨著填平補(bǔ)齊項(xiàng)目的完善,2012年重質(zhì)純堿產(chǎn)量達(dá)到101.7萬(wàn)。市場(chǎng)對(duì)重質(zhì)純堿的需求量不斷增加,輕質(zhì)純堿需求量降低,公司根據(jù)銷售需求,有時(shí)停止生產(chǎn)輕質(zhì)純堿,全部生產(chǎn)重質(zhì)純堿,致使重質(zhì)純堿裝置超負(fù)荷。
我公司重質(zhì)純堿生產(chǎn)采用固相水合法,將由輕灰工段煅燒爐烘干分解后的輕質(zhì)純堿通過(guò)刮板運(yùn)輸機(jī)拉至水合料倉(cāng),由變頻螺旋輸送至水合機(jī)內(nèi)加水混合,水堿比控制在1/0.317~0.415,形成一水堿結(jié)晶體;一水堿經(jīng)水合機(jī)溜管,通過(guò)螺旋輸送機(jī)進(jìn)至重灰煅燒爐內(nèi)進(jìn)行烘干,煅燒爐出來(lái)后的重質(zhì)純堿溫度達(dá)到160℃;經(jīng)高溫刮板輸送機(jī)、斗提機(jī)、分配刮板進(jìn)入涼堿流化床(重質(zhì)堿冷卻機(jī))進(jìn)行冷卻;冷卻溫度至85℃以后,進(jìn)入振動(dòng)篩篩分,經(jīng)成品刮板運(yùn)輸至包裝車間進(jìn)行包裝。
重質(zhì)純堿的涼堿設(shè)備采用的是GLWN5.0型號(hào)的流化床冷卻設(shè)備,由金屬機(jī)殼、蛇形換熱管、擋料板、出料板、進(jìn)堿口、出氣口、風(fēng)室、分布板等組成,簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)及工藝流程如圖1,設(shè)備特性、操作條件如表1。
圖1 流化床結(jié)構(gòu)及工藝流程示意圖
表1 流化床設(shè)備特性及操作條件
重質(zhì)純堿冷卻流化床的生產(chǎn)原理:高溫重質(zhì)純堿由進(jìn)料口送入涼堿床內(nèi),0~25kPa的過(guò)濾空氣由流化床風(fēng)室進(jìn)入,促使重質(zhì)純堿在床內(nèi)處于流化狀態(tài),與換熱管內(nèi)25℃、0.3~0.5MPa循環(huán)水間接換熱,循環(huán)水水溫上升,而涼堿床溫度降低至指標(biāo)范圍。流化床內(nèi)料位控制在擋料板的2/3處,通過(guò)進(jìn)堿量、氣量大小控制出堿溫度。
重灰工序6臺(tái)涼堿床按照重質(zhì)純堿90萬(wàn)t/a配套設(shè)計(jì),如今重質(zhì)純堿產(chǎn)量提升了,但涼堿裝備沒(méi)有增加,時(shí)常出現(xiàn)出堿溫度高,最高溫度達(dá)到140℃左右,導(dǎo)致重質(zhì)純堿停止包裝,即便在冬季也會(huì)超溫。因此,涼堿床涼堿能力成為制約產(chǎn)量和質(zhì)量的瓶頸。我們通過(guò)控制涼堿床料位、定期清理結(jié)疤、酸洗換熱管等方法,降低出堿溫度。
控制涼堿床料位是降低高溫重質(zhì)純堿(≥160℃)溫度的基本條件之一,也是設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。鼓入空氣壓力控制在0~25kPa范圍內(nèi),一般在9kPa左右,使料位保持在擋堿板2/3處,此高度與冷卻蛇形管高度相一致,即保證了兩種流體間接接觸,又提高了物料的停留時(shí)間,增強(qiáng)了流體的換熱效率。
涼堿除塵塔是尾氣除塵和堿液回收設(shè)備,也是除塵熱氣排氣口。由于循環(huán)槽補(bǔ)給的軟化水中鈣質(zhì)及雜質(zhì)較多,隨著運(yùn)行周期的增加,造成除塵塔填料區(qū)堵塞,風(fēng)室氣壓無(wú)法加壓,熱氣置換效率較差,最終導(dǎo)致涼堿床溫下降緩慢。
每月定期清理涼堿除塵塔填料,除去填料內(nèi)的水垢及泥沙,保證除塵氣路暢通。清理前出堿溫度平均112℃,清理后,降至目前的80.1℃。
涼堿床內(nèi)的蛇形換熱管是傳熱的主要介質(zhì),保障涼堿床循環(huán)水流量,提高換熱管的傳熱效率,是解決出料溫度的主要途徑。
涼堿床冷卻換熱管是由45#、304L不銹鋼加工而成,由于循環(huán)水水質(zhì)硬度較大,Ca2+、Mg2+含量較高,導(dǎo)致管內(nèi)壁結(jié)垢,隨著運(yùn)行周期延長(zhǎng),管壁內(nèi)結(jié)垢加厚,蛇形換熱管換熱效率急劇下降。每月定期以0.5mol/L的鹽酸,通過(guò)0.4MPa的酸洗泵打壓至蛇形管內(nèi),酸洗液在管內(nèi)循環(huán)大致2h左右,換熱管內(nèi)壁垢層溶解。
清理涼堿床內(nèi)堿疤對(duì)穩(wěn)定操作,降低出料溫度有非常重要的意義,由于設(shè)備自身、指標(biāo)及操作不穩(wěn)定等因素,在實(shí)際操作中,時(shí)常出現(xiàn)重灰大顆粒及堿疤。
重質(zhì)純堿采用臥式回轉(zhuǎn)(自身返堿)煅燒爐,由于自身返堿爐出堿口、返堿口轉(zhuǎn)動(dòng)至上位時(shí),爐內(nèi)爐氣從出堿口、返堿口竄出,而且爐頭浮環(huán)由于磨損出現(xiàn)間隙或意外局部斷裂(也可導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)一水堿物料流入刮板內(nèi),產(chǎn)生氣體),或者爐氣管線局部堵塞出氣不暢從爐頭浮環(huán)竄汽,氣體進(jìn)入刮板后由于溫差凝結(jié)冷凝,與刮板內(nèi)的重質(zhì)純堿發(fā)生二次反應(yīng)(產(chǎn)物Na2CO3·NaHCO3·2H2O、NaHCO3、Na2CO3·nH2O等,此類物質(zhì)失去游離水后變成硬質(zhì)堿疤),最終導(dǎo)致刮板內(nèi)結(jié)疤。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,脫落的結(jié)疤會(huì)重置于床底,從而涼堿床失去了流化狀態(tài),導(dǎo)致床溫持續(xù)偏高。
每周循環(huán)清理一臺(tái)涼堿床,定期清理床內(nèi)堿疤,即加大了鼓入空氣量(最適宜的風(fēng)量控制在8kPa~12kPa),又保證了高溫重質(zhì)純堿與換熱管的良好接觸,促使涼堿床處于流化態(tài),從而有效的降低了出料溫度。
在高原地區(qū),生產(chǎn)重質(zhì)純堿的過(guò)程中,嚴(yán)格控制氨鹽水中鎂的最低含量(Mg2+含量控制在20~40 tt內(nèi)),鎂含量過(guò)低不產(chǎn)生一水堿結(jié)晶,鎂含量過(guò)高則出現(xiàn)大顆粒。在實(shí)際操作中,由于氨鹽水鎂含量的低度超標(biāo),導(dǎo)致出現(xiàn)大顆粒,顆粒循環(huán)進(jìn)入涼堿床內(nèi),出現(xiàn)堿疤。而在設(shè)備的倒停過(guò)程中,水合機(jī)頻繁開(kāi)、停也容易生成堿疤,堿疤最終流進(jìn)涼堿床,重置于床底,致使涼堿床產(chǎn)生死床,失去換熱效率,造成涼堿堿溫嚴(yán)重超標(biāo)。
由于在煅燒爐內(nèi)烘干出堿溫度達(dá)到155℃,經(jīng)出堿星型到高溫刮板輸送機(jī),重質(zhì)純堿由高溫區(qū)到常溫區(qū),溫度降低,水蒸汽冷凝,造成刮板箱體內(nèi)結(jié)疤,這是重質(zhì)純堿涼堿床內(nèi)結(jié)疤形成的主要原因。對(duì)刮板箱體進(jìn)行保溫,提高保溫效果,減少和降低結(jié)疤形成因素。
通過(guò)上述措施的落實(shí),促使重質(zhì)純堿涼堿床出堿溫度顯著降低,由原來(lái)最高的140℃,平均112℃,降至目前的80.1℃,平均下降30℃左右,有效地解決了涼堿床溫度高難題,而且產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,重質(zhì)純堿包裝沒(méi)有出現(xiàn)因溫度高損壞編織袋而停止包裝的現(xiàn)象。
[1] 中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì).純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990