吳 昊
(淮安市水利勘測設計研究院有限公司 江蘇淮安 223005)
連云港市義澤河閘作為鹽東控制樞紐的重要建筑物之一,主要有擋潮御鹵、防洪、排澇降漬、蓄淡灌溉和通航等作用。閘室為開敞式平底板結構,共3孔,邊孔每孔凈寬10.0m,中孔凈寬 16.0m,閘孔總凈寬 36.0m,底板順水流方向長 17.0m,垂直水流方向總寬 41.4m。閘室兩側回填土高度超過 8m,邊荷載很大,如將底板垂直水流向從兩中墩處分為三塊,邊跨底板因受兩側土壓力作用,將對中跨產(chǎn)生很大的水平擠壓力,容易對結構產(chǎn)生破壞,需采取復雜的工程措施以消除影響。諸如邊墩兩側設置空箱岸墻以減少邊荷載,縫墩間設置頂塊等措施,造價較高且施工繁瑣??紤]到義澤河閘閘室底板處為黏土夾粉質黏土,地基情況較好,設計中考慮采用整底板結構以簡化施工工藝,減少工程投資。
設計過程中主要通過三項措施來保證底板的結構可靠、經(jīng)濟可行和易于實施。
義澤河閘底板結構如按開敞式閘室結構設計,底板厚度按 2.5m設計,底板最大彎矩出現(xiàn)在跨中,超過3000kN·m,將無法按正常方式配筋。設計過程中,考慮到閘室上游布置1座9.0m寬交通橋,下游布置1座5.0m寬工作橋,如將其和閘墩連接形式設計為固支,使交通橋、工作橋、閘墩、底板形成整體框架結構,并適當增加交通橋和工作橋剛度,可使閘室底板厚度和跨中彎矩大大降低。經(jīng)過計算,閘室底板厚度為2.2m,跨中彎矩減少至2310kN·m。通過結構形式的優(yōu)化,減小了底板的厚度,有效地減少了大體積混凝土裂縫數(shù)量和裂縫寬度。計算模式簡圖見圖1
義澤河閘室兩側填土達 8.7m,根據(jù)有限元計算理論,將計算結構和土體看成彈性體,邊荷載對跨中彎矩的影響很大。如能有效地降低邊荷載,將直接減小底板的彎矩。設計過程中考慮在兩側邊跨各設置一個后澆帶。根據(jù)相關工程經(jīng)驗,待底板施工結束30天后,兩側填土達到1.5m左右,多變跨進行沉降觀測。當連續(xù)3個10天沉降量都不超過1mm時,可進行后澆帶的封鉸。由于國內規(guī)范無相關規(guī)定,且土體的后期變形亦存在一定的不確定性,在有限元計算過程中很難具體地確定后澆帶對邊荷載的影響程度,保守起見,內力計算過程中未考慮后澆帶對邊荷載和底板內力的影響,僅作為結構設計的安全儲備。設計中通過后澆帶將底板整塊混凝土化為 3個澆筑單元,有利于大體積混凝土的散熱,減少因水化熱產(chǎn)生的溫度裂縫。后澆帶設置部位見圖2。
圖1 底板內力計算簡圖
圖2 后澆帶設置部位簡圖
根據(jù)內力計算結果,閘室底板跨中彎矩為2310kN·m。按受彎構件計算,底板跨中面層鋼筋應配置B25@100受拉鋼筋,按裂縫寬度要求,應配置單層 B25@75受拉鋼筋或雙層 B25@150受拉鋼筋,在底板面?zhèn)蠕摻钆渲眠^于致密,鋼筋用量太大且很難進行混凝土振搗密實。設計中考慮將底板面層鋼筋設置為兩層,外層配置一層B25@100受拉鋼筋,主要為結構受力鋼筋;內層配置一層預應力鋼筋,主要為結構抗裂鋼筋。通過計算內層設置的預應力鋼筋采用 1×7-12.7-1860-GB/T5224—2003低松馳鋼絞線,為3股 A12.7@60。減少了鋼筋的用量,有效地解決了底板抗裂問題。底板鋼筋配置見圖3。
圖3 底板鋼筋布置圖
閘室底板被后澆帶分為三個施工單元,其中中間一塊底板,平面尺寸為24m×17m,底板厚度為2.2m,計算最大澆筑面積約408m2,混凝土澆筑量約970 m3,為混凝土施工中一次澆筑面積最大的部位。澆筑過程中應充分關注因水化熱產(chǎn)生的溫度裂縫。要防止底板結構澆筑后產(chǎn)生裂縫,就要降低混凝土的溫度應力,必須減少澆筑后混凝土的內外溫差,溫差不宜超過 25℃。工程施工前,設計單位、施工單位聯(lián)合相關部門經(jīng)過協(xié)商,制定了3種主要的溫度控制措施。
3.1.1 合理選擇原材料
選擇級配良好的骨料,嚴格控制砂、石含泥量,黃砂細度模數(shù)2.6~2.7,含泥量≤3%;碎石級配5~31.5mm與5~16mm,含泥量≤1%。添加 SBTJMR-10(緩凝、泵送)混凝土高效減水劑,減少用水量,降低水化熱。在混凝土中添加粉煤灰、礦渣微粉,減少水泥用量,降低水化熱,改善混凝土的和易性。
3.1.2 優(yōu)化混凝土配合比
委托相關混凝土生產(chǎn)企業(yè)進行混凝土的配合比實驗,水∶(水泥+粉煤灰+礦粉)∶碎石∶砂∶泵送劑=0.5∶(0.66+0.15+0.19)∶3.45∶2.3∶0.016,水灰比0.5,砂率40%,坍落度140±20mm,初凝時間4h。
利用后張法預應力鋼筋的波紋管道通水進行水冷,有效地降低混凝土內部溫度,在混凝土內部設置測溫管道,監(jiān)測混凝土內部溫度變化。澆筑過程中利用井水通過波紋管對混凝土內部進行冷卻,有效地降低了混凝土內部溫度。經(jīng)過檢測,內部最高溫度為45℃。
混凝土澆筑選擇在白天進行,平均氣溫20~25℃,在混凝土表面覆蓋塑料薄膜、土工布、草簾并灑水進行養(yǎng)護、保溫,使混凝土在一定時間內保持濕潤。通過實時監(jiān)控,混凝土內、外最大溫差為17.5℃,遠低于25℃。
義澤河閘閘室底板的設計中,通過框架結構模式的選取、后澆帶的設置、預應力鋼筋的使用,保證底板的結構可靠、經(jīng)濟可行和易于實施。底板施工過程中通過合理選擇原材料,優(yōu)化混凝土配合比,預埋降溫和測溫管道,混凝土養(yǎng)護及保溫,成功地控制了大體積混凝土的水化熱,降低了混凝土的內外溫差,減少了混凝土溫度裂縫。底板澆筑至今已有兩年,閘室底板未出現(xiàn)影響結構的溫度裂縫,成功地通過了水下驗收,取得了很好的工程效果。對其他超大水閘底板的設計與施工也有很好的借鑒和參考價值。
后澆帶常用于船閘閘首底板的設計,預應力鋼筋的設置常用于交通、建筑工程,水閘工程中很少運用。通過借鑒不同專業(yè)領域的設計方式和施工方法,成功地突破了SL435—2008《水閘設計規(guī)范》35m底板長度的限制,收到了很好的工程效果??珙I域的設計和施工方法的有機融合,為今后工程設計和施工提供了很好了思路。
1 關淑萍,張燎軍,王大勝,王海青. 邊荷載對水閘地基沉降與底板內力的影響研究. 水電能源科學, 2006,24(2):58-60.
2 劉曉平. 預留寬縫施工方法對船閘底板的影響. 長沙交通學院學報, 1996,12(2):75-80.
3 曹周紅,劉曉平,盧海斌,沈志剛. 溫度應力對塢式船閘底板開裂影響分析. 水運工程, 2006(5):70-73.