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        300MW機(jī)組給水泵逆止門內(nèi)漏故障分析及處理

        2013-09-01 02:12:58樊義卯靳衛(wèi)國趙興樓
        河北電力技術(shù) 2013年1期

        樊義卯,靳衛(wèi)國,趙興樓

        (華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)

        華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)二期工程為2臺(tái)300MW汽輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)配備2臺(tái)汽動(dòng)給水泵和1臺(tái)電動(dòng)給水泵,正常時(shí)2臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,1臺(tái)電動(dòng)給水泵備用。主泵出口逆止門(共6臺(tái))采用升降式逆止閥,型號(hào)為 H61Y-DN200,壓力等級(jí)為2 500LB,1997年10月投產(chǎn)使用。

        1 故障經(jīng)過

        2010年11月10日6:25,在3號(hào)鍋爐MFT后,汽動(dòng)給水泵聯(lián)跳,電動(dòng)給水泵啟動(dòng)。A、B轉(zhuǎn)速均由4 650r/min升至4 850r/min后同步迅速下降,20 s后,A、B汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速出現(xiàn)差異,A泵轉(zhuǎn)速逐漸到零,B泵轉(zhuǎn)速則迅速上漲至5 000r/min后穩(wěn)定。6:32,關(guān)閉B泵出口電動(dòng)門后,B泵轉(zhuǎn)速迅速下降。分析判斷可能是給水泵逆止門處出現(xiàn)內(nèi)漏。

        2 原因分析

        經(jīng)過對(duì)逆止門解體檢查發(fā)現(xiàn):3B主泵出口逆止門閥座冷鑲在閥體上,未進(jìn)行密封焊,閥座與閥體配合精度不夠,剛性密封必須有閉合密封線(或密封面)才能實(shí)現(xiàn)壓力介質(zhì)的有效阻斷。閥體與閥座配合面存在沖蝕坑洞,也是密封不嚴(yán),給水內(nèi)漏沖蝕造成的,長期運(yùn)行后閥座沖蝕嚴(yán)重。

        閥座設(shè)計(jì)厚度為6mm,抗沖擊能力差。給水系統(tǒng)額定壓力213kg/cm2,逆止閥直徑DN200,逆止閥關(guān)閉時(shí)給水作用在閥芯上的推力F為66 882 kg;閥芯作用在閥座密封面上的壓強(qiáng)P為1 428 kg/cm2,可見逆止門回座時(shí)作用在閥座上的力是巨大的。閥芯與閥座多次撞擊,造成閥座不規(guī)則變形,如圖1所示。

        圖1 變形損壞后的閥座

        經(jīng)檢查,認(rèn)為逆止門密封不嚴(yán),閥座厚度設(shè)計(jì)不合理是導(dǎo)致給水泵逆止門內(nèi)漏的原因。

        3 處理措施及效果

        在不改變閥座流量的前提下重新設(shè)計(jì)閥座,閥座厚度由原來的6mm加厚到18mm;原來的閥座內(nèi)孔為變徑結(jié)構(gòu),下部內(nèi)徑為230mm,上部內(nèi)徑206mm,新加工閥座通流面積與原閥座相同。閥座與閥體配合有0.05~0.1mm的緊力,并進(jìn)行閥座上端面密封焊,保證閥座的嚴(yán)密性;為了增強(qiáng)閥座密封面的強(qiáng)度,在閥座密封面處增加2mm厚的硬質(zhì)合金堆焊層,保證閥座的抗沖擊性。優(yōu)化設(shè)計(jì)后的閥座尺寸如圖2所示。

        圖2 優(yōu)化設(shè)計(jì)后的閥座尺寸(單位:mm)

        松開逆止門門蓋法蘭螺栓解體閥蓋,將卸逆止門導(dǎo)向套專用襯板安放到導(dǎo)向套底部,用M24螺桿螺母將襯板和小橫梁連接好,橫梁兩頭各安裝1個(gè)起重量為10t的液壓千斤頂,并用千斤頂將橫梁頂起找平,使拉桿適當(dāng)受力。在導(dǎo)向套內(nèi)填裝滿干冰使套筒冷縮;在閥體外側(cè)用2個(gè)烤把對(duì)稱均勻烘烤閥體使閥體熱漲。冷卻時(shí)間約為40min,快速烘烤時(shí)間為15~20min,加熱溫度200~250℃。2個(gè)千斤頂同時(shí)向上頂起,將閥芯導(dǎo)向套緩緩拉出移走,用切割機(jī)在閥座上切出4道縫隙以釋放其過盈力,用短銅棒將閥座由下向上從閥體上打出取下,并打磨清理閥體上閥座凹窩內(nèi)弧面及底平面。

        準(zhǔn)備好閥座毛坯料,閥座材質(zhì)為2Cr13不銹鋼,用車床粗加工毛坯料至一次加工尺寸,用電加熱片(也可用烤箱)加熱一次坯料至250~300℃(保溫一段時(shí)間),在密封面處堆焊約5mm厚547鉬硬質(zhì)合金,保溫緩冷至常溫。精加工閥座至圖紙要求尺寸及精度,堆焊層保留2mm厚度,閥座做著色試驗(yàn)檢查有無裂紋及焊接缺陷,用研磨機(jī)(或手工)鏡面研磨閥座密封面。

        在閥座密封面涂紅丹油與閥芯做接觸試驗(yàn),檢驗(yàn)閥座與閥芯接觸情況并研磨至合格(閥線寬度為0.30~2mm);冰柜溫度調(diào)至-15~-20℃,把閥座放入冰柜內(nèi)冷凍1h,充分冷透后取出安放在閥體洼窩處,輕輕用紫銅棒敲擊到位,自然放置1~2 h達(dá)到室溫即可,閥座溫度升至室溫后用2個(gè)烤把均勻烘烤閥體內(nèi)外至200~300℃,閥座與閥體結(jié)合處平面用不銹鋼焊條平焊一圈,然后以一定速度緩冷至室溫,在閥座及焊口處做著色試驗(yàn)檢查有無焊接缺陷及裂紋,再次檢查閥芯閥座的閥線是否完好,在閥芯導(dǎo)向套內(nèi)填滿干冰,冷縮導(dǎo)向套后安裝到閥體上,回裝逆止門門蓋、石墨密封圈。

        閥座更換后對(duì)閥門進(jìn)行跟蹤檢查,機(jī)組運(yùn)行良好,未發(fā)生異常。

        4 結(jié)束語

        給水泵出口逆止門是給水系統(tǒng)的重要設(shè)備,如果逆止門內(nèi)漏,會(huì)嚴(yán)重影響設(shè)備的安全運(yùn)行。高壓逆止門的閥座與閥體連接采用冷鑲結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)不合理,對(duì)其進(jìn)行改造、焊接、加固,節(jié)省了大量的資金,為機(jī)組的安全運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。

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