李曉光
(中國水利水電第十一工程局有限公司,河南 鄭州 450000)
受大江截流推遲影響,為保證梨園廠房基坑開挖順利進(jìn)行,需在廠房臨河一側(cè)設(shè)基坑擋水圍堰,以確保廠房基坑開挖的順利進(jìn)行。圍堰堰體為土石結(jié)構(gòu),采用高壓旋噴防滲墻。圍堰上部利用基坑開挖料回填形成,底部為原始河床。廠房基坑開挖水下深度為40m,高壓旋噴深度均在35m以上入巖,雙排布置,布孔間排距為0.8m,軸線長397m,高噴成孔36700m。由于工期緊、任務(wù)重,選擇高壓旋噴防滲施工速度快,施工強(qiáng)度高,可以保證在短期內(nèi)形成防滲體,滿足廠房基坑開挖的工期需要。
根據(jù)設(shè)計(jì)提供的地質(zhì)資料,廠房圍堰布置位置的地質(zhì)情況為沖洪積層和沖積層混合體。沖積層(Qal)中含砂、卵、礫石夾漂石、孤石,在河床部位,厚度一般小于15m;沖洪積層(Qal+pl)中含碎塊石、漂石、卵石夾砂土、粉土。下伏基巖為P2d4黑褐色、灰褐色杏仁狀玄武巖、褐鐵礦化杏仁狀玄武巖、致密玄武巖、火山角礫熔巖,巖體以Ⅱ、Ⅲ類為主。
根據(jù)以上地質(zhì)描述可知,高壓旋噴部位富含礫石、漂石,且有大量孤石,條件較為惡劣,高壓旋噴對復(fù)雜地質(zhì)情況的適用性有待研究和實(shí)施。
高壓旋噴以高壓射流直接沖擊破壞土體,漿液與土以半置換或全置換凝固為固結(jié)體,靠旋噴樁間的套接形成連續(xù)的防滲墻。它施工簡便,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊且機(jī)動性強(qiáng),利于在狹窄的施工現(xiàn)場施工;可通過調(diào)整旋噴速度、提升速度和噴射壓力控制旋噴樁的形狀,且有較好的耐久性。
高壓旋噴主要適用于軟弱土層,對砂類土、粘性土、黃土、淤泥、碎石土和人工填土均有較好的效果,地下水流速較大、無填充物的巖溶地段等情況下也宜使用高壓旋噴。從本工程條件看,工作面狹小、施工強(qiáng)度大的特點(diǎn)正好適用于高壓旋噴使用。但地質(zhì)條件不良,旋噴位置不僅有未處理的含有有機(jī)質(zhì)的土層,而且含有大量的卵石、漂石和孤石,局部的地質(zhì)變化也難以判斷,不利因素較多。
從人、機(jī)、料、法、環(huán)各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析高壓旋噴施工的難點(diǎn)和重點(diǎn),確定施工控制重難點(diǎn)為點(diǎn)為施工過程未按參數(shù)施工,塌孔、卡鉆嚴(yán)重,成孔困難 ,孔位布置及樁徑不合理,鉆孔參數(shù)控制不合理,高噴參數(shù)控制和工藝不合理,異常處理不到位。
現(xiàn)場參數(shù)控制是本工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵,項(xiàng)目部組織人員參與方案討論,學(xué)習(xí)規(guī)范,確定過程控制的重點(diǎn)。要求參與圍堰施工的人員必須熟練掌握施工工藝流程和各項(xiàng)參數(shù),嚴(yán)格按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求控制各項(xiàng)參數(shù),進(jìn)行開孔、終孔、開噴、終噴工序的驗(yàn)收,未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的禁止進(jìn)入下道工序施工,漿液配比、漿液比重、高噴的提升速度、旋轉(zhuǎn)速度、漿壓、氣壓、水壓等各項(xiàng)指標(biāo)必須符合設(shè)計(jì)和試驗(yàn)驗(yàn)證的參數(shù),否則必須進(jìn)行停工整改并處理至滿足要求。通過工藝和參數(shù)控制來控制工程質(zhì)量,確保高噴效果。
在成孔過程中,由于地質(zhì)條件差,孔深較深(35m以上),根管鉆進(jìn),但卡鉆問題較為突出,為解決這一問題,經(jīng)會議討論研究,決定在鉆孔過程中加膨潤土,以增加其潤滑性,經(jīng)實(shí)施解決了卡鉆問題的發(fā)生;塌孔現(xiàn)象較為普遍,僅使用PVC管護(hù)壁效果有限,安放PVC管后,再采用膨潤土進(jìn)行注漿護(hù)壁,每孔膨潤土的平均用量為 1~1.5t,效果良好。
為保證圍堰高壓旋噴效果,慎重施工,對樁徑和布孔進(jìn)行驗(yàn)算。根據(jù)相關(guān)工程的經(jīng)驗(yàn),防滲工程的一般布置雙排或三排孔,控制原則是:如果高噴樁徑為R,則孔距為0.866R,排距為0.75R,套接的厚度不小于30cm。
高噴樁徑選擇與標(biāo)準(zhǔn)貫入系數(shù)相關(guān),但水下部分無法進(jìn)行試驗(yàn)。根據(jù)設(shè)計(jì)提供的地質(zhì)描述和相鄰區(qū)域開挖揭露的情況看,河床地質(zhì)條件接近稍密或中密的粗砂和礫砂,其標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)應(yīng)在15~10范圍內(nèi),相應(yīng)三管法樁徑為1.2~1.8m,雙管法樁徑為0.8~1.3m。因本工程不確定性較多,為減小風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)高壓旋噴單樁樁徑1.2m。相應(yīng)的孔間距為0.866×1.2=1.04m,排距為0.75×1.2=0.9m。
本工程高壓旋噴樁徑1.2m,設(shè)雙排孔,間排距為0.8m,套接0.4m。從驗(yàn)算情況看,設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了本工程的地質(zhì)特點(diǎn),接近下限的參數(shù)選擇為圍堰閉氣提供了較好的實(shí)施條件。
較大的孔斜使單樁之間的有效套接減少,無法形成連續(xù)體,可能產(chǎn)生孔洞,導(dǎo)致滲水甚至管涌。根據(jù)規(guī)范要求,鉆孔孔斜應(yīng)<1%,設(shè)計(jì)高壓旋噴平均孔深約35m,在最大孔斜的條件下,單孔孔底傾斜35m×1%=35cm??紤]到雙孔套接時(shí)使孔斜影響加倍,而雙排孔布置會使孔斜影響減半,兩者影響互相抵消。設(shè)計(jì)套接厚度為40cm,則最大孔斜的影響仍在可控范圍之內(nèi)。
為盡量減小孔斜對旋噴套接成墻的影響,實(shí)際施工中除按照設(shè)計(jì)和規(guī)范控制孔斜外,還做好導(dǎo)正器的加工、率定及校正工作,保證投入施工生產(chǎn)設(shè)備滿足鉆孔孔斜控制要求。施工人員還通過鉆機(jī)支架校正,鉆進(jìn)前調(diào)整鉆機(jī)垂直度和鉆進(jìn)時(shí)隨時(shí)檢測等手段,盡可能的減小孔斜。
施工過程中,質(zhì)檢員對鉆機(jī)性能進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停鉆處理,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求的孔徑、孔距及孔斜控制。
在圍堰施工之前,組織專家在2009年12月15日進(jìn)行方案討論,主要考察工藝的適應(yīng)性和參數(shù)選擇。隨后編制試驗(yàn)大綱進(jìn)行試驗(yàn)。
(1)試驗(yàn)段工藝及參數(shù)
在圍堰上游側(cè)軸線轉(zhuǎn)彎處,鉆孔編號為G-6~G+6,使用三管法施工其參數(shù)選擇表如下:
試驗(yàn)段參數(shù)選擇表
(2)確定其施工工藝
測量放線——鉆機(jī)就位——跟管鉆孔——鉆機(jī)移位——下pvc套管膨潤土護(hù)壁——鋼套管拔出——高噴臺車就位——下噴射管——旋噴注漿——高噴臺車移位——質(zhì)量檢查
試驗(yàn)段鉆孔深度為32.7~45.2m,平均孔深38.4m,鉆孔總長度1036.8m,水泥總用量669.8t。高壓旋噴每米水泥用量為521.74~768.4kg,平均每米水泥用量為627.5kg。
(3)試驗(yàn)物探檢驗(yàn)
梨園水電站物探檢測中心于2009年11月15日~20日,采用單孔聲波、跨孔聲波對試驗(yàn)段進(jìn)行了檢測。從物探檢測情況分析,G-4存在兩段質(zhì)量缺陷,長度分別為1.6m和1.4m。從G-4的高噴記錄看,提升速度為5cm/min,高噴每米水泥用量為623.19kg,僅略小于平均值627.5kg,其他各項(xiàng)參數(shù)均正常,因此問題可能是由于高噴遇到孤石造成的。G-4的問題可以采用在G-4與G-5之間補(bǔ)孔重新高噴進(jìn)行處理,仍在可控范圍內(nèi)。
(4)試驗(yàn)結(jié)果
工藝的適應(yīng)性:圍堰高噴試驗(yàn)段的試驗(yàn)基本是成功的,施工選用的各項(xiàng)施工參數(shù)均適用于本工程施工。
工藝的改進(jìn):塌孔現(xiàn)象較為普遍,僅使用PVC管護(hù)壁效果有限,安放PVC管后,采用膨潤土進(jìn)行注漿護(hù)壁,最后拔出鋼套管,每孔膨潤土的平均用量為1~1.5t,效果良好。高噴段地下水豐富,出現(xiàn)漏漿、串漿時(shí)在水泥漿液中摻加水玻璃進(jìn)行高噴灌漿處理。
參數(shù)確定:根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,高噴參數(shù)確定如下表。
高壓旋噴參數(shù)表
異常處理主要是中斷后復(fù)噴和孤石處理,中斷復(fù)噴處理不當(dāng)會形成斷樁或滲漏通道,孤石處理不當(dāng)會減小旋噴樁有效直徑。針對這些情況,制定相應(yīng)的處理措施。
中斷處理:若高噴中途要拆卸噴射管時(shí),搭接段應(yīng)進(jìn)行復(fù)噴,復(fù)噴長度不小于0.2m。因故中斷后再恢復(fù)施工時(shí),對中斷段進(jìn)行復(fù)噴,搭接長度不小于0.5m。
孤石處理:高噴施工前布置先導(dǎo)孔,選取5~10個點(diǎn)位試鉆,了解圍堰軸線處詳細(xì)的地質(zhì)狀況。鉆孔時(shí)隨時(shí)監(jiān)測鉆進(jìn)情況,發(fā)現(xiàn)孤石后采取孔內(nèi)爆破的方法處理,確保處理后的孤石不會影響高噴防滲墻的性能。
圍堰高壓旋噴施工在2010年4月15日全部完成,因高壓旋噴深度較大且基坑尚未開挖完成,無法進(jìn)行圍井檢查或做開挖檢查。為此,梨園水電站物探中心于2010年4月26日~5月21日,采用單孔聲波、全孔壁數(shù)字成像、電磁波吸收系數(shù)層析成像(簡稱電磁波CT)技術(shù)對梨園水電站左岸廠房圍堰高壓旋噴樁進(jìn)行了防滲測試工作。
綜合單孔聲波、全孔壁數(shù)字成像、電磁波CT檢測情況和施工情況分析:圍堰高壓旋噴整體施工效果良好;個別部位因孤石影響未形成有效套接,可能形成滲水點(diǎn)。
從基坑開挖的情況看,圍堰高壓旋噴閉氣效果良好,基坑滲水量控制在了設(shè)計(jì)范圍內(nèi),高壓旋噴施工達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
通過圍堰高壓旋噴施工,可以看出在不良地質(zhì)條件下進(jìn)行高壓旋噴施工時(shí),必須做到以下幾點(diǎn):盡可能充分的掌握第一手的地質(zhì)資料,確保工藝選擇和參數(shù)確定依據(jù)充分;施工人員應(yīng)熟練掌握施工工藝和設(shè)計(jì)參數(shù),嚴(yán)格進(jìn)行過程控制,尤其是參數(shù)控制和工序驗(yàn)收都必須合格;高噴樁可以適當(dāng)選擇大樁徑、小間排距以減少風(fēng)險(xiǎn);高噴可選擇較低的旋轉(zhuǎn)速度、提升速度,較高的漿壓、水壓和氣壓以利于旋噴樁的形成;編制施工方案時(shí)應(yīng)考慮到可能出現(xiàn)的異常情況并制定相應(yīng)的處理措施,確保施工時(shí)能有效應(yīng)對各種情況;施工材料應(yīng)超前計(jì)劃、提前儲備、按時(shí)供應(yīng)。本次梨園電站廠房高噴圍堰施工工藝研究與總結(jié),旨在為類似工程提供第一手經(jīng)驗(yàn)資料。
圍堰閉氣后基坑開挖施工
圍堰拆除高壓旋噴樁體鉆爆
圍堰閉氣后基坑開挖施工
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[1]陳繼先,劉發(fā)明,謝蔚豐.高壓旋噴灌漿在太平江水電站基坑防滲的應(yīng)用[J].云南水力發(fā)電,2010.
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