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        重油催化裝置CO余熱鍋爐節(jié)能技術(shù)改造分析

        2013-09-05 07:50:16梁建偉
        石油化工應(yīng)用 2013年6期
        關(guān)鍵詞:油漿吹灰熱器

        梁建偉

        (中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)

        中國(guó)石油寧夏石化分公司60萬(wàn)噸/年重油催化裝置配有一臺(tái)CO余熱鍋爐(型號(hào):CG-BQ70/480-60-3.82/420),主要利用再生煙氣的余熱,再加上助燃瓦斯,提供催化裝置氣壓機(jī)透平及生產(chǎn)工藝所需蒸汽。該余熱鍋爐不僅過(guò)熱自產(chǎn)蒸汽,同時(shí)還過(guò)熱外取熱器、油漿蒸發(fā)器產(chǎn)生的中壓飽和蒸汽。

        CO余熱鍋爐,給公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益,但CO余熱鍋爐運(yùn)行中尚存在一些問(wèn)題:

        (1)煙氣流通阻力偏大,導(dǎo)致爐膛壓力偏高,為控制爐膛壓力,只好將部分CO煙氣直接從煙囪排放,造成大量化學(xué)能和高溫余熱損失,影響裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也對(duì)環(huán)境造成污染;

        (2)因再生煙氣中含有催化劑粉塵,長(zhǎng)期運(yùn)行后會(huì)吸附在爐管上,再加上原有吹灰器使用效果不理想,吹灰效果逐漸下降,影響爐管換熱;

        (3)省煤器爐管因老化、露點(diǎn)腐蝕等原因開始陸續(xù)發(fā)生泄漏,每次運(yùn)行3月到6月后,都會(huì)因爐管泄漏被迫停爐搶修,最短停爐搶修間隔時(shí)間不到一個(gè)月。

        2007年重油催化裝置擴(kuò)容,裝置主風(fēng)由1 290 m3/min提高至1 622 m3/min,再生煙氣量隨之增加(裝置再生煙氣量提高至99 747 m3/h,提高約26%),為了提高CO余熱鍋爐的煙氣處理能力,增加CO余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量,同時(shí)提高余熱鍋爐抗低溫露點(diǎn)腐蝕能力,對(duì)CO余熱鍋爐進(jìn)行了節(jié)能改造。

        1 改造目的與原則

        (1)降低煙氣流動(dòng)阻力,降低爐膛壓力,提高CO余熱鍋爐再生煙氣處理能力;(2)防止省煤器積灰與腐蝕,確保省煤器安全運(yùn)行、高效運(yùn)行;(3)完善吹灰措施,確保CO鍋爐長(zhǎng)周期高效運(yùn)行。

        2 設(shè)計(jì)計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        2.1 CO余熱鍋爐改造設(shè)計(jì)依據(jù)(見表1)

        表1 CO余熱鍋爐改造設(shè)計(jì)依據(jù)

        3 改造內(nèi)容

        本次余熱鍋爐節(jié)能改造具體有:

        (1)為保證全部再生煙氣進(jìn)CO余熱鍋爐,對(duì)原省煤器進(jìn)行了改造。拆除原省煤器,將CO余熱鍋爐省煤器采用翅片管替代光管為傳熱元件,增加傳熱面積,強(qiáng)化換熱,同時(shí)降低鍋爐尾部煙氣流動(dòng)阻力,降低爐膛壓力,提高余熱鍋爐再生煙氣處理能力,滿足裝置滿負(fù)荷運(yùn)行下余熱回收要求,換熱管順排布置,便于清灰;結(jié)構(gòu)形式全部采用模塊化箱體結(jié)構(gòu),并采用脈沖激波吹灰器進(jìn)行吹灰,保證換熱效果。

        (2)為平衡尾部煙氣熱量,降低排煙溫度,提高余熱鍋爐效率,將油漿蒸發(fā)器、外取熱器汽包給水和余熱鍋爐給水同時(shí)一起進(jìn)省煤器進(jìn)行預(yù)熱(由于油漿蒸發(fā)器和外取熱器介質(zhì)是與飽和汽水混合物換熱,故油漿蒸發(fā)器和外取熱器汽包給水溫度提高后只是增加油漿蒸發(fā)器和外取熱器飽和蒸汽產(chǎn)量,不影響油漿蒸發(fā)器和外取熱器的取熱能力)。

        (3)為平衡尾部煙氣熱量,防止高溫省煤器出水沸騰度過(guò)高,取消原低壓蒸汽-空氣加熱器,在該位置增設(shè)水熱媒空氣換熱器,利用低溫省煤器出口高溫水(~200℃)加熱助燃空氣,將助燃空氣溫度提高至170℃,可進(jìn)一步改善、穩(wěn)定CO煙氣燃燒。

        (4)省煤器改造后可以在以下幾個(gè)方面改善余熱鍋爐運(yùn)行狀況:①增加換熱面積,強(qiáng)化換熱。在相同的空間內(nèi),換熱面積增加3倍以上,使省煤器吸熱能力增加,降低排煙溫度,提高CO余熱鍋爐效率;②降低煙氣流通阻力、爐膛壓力,提高再生煙氣處理能力,保證余熱鍋爐長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。

        (5)為適應(yīng)裝置負(fù)荷變化和原料油變化,防止省煤器低溫露點(diǎn)腐蝕,增設(shè)給水預(yù)熱器,利用省煤器出口的高溫水加熱省煤器進(jìn)口的104℃低溫水,將省煤器實(shí)際進(jìn)水溫度提高到140℃(可設(shè)定),高于露點(diǎn)溫度,從而徹底消除省煤器露點(diǎn)腐蝕隱患,確保余熱鍋爐安全運(yùn)行。

        (6)CO余熱鍋爐過(guò)熱器原蒸汽吹灰器(左右各一臺(tái))存在蒸汽易內(nèi)漏、故障率高、維護(hù)工作量大、能耗高等缺陷。在冬天蒸汽吹灰器需要進(jìn)行疏水、排凝等防凍操作,一旦發(fā)生蒸汽和凝結(jié)水內(nèi)漏進(jìn)鍋爐,可能腐蝕爐管。由于過(guò)熱器爐墻為膜式水冷壁,僅預(yù)留了兩個(gè)Φ120的吹灰孔,故本次改造將過(guò)熱器原蒸汽吹灰器拆除,采用左右各安裝一臺(tái)戴蒙德伸縮式旋轉(zhuǎn)蒸汽吹灰器,該吹灰器工作時(shí)可通過(guò)Φ120的吹灰孔,將吹掃頭自動(dòng)送入爐內(nèi),吹灰結(jié)束后吹掃頭自動(dòng)退出,克服了原蒸汽吹灰器缺陷,確保CO鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度保持在410℃左右。

        (7)將對(duì)流管束、低溫過(guò)熱器原蒸汽吹灰器拆除,安裝5臺(tái)脈沖激波吹灰器,同時(shí)在改造后的四組省煤器上布置16臺(tái)脈沖激波吹灰器。21臺(tái)脈沖激波吹灰器全部采用PLC控制,自動(dòng)吹灰,有效防止催化劑粉塵靜電吸附在余熱鍋爐尾部受熱面,確保CO鍋爐受熱面長(zhǎng)周期高效運(yùn)行。

        (8)全部新增控制、顯示參數(shù)進(jìn)原裝置DCS系統(tǒng)。

        (9)設(shè)備設(shè)計(jì)與布置如下:①全部省煤器和空氣換熱器采用模塊化設(shè)計(jì),共分5個(gè)模塊,在制造廠制造,可確保質(zhì)量,模塊還具有安裝工期短、安裝費(fèi)低等優(yōu)點(diǎn)。伸縮式旋轉(zhuǎn)蒸汽吹灰器在過(guò)熱器左右兩側(cè)各布置一臺(tái),脈沖激波吹灰器一共布置21個(gè),其中對(duì)流管束3個(gè),低溫過(guò)熱器2個(gè)和省煤器16個(gè);②給水預(yù)熱器安裝在鍋爐省煤器旁,改造后的水熱媒空氣及給水換熱器性能參數(shù)(見表2)。

        表2 改造后新增水熱媒空氣預(yù)熱器設(shè)計(jì)性能參數(shù)

        4 技術(shù)特點(diǎn)

        本次改造在原省煤器空間上布置了高溫省煤器(一組)、中溫省煤器(一組)和低溫省煤器(二組),共四個(gè)模塊,每個(gè)模塊之間自身護(hù)板連接,支撐在爐體鋼結(jié)構(gòu)承重梁上,全部重力小于原省煤器帶爐墻重力,原爐體鋼結(jié)構(gòu)無(wú)需加強(qiáng),改造工作量小,并具有以下特點(diǎn):

        (1)省煤器均采用模塊化設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)上將承壓部件的所有焊縫均安排在夾層內(nèi),預(yù)置吹灰器的接口,現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)只需將各模塊之間加焊連接鋼板,然后進(jìn)行外保溫,節(jié)省人力并可大大縮短現(xiàn)場(chǎng)安裝工期,節(jié)約安裝費(fèi)用。

        (2)空氣換熱器也采用模塊化設(shè)計(jì),布置在原低壓蒸汽-空氣加熱器位置。

        (3)無(wú)論裝置負(fù)荷如何變化,均能自動(dòng)將煙氣換熱器和省煤器入口水溫保持在避開露點(diǎn)腐蝕的給定值(本次改造為140℃),確保設(shè)備的安全運(yùn)行。

        (4)主要設(shè)備采用模塊化箱式結(jié)構(gòu),所有受壓元件的焊接、整體水壓試驗(yàn)全部在制造廠完成,現(xiàn)場(chǎng)只需用護(hù)板將各模塊連接起來(lái)保溫即可。施工難度小、周期短,質(zhì)量可得到有效保證。

        5 運(yùn)行效果

        5.1 節(jié)能改造后技術(shù)指標(biāo)

        (1)全部再生煙氣進(jìn)余熱鍋爐進(jìn)行能量回收,余熱鍋爐爐膛壓力顯著降低,爐膛壓力2.5 kPa;(2)外取熱器、油漿蒸發(fā)器和CO余熱鍋爐自產(chǎn)的中壓飽和蒸汽全部進(jìn)余熱鍋爐進(jìn)行過(guò)熱,過(guò)熱蒸汽溫度410±10℃;(3)CO余熱鍋爐最大連續(xù)過(guò)熱能力≥68.6 t/h,且過(guò)熱蒸汽溫度410±10℃;(4)CO余熱鍋爐排煙溫度185±10 ℃;(5)省煤器實(shí)際進(jìn)口水140±5 ℃;(6)CO 余熱鍋爐改造后的設(shè)備連續(xù)運(yùn)行1 000 d以上。

        5.2 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        (1)原放空的25%CO左右再生煙氣的化學(xué)能和高溫物理顯熱得到了有效回收,可多回收8 050 kW能量,多產(chǎn)10.2 t/h中壓過(guò)熱蒸汽,每年可新增經(jīng)濟(jì)效益816萬(wàn)元;(2)滿足裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行要求。徹底消除省煤器腐蝕隱患,避免CO余熱鍋爐停爐搶修,每年檢修費(fèi)用降低50萬(wàn)元。

        6 小結(jié)

        CO余熱鍋爐節(jié)能改造后,爐膛壓力大大降低,CO再生煙氣處理能力得到了提高,保證了全部CO煙氣進(jìn)鍋爐進(jìn)行能量回收,CO鍋爐各受熱面吹灰措施得到了完善,同時(shí)也較好地解決了省煤器露點(diǎn)腐蝕問(wèn)題,有力地確保CO鍋爐長(zhǎng)周期安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行,各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)以及設(shè)備性能參數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,節(jié)能效果顯著。

        [1]中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部.蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程[M].北京:勞動(dòng)出版社,1996.

        [2]樊泉桂主編.鍋爐原理[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

        [3]李中元.燃油燃?xì)忮仩t房系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)[J].甘肅科技,2004,20(6):29-30.

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