余萬祥
【摘 要】惠州抽水蓄能電站A廠水道工程于2008年建成,在上游水道首次充水時,位于上游水道系統(tǒng)高壓隧洞上方的地勘洞出現(xiàn)了的高壓滲水,最大滲水量達183.3 L/s。水道放空后,采用封堵高岔上方地勘洞,高壓隧洞內(nèi)進行深孔水泥固結(jié)灌漿+系統(tǒng)化學(xué)灌漿及回填F304斷層,對高壓滲水進行了成功處理,目前電站運行安全,高岔區(qū)的總滲水量一直穩(wěn)定在5.92L/s之內(nèi)。
【關(guān)鍵詞】惠蓄電站;高壓隧洞;最小覆蓋厚度;水力梯度;最小主應(yīng)力;灌漿
廣東惠州抽水蓄能電站A廠(以下簡稱為惠蓄A(yù)廠),裝機容量4×300MW,采用“一洞四機”布置,上庫正常蓄水位標高762m,下庫正常蓄水位標高231m,上、下庫水頭差為531.0m。上游水道由上庫進出水口、上平洞、上游調(diào)壓井、中斜井、中平洞、下斜井、下平洞、高壓岔管(以下簡稱高岔)、引水鋼支管構(gòu)成。高岔中心線高程為135m,最大靜水頭將近627m,主岔管的四個岔支管口連接四條長約138m 的引水鋼支管,進入地下廠房后連到四臺機組的蝸殼。地下廠房的排水系統(tǒng)由廠房四周的上、中、下層排水廊道和高岔區(qū)上方246m高程地勘探洞組成。
上游水道系統(tǒng)于2008年5月31日21點35分開始,首次充水至上庫水位751m,在充水其間水位在680m時,在高岔上方、距高岔垂直距離約120m的地勘洞PD01、1+200m樁號附近F304斷層的洞壁上,突然出現(xiàn)了噴射狀高壓滲水,此時的滲水量大約在41.67~55.56L/s,水道充水至上庫水位后,滲水最嚴重的部位集中在地勘洞F304、F273斷層揭露部位,1#灌漿廊道F59斷層部位呈水簾洞狀噴射水,地勘洞總滲水量達到183.3L/s,關(guān)閉充水閥,水道總滲水量達到229.7L/s。穩(wěn)壓16d后,2008年7月18日排空上游水道進行全面檢查發(fā)現(xiàn):高壓隧洞混凝土襯體出現(xiàn)裂縫主要分布在頂拱,且裂縫具有集中成帶、斜列式排列的典型特征,均有外水返滲,呈水簾洞狀出水,以下平洞AY2+800——AY2+843段最為嚴重。在AY2+800——AY2+900段順水流方向右側(cè)腰部有較多的斜向裂縫,分析認為,高壓隧洞襯體開裂是地勘洞大量滲水的主要原因。決定在三個方面進行處理:第一方面針對穿過高壓隧洞的斷層及裂縫節(jié)理采取深孔水泥固結(jié)灌漿,以及隧洞圍巖固結(jié)圈系統(tǒng)高壓化學(xué)灌漿,第二方面,對地勘洞進行混凝土回填。第三方面,對F304斷層進行水泥回填灌漿,處理工作結(jié)束后,上游水道再次充水,穩(wěn)壓5個月后總滲水量為5.92L/s,區(qū)內(nèi)的滲壓計讀數(shù)也保持了良好的穩(wěn)定狀態(tài)?;菪預(yù)廠高岔在首次充水中,為何會出現(xiàn)如此規(guī)模的裂縫和滲漏?針對滲水原因已實施的處理措施能否保證高岔的長期安全運行?是這里討論的重點。
1.水道滲漏的成因
無論廣蓄還是惠蓄以及其它大型抽水蓄能電站,其高壓水道的滲漏問題,都有‘矛與‘盾兩個方面:‘矛這一方,指的是高內(nèi)水壓力與高水力梯度,而且兩者必須同在。僅只要內(nèi)水壓力高而水力梯度很小,并不會造成很大的滲漏,反之亦然。只有兩者同在,‘矛才利?!苓@一方,指的是混凝土襯砌、高壓固結(jié)灌漿帶、未經(jīng)固結(jié)灌漿的巖體的厚度等,它們的作用是增大滲流阻力,堵塞滲流通道,降低水力梯度,只有這三方面做好了,‘盾才堅。
1.1過大的水力梯度是導(dǎo)致A廠高壓隧洞出現(xiàn)大量滲漏的原因(滲透穩(wěn)定)
此次A廠水道充水過程中,當水道水位達到680m時,水道內(nèi)水壓力近5.4MPa時,5m水泥固結(jié)圈已發(fā)生劈裂,說明實際水力梯度遠遠大于“臨界水力梯度”,此時的“臨界水力梯度”在洞段內(nèi)發(fā)育相對較大結(jié)構(gòu)面NW 向構(gòu)造F59和F43斷層形成較大的滲漏通道。在深孔水泥灌漿鉆孔發(fā)現(xiàn),大部份鉆孔超過9m后都有大量來水,從AY2+840樁號8-1#孔鉆孔到9m深穿過F59斷層時大量來水,來水量到達110L/min。說明水文地質(zhì)條件差,在水泥固結(jié)范圍圈以外有較大的透水帶斷層,巖石透水性好,保水性差,導(dǎo)致水力梯度過大。
1.2最小覆蓋厚度 (挪威準則)
設(shè)計采用有限元法計算,認為襯體砼僅是傳力給巖石,允許砼開裂,按限制裂縫寬度0.2mm,作用在圍巖上的水壓力接近于內(nèi)水壓力,受力和防滲主要靠圍巖起作用,要使襯砌隧洞能保持穩(wěn)定,并不因滲水過大而不能正常運行,必須保證襯砌隧洞有足夠的埋深,使隧洞洞身的垂直及側(cè)向巖石覆蓋厚度大于最小覆蓋厚度。保證圍巖不產(chǎn)生滲透失穩(wěn)和水力劈裂。
挪威準則是經(jīng)驗準則,其原理是要求隧洞上覆巖體重量不小于洞內(nèi)水壓力。采用最薄埋厚代替巖體垂直及側(cè)向覆蓋厚度,如下式:
De≥?奕w×(H/?奕r)×cosβ·K(式2)
式中: De為壓力隧洞計算點到地面的最短距離,單位:m;?奕w為水的容重;β為山坡的平均坡角;K為安全系數(shù)(一般取1.3~1.5)λ=K?奕/?奕R;?奕r為巖體的容重;
根據(jù)挪威準則公式計算得出:
高壓隧洞最小覆蓋厚度一般取1.2H, 安全系數(shù)K為(一般取1.3~1.5) ,從表3計算得出,在側(cè)向(靠斷層F304方向)無法滿足高壓隧洞最小覆蓋厚度要求。
在高壓隧洞段,由于透水性好的F304斷層與隧洞近平行,且處于隧洞的下盤,隧洞與斷層的距離在60~200m間。
1.3洞內(nèi)靜水壓力大于最小主應(yīng)力 (水力劈裂)
最小主應(yīng)力準則是建立在“巖體在地應(yīng)力場中存在預(yù)應(yīng)力”的基礎(chǔ)上的,其原理是要求襯砌高壓隧洞沿線任一點的圍巖最小主應(yīng)力σ3大于該點洞內(nèi)靜水壓力,并有1.2~1.3倍的安全系數(shù)。完整的巖塊透水性微弱,水在巖體中的運動主要是通過巖體中的裂隙或節(jié)理。實際上對有節(jié)理裂隙的巖體進行劈裂,所需的滲透壓力小于主應(yīng)力測試時劈裂完整巖體的劈裂應(yīng)力;劈裂NW向構(gòu)造所需滲透壓力小于最小主應(yīng)力,在高壓水作用下巖體斷續(xù)裂隙(空隙)發(fā)生擴展,連通率增大,改變了巖體原有的結(jié)構(gòu),使?jié)B透性大大增加,同時伴隨侵蝕及泥化等作用。滲透性的增加又會加速滲流,使水力劈裂作用進一步加強。
另一方面下高壓隧洞場區(qū)的NW、NNW向斷層發(fā)育, 斷層構(gòu)造是張性透水構(gòu)造,張性性質(zhì)的斷層不是單獨的一條,而是相互平行的一組構(gòu)造,其中一條或某幾條NW向構(gòu)造發(fā)生劈裂時,未被劈裂的其它張性NW向裂縫將被壓縮,并不受最小主應(yīng)力的控制。因此,相對而言,劈裂成組產(chǎn)出的張性構(gòu)造的滲透壓力又低于劈裂單條產(chǎn)出的張性構(gòu)造所需的壓力。設(shè)張性裂隙在法向應(yīng)力為σn條件下等效水力隙寬為a,則在一定水力梯度J作用下通過裂隙的流量與隙寬3次方成正比,裂隙的等效水力隙寬將增大Δa。即q=-kaJ=-ga3/12νJ(3)式中:g為重力 加速度;ν為水的運動粘滯系數(shù);k=ga2/12ν為裂隙的導(dǎo)水系數(shù)。有幾組NW向透水裂隙(F59、F43與F65)連通高壓隧洞及地勘洞。設(shè)與隧洞相交的裂隙的法向應(yīng)力為σn。如果?奕hs>σn,則在水的作用下,裂隙法向應(yīng)力將變?yōu)槔瓚?yīng)力,裂隙將張開。假如裂隙劈裂后隙寬a增大一倍,則由式(3)知其滲流量將增大到原來的8倍。
2.下平洞及高岔襯砌砼開裂形成頂部燕尾形裂縫原因
位于襯砌頂部的裂縫具有集中成帶、斜列式排列的典型特征,根據(jù)ltasca(武漢)咨詢有限公司的咨詢報告,襯砌頂部的裂縫顯著地不同于內(nèi)水壓力作用下的襯砌破壞,而是具有典型的剪切性質(zhì),不同于內(nèi)水壓力作用產(chǎn)生的張破裂特征。而其剪切性質(zhì)屬于隧洞兩側(cè)出現(xiàn)比較明顯的差異變形。從地質(zhì)條件分析,發(fā)生滲水的三大原因?qū)е滤纼蓚?cè)圍巖出現(xiàn)比較明顯的差異,靠F304斷層一側(cè)內(nèi)水進入圍巖并達到F304,說明這一側(cè)圍巖的斷層結(jié)構(gòu)帶成為較大的滲流通道,主要為F59、F43、F65斷層通向F304,從深孔水泥灌漿情況看也證明這一點,而靠在A廠廠房一側(cè)則有1#灌漿廊道,整理圍巖得以較好加固。由于隧洞兩側(cè)圍巖加固存在差異,高壓水導(dǎo)致隧洞兩側(cè)實際受力狀態(tài)和圍巖變形性能的進一步變化,先是圍巖發(fā)生微弱變形,使灌漿固結(jié)圈范圍發(fā)生破壞,導(dǎo)致在襯砌砼頂部(襯砌砼受力最薄弱的部位)出現(xiàn)集中成帶的剪切裂縫。
3.高壓隧洞防滲處理三大措施
滲流量的大小,總是由三種因素決定的。水力梯度與滲流系數(shù)(即滲流阻力)決定了滲流的流速,滲流通道的面積與滲流流速的乘積決定了滲流量的大小,所以解決高壓隧洞的防滲問題,也應(yīng)從‘矛與‘盾兩方面入手,采取三大措施。
3.1封堵高岔上方地質(zhì)探洞,將滲水封閉在山體內(nèi),降低水力梯度,以增大滲流阻力,減小滲流通道出口的面積
A廠高壓隧洞出現(xiàn)大量滲漏的根本原因是高壓隧洞至上方地質(zhì)探洞之間的水力梯度過大。要想從根本上解決裂縫和滲漏問題,確保在日后的運行中襯砌不再產(chǎn)生新的裂縫、圍巖不產(chǎn)生劈裂,則必須降低排水探洞至高岔之間巖體的水力梯度,有效的抬高H2,以減小內(nèi)外水壓力差。將地質(zhì)探洞所有滲水斷層構(gòu)造帶(主要為F304及F273斷層揭露處、1#灌漿廊道F59斷層揭露處) (見圖1)用混凝土進行回填封堵、預(yù)埋管回填灌漿。
圖1 地勘洞及1#灌漿廊道封堵平面圖
3.2 高壓隧洞內(nèi)進行深孔水泥固結(jié)灌漿+系統(tǒng)化學(xué)灌漿,盡可能堵塞滲水通道,增加滲流阻力
加固圍巖松動圈及圍巖與襯砌混凝土間的接縫得到有效緊密結(jié)合。
針對穿過高壓隧洞的斷層構(gòu)造帶及裂縫節(jié)理帶,在隧洞順水流方向右側(cè)腰部及頂拱布置深孔高壓水泥固結(jié)灌漿,目的在于將環(huán)繞高壓隧洞的圍巖固結(jié)起來,增加圍巖整體性、彈模和抗力,提高圍巖的承載力,將穿過高壓隧洞的斷層節(jié)理構(gòu)造及張性裂隙等滲流通道加以延長封閉,增加滲流阻力,使最小主應(yīng)力大于洞內(nèi)最大靜水壓力。此次水道滲水放空后灌漿參數(shù),新增的深孔水泥固結(jié)灌漿孔深15~20m,壓力7.5MPa,下平洞總灌漿孔84個,灌漿工程量1331.5m,總耗灰量202.28t,平均單耗151.92kg/m,最大單孔耗灰量95.97t。高岔總灌漿孔95個,灌漿工程量1482.0m,總耗灰量76.92t,平均單耗51.91kg/m,最大單孔耗灰量9.36t。平均水泥灌漿孔深15.72m,在高岔、下平洞及下斜井下彎段采取系統(tǒng)化學(xué)灌漿,孔深由原設(shè)計的5m加深至7.5m(局部9m),排距也由原設(shè)計的3m加密至1.5~2.0m,化學(xué)灌漿材料為改性環(huán)氧高分子材料,灌漿壓力7.5 MPa,下平洞總灌孔數(shù)700個,灌漿工程量4702m,總耗漿87.654t,平均單耗19kg/m,最大單孔耗漿量9.3t。高岔總灌漿孔470個,灌漿工程量3929m,總耗漿89.3t,平均單耗23 kg/m,最大單孔耗漿量9.46t。大面積化學(xué)灌漿既可以修復(fù)襯體的裂縫,又可以盡可能多地封堵襯體后圍巖灌漿固結(jié)圈中被高壓水劈裂和沖蝕出的透水通道、增大滲流阻力,同時還起到了加固圍巖松動圈、提高圍巖抗力的作用。
3.3 F304斷層回填灌漿
F304斷層在地質(zhì)探洞246高程以下的空腔水泥灌漿,由于有F304斷層在高壓隧洞的下盤,斷層寬度為10~15m,水道與F304斷層直線距離最小處只有65m, 隧洞在側(cè)向(靠斷層F304方向)不能滿足高壓隧洞最小覆蓋厚度要求。采取水泥灌漿填充空腔部分及斷層裂縫,提高圍巖的完整性及受力傳遞,能有效提高隧洞側(cè)向最小覆蓋厚度要求,水泥回填灌漿總共灌入1812.4噸,灌漿壓力3.5MPa。
4.結(jié)論
由于惠蓄電站水文地質(zhì)條件復(fù)雜,巖石透水性好,保水性能差,有幾條NW向斷層構(gòu)造帶穿過下平洞及高岔,F(xiàn)304斷層又處于水道下盤,惠蓄A(yù)廠高壓隧洞鋼筋混凝土開裂和大量高壓內(nèi)水外滲的根本原因是高岔至上方地勘洞的水力梯度過大;水道側(cè)向最小覆蓋厚度不能滿足要求,水道放空后,對下平洞及高岔進行深孔水泥灌漿+高壓系統(tǒng)化學(xué)灌漿和回填高岔上方地勘洞及F304斷層水泥灌漿的處理措施是有效的、必要的;處理后的鋼筋混凝土岔管的長期安全運行是有保障的。