馬 濤
(神華寧夏煤業(yè)集團建設(shè)工程管理部,寧夏回族自治區(qū)銀川市,750011)
+786 m水平井底車場遇水泥砂化圍巖支護技術(shù)
馬 濤
(神華寧夏煤業(yè)集團建設(shè)工程管理部,寧夏回族自治區(qū)銀川市,750011)
根據(jù)+786 m水平井底車場內(nèi)巷道和硐室圍巖遇水泥砂化性狀,對其進行了物理力學(xué)性質(zhì)試驗、物相成分化驗及錨桿拉拔力檢測,在此基礎(chǔ)上分析了巷道出現(xiàn)變形破壞的原因,并采取了以 “錨帶網(wǎng)索噴”為初始支護、“全封閉的U29型鋼棚+反底拱”為永久支護,則該支護實施后,確保了車場內(nèi)巷道和硐室的有效控制。
巷道支護 松軟巖層 錨桿支護 錨索支護 U29型鋼棚支護 注漿
清水營煤礦是神華寧夏煤業(yè)集團鴛鴦湖礦區(qū)一座設(shè)計年產(chǎn)8 Mt的大型礦井,采用斜井-副立井水平開拓,其中副立井+786 m水平井底車場于2009年3月3日開始施工,截止到2010年2月,已施工完成的重車線及環(huán)形車場均發(fā)生了較為嚴(yán)重的變形破壞,出現(xiàn)了拱部下沉、兩幫內(nèi)擠及嚴(yán)重的底臌,致使整個斷面收縮了40%左右。為確保安全,對已施工的重車線及空車線重新擴大斷面,并采用了 “錨帶網(wǎng)索噴+注漿”支護方案,但該方案實施后不到兩個月,重車線及空車線再次發(fā)生了嚴(yán)重的變形破壞,這表明該方案仍無法取得有效控制,為此清水營煤礦暫停了+786 m水平井底車場的掘進。再經(jīng)分析后,采取了與圍巖性狀和礦壓環(huán)境相耦合的支護方案,該方案實施后確保了其有效控制,并為企業(yè)創(chuàng)造了較為可觀的技術(shù)經(jīng)濟效益。
+786 m水平井底車場已掘重車線和空車線發(fā)生了較為嚴(yán)重的變形破壞,根據(jù)設(shè)計和地質(zhì)報告,+786 m水平井底車場埋深達612.8 m,位于二煤底板粗粒砂巖內(nèi),該巖層厚度達14.8 m,屬古河道未膠結(jié)的砂粒層,遇水及風(fēng)化后易變成泥砂狀,現(xiàn)場施工時無需放炮,用手鎬便能破巖掘進。為掌握其力學(xué)性質(zhì)及物相成分,經(jīng)現(xiàn)場取樣后進行了試驗和化驗,粗粒砂巖抗壓強度0.21 MPa,彈性模量140 MPa,內(nèi)聚力0.03 MPa,內(nèi)摩擦角7.5°,物相成分化驗伊利石40% ,綠泥石29.3%,石英30.7%。
力學(xué)性質(zhì)及物相成分表明,+786 m水平井底車場所在的層位即粗粒砂巖抗壓強度極低,意味著圍巖的自穩(wěn)性和自承能力較差;另外粗粒砂巖內(nèi)所含的伊利石和綠泥石物相成分達69.3%,遇水或吸濕后具有很強的膨脹性??梢娷噲鰞?nèi)已掘巷道及修復(fù)加固后再次發(fā)生變形破壞的原因主要為兩點。
(1)巷道原支護設(shè)計為錨帶網(wǎng)索噴,其中錨桿規(guī)格為?20 mm×2500 mm,屈服承載力達105 k N,使用Z2370型錨固劑2卷,現(xiàn)場在幫部抽取了3根錨桿進行了拉拔力檢測,其結(jié)果為12.5 k N、16.3 k N、14.8 k N,平均為14.5 k N,且拔出的錨桿錨固劑表面粘貼著一層砂粒,此現(xiàn)象表明錨固劑與孔壁粘結(jié)強度低,致使錨桿自身的支護強度無法得到有效發(fā)揮。
(2)對已發(fā)生變形破壞的巷道采用了擴大斷面及 “錨網(wǎng)噴索+注漿”支護方案,但該方案實施后不到1個月時間,巷道再次發(fā)生了較為嚴(yán)重的變形破壞,分析認為,注漿后漿液在凝固過程中會產(chǎn)生離析,同時圍巖內(nèi)所含的伊利石和綠泥石吸濕后會產(chǎn)生較大的膨脹變形,致使?jié){液凝固與圍巖吸濕膨脹同步進行,最后導(dǎo)致了注漿未起到應(yīng)有的加固作用。
根據(jù)+786 m水平井底車場內(nèi)巷道和硐室的圍巖性狀、力學(xué)性質(zhì)、物相成分及變形破壞原因,并考慮到前期 “錨帶網(wǎng)索噴”及 “錨帶網(wǎng)索噴+注漿”兩個支護方案均無法取得有效控制,在此情況下,經(jīng)分析后決定采用以 “錨帶網(wǎng)索噴”為初始支護,“全封閉的U29型鋼棚+反底拱”為永久支護方案。
3.1.1 輔助支護參數(shù)
錨桿規(guī)格為?20 mm×2500 mm,間排距800 mm×800 mm,使用Z2350樹脂藥卷,用量為2卷/錨桿,施加預(yù)緊力矩100 N·m;錨索規(guī)格為?17.82 mm×8300 mm,每斷面布置2根,排距2400 mm,使用Z2370樹脂藥卷,用量3卷/錨索,施加預(yù)緊力100 k N;鋼帶采用?16 mm鋼筋制作的鋼筋梯;金屬網(wǎng)采用?6.5 mm的鋼筋點焊制作的鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格尺寸為70 mm×70 mm和3000 mm×1000 mm兩種;噴層采用C20混凝土,初噴厚度50 mm。
3.1.2 永久支護參數(shù)
(1)全封閉U29型鋼棚,棚距800 mm,棚與棚之間用7道拉桿相互拉結(jié),即幫部各兩根,拱部3根,以確保U29型鋼棚的縱向穩(wěn)定,防止其發(fā)生側(cè)向失穩(wěn)。
(2)金屬網(wǎng)采用?6.5 mm鋼筋點焊制作的鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格尺寸為100 mm×100 mm和3000 mm×1000 mm兩種,主要鋪設(shè)在U29型鋼棚的背面,并用12#鐵絲每隔300 mm與U29型鋼棚綁扎牢固。
(3)復(fù)噴采用C20混凝土,噴厚以鋪蓋U29型鋼棚為準(zhǔn)。
(4)反底拱采用U29型鋼,并在其上鋪設(shè)毛石混凝土,沿巷道方向每鋪設(shè)4 m預(yù)留0.4 m寬的變形縫,縫內(nèi)用矸石充填,巷道底面全部用水泥砂漿抹平。
根據(jù)以上支護參數(shù),其+786 m水平車場內(nèi)巷道和硐室的支護斷面設(shè)計如圖1所示。
由于+786 m水平車場內(nèi)的巷道和硐室其圍巖屬未膠結(jié)的砂粒層,其特點是圍巖自承能力較低,且風(fēng)化或遇水浸泡后易變成泥砂狀,為此采用了上述以 “錨帶網(wǎng)索噴”為初始支護、“U29型鋼棚+反底拱”為永久支護的聯(lián)合方案。該方案的支護機理主要體現(xiàn)在3個方面。
(1)緊跟掘進頭實施 “錨帶網(wǎng)索噴”,其目的是防止拱部冒頂及兩幫偏幫,確保掘進頭的施工安全。另外,在安裝錨桿索時能給圍巖施加主動抗力,提高了圍巖的自承能力,并為圍巖壓力調(diào)整和永久支護留出一定的滯后時間,尤其是緊跟掘進頭及時噴漿封閉,即防止了圍巖風(fēng)化,又可直觀地觀察到噴層開裂或脫落等現(xiàn)象,以此可決定永久支護的滯后距離或滯后時間,為防止圍巖出現(xiàn)過度變形后再實施永久支護的被動狀況。
(2)永久支護采用全封閉U29型鋼棚,該棚主要由4節(jié)組成,安裝時先用卡蘭將拱與腿連接牢固并形成U型鋼棚,該棚在圍巖壓力作用下靠連接處的卡蘭產(chǎn)生摩擦滑動,并對圍巖壓力起到一定的讓壓作用,最后在復(fù)噴之前再在卡蘭處施焊并形成剛性連接,從而提高了U型鋼棚的剛度,避免了卡蘭連接處的失穩(wěn)破壞。
圖1 +786 m水平井底車場重車及空車線支護方案
(3)當(dāng)車場內(nèi)某單項工程掘進完成后,對底板施工反底拱,反底拱的開挖深度從底板中間往下為巷道寬度的0.13倍并形成弧形狀,然后在弧形底板上鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)、架設(shè)U29型鋼反底拱,則U29型鋼反底拱的兩端與已安裝的U29型鋼棚腿卡在一起并施焊。該U29型鋼反底拱即起到了防止底臌的作用,又可避免U29型鋼棚腿在兩幫圍巖擠壓力作用下發(fā)生踢腳失穩(wěn)。最后再在U29型鋼反底拱上鋪設(shè)毛石混凝土,鋪設(shè)長度按塊劃分,即沿巷道方向每鋪設(shè)4 m預(yù)留0.4 m寬的變形縫,且縫內(nèi)用矸石充填,表面用水泥砂漿抹平;而預(yù)留變形縫的目的是給底板留出薄弱環(huán)節(jié),以利于底板變形壓力的釋放,防止底板壓力聚集后造成反底拱破壞,即使在預(yù)留變形縫處出現(xiàn)了底臌現(xiàn)象,其處理起來也相對較易,不會對巷內(nèi)的運輸及行人帶來較大的影響。
根據(jù)+786 m水平車場內(nèi)巷道和硐室所實施的支護方案,為檢驗該方案的實施效果,對其進行了礦壓監(jiān)測,監(jiān)測內(nèi)容主要是圍巖內(nèi)部位移和表面位移,表面位移監(jiān)測結(jié)果見圖2。
由圖2中可以看出,斷面監(jiān)測點設(shè)置后,從2010年9月2日至12月16日,兩幫累計收斂位移19 mm,頂板下沉11 mm,底臌8 mm,從2010年12月16日至2011年5月16日共5個月未監(jiān)測到任何變形發(fā)生,直接觀察也未發(fā)現(xiàn)噴層開裂及金屬網(wǎng)外凸等礦壓現(xiàn)象,由此判斷+786 m水平井底車場內(nèi)巷道和硐室已取得了有效控制??梢姴捎靡浴板^帶網(wǎng)索噴”作為初始支護,“全封閉的U29型鋼棚+反底拱”作為永久支護,對強度低、遇水泥砂化且膠結(jié)程度差的巷道圍巖是一種有效的支護方式。
圖2 頂?shù)装寮皟蓭臀灰谱兓?guī)律
(1)根據(jù)+786 m水平井底車場內(nèi)巷道和硐室的圍巖性狀,對其進行了力學(xué)性質(zhì)試驗及物相成分化驗,據(jù)此分析了巷道出現(xiàn) 變形破壞的原因,并為建立可行性支護方案奠定了基礎(chǔ)。
(2)對于強度低、遇水泥砂化、膠結(jié)程度差且含有較高膨脹性成分的巷道圍巖,采用了以 “錨帶網(wǎng)索噴”為初始支護、“全封閉U29型鋼棚+反底拱”為永久支護,將內(nèi)部和外部兩種不同的支護方式結(jié)合起來,從而確保了+786 m水平車場內(nèi)巷道和硐室的有效控制,為類似條件的巷道支護具有一定的指導(dǎo)和借鑒意義。
[1]高俊峰,丁海強.軟巖巷道底臌防治技術(shù) [J].煤礦支護,2007 (2)
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[3]喬衛(wèi)國,呂言新,林登閣.深井厚沖積層軟巖馬頭門穩(wěn)定性控制技術(shù)研究 [J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012(3)
[4]劉玉衛(wèi).三軟煤層破碎圍巖巷道鋼-索聯(lián)合支護技術(shù)研究 [J].中國煤炭,2012(2)
[5]劉凱.長環(huán)形支架 (U型鋼)耦合加固技術(shù)研究與應(yīng)用 [J].中國煤炭,2012(5)
Support technology on mud-sand surrounding rock in presence of water in+786 m horizontal shaft bottom
Ma Tao
(Construction Project Management Department,Shenhua Ningxia Coal Industry Group,Yinchuan,Ningxia 750011,China)
According to the properties of mud-sand surrounding rock of roadway and chamber in presence of water in+786m horizontal shaft bottom,the physical mechanical property test,the phase component assay and anchor pullout test are conducted,and based on them,the causes of deformation and failure of the roadway are analyzed,and then the method of“bolt-cable supporting,steel strip,metal mesh strengthening and concrete spraying”is taken as the initial support,and the“fully closed U29type steel shed and inverted arch”as the permanent support.After the scheme is implemented,the effective control of roadway and chamber within the shaft bottom is ensured.
roadway support,soft rock,bolt support,anchor cable support,U29type steel shed support,grouting
TD353
A
馬濤 (1967-),男,寧夏石嘴山人,高級工程師,1989年西安礦業(yè)學(xué)院機械制造工藝與設(shè)備專業(yè)畢業(yè),現(xiàn)在神華寧夏煤業(yè)集團公司建設(shè)工程管理部從事基建礦井管理工作。
(責(zé)任編輯 張毅玲)