孟令浩,馮松林,鄭 偉,王 磊,鄭艷芬,陳 立
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710200)
胡尖山油田注入水(洛河層水)的硫酸根含量高,部分區(qū)塊存在嚴(yán)重的硫酸鋇鍶垢問題,通過在注水站安裝納濾脫硫酸根水處理裝置,采用納濾膜有選擇性的脫除SO42-,降低成垢離子含量,達(dá)到了減少注水地層的硫酸根結(jié)垢,降低注水壓力,提高注入水的驅(qū)替效率,最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)原油生產(chǎn)穩(wěn)定,提高油田采收率。
脫硫酸根納濾膜水處理系統(tǒng)一般由預(yù)處理部分、膜處理部分和后處理部分組成。經(jīng)預(yù)處理后的水進(jìn)入高壓泵增壓后送至納濾系統(tǒng)作脫鹽處理。納濾處理后的水進(jìn)入過濾水罐,有選擇性的脫去硫酸根等大分子量高的離子,納濾裝置采用自動操作方式。
多介質(zhì)過濾器為壓力式過濾器,通過石英砂和無煙煤的截留作用,去除水中的懸浮物和膠體,而且水中的有機(jī)物、細(xì)菌、病毒等隨著水的濁度的降低也可以部分地被去除。
主要特點(diǎn):過濾精度高,水中懸浮物的去除率可接近100%。天然水經(jīng)處理后,濁度由20 NTU降低小于1 NTU。
軟化器交換是鈉離子交換劑和水溶液中的鈣、鎂離子之間發(fā)生等物質(zhì)量規(guī)則的可逆性交換,使得水質(zhì)改善,而離子交換劑的結(jié)構(gòu)不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化的水處理方式。
精密過濾器是進(jìn)反滲透膜的最后一道過濾系統(tǒng),過濾精度為5 μm。
納濾系統(tǒng)工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn):納濾(NF)膜是在壓力驅(qū)動下,允許溶劑分子透過而不允許溶質(zhì)分子透過的一種功能性的半透膜。納濾是最精密的膜法液體分離技術(shù),它能有選擇性的截流價位高、半徑大的離子,但允許水和低價位、低半徑的離子鹽透過。
試驗區(qū)胡尖山油田胡149-胡164區(qū)塊,主力油層長4+5,油藏埋深2 120 m,平均油層厚度10.9 m,空隙度 11.0%,滲透率 1.06×10-3μm2,原始地層壓力15.8 MPa,飽和壓力7.7 MPa,屬巖性油藏,原始驅(qū)動類型為彈性邊底水驅(qū),有長4+5注水井5口,影響采油井15口井。地層水礦化度89.8 g/L,水型為CaCl2型,地層屬弱水敏、弱速敏、無酸敏、弱鹽敏。
注入水供水由供水站集中供應(yīng),由5口水源井供應(yīng),水源層為白堊系洛河宜君組,埋藏深度在500~1 000 m,單井產(chǎn)水300 m3/d,總礦化度高(最高達(dá)5 g/L)。
2.2.1 注入水離子分析 胡149-164區(qū)塊注入水為洛河宜君組水,對其中3口水源井進(jìn)行分析,注入水中富含結(jié)垢陰離子硫酸根(見表1)。
2.2.2 地層水水質(zhì)分析 取該區(qū)塊長4+5層位的安156-36井,進(jìn)行地層水分析,地層水中鋇離子異常高(見表1)。
表1 注入水水質(zhì)分析表 單位:mg/L
表2 安156-36井地層水質(zhì)分析表 單位:mg/L
表3 胡尖山油田長4+5地層水與注入水化學(xué)成分對比 單位:mg/L
表4 胡尖山油田洛河和長4+5地層水配伍性試驗結(jié)果(50℃)單位:mg/L
2.2.3 注入水與地層水配伍性試驗 水源井H154S1的洛河層水與安156-36井的長4+5地層水進(jìn)行水質(zhì)離子對比分析,有嚴(yán)重結(jié)硫酸鋇、輕微結(jié)碳酸鈣垢的趨勢。進(jìn)行不同配比結(jié)垢試驗,由試驗結(jié)果可以看出:存在嚴(yán)重的硫酸鋇(鍶)結(jié)垢(見表3、表4)。
在盆二增壓注水站建成一套日處理量300 m3脫硫酸根先導(dǎo)性試驗裝置,2009年4月投運(yùn)至今已平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)4年,效果良好?,F(xiàn)場水質(zhì)取樣分析表明,脫硫酸根脫除率較穩(wěn)定,平均脫除率在85%以上,各項工藝參數(shù)性能可靠。
納濾水注水井生產(chǎn)情況:現(xiàn)場動態(tài)跟蹤效果表明,5口納濾水注水井壓力平穩(wěn),其中所測的2口納濾水井吸水剖面平均增加0.95 m,試驗區(qū)對應(yīng)的15口采油井產(chǎn)量保持平穩(wěn)。納濾水注水井平均壓力保持平穩(wěn)并有所降低(6.68 MPa下降到5.36 MPa),效果較好。
對應(yīng)油井生產(chǎn)情況:15口采油井整體產(chǎn)液量穩(wěn)中有增,2008年10月-2009年4月試驗前平均日產(chǎn)液77.42 m3,日產(chǎn)油51.76 t,含水20%。2009年4月-2010年6月試驗后日產(chǎn)液為78.33 m3,日產(chǎn)油53.39 t,含水16.83%,日產(chǎn)液增加0.91 m3,日產(chǎn)油增加1.63 t,含水率降低3.17%。單井日均增油0.11 t,目前試驗區(qū)塊整體動態(tài)比較平穩(wěn)。
15口非試驗區(qū)產(chǎn)量處于下降趨勢,2008年10月-2010年7月產(chǎn)油量月遞減速度為1.41 t,含水率上升5.0%。平均單井日產(chǎn)油降低0.094 t。
以該區(qū)塊為例,按照結(jié)垢造成原油產(chǎn)量降低0.5%計算,(扣除自然遞減因素造成的原油產(chǎn)量下降),該區(qū)塊每月產(chǎn)量就要減少125 t(月產(chǎn)25 000 t),按國際油價1桶84美元計算,1噸折合約7.3桶,一年由于結(jié)垢降產(chǎn)造成經(jīng)濟(jì)損失為:125×7.3×84×6.8×12=625.5 萬元。同時,所有注水井注入納濾水后,可以有效地防止油層結(jié)硫酸鋇鍶垢造成堵塞,防止注水系統(tǒng)壓力升高,節(jié)能降耗;而且避免了大量的、難以解除的注水井解堵增注工作量和較大的費(fèi)用,平均每年可節(jié)約運(yùn)行及注水井解堵增注措施費(fèi)用200萬元左右,可產(chǎn)生綜合效益達(dá)825.5萬元左右。
該工藝研究試驗較成功,對高含量鋇鍶垢油田的防治具有廣泛應(yīng)用價值。目前,部分油田主要開發(fā)層系面臨的結(jié)垢問題比較突出,因此,該工藝應(yīng)用前景廣闊,經(jīng)濟(jì)效益較大。
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